宋文強(qiáng) 韓廣懿 祁玲 劉業(yè)(安陽鋼鐵股份有限公司)
安鋼高爐煤氣干法除塵及TRT系統(tǒng)設(shè)計*
宋文強(qiáng) 韓廣懿 祁玲 劉業(yè)(安陽鋼鐵股份有限公司)
介紹了高爐煤氣干法除塵模式特點(diǎn)及安鋼新建3號干法除塵高爐煤氣凈化及TRT工藝布置形式、特點(diǎn),分析了干法除塵煤氣因高溫、高腐蝕性影響對后部設(shè)備產(chǎn)生的影響,提出了相應(yīng)的解決辦法。
干法除塵 氯離子腐蝕 噴淋降溫塔
高爐煤氣除塵工藝有干法除塵與濕法除塵之分。國內(nèi)早期投產(chǎn)的大型高爐煤氣除塵工藝基本采用濕法除塵方式。由于濕法除塵工藝會損失部分煤氣余壓及余熱能量,并且污環(huán)水處理,系統(tǒng)能耗高,煤氣洗滌用污環(huán)水處理困難,小微粒會在污環(huán)水處理系統(tǒng)中循環(huán)、富集,最終外排造成環(huán)境二次污染,因此該工藝并不是最佳除塵方案。干法除塵與濕法相比的優(yōu)點(diǎn)是不僅能充分利用高爐煤氣的壓力能,而且還充分利用煤氣顯熱,使TRT裝置能夠回收的能量大大增加。近年來隨著布袋技術(shù)的完善,解決了布袋在爐頂溫度100℃~300℃之間易損壞的問題,使干法除塵成為各大鋼廠高爐煤氣除塵模式的首選。每一種除塵模式即有它的優(yōu)點(diǎn)也有其自身不足,干法除塵后的煤氣因呈高溫及高腐蝕性,會對后部管網(wǎng)及用戶運(yùn)行帶來了很多新的問題。目前各大鋼廠都紛紛采取措施應(yīng)對干法除塵帶來的新的問題,安鋼新建3號干法除塵高爐在設(shè)計之初就針對這些問題采取了改進(jìn)措施,使干法除塵優(yōu)點(diǎn)得以充分體現(xiàn)。
傳統(tǒng)的高爐煤氣除塵后管道布置形式通常為先經(jīng)過噴淋降溫塔除氯后才外供熱風(fēng)爐及鍋爐使用,這種布置形式不能充分利用煤氣的熱量,造成熱能的浪費(fèi)。安鋼在工藝布置中,充分考慮到通過TRT后的煤氣溫度在100℃左右,冷凝水較少,不會對熱風(fēng)爐及鍋爐用戶管道造成腐蝕,因而大膽采用了以下工藝:即高爐煤氣經(jīng)過重力旋風(fēng)除塵、布袋精除塵后,通過TRT發(fā)電或減壓閥組降溫降壓,高溫高壓煤氣做功后大部分直接送往熱風(fēng)爐和鍋爐使用,其余的煤氣通過噴淋降溫塔,降溫除氯后進(jìn)入外管網(wǎng),且從布袋除塵到TRT入口處管道全部采取保溫措施。相關(guān)工藝流程如圖1所示。
圖1 安鋼干法除塵煤氣凈化系統(tǒng)工藝流程
2.1 干法除塵煤氣凈化系統(tǒng)
2.1.1 補(bǔ)償器的選擇
因干法除塵煤氣中含有大量氯離子,氯離子遇煤氣冷凝水后具有較強(qiáng)腐蝕性,對后部管網(wǎng)尤其是補(bǔ)償器造成腐蝕性破壞。所以補(bǔ)償器的選用在干法除塵中高爐煤氣輸送中顯得尤為關(guān)鍵,很多鋼鐵企業(yè)因補(bǔ)償器材質(zhì)的選擇不適,約1年~3年腐蝕嚴(yán)重需全部停產(chǎn)更換,造成很大的經(jīng)濟(jì)損失。安鋼6號高爐補(bǔ)償器安裝較早,材質(zhì)耐腐蝕程度較低,現(xiàn)已腐蝕嚴(yán)重。因補(bǔ)償器材質(zhì)特性,補(bǔ)救措施也很少,主管道的停氣更換不宜,煤氣泄漏嚴(yán)重。安鋼新建高爐波紋管補(bǔ)償器選用雙層特殊材質(zhì),煤氣側(cè)材質(zhì)為254SMo,厚度0.8 mm,非煤氣側(cè)材質(zhì)為 316 L,厚度1.0 mm。有廠家制造的波紋管補(bǔ)償器呈6層~7層且多層為316 L,從腐蝕角度考慮,氯離子對316 L腐蝕比較嚴(yán)重,多層抗腐蝕能力也有限,一旦開始出現(xiàn)腐蝕趨勢,很快多層316 L也會很快被腐蝕穿透,建議316 L只要一層即可。補(bǔ)償器易腐蝕點(diǎn)在補(bǔ)償器與管道搭接口,故為加強(qiáng)耐腐蝕能力,采用特殊的254SMo焊條,可有效增強(qiáng)耐腐蝕能力。同樣TRT進(jìn)出口插板閥帶補(bǔ)償器也需要用254SMo材質(zhì)或825系列耐腐蝕材質(zhì)。
2.1.2 氯離子處理方法
對于氯離子腐蝕的處理,可采取兩種方法:第一種方法是從源頭進(jìn)行控制,即在燒結(jié)礦中添加低氯燒結(jié)注劑代替CaCl2溶液,此方法下氯離子含量較小,可簡單的在TRT出口管道設(shè)置二組環(huán)管噴霧裝置,用于降低煤氣溫度。因?yàn)橹皇羌兘禍卦O(shè)施,水量可設(shè)置較小,30萬 m3/h煤氣量一般30 m3/h~50 m3/h即可,出口溫度可控制在50℃~60℃左右。第二種方法是在TRT出口管道后部設(shè)置煤氣噴淋降溫塔及附屬加藥裝置,可同時減小煤氣中氯離子含量及降低煤氣溫度。
除去熱風(fēng)爐和鍋爐用氣,剩余煤氣輸送管道前,通過單獨(dú)設(shè)立的煤氣噴淋凈化塔,采取加30%液堿去氯離子形式,也可人工根據(jù)在線PH檢測值添加堿片,通壓縮空氣及蒸汽攪拌,合格后通過加藥泵輸送至噴淋塔,投資成本低,但堿用量及濃度工藝控制較困難。安鋼3號高爐煤氣凈化系統(tǒng)正常處理煤氣量約10萬m3/h,最大量30萬m3/h,噴淋循環(huán)水200 m3/h,冷熱水池各一個,分別對應(yīng)三組泵組。冷卻塔設(shè)置一用一備,通過對遷鋼、邯鋼等單位考察,循環(huán)水冷卻后溫度在42℃~44℃左右,煤氣溫降約13℃,冷卻塔基本不需啟用。但各公司煤氣溫度有所差異,故建議上一座冷卻塔,無需備用,以節(jié)省投資。
2.1.3 噴淋降溫塔用噴嘴及加藥裝置的選擇
噴嘴的選型對于噴淋降溫塔的降溫除氯效果影響很大,首先材質(zhì)需具備耐氯離子腐蝕能力,其次噴嘴布置形式及角度需交叉覆蓋噴淋塔筒體徑向全部區(qū)域,保證所有通過煤氣均和噴淋水完全接觸。安鋼噴淋降溫塔噴嘴形式采用哈斯合金下螺旋噴嘴,噴霧角度120°,噴霧軸線與噴霧入口方向成直角。噴嘴共計36個,分三層布置,工作壓力0.35 MPa~0.4 MPa,采用 BSPT外螺紋連接。因噴嘴口徑較小,且濁環(huán)水中含有Cl-、SO2-4等離子和少量灰塵,煤氣噴淋塔噴頭及管道積鹽較多,根據(jù)各企業(yè)煤氣品質(zhì)不同,約3個~6個月需拆卸噴槍末端處法蘭抽出后,拆卸噴頭定期清洗。噴淋塔設(shè)置在外供煤氣主管網(wǎng)上,建議為避免影響高爐煤氣外供,噴淋塔前后設(shè)置可靠切斷閥,并設(shè)置旁通管路,雙切斷噴淋塔來源氣后停氣檢修。
煤氣噴淋塔是通過卸堿泵把藥劑輸送至酸堿罐,再通過計量泵打入噴淋塔內(nèi),因安鋼水質(zhì)的不確定性,故設(shè)置兩個酸堿罐,一個加酸,一個加堿。另由于場地限制,容積只能設(shè)為6 m3,使用時工作強(qiáng)度較大,一周就需重新加藥。建議酸堿罐無論加何種藥劑,都設(shè)置兩個,且容積一般不小于10 m3,若加藥劑為鹽酸,加藥間還需設(shè)置酸霧收集器。
2.2 干法TRT系統(tǒng)
2.2.1 大容積TRT的應(yīng)用
安鋼3號高爐配套陜鼓全干式TRT為兩級靜葉可調(diào),透平入口煤氣流量635000 Nm3/h,透平設(shè)計輸出功率最大點(diǎn)30600 kW,實(shí)際輸出功率21400 kW,配套30000 kW發(fā)電機(jī)組,入口煤氣溫度150℃,設(shè)計按進(jìn)氣壓力0.30 MPa,溫度按300℃設(shè)計制造。
TRT容積較大,在國內(nèi)屬大容積系列,故現(xiàn)有制造工藝受到限制,所以采用C02氣體保護(hù)焊Q390C焊接工藝機(jī)殼。隨著焊接工藝的提升,焊接機(jī)殼焊接點(diǎn)安全性越來越高,相比鑄造機(jī)殼的嚴(yán)密性優(yōu)點(diǎn)來說,焊接機(jī)殼重量輕、投資小等優(yōu)點(diǎn),其性價比越來越被大型機(jī)組選型時所接受。
2.2.2 TRT葉片積鹽問題的處理
干式TRT因除塵效果較好,一般煤氣含塵量能控制在2 mg/m3~3 mg/m3,故靜葉不易積灰,但隨著長期的運(yùn)行,葉片會積大量鹽分,通常一級靜葉及動葉迎風(fēng)面積鹽較少,主要積鹽在二級靜葉和動葉背風(fēng)面,積鹽較松散固結(jié)在上述位置,較易去除。處理措施可以在二級靜葉及動葉背風(fēng)面加裝水管道及噴頭或在快切閥后設(shè)置阻垢劑加藥裝置,平均1個~2個月用加裝的水管道沖洗一次,沖洗時電動邊盤車邊沖洗。阻垢劑加藥裝置入管道接點(diǎn)必須設(shè)置在快切閥后,若設(shè)置在快切閥前將影響快切閥的快切功能。在快切閥后端管道的正上方6 m~10 m處開孔,將DN15不銹鋼管口砸扁為開口寬度為1 mm的扁平狀即可;扁平噴藥口從加藥點(diǎn)的開孔處伸入管道中,進(jìn)入長度為主煤氣管道直徑的1/6,并保持與煤氣流動方向垂直。一般認(rèn)為加藥處理后,葉片還會有少量積鹽。此種情況可在TRT入口處改造對管道內(nèi)加噴蒸汽和水,噴水時關(guān)閉TRT入口蝶閥,使TRT電動運(yùn)行,利用煤氣流速帶走沖洗掉的積鹽。采取上述措施一般可除去大部分積鹽,使TRT運(yùn)行更加穩(wěn)定。
2.2.3 TRT 冷凝水的處理
對于TRT入口排水設(shè)施,因煤氣溫度較高,一般無積水,但TRT長期檢修或停運(yùn)時,管道中仍會積大量冷凝水,在TRT入口處建議設(shè)置高壓冷凝水排水器,且水封伴熱管需穿出水封外,防止高壓煤氣回串蒸汽管網(wǎng),也可直接設(shè)置二道閥門形式的簡易排水管,先開啟上部閥門,待排水管滿后,關(guān)閉上部閥門,同時開啟下部閥門,采取此方法時需注意高壓煤氣的泄漏安全問題。
2.2.4 TRT煤氣含塵量檢測及大型閥門系統(tǒng)的選擇
煤氣含塵量檢測分為自動在線檢測系統(tǒng)及手工取樣檢測,因國內(nèi)檢測設(shè)備的技術(shù)限制及檢測環(huán)境的惡劣,大多出現(xiàn)測量值不準(zhǔn)確問題,故建議不設(shè)置在線檢測系統(tǒng),而采用手工棉球取樣稱重法測量。
TRT入口啟動閥一般都選用電動運(yùn)行,很多企業(yè)的啟動閥在TRT啟動時調(diào)節(jié)前壓不靈敏,不利于啟機(jī),建議選用液動驅(qū)動方式。因干法除塵煤氣溫度較高,TRT機(jī)組頂部放散閥門長時間運(yùn)行后出現(xiàn)閥門損壞現(xiàn)象,建議選用耐高溫鑄鋼閥門,且要求達(dá)到1.6 MPa以上壓力等級。
1)安鋼采用特有的干法除塵煤氣凈化系統(tǒng)工藝布置形式,這種布置形式一是可以充分利用高溫煤氣熱量,節(jié)省熱風(fēng)爐及鍋爐燃料,減少對熱能的浪費(fèi);二是減少了后部煤氣凈化量,減小了后部噴淋塔本體設(shè)計規(guī)模及水泵房泵組、冷卻塔、加藥罐等輔助設(shè)備的投資。
2)通過對補(bǔ)償器合理選擇,可有效增強(qiáng)補(bǔ)償器耐氯離子腐蝕能力,多層的不銹鋼及護(hù)套結(jié)構(gòu),可延長補(bǔ)償器使用壽命。噴嘴的合理選擇,可有效增強(qiáng)噴淋塔凈化煤氣能力,充分保障煤氣管網(wǎng)的運(yùn)行安全。耐氯離子的哈斯合金下螺旋噴嘴的應(yīng)用,大大減少了噴嘴腐蝕后對煤氣品質(zhì)的影響,使水能夠在設(shè)計要求的120°內(nèi)完全覆蓋筒體斷面,有效保證了噴淋塔過流斷面的煤氣完全逆向和噴淋水接觸,達(dá)到用戶對煤氣品質(zhì)的要求。
3)通過對TRT系統(tǒng)加藥及改造管路沖洗系統(tǒng),有效減小了TRT葉片積鹽,使TRT運(yùn)行更加穩(wěn)定。但TRT投加的藥劑為陜鼓專供藥劑,且價格較貴,以本高爐大小為例,理論計算月消耗約為4 t/月,年投加藥劑費(fèi)用很高。是否采用投加藥劑方法除去葉片積鹽,還需根據(jù)各企業(yè)煤氣品質(zhì)和經(jīng)濟(jì)情況而定。
干法除塵煤氣溫度較高,且煤氣中含有大量氯離子,對除塵后部管道及設(shè)備有很大的腐蝕作用,且長期運(yùn)行后會使TRT透平機(jī)組靜葉產(chǎn)生積鹽等問題。安鋼在新建3號高爐時,在設(shè)計、施工過程中針對干法高爐煤氣易出現(xiàn)的問題進(jìn)行了分析研究,采取了很多合理的工藝優(yōu)化及設(shè)備選型方案,對高爐后部煤氣管網(wǎng)及用戶的穩(wěn)定運(yùn)行起到了重要作用。
[1]謝全安,田慶來,楊慶彬,等.煤氣安全防護(hù)技術(shù).化工:化學(xué)工業(yè)出版社,2007:188-189.
BF GAS DRY DUST AND TRT SYSTEM DESIGN
Song Wenqiang Han GuangyiQi Ling Liu Ye
(Anyang Iron and Steel Stock Co.,Ltd)
It introduces the characteristics of BF gas dry dust,gas purification of new 3#BF and TRT process layout characteristics,analyzes the influence of high temperature,high corrosivity on the rear equipments and puts forward relevant measurements.
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2012—6—17