尤文杰
(河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司熱電廠,河南 平頂山 467013)
某公司240t/h鍋爐2008年11月正式投運,運行狀況較好。但該鍋爐2011年1月22日、4月4日接連出現(xiàn)第二、第三層剛性梁鎖扣角板拉傷水冷壁管故障,帶來安全隱患。
該鍋爐投運初期,鍋爐點火時發(fā)生過一次爆燃事故,造成爐前東北角標高13m到標高35m處水冷壁鎖爐密封整體撕裂,寬度50~400mm不等。部分剛性梁彎曲、變形,最大變形拱度約15°,爐前西側(cè)標高20~30m處剛性梁鎖扣連接鉸板螺栓斷裂、鎖扣脫開,雖然維修時也對鍋爐剛性梁、水冷屏進行過校正,但效果不甚理想。
鍋爐剛性梁晃動主要集中在鍋爐第2至第5層剛性梁(共設(shè)計9層),主要表現(xiàn)在爐前和爐后剛性梁(從鍋爐爐前看),而同層?xùn)|、西兩側(cè)的剛性梁晃動量則極小,經(jīng)測量鍋爐運行期間剛性梁的晃動頻率約1~3次/s、晃動平行位移約5~15mm。原鍋爐剛性梁鎖扣(圖1)的連接鉸板采用螺栓固定,鎖扣只能做一次性拉緊調(diào)整,不能長期保障剛性梁的穩(wěn)定性。
圖1 原剛性梁設(shè)計鎖扣
剛性梁的晃動缺陷給鍋爐運行帶來兩種安全隱患:
(1)剛性梁晃動幅度較大時鎖扣鉸板孔會切斷鉸板螺栓,使剛性梁與水冷屏徹底脫離,造成水冷屏晃動量增加。
(2)剛性梁晃動幅度較小時,由于剛性梁連接鉸板連續(xù)不斷撕扯鎖扣角板,導(dǎo)致鎖扣角板處水冷壁管頻繁發(fā)生扭曲變形、疲勞、拉傷,以至水冷壁管被撕裂發(fā)生泄漏事故。
(1)在確定水冷壁管損傷原因后,決定在原剛性梁鎖扣外部增加一道鎖扣,以提高鍋爐剛性梁的穩(wěn)定性。
(2)新增鎖扣(圖2)一端采用鉸板連接,而鎖扣的另一端則采用花籃螺栓,解決了原鎖扣一次性固定的缺陷。
(3)由于剛性梁晃動方向主要是在爐前和爐后,所以新增鎖扣的拉力方向也是爐前、爐后方向。
圖2 改造后的剛性梁鎖扣
(4)為解決新增鎖扣的鍋爐水冷屏的膨脹問題,在設(shè)計固定鉸板孔時取φ24mm×40mm長形可調(diào)節(jié)孔,單個花籃螺栓總調(diào)整量達16mm,滿足鍋爐熱態(tài)、冷態(tài)膨脹的需要。
改造后,在鍋爐運行期間測量晃動頻率為零、晃動幅度為零。鍋爐剛性梁鎖扣的成功改造,有效避免了鍋爐水冷壁管因剛性梁晃動帶來的撕裂水冷壁管發(fā)生泄漏的安全隱患。