孫曉光
(南化集團連云港堿廠,江蘇連云港 222042)
連云港堿廠重灰系統(tǒng)改造總結
孫曉光
(南化集團連云港堿廠,江蘇連云港 222042)
針對連云港堿廠重灰系統(tǒng)生產(chǎn)過程中設備存在的問題、缺陷,分析原因,簡要介紹使用中的改進情況,及改造后重灰工序的設備能夠達到長周期穩(wěn)定運行。
重灰爐;流化床;設備改造
連云港堿廠現(xiàn)有5套純堿重灰生產(chǎn)裝置,分為2套重灰爐裝置和3套流化床裝置,設計能力達到了年產(chǎn)115萬t。2008年以來,針對生產(chǎn)過程中存在的設備問題進行攻關改進,確保了重灰生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定,現(xiàn)將連云港堿廠重灰系統(tǒng)攻關情況介紹如下:
連云港堿廠重灰爐為自身返堿式蒸汽煅燒爐,爐體直徑3.2 m,長20 m,通過2個滾圈以1.7%的傾斜度架在4個直徑為1.4 m的托輪上,爐尾后滾圈兩側安裝有防竄擋輪,爐內(nèi)以同心圓排列3排加熱管,以管架支撐在爐體上。使用過程中,擋輪經(jīng)常損壞,使用周期短;同時爐內(nèi)加熱管頭部管架腐蝕較快,使用周期僅為1年,更換檢修時間較長,對生產(chǎn)影響較大。
擋輪組件及爐頭加熱管管架進行更新改造:
煅燒爐爐尾擋輪的作用是防止爐體竄動,確保煅燒爐穩(wěn)定運行。原設計擋輪與擋輪軸之間為銅瓦支承,如圖1所示;使用初期能滿足現(xiàn)場需要,對爐體竄動起到一定的保護作用。但由于銅瓦不是均勻磨損,使用一段時間后,由于爐體竄動擋輪受力沖擊較大,加劇了銅瓦的磨損,經(jīng)常發(fā)生銅瓦內(nèi)孔磨成橢圓或銅瓦短時間耗盡,損壞擋輪內(nèi)圓和軸表面;擋輪軸經(jīng)常竄出,導致?lián)踺啿荒苷^D動,影響使用;經(jīng)常性更換擋輪、擋輪軸、銅瓦、擋輪座等,檢修時間較長,備件費用較高。針對此情況,結合輕灰煅燒爐擋輪組件使用周期較長的特點,參照它的擋輪組件結構對重灰煅燒爐擋輪組件進行改造:將銅瓦改為一對角接觸滾子軸承,對原擋輪、擋輪軸擋輪座結構、尺寸進行改進。改造后如圖2所示,改造后,擋輪組件使用效果較好,延長了擋輪組件的使用壽命,穩(wěn)定了重灰爐的運行。
重灰爐內(nèi)有3排加熱管,每排45根,共135根。原設計加熱管頭部管架結構型式為管板式,管板厚度為12 mm,材質為普通A3鋼,安裝在加熱管頭部,起到支撐固定加熱管作用,如圖3所示。由于管架靠近一水堿與返堿混合區(qū),腐蝕較大,且受混合堿攪拌沖刷作用,管架磨損嚴重。通常一套新管架使用1年后厚度即減薄近2/3,管板腐蝕剝落嚴重,管架損壞脫落,并導致加熱管頭部段無固定而隨爐體轉動甩動,經(jīng)常發(fā)生斷裂泄漏,被迫停爐檢修。通過分析,我們認為管架材質不耐腐蝕及沖刷是導致問題出現(xiàn)的重要原因,同時,原有管架結構不利于堿的流動,間接延長了混合堿對管架的腐蝕和沖刷。針對此問題,我們結合輕灰煅燒爐管架使用情況,對管架結構進行改造,由管板式改為柵格式,材質改為16 Mn,厚度18 mm。改造后管架結構如圖4所示。
改造運行半年后檢查管架表面光滑,厚度基本上沒有變化,也沒有原來的腐蝕現(xiàn)象。通過管架的改造,保證了加熱管的正常使用,穩(wěn)定了重灰生產(chǎn)。
我廠流化床篩分、破碎系統(tǒng)由重灰振動篩、成品堿運輸機、重灰堿塊破碎機等組成。由篩前設備送來的成品堿進入振動篩,篩分出來的合格產(chǎn)品送到包裝崗位包裝,篩分出的大顆粒重灰經(jīng)永磁除鐵器、重灰堿塊破碎機送入流化床再生產(chǎn)。
我廠原有2套流化床裝置,原設計的振動篩篩分出來的粗物料粉碎設備為雙軸鏈式破碎機,是利用鏈條的高速沖擊作用,對物料進行中碎和細碎作業(yè)的破碎機械。鏈條鉸接于高速旋轉的轉子上,送入破碎機的物料首先受到高速運動的鏈條的沖擊而初次破碎,并同時獲得動能,高速飛向機殼內(nèi)壁上的破碎板而再次受到破碎。實際生產(chǎn)中粉碎效果不佳,造成生產(chǎn)返堿較多,影響了篩分能力,制約了系統(tǒng)產(chǎn)量的提升。在2008年新增3#流化床系統(tǒng)中,我們改用了新型HPC6060型齒輥式破碎機。
該破碎機結合了雙輥式破碎機和鏈式破碎機的特點。箱體上部是雙輥式破碎機,下部分是單鏈破碎機,箱體內(nèi)襯耐堿PVC板。雙輥式破碎機工作部件是兩個相對回轉的平行輥筒,輥子是采用特殊材料和工藝制作而成,表面開有斜齒,可以較長時間滿足使用。齒輥帶可調(diào)節(jié)的自動清掃機構,防止物料經(jīng)過碾壓后黏附在輥子上,導致產(chǎn)量降低。固定齒輥的軸的兩端裝在固定軸承上,活動齒輥的軸的兩端裝在活動軸承上。固定軸承固定在基座上;活動軸承可在機座上作前后平行移動,壓力彈簧起壓緊活動輥筒的作用?;顒虞S承和固定軸承間安裝有支撐架和可移動拆卸的墊板,用來調(diào)整兩個齒輥的間隙。工作時,堿篩篩分出來的粗物料由上方給入兩齒輥中間,電機、減速機帶動兩齒輥同步相對轉動,利用輥面的摩擦力將物料咬入破碎區(qū),使之承受擠壓或劈裂而破碎,破碎后物料隨齒輥轉動從下部排出。破碎堿粒度由兩齒輥的間隙決定。當兩輥夾住不能破碎的硬質物料或金屬塊時,活動齒輥上的彈簧被壓縮,使活動齒輥向后移動,兩齒輥間隙變大使硬物卸出,而保護了破碎機。物料粒度或硬度改變時,可調(diào)整調(diào)節(jié)螺母,來保持出料粒度均勻不變。部分堿塊被齒輥擠成料餅,落下后經(jīng)過環(huán)鏈進行二次破碎。堿塊經(jīng)過兩次破碎后重新進入堿篩,合格物料進入成品庫,粗粒物料再次進入破碎機破碎。
改造后,破碎效果明顯,出料粒度均勻,提高了系統(tǒng)產(chǎn)能。
我廠流化床系統(tǒng)篩分設備為國產(chǎn)GLS2020型概率篩,篩箱兩側板上安裝有6套J0激振器,內(nèi)裝有軸承。工作時,由電機經(jīng)聯(lián)軸器、傳動軸驅動激振器旋轉,激振器中的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力使篩箱振動,達到篩分重灰成品堿的目的。激振器軸承箱留有加油孔,加油方式為人工手動油槍加油,油品為1#通用鋰基潤滑脂。由于振動篩結構問題,加油位置困難,且每次加油,必須停下設備,費時費力又影響連續(xù)生產(chǎn),經(jīng)常發(fā)生因加油維護不到位而致軸承損壞,激振器不能正常工作,導致停車檢修,檢修時間較長。結合潤滑自動加油泵在煅燒爐軸承潤滑中的使用,對振動篩潤滑方式進行改進。具體方案是:在振動篩旁安裝1臺潤滑油泵(RZB-8),油泵與激振器軸承箱之間通過金屬耐壓柔性油管連接,振動篩作業(yè)時油管與篩體同步振動。日常維護時定期開啟油泵,依靠油泵壓力(12 MPa)對軸承進行機械自動注油,不受振動篩是否工作的影響。通過改造,減輕了工人維護的勞動強度,降低了軸承的損壞頻率,穩(wěn)定了重灰生產(chǎn)。
連云港堿廠流化床1#、2#系統(tǒng)使用的輕灰主要由一條斜埋刮板運輸機來提供。刮板型號為MX520,長度約67.4 m,安裝斜度17°,鏈速v=0.32 m/s。電機功率37 k W,減速器為行星擺線針輪減速機,速比1/43,電機與減速機通過液力耦合器進行傳動。1999年10月安裝,原設計能力30~45 t/h,僅供1#流化床系統(tǒng)使用。2002年增加2#系統(tǒng),系統(tǒng)日產(chǎn)能達到1 200 t。日常生產(chǎn)過程中經(jīng)常發(fā)生減速機、耦合器故障,具體表現(xiàn)為減速機輸出端軸承損壞、偏心軸承滾柱磨損、擺線輪內(nèi)外圈損壞、油封損壞泄漏,液力耦合器易熔塞頻繁爆等。
通過分析,我們認為按現(xiàn)有2套流化床系統(tǒng)滿負荷運行每天產(chǎn)量按1 200 t計算,減速機已經(jīng)超負荷運行,生產(chǎn)波動時下堿量波動頻繁,負荷已經(jīng)超出液力耦合器的防爆負荷。因此,必須對斜埋刮板傳動裝置進行改造。通過比較、計算,我們最終選擇圓柱硬齒面SEW-MC型50系列減速機,該減速機結構緊湊,密封可靠,軸承壽命長,運行噪音低,能承受較大扭矩;減速機殼體為鋼制焊接型,許用徑向、軸向載荷較大,抗沖擊能力強;速比提高到35,提高了刮板運輸能力;電機功率保持不變,取消液力耦合器,代之以彈性柱銷聯(lián)軸器。2009年3月改造后,空載電機電流31 A,現(xiàn)場減速機、電機運行平穩(wěn),振動噪音減少,滿足了生產(chǎn)。
通過以上幾項技術改造、改進,消除了生產(chǎn)過程中的設備缺陷,我廠重灰系統(tǒng)的運行狀況得到了較大改善,故障率大大降低,穩(wěn)定了我廠重灰系統(tǒng)的生產(chǎn)。
[1] 大連化工研究設計院.純堿工學[M].北京:化學工業(yè)出版社,2004
[2] 聞邦椿.機械設計手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2010
TQ 114.15
B
1005-8370(2012)03-27-03
2011-12-15
孫曉光(1976—),大學,工程師,連云港堿廠機動處設備主管。