陳梟杰(吐哈油田分公司甲醇廠)
影響加熱爐效率因素分析與整改措施
陳梟杰(吐哈油田分公司甲醇廠)
管式加熱爐、轉(zhuǎn)化爐是天然氣蒸汽轉(zhuǎn)化最重要的加熱和反應設(shè)備之一,熱效率的高低、燃料的節(jié)約與生產(chǎn)的成本有著密切的關(guān)系。吐哈油田甲醇廠影響加熱爐、一段轉(zhuǎn)化爐熱效率的主要因素是排煙熱損失、爐體散熱損失和過剩空氣系數(shù)。通過優(yōu)化整改措施,如降低一段爐出口溫度,提高氧氣利用率;降低排煙溫度;減小過??諝庀禂?shù);提高了轉(zhuǎn)化爐效率,實現(xiàn)了甲醇裝置的節(jié)能增效。
加熱爐 熱效率 措施 降耗增效
吐哈油田24×104t/a甲醇裝置,是在原8×104t/a甲醇裝置基礎(chǔ)上改擴建而成,于2006年10月投產(chǎn)。采用一段轉(zhuǎn)化爐、純氧二段蒸汽轉(zhuǎn)化工藝制取甲醇合成氣、Lu r g i低壓合成甲醇、三塔精餾制取精甲醇。其中加熱爐、一段轉(zhuǎn)化爐是燃燒低壓天然氣的主要能耗設(shè)備。一段轉(zhuǎn)化爐采用側(cè)燒、梯臺式負壓爐,易于控制,適合于制甲醇合成氣。由于采用了二段轉(zhuǎn)化爐,所以一段轉(zhuǎn)化爐的熱負荷較低,操作比較溫和。一段轉(zhuǎn)化爐輻射段為天然氣汽化初步反應提供熱量。對流段設(shè)有輔燒和利用煙氣余熱加熱工藝介質(zhì)的九組盤管,其作用是對原料、鍋爐給水預熱,產(chǎn)生過熱蒸汽。一段轉(zhuǎn)化爐設(shè)計的排煙溫度為136℃。管式加熱爐是一臺燃氣工業(yè)爐,為預熱后的天然氣燃燒提供熱量,在爐內(nèi)對混合氣預熱、原料氣以及鍋爐給水加熱。爐設(shè)計的排煙溫度為140℃。
甲醇裝置在實際運行中主要存在如下問題:以2010年8月6日裝置某點實際生產(chǎn)情況為例,其進料量為滿負荷1700m3/h(標況),測得排煙溫度(158℃)、煙氣氧含量、煙氣中一氧化碳含量,計算兩列反應加熱爐的熱效率為88.9%,一段爐熱效率為79.6%,熱損耗占到18.17%,轉(zhuǎn)化爐熱效率明顯偏低。天然氣實際單耗1135m3/t,高于設(shè)計指標1050m3/t。為此必須提高工業(yè)爐熱效率,實現(xiàn)降耗增效。
加熱爐的熱效率將直接影響其燃料氣消耗,而影響爐子熱效率的主要因素是:排煙熱損失、爐體散熱損失和過剩空氣系數(shù)。爐體散熱損失與爐膛操作溫度、爐膛負壓、爐體外表面溫度、爐子設(shè)計、內(nèi)襯保溫材料性能有關(guān),影響相對固定[1]。以下對幾項因素分別加以分析。
排煙熱損失是鍋爐的主要熱損失之一,可達10%~20%。排煙熱損失主要取決于排煙溫度和排煙容積。排煙溫度測評加熱爐、一段爐總熱效的主要指標。排煙溫度高,煙氣帶走的熱量多,熱損失大,熱效率低,甚至導致爐管破裂、煙道損壞等。但是排煙溫度過低經(jīng)濟上是不合理的,甚至技術(shù)上是不允許的。要避免尾部受熱面受煙氣低溫露點腐蝕,排煙溫度也不宜過低[2]。甲醇廠燃料天然氣中硫含量比較低,設(shè)計指標為:一段爐138℃、加熱爐140℃。實際生產(chǎn)中由于原料氣的波動和操作不好一段爐煙氣出口溫度處于158℃左右,超過設(shè)計值138℃。調(diào)節(jié)排煙溫度的主要手段包括:調(diào)節(jié)煙道擋板的開度和調(diào)節(jié)風門的開度。一段轉(zhuǎn)化爐、加熱爐熱效率低,其中一段爐排煙溫度高于設(shè)計指標約10℃,熱損失大,造成天然氣耗量增加。
爐膛溫度是加熱爐的重要工藝操作指標,也是保證加熱爐長周期安全運行的指標之一。該溫度是指煙氣離開輻射室的溫度,代表爐膛內(nèi)的煙氣溫度。該裝置加熱爐在爐膛內(nèi)安裝有多點熱電偶,測量并控制爐膛溫度。操作時,主要改變?nèi)剂显跔t膛內(nèi)的燃燒狀況、火嘴分布,合理控制燃料流量和空氣量及壓力來保持爐膛合適溫度,確保燃料在爐膛內(nèi)的充分燃燒及爐管內(nèi)的介質(zhì)加熱到指定溫度。
天然氣與高溫水蒸氣在一段爐輻射段轉(zhuǎn)化管鎳催化劑的作用下發(fā)生強烈的吸熱反應,由于采用了二段轉(zhuǎn)化工藝,一段爐設(shè)計出口溫度僅為687.5℃,所以一段轉(zhuǎn)化爐的熱負荷較低,相對于普通的一段蒸汽轉(zhuǎn)化爐操作溫度830~935℃,其操作比較溫和。轉(zhuǎn)化反應主要集中在二段爐內(nèi),一段爐只需維持催化轉(zhuǎn)化反應的最低溫度就可以了。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn):主裝置運行負荷低于90%時,若按照設(shè)計指標控制一段爐出口溫度在680℃,二段爐出口溫度在958℃,會出現(xiàn)低壓天然氣耗量增加,部分氧氣放空的現(xiàn)象。因此負荷降低時應該適當調(diào)整一段爐出口溫度,增加氧氣加入量。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)吐哈油田甲醇廠供氣在70%~90%負荷之間波動,需要及時優(yōu)化操作,降低能耗。
該溫度的高低直接影響到與爐管內(nèi)物料反應,決定產(chǎn)品質(zhì)量及反應器的操作穩(wěn)定與否。溫度過高,會使物料在爐管內(nèi)可能析碳結(jié)焦甚至燒壞爐管。操作中主要通過保證燃料性質(zhì)平穩(wěn),確保燃料總管壓力穩(wěn)定,合理分布火嘴,控制加熱爐入口溫度及進料流量、組成等手段,將爐出口溫度控制合適且保持其平穩(wěn)。
通過監(jiān)視和控制爐膛負壓可保證爐內(nèi)燃燒工況的穩(wěn)定并分析爐內(nèi)燃燒工況、煙道運行工況,分析某些事故的原因。若爐膛負壓過大,漏風量、風機能耗、不完全燃燒損失、排煙熱損失均增大,甚至導致燃燒不穩(wěn)定或加熱爐熄火等現(xiàn)象;而若爐膛負壓過小,甚至變?yōu)檎龎海瑫е禄鹧婕帮w灰將從爐膛不嚴處冒出,甚至造成回火現(xiàn)象,進而惡化工作環(huán)境并危及人身、設(shè)備安全。故而根據(jù)該加熱爐的特點,參考火焰燃燒情況、排煙溫度、過剩空氣系數(shù)、壓力等,調(diào)節(jié)煙道擋板開度或風機流量,將爐膛負壓控制在指標范圍內(nèi),該加熱爐的過渡段負壓控制在-0.05 k Pa,一段爐對流段頂負壓控制在-1.2k Pa。
煙氣氧含量的高低直接影響到加熱爐的熱效率及安全平穩(wěn)運行。煙氣氧含量高,熱效率低,爐管易氧化;煙氣氧含量低,容易造成不完全燃燒。過??諝庀禂?shù)太小,燃料燃燒不完全,甚至會造成二次燃燒;過??諝庀禂?shù)太大,入爐空氣太多,爐膛溫度下降,傳熱不好,煙道氣量多,帶走熱量多。影響過??諝庀禂?shù)因素主要包括:燃料性質(zhì)、燃燒器的操作、空氣量、煙道擋板的開度、爐體密封性等[3]。另外,加熱爐的進料流量、爐體密封的好壞、燃燒器的操作與維護等情況都會影響加熱爐的熱效率。
影響排煙容積大小的因素有煙道出口過量空氣系數(shù)α、煙道各處的漏風量及燃料所含水分。煙道漏風嚴重,過量空氣系數(shù)大,燃料水分高,這些都會增大排煙容積,排煙熱損失就增加。
針對以上影響加熱爐、一段爐熱效率原因分析后,對提高加熱爐、一段爐熱效率主要從以下幾個方面進行了調(diào)節(jié)和優(yōu)化。
將降低一段爐出口溫度降至轉(zhuǎn)化反應所要求的最低溫度,由設(shè)計680℃降至650℃。通過提高二段爐內(nèi)加氧氣量,保證二段爐出口溫度,從而保證了殘余甲烷含量達標的同時,減少了氧氣放空,充分發(fā)揮了制氧裝置的產(chǎn)能。不影響轉(zhuǎn)化新鮮氣品質(zhì),減少了一段爐燃料消耗,進一步降低了轉(zhuǎn)化爐膛溫度,減少了熱損失。一段爐內(nèi)反應溫和,更有利于操作溫室性,避免了因爐溫波動造成的熱損,有利提高加熱爐熱效率。
通過認真研究爐子各組盤管,我們發(fā)現(xiàn)通過降低給水盤管溫度,可以降低一段爐和加熱爐的排煙煙氣溫度,從而提高煙氣熱量回收率。具體措施如下:開大H X202B副線閥門,減少進入H X202B轉(zhuǎn)化工藝氣冷卻介質(zhì),從而增加了直接進入一段爐、加熱爐的鍋水量,使經(jīng)過轉(zhuǎn)化爐鍋爐水預熱后進入轉(zhuǎn)化爐、加熱爐對流段盤管的給水溫度降低,提高轉(zhuǎn)化爐對流段鍋爐水與煙氣溫差,回收更多的煙氣余熱。同時由于進入H X202B轉(zhuǎn)化工藝氣冷卻介質(zhì)減少,轉(zhuǎn)化熱量發(fā)生后移至精餾系統(tǒng),精餾系統(tǒng)加壓塔和預塔的熱負荷提高,可以減少轉(zhuǎn)化系統(tǒng)為提高精餾熱負荷補入的中壓蒸汽。通過這樣的調(diào)節(jié),補入精餾的中壓蒸汽量下降了2.5 t/h。一段爐排煙溫度降低8℃,加熱爐排煙溫度也有所下降。
在裝置負荷變化時,結(jié)合季節(jié)、環(huán)境溫度做好一段爐和加熱爐的風門、煙道擋板的微量調(diào)整,減小過??諝庀禂?shù)。根據(jù)不同的負荷,及時調(diào)節(jié)風門、煙道擋板開度,保證燒嘴燃燒完全、燃燒效果良好。委托吐哈環(huán)境檢測中心定期對轉(zhuǎn)化爐、加熱爐燃燒煙氣進行分析,檢測煙氣組分中的氧氣、二氧化碳含量,并對過剩空氣系數(shù)和燃燒熱效率進行了核算。根據(jù)核算結(jié)果及時校正燃燒嘴的風門。
加強密封,關(guān)閉漏風的窺火孔,根據(jù)負荷變化,及時調(diào)整風門和煙道擋板;增加鐵皮圍欄,用保溫棉覆蓋高溫爐管上封頭,增加對流段爐管上端的保溫棉厚度。經(jīng)常觀察爐內(nèi)運行情況,減少加熱爐熱量損失,確保加熱爐燃燒狀態(tài)良好。
1)修復爐膛襯里,利用檢修停工期間,進入一段內(nèi)爐膛,將運行期間受損的耐火澆注料修復,以減少爐壁散熱損失。
2)逐個清理燒嘴積碳,消除阻塞。改善燃燒器燃燒狀況,有利于火焰燃燒穩(wěn)定,爐膛溫度均勻,避免火焰偏燒或舔管。
3)檢查變形的燒嘴磚,重新砌筑破裂部分。4)修復斷裂變形的對流段支撐鋼結(jié)構(gòu),使爐內(nèi)受熱更合理。
通過合理控制排煙溫度、爐膛溫度、爐出口溫度、爐膛負壓、煙氣氧含量、進料流量,做好爐體密封、燃燒器的操作與維護等來提高加熱爐熱效率,一段爐、加熱爐的各項運行參數(shù)趨向良好。現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集、分析結(jié)果見表1。
表1 21000m3/h(標況)負荷下低壓天然氣耗量
一段爐、加熱爐熱效率由79.6%、88.9%提高至84.04%、91.86%。低壓天然氣耗量逐月下降,以負荷21000m3/h(標況)余熱發(fā)電為4000k W h的工況計,每年3—10月生產(chǎn),考慮每年一次開工損耗,年內(nèi)低壓天然氣平均耗量為4659m3/h,遠小于去年6304 m3/h的水平,年節(jié)約成本947.72×104元,取得了良好的節(jié)能效果。
[1]宋維端,肖任堅,房鼎業(yè).甲醇工學[M].北京:化學工業(yè)出版社,1991:13-35.
[2]代有凡.石油化工廠設(shè)備檢修手冊(加熱爐)[M].北京:中國石化出版社,1995:432-462.
[3]劉運桃.管式加熱爐技術(shù)問答[M].2版.北京:中國石化出版社,2005:1-2.
10.3969/j.issn.2095-1493.2012.03.017
陳梟杰,1997年畢業(yè)于西安石油大學,工程師,從事石油天然氣化工方面的研究,E-mail:chenxiaojie@petrochina.com,地址:新疆鄯善火車站鎮(zhèn)吐哈油田甲醇廠,838202。
2012-01-28)