張新利
(寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司,新疆 830022)
八鋼熱鍍鋅機組自建成投入生產(chǎn)開始,沉沒輥就出現(xiàn)問題,制約著熱鍍鋅機組的正常生產(chǎn)。技術人員通過采取改進沉沒輥材質和流鋅槽結構,提高沉沒輥磨削和安裝精度等措施,較好地解決了沉沒輥使用壽命短、鋅渣多等問題,實現(xiàn)了設備的平穩(wěn)運行,提高了熱鍍鋅機組的產(chǎn)品質量和生產(chǎn)效率。鋅鍋沉沒輥機構見圖1。
沉沒輥原來只能連續(xù)使用5~7 天,尤其是沉沒輥的軸套磨損更快,只能連續(xù)使用4~5 天。軸套的磨損會導致沉沒輥發(fā)生不正常的振動、偏斜和卡阻,直接導致沉沒輥的使用壽命縮短,而且其對設備運行的穩(wěn)定性和板面質量也有重要影響。而更換一只沉沒輥就需要花費數(shù)小時,耽誤生產(chǎn)進度,影響生產(chǎn)效率,給企業(yè)造成很大的經(jīng)濟損失。
在生產(chǎn)中設備發(fā)生了嚴重的跑偏問題,無法正常生產(chǎn)。
由于有鋅渣附著到沉沒輥上,經(jīng)常出現(xiàn)劃傷沉沒輥和板面的現(xiàn)象。劃傷的熱鍍鋅板板面不能用作彩涂板的生產(chǎn)基板,給熱鍍鋅生產(chǎn)企業(yè)造成很大的損失。
圖1 鋅鍋沉沒輥機構Figure 1 Sink roll mechanism of zinc bath
通過采取以下技術改進措施,解決了沉沒輥使用壽命短的問題,避免了殘留鋅渣劃傷板面的現(xiàn)象,實現(xiàn)了設備平穩(wěn)運行,提高了產(chǎn)品質量和生產(chǎn)效率。
優(yōu)質沉沒輥輥面的材質應滿足四點要求:抗腐蝕性好、耐磨性強、粗糙度合適及尺寸熱穩(wěn)定性好。原設計的輥身和軸套材質均采用的是0Cr13Ni13,材料耐磨性差,這是影響使用壽命的重要因素。改進后的輥身采用316L 的新材質,軸套材質改為高鈷合金材料,避免了沉沒輥粘鋅,尺寸熱穩(wěn)定性良好,有效解決了耐磨性差的問題,效果明顯,使用壽命增加了一倍。
在沉沒輥傳動板形不好的帶鋼時,因為帶鋼與沉沒輥之間接觸不好,受力不均,容易使帶鋼發(fā)生跑偏,導致帶鋼在沉沒輥上發(fā)生軸向滑動,劃傷沉沒輥。對故障分析發(fā)現(xiàn),沉沒輥的軸承與軸承座之間的間隙過大容易造成沉沒輥的徑向跳動,間隙應盡量縮小。通過改進軸套結構解決了沉沒輥裝置軸向的固定問題,防止了沉沒輥在轉動過程中發(fā)生軸向滑動。
采取疏導結合的辦法解決沉沒輥對板面的劃傷問題。一方面采取最低的鍍鋅溫度和最短的浸漬時間,保持溶劑溶液中鐵的含量低于10 g/L,防止過酸洗等工藝手段,減少殘留鋅渣附著到沉沒輥上。另一方面改進沉沒輥輥面溝槽的形狀,即將原設計的平行流鋅槽改為螺旋流鋅槽,這種結構可將大部分附著在沉沒輥上的鋅渣旋轉出輥面。新改進的沉沒輥的輥面溝槽設計保證了鋅液良好的流動性,增大了傳動摩擦力的效果。
由于沉沒輥的安裝精度直接影響沉沒輥的受力情況,因此,在統(tǒng)一裝配架上裝配沉沒輥時,必須要保證裝配精度的一致性。
控制沉沒輥加工修復的圓跳動和同軸度精度要求,避免了沉沒輥在轉動過程中,帶鋼與沉沒輥之間發(fā)生滑動產(chǎn)生拉傷缺陷。
經(jīng)生產(chǎn)實踐證明,采取上述改進措施后沉沒輥的使用壽命提高到14 天以上,提高了設備運行的平穩(wěn)性,減少了沉沒輥劃傷缺陷,進而提高了鍍鋅產(chǎn)品的表面質量和機組的生產(chǎn)作業(yè)效率。
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