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      復(fù)雜控制技術(shù)在酸性水汽提裝置的工業(yè)應(yīng)用

      2012-11-15 02:57:58丁延彬大慶石化公司煉油廠
      石油石化節(jié)能 2012年2期
      關(guān)鍵詞:凈化水側(cè)線汽提塔

      丁延彬(大慶石化公司煉油廠)

      復(fù)雜控制技術(shù)在酸性水汽提裝置的工業(yè)應(yīng)用

      丁延彬(大慶石化公司煉油廠)

      如何保障汽提塔的平穩(wěn)運(yùn)行,直接決定硫磺裝置的安全運(yùn)行和污水廠的達(dá)標(biāo)排放?,F(xiàn)階段汽提塔運(yùn)行受全廠0.8 MPa蒸汽管網(wǎng)壓力、溫度影響較大,汽提塔塔底溫度控制閥一直都不能自動(dòng)控制,導(dǎo)致裝置運(yùn)行平穩(wěn)率、自動(dòng)化投用率不高。通過(guò)對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)際情況進(jìn)行論證、方案制定、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施,成功解決了大慶石化公司煉油廠酸性水汽提裝置平穩(wěn)率、自動(dòng)化投用率低的問(wèn)題,凈化水合格率明顯提高,汽提裝置能耗減小,降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,并且減少了對(duì)龍鳳地區(qū)乃至大慶地區(qū)的環(huán)境污染,社會(huì)效益顯著。

      汽提塔 復(fù)雜控制 酸性水汽提 平穩(wěn)率

      大慶石化公司煉油廠72×104t/a酸性水汽提裝置是煉油廠140×104t/a重油催化裝置的配套裝置,于2000年5月建成投產(chǎn)。為了提高酸性水汽提裝置運(yùn)行平穩(wěn)率、降低操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度、達(dá)到節(jié)能降耗的目的,北京信廣華科技有限公司針對(duì)大慶石化公司煉油廠硫磺回收車(chē)間的生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)際情況進(jìn)行了項(xiàng)目論證、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施工作。2009年5月8日,該套技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)。

      1 工藝流程簡(jiǎn)述

      各裝置來(lái)的含硫酸性水進(jìn)入原料脫氣罐,在此酸性水中的輕油氣脫出,脫出的輕油氣排至焚燒爐,脫氣后的酸性水進(jìn)入原料水罐進(jìn)行沉降脫油,脫出的污油排至污油罐,經(jīng)污油泵送出裝置或在裝置內(nèi)裝車(chē)。

      除油后的原料水由原料水泵抽出,分為冷熱兩路。一路先經(jīng)分凝液換熱器、凈化水三次換熱器、側(cè)線二次換熱器、凈化水二次換熱器、側(cè)線一次換熱器、凈化水一次換熱器后換熱至153℃左右,使硫化氫和氨都以游離態(tài)的分子存在于熱料中,進(jìn)入汽提塔第44層作為熱進(jìn)料。另一路經(jīng)原料水冷卻器冷卻后作為冷進(jìn)料從塔頂進(jìn)入,塔內(nèi)由下而上的氣體與塔頂噴入的冷進(jìn)料,在塔頂端的精餾段進(jìn)行傳質(zhì)傳熱,硫化氫從塔分離出來(lái),經(jīng)酸性氣脫液罐分液后去硫磺回收裝置,脫除的液體返回原料罐。

      含有大量氨的液相沿塔盤(pán)向下溢流,與塔底上升氣相進(jìn)行傳質(zhì)傳熱,反復(fù)汽提后在塔內(nèi)形成氨的密集區(qū),富氨氣從此抽出,側(cè)線抽出的氨含有水汽及少量硫化氫,經(jīng)由側(cè)線一次換熱器冷凝冷卻至125~150℃,進(jìn)入一級(jí)分凝器高溫分水,分凝后的氣相經(jīng)側(cè)線二次換熱器冷卻至90~120℃,進(jìn)入二級(jí)分凝器,分凝后的氣相經(jīng)循環(huán)水冷卻器冷卻至50℃以下,進(jìn)入三級(jí)分凝器,氣相進(jìn)入結(jié)晶吸附部分。一、二級(jí)凝液匯合,經(jīng)與原料水換熱后,與三級(jí)分凝液匯合,返回原料罐。

      塔底以0.8 MPa蒸汽作熱源,用再沸器加熱,產(chǎn)生的凝結(jié)水經(jīng)凝結(jié)水定位罐至回收系統(tǒng)回收利用。凈化水在塔下段再經(jīng)高溫汽提后由塔底排出,與凈化水換熱器換熱后,再經(jīng)過(guò)空冷器和凈化水后冷器冷卻至40℃左右,出裝置去各裝置回用,剩余排入污水處理場(chǎng)。

      由三級(jí)分凝器頂出來(lái)的氨氣進(jìn)入結(jié)晶器,溫度控制在-2~-10℃,氨氣中的硫化氫部分結(jié)晶為硫氫化銨脫除,進(jìn)入吸附器底部,在脫硫劑的作用下進(jìn)一步脫掉硫化氫,進(jìn)入氨氣分液罐進(jìn)行分液。分液后的氨氣經(jīng)氨氣過(guò)濾器過(guò)濾后,進(jìn)入氨壓機(jī)壓縮,壓縮后氨氣進(jìn)入氨油分離器分油,再進(jìn)入氨氣脫硫罐。脫硫后的氨氣一部分經(jīng)空冷器冷卻后氣氨去一重催車(chē)間,一部分經(jīng)冷卻器冷卻后為液氨進(jìn)入液氨儲(chǔ)罐。

      2 裝置運(yùn)行存在的問(wèn)題

      汽提塔平穩(wěn)運(yùn)行、凈化水合格的最重要條件是塔內(nèi)兩個(gè)密集區(qū)的位置,即側(cè)線富氨氣密集區(qū)和塔頂硫化氫密集區(qū)。這兩個(gè)密集區(qū)的位置受很多因素影響,主要因素是汽提塔塔底溫度,該溫度受全廠0.8 MPa蒸汽管網(wǎng)壓力、溫度影響較大,汽提塔塔底溫度控制閥一直都不能自動(dòng)控制;次要因素是冷進(jìn)料流量及溫度、熱進(jìn)料流量及溫度、塔頂酸性氣抽出流量、側(cè)線氣抽出流量等,所以汽提塔即使正常生產(chǎn)操作難度也很大。

      如果氨密集區(qū)上移,塔頂酸性氣含氨量增加,酸性氣管線、控制閥門(mén)會(huì)產(chǎn)生銨鹽結(jié)晶,造成管線阻塞,影響汽提塔的平穩(wěn)操作和凈化水合格率,同時(shí)含氨的酸性氣也會(huì)影響硫磺制硫爐的平穩(wěn)操作,二氧化硫在氨的氧化物的催化作用下遇水可生成硫酸,嚴(yán)重腐蝕設(shè)備,并使氧化鋁催化劑硫酸鹽化,使反應(yīng)器內(nèi)催化劑活性降低,影響硫磺的產(chǎn)量。

      如果硫化氫密集區(qū)下移,塔側(cè)線氣中硫化氫的含量增加,會(huì)在側(cè)線管線、閥門(mén)處產(chǎn)生銨鹽結(jié)晶、阻塞,造成塔壓、側(cè)線壓力升高,側(cè)線抽出量減小;塔底溫度偏低以后,與原料水換熱的熱量下降,熱進(jìn)料溫度下降,會(huì)造成塔內(nèi)熱平衡的惡性循環(huán),熱進(jìn)料中的氨和硫化氫從水中分離得不好,造成塔底排出的凈化水濃度超標(biāo),水質(zhì)不合格,嚴(yán)重影響污水處理場(chǎng)的處理效果及上游裝置凈化水的回用。

      3 系統(tǒng)控制方案

      3.1 總體思路

      應(yīng)用SMART構(gòu)成酸性水汽提裝置塔底溫度復(fù)雜控制器和塔頂抽出控制器。

      利用DCS系統(tǒng)中的OPC實(shí)現(xiàn)復(fù)雜控制器和DCS之間的數(shù)據(jù)交換,復(fù)雜控制器從DCS中接收過(guò)程參數(shù),經(jīng)過(guò)運(yùn)算得到控制數(shù)據(jù),送給DCS,由DCS實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的控制(圖1)。

      3.2 技術(shù)方案

      3.2.1 塔底溫度控制器方案

      塔底溫度回路的目標(biāo):實(shí)現(xiàn)塔底溫度的穩(wěn)定、自動(dòng)控制。

      影響塔底溫度的主要因素:蒸汽壓力、蒸汽溫度、冷進(jìn)料流量及溫度。

      總的控制思路:考慮蒸汽壓力、蒸汽溫度、冷進(jìn)料流量及溫度的影響,自動(dòng)調(diào)節(jié)蒸汽控制閥的閥位,使塔底溫度保持穩(wěn)定。

      3.2.2 塔頂溫度控制器方案

      塔頂溫度回路的目標(biāo):實(shí)現(xiàn)塔頂溫度的穩(wěn)定、自動(dòng)控制。

      影響塔頂溫度的主要因素:冷進(jìn)料溫度、冷進(jìn)料流量、塔頂抽出酸性氣流量。

      總的控制思路:微調(diào)冷進(jìn)料流量,力圖抵消晝夜環(huán)境溫度變化導(dǎo)致冷進(jìn)料溫度變化繼而對(duì)塔頂溫度的影響。當(dāng)冷進(jìn)料溫度變化較大時(shí),將超出微調(diào)范圍,須采取其他措施將塔頂溫度調(diào)節(jié)在合理范圍內(nèi)。

      考慮到汽提裝置運(yùn)行的實(shí)際工況對(duì)冷進(jìn)料流量的要求,設(shè)計(jì)塔頂溫度回路時(shí),設(shè)計(jì)了冷進(jìn)料流量的高低限位修改功能。塔頂溫度回路投運(yùn)后,操作人員可以根據(jù)汽提裝置運(yùn)行的實(shí)際工況對(duì)冷進(jìn)料流量的高低限位進(jìn)行修改。

      3.2.3 塔頂壓力控制器方案

      塔頂壓力回路的目標(biāo):實(shí)現(xiàn)塔頂壓力的穩(wěn)定、自動(dòng)控制。

      影響塔頂壓力的主要因素:塔底溫度、冷進(jìn)料流量、熱進(jìn)料流量、富氨氣流量、塔頂抽出酸性氣流量。

      總的控制思路:調(diào)節(jié)塔頂抽出流量,保持塔頂壓力穩(wěn)定。

      考慮到后續(xù)硫磺裝置運(yùn)行的實(shí)際工況對(duì)塔頂抽出酸性氣流量的要求,設(shè)計(jì)塔頂壓力回路時(shí),設(shè)計(jì)了塔頂抽出酸性氣流量的高低限位修改功能。塔頂壓力回路投運(yùn)后,操作人員可以根據(jù)汽提裝置運(yùn)行的實(shí)際工況對(duì)塔頂抽出酸性氣流量的高低限位進(jìn)行修改。

      3.2.4 控制器與DCS連接

      復(fù)雜控制器與DCS的連接方案如圖2所示。

      72×104t/a酸性水汽提裝置DCS是橫河CENTUM-CS3000系統(tǒng),系統(tǒng)配有OPC服務(wù)器。復(fù)雜控制器通過(guò)Ethernet與OPC服務(wù)器相連,通過(guò)OPC通訊方式實(shí)現(xiàn)與DCS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換。

      4 使用效果

      控制系統(tǒng)投用后,裝置的各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)得到了明顯的提高,投用前后汽提塔底溫、頂溫和塔壓的對(duì)比曲線見(jiàn)圖3~圖8。

      1)酸性水汽提塔運(yùn)行平穩(wěn)率明顯提高。系統(tǒng)投用后,酸性水汽提塔塔底溫度、塔頂溫度波動(dòng)減少,保證了汽提塔內(nèi)硫化氫和氨密集區(qū)的穩(wěn)定,以及塔頂抽出及側(cè)線抽出產(chǎn)品的純度;提高了酸性水汽提塔運(yùn)行的平穩(wěn)率;同時(shí)保證了硫磺裝置入口酸性氣量的平穩(wěn),降低了含氨酸性氣對(duì)后續(xù)硫磺回收裝置的不良影響。

      2)凈化水合格率明顯提高。系統(tǒng)投用后,凈化水合格率提高2.5%,減小了對(duì)污水處理場(chǎng)和凈化水回用裝置的影響,年可節(jié)約深井水費(fèi)用3.3×104元,保證了全廠污水總排合格率,為下一步污水回用創(chuàng)造了良好的條件。

      3)汽提裝置能耗明顯減小。系統(tǒng)投用后,實(shí)現(xiàn)了酸性水汽提塔的平穩(wěn)操作,減輕了側(cè)線分水量大造成的惡性循環(huán),節(jié)約0.8 MPa蒸汽消耗,提高了裝置經(jīng)濟(jì)效益,為車(chē)間乃至全廠的節(jié)能降耗工作做出貢獻(xiàn)。

      4)降低操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。系統(tǒng)投用后,自動(dòng)調(diào)節(jié)酸性水汽提塔底溫度、塔頂溫度和塔頂壓力,減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      復(fù)雜控制技術(shù)的成功應(yīng)用,解決了大慶石化公司煉油廠酸性水汽提裝置平穩(wěn)率、自動(dòng)化投用率低的問(wèn)題。系統(tǒng)投用后,年節(jié)約循環(huán)處理酸性水蒸汽消耗9600 t,降低運(yùn)行成本86.4×104元;年節(jié)約電量88000 kWh,年節(jié)約費(fèi)用3.96×104元;增加了凈化水回用,降低了污水處理量,年節(jié)約費(fèi)用18.2×104元,合計(jì)108×104元,減少了對(duì)龍鳳地區(qū)乃至大慶地區(qū)的環(huán)境污染,社會(huì)效益顯著。

      10.3969/j.issn.2095-1493.2012.02.004

      丁延彬,2002年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院,工程師,從事煉油工藝研究工作,E-mail:dybin309@sina.com,地址:黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)大慶石化公司煉油廠硫磺回收車(chē)間,163711。

      2011-11-15)

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