王 森,辛文彤,吳永勝,曲利峰,吳藝英
(1.軍械工程學(xué)院,河北 石家莊,050003;2.重慶軍事代表局駐107廠軍事代表室,重慶,610000)
在工業(yè)應(yīng)用中往往需要對材料的幾何形狀和尺寸等進(jìn)行切割處理。目前,切割技術(shù)在理論、工藝、切割對象及設(shè)備等方面都得到了長足的發(fā)展。由最初單一的氧氣切割發(fā)展到激光切割、等離子切割、水射流切割等多種切割技術(shù),切割效率、切割質(zhì)量等都逐步提高并適應(yīng)了現(xiàn)代化工程需求。但在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中不僅追求高精度高質(zhì)量的切割技術(shù),而且對其環(huán)境的適應(yīng)性同樣有一定的要求。特別是在復(fù)雜環(huán)境下,諸如戰(zhàn)場搶修、自然災(zāi)害等,更加要求切割技術(shù)具有反應(yīng)快速、便攜的特點(diǎn)。但傳統(tǒng)切割設(shè)備的技術(shù)復(fù)雜性較高、便捷性差、安全性不穩(wěn),而熱劑切割彈內(nèi)的切割劑能夠維持自蔓延燃燒[1],可以利用切割劑燃燒反應(yīng)放出的高溫?zé)嵩醇叭紵a(chǎn)生的吹力進(jìn)行切割,具有無需外接能源及設(shè)備、小巧便捷、操作簡單、切割效率高的特點(diǎn)。本文通過試驗(yàn)研究切割彈中造氣劑硝酸鉀含量對切割彈切割效果的影響。
切割彈全彈長90mm,彈徑為25mm,彈殼為1.5mm厚紙管;切割劑為固體粉末混合壓制成的中空結(jié)構(gòu),中空孔道約為彈徑的1/5左右;彈內(nèi)前端為石墨或陶瓷材質(zhì)、內(nèi)錐孔加直孔結(jié)構(gòu)的噴嘴,噴嘴厚10mm、直孔口徑4mm,噴嘴外徑同彈殼內(nèi)徑,并采用耐高溫粘接劑與彈殼內(nèi)徑粘接。切割彈結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 切割彈結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Structure of combustion cutting ammunition
試驗(yàn)所用打孔工件材料為Q235鋼板,試件尺寸:70mm×40mm ×10mm;切割彈垂直于工件表面,距工件約10mm。切割彈內(nèi)切割劑由高熱劑、造氣劑、造渣劑和合金劑等組成,高熱劑為鋁熱劑,造氣劑選用吸濕性低的分析純硝酸鉀,在對切割劑進(jìn)行配比和成型的過程中均未添加粘結(jié)劑。保持切割劑內(nèi)各組分含量不變,對硝酸鉀含量進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,試驗(yàn)方案見表1。
表1 試驗(yàn)方案Tab.1 Test scheme
切割劑各組分經(jīng)三維混料機(jī)混合后,置入恒溫90°的鼓風(fēng)干燥箱2h后,進(jìn)行沖壓成型。切割時(shí)將熱劑切割彈裝填入特制切割槍中,手持切割槍對準(zhǔn)工件,擊發(fā)切割彈底火,底火引燃切割劑,產(chǎn)生高溫液流和高壓氣體,產(chǎn)物經(jīng)噴嘴聚能壓縮后噴出,將鋼結(jié)構(gòu)件局部熔化,實(shí)現(xiàn)切割和打孔。利用攝像機(jī)采集切割彈切割工件時(shí)的各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
切割劑中硝酸鉀含量與切割彈噴射時(shí)間的關(guān)系如圖2所示。由圖2可見,硝酸鉀含量在低于6.3%內(nèi)變化時(shí),隨著其含量增加,切割彈噴射時(shí)間增長;硝酸鉀含量超過6.3%后,噴射時(shí)間逐漸縮短,燃燒速度加快。隨著硝酸鉀含量在6.3%內(nèi)逐漸增加,試驗(yàn)中煙霧量增加、飛濺量加大。
圖2 硝酸鉀含量與切割彈噴射時(shí)間關(guān)系Fig.2 Relation between ejection time and content of KNO3
硝酸鉀含量的增加導(dǎo)致切割劑燃燒產(chǎn)生的總熱量降低。根據(jù)蓋斯定律:
式(1)~(2)中:△H1為298K時(shí)切割劑完全燃燒時(shí)的焓變,為使系統(tǒng)溫度升高所需的熱量,ni為摩爾系數(shù),為物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)摩爾生成焓。根據(jù)熱力學(xué)手冊查出硝酸鉀標(biāo)準(zhǔn)生成焓為-494.04 kJ/mol,可知隨著硝酸鉀含量的上升切割彈內(nèi)的絕熱溫度降低,造成切割劑反應(yīng)速率下降、噴射時(shí)間增長。其實(shí)質(zhì)原因在于:一方面溫度降低反應(yīng)物分子的運(yùn)動(dòng)速度降低、總碰撞數(shù)減少,從而使反應(yīng)速度降低;另一方面,溫度降低使具有較大能量的活化分子數(shù)降低,有效碰撞數(shù)較少,從而使反應(yīng)速度降低[2]。
硝酸鉀含量超過6.3%后,硝酸鉀分解產(chǎn)生氣體量較多,彈內(nèi)部工作壓強(qiáng)指數(shù)絕對值大,起主導(dǎo)作用。對于這種情況,工作壓強(qiáng)的變化僅僅是由于切割劑燃燒速度變化引起,換熱系數(shù)為:
而傳熱表面積SC=Const,故燃燒時(shí)間內(nèi)的總熱損失為:
由此可見,在這種情況下,工作壓強(qiáng)的提高會(huì)使總熱損失減少。這是因?yàn)?,壓?qiáng)的提高能增加對流運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)度(燃?xì)獾倪\(yùn)動(dòng)黏度降低),使換熱系數(shù)增大,與此同時(shí)切割劑燃燒時(shí)間縮短[3]。因此,切割彈內(nèi)壓力對燃速影響顯著,等容環(huán)境下彈內(nèi)的切割劑燃燒造成壓力迅速增加,其反應(yīng)速度較開放條件更快,因而噴射時(shí)間縮短。
切割彈以煙火藥作為切割能源,其打孔步驟大致為:首先,噴嘴處噴出髙溫液流將工件表面加熱熔化,初步形成熔池,熔池內(nèi)的液態(tài)金屬及熔渣提供熱量將孔洞邊緣熔化,增加上層孔洞直徑,同時(shí)對下層金屬進(jìn)行預(yù)熱;然后,切割彈噴射出的高溫、高速氣流吹除上層熔渣,沿厚度方向打孔,下層金屬受到預(yù)熱作用,沿深度方向的熔池停留時(shí)間逐漸縮短,徑向熔化減少,依次形成熔池,不斷循環(huán)進(jìn)行工件的打孔;最終,沿厚度方向形成喇叭孔,孔上表面直徑大于下表面孔直徑。由分析可見,熱劑切割彈的打孔中會(huì)出現(xiàn)上表面孔徑大、孔洞厚度方向形成喇叭孔的缺陷。
在不改變切割劑其他成分條件下,表1中1#至8#切割劑均能實(shí)現(xiàn)對70mm×40mm×10mm的Q235鋼板的穿孔。切割彈打孔時(shí)間短,打孔完畢后工件自然冷卻,未出現(xiàn)工件變形的情況。各孔洞上表面直徑與硝酸鉀含量的關(guān)系見圖3。
圖3 硝酸鉀含量與錐孔上表面直徑關(guān)系Fig.3 Relation between diameter of upper surface and content of KNO3
由圖3可見硝酸鉀含量低于3.3%時(shí),孔洞上表面直徑隨著硝酸鉀含量增加而降低。原因在于工件厚度僅有10mm且面積較小,具有加熱速度快、散熱慢的特點(diǎn)[4],而硝酸鉀含量較少時(shí)吹力較小,熔池停留時(shí)間長,熱量向熔池周圍擴(kuò)散,引起孔上表面邊緣熔化,造成孔洞上表面直徑較大;當(dāng)硝酸鉀含量超過4.8%后孔洞上表面直徑變化較小。硝酸鉀含量上升后,硝酸鉀吸熱分解生成氣體量增加,可有效增加切割彈吹力。一方面使液流能量有效地集中作用在工件表面[5];另一方面吹力增加,熔池停留時(shí)間縮短,可以實(shí)現(xiàn)對工件下層金屬的預(yù)熱且不至于將工件邊緣迅速熔化。繼續(xù)增加硝酸鉀后,切割彈內(nèi)的壓力增加,切割劑燃燒速度加快,吹力加大,噴射時(shí)間縮短,對孔洞上表面直徑影響變小。
孔洞錐度角定義見圖4。
圖4 錐孔角度示意圖Fig.4 Taper of the hole
孔洞錐度與硝酸鉀含量的關(guān)系見圖5。
圖5 硝酸鉀含量與孔洞錐角關(guān)系Fig.5 Relation between taper of the hole and content of KNO3
由圖5可見硝酸鉀含量低于4.8%時(shí),隨著硝酸鉀含量增加孔洞錐度逐漸縮小,趨于直孔。原因在于硝酸鉀含量的增加使彈內(nèi)壓力和氣體生成量增加,切割彈吹力增大,則噴射液流的速度增加,能量密度加大集中作用于工件表面,但火花飛濺程度也加大;同時(shí)熔渣和熔融金屬停留時(shí)間縮短,孔洞上表面直徑縮小,故形成孔洞的錐度逐漸縮小。當(dāng)硝酸鉀總量超過4.8%后,孔洞錐角略有變化但整體變化不大。這是因?yàn)橄跛徕浐吭黾邮骨懈顝棶a(chǎn)氣量增加,吹力也顯著增加,并且硝酸鉀分解后產(chǎn)生的氧氣量增加,部分氧氣與達(dá)到燃點(diǎn)的金屬反應(yīng)燃燒放出熱量,補(bǔ)償硝酸鉀增加所降低的切割劑總熱量,提高工件的熔化速度并對下層金屬提供預(yù)熱,實(shí)現(xiàn)工件穿孔。在試驗(yàn)中,穿孔后切割彈均持續(xù)噴射1s左右,切割彈高溫高速液流的持續(xù)沖刷對孔壁及下表面孔徑的擴(kuò)張起主要作用,測量后得出孔上表面直徑變化不大,經(jīng)沖刷后下表面孔的直徑與上表面直徑相近。硝酸鉀含量為7.8%時(shí)切割劑的打孔宏觀圖見圖6。
圖6 孔洞宏觀圖Fig.6 Appearance of the hole
經(jīng)清渣后孔洞表面呈銀白色金屬光澤,上表面為規(guī)則圓形。由于切割彈噴射終止前彈內(nèi)壓力迅速下降,使切割彈吹力下降,導(dǎo)致孔內(nèi)壁及下表面出現(xiàn)掛渣。經(jīng)改良切割劑配方,已經(jīng)較好地實(shí)現(xiàn)了脫渣。
(1)硝酸鉀含量低于6.3%時(shí),隨著其質(zhì)量的增加,切割劑的總熱量下降,切割劑燃燒速度減緩,噴射時(shí)間增長。超過6.3%后,產(chǎn)氣量增加,彈內(nèi)壓力作用顯著,致使切割劑燃燒速率提升,噴射時(shí)間縮短。硝酸鉀含量在4.8%和7.8%之間時(shí),切割操作時(shí)間較適宜。
(2)硝酸鉀含量在3.3%內(nèi)變化時(shí)對孔洞上表面直徑影響顯著;超過3.3%后,切割彈吹力增加較快,熔池停留時(shí)間短,減緩了孔洞上表面邊緣熔化現(xiàn)象。
(3)硝酸鉀含量在4.8%內(nèi)逐漸增加時(shí),上表面孔徑逐漸縮小,下表面孔徑較小,使得孔洞錐角逐漸縮?。划?dāng)硝酸鉀含量大于4.8%后孔洞錐角變化較小。
根據(jù)試驗(yàn)可以認(rèn)為硝酸鉀含量過低會(huì)出現(xiàn)燃燒速度快、吹力小、下層金屬預(yù)熱時(shí)間短、熔池停留時(shí)間長,且向邊緣熔化嚴(yán)重,以及形成孔洞錐角大的問題;硝酸鉀含量過高則產(chǎn)氣量增大,彈內(nèi)壓力增加,噴射速度加快、時(shí)間短,不利于切割。綜合各項(xiàng)得出硝酸鉀含量在4.8%~7.8%間打孔效果最佳。
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[5]吳永勝.一種手工自蔓延切割技術(shù)的研究[D].石家莊:軍械工程學(xué)院,2009.