馬勇,杜文斌,薛志恒
(西安熱工研究院有限公司,陜西 西安 710032)
在某火電廠2×330 MW機組技術改造工程中#1機組汽輪機為 N330-17.75/540/540型亞臨界一次中間再熱、單軸、三缸雙排汽、凝汽沖動式汽輪機。鍋爐與汽輪機熱力系統(tǒng)采用單元制布置。
該汽輪機的調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用上海新華電站控制工程有限公司引進美國西屋公司技術生產(chǎn)的DEH-ⅢA型數(shù)字電液控制系統(tǒng),它具有自動調(diào)節(jié)、程序控制、監(jiān)視、保護等功能[1]。
高壓抗燃油電液(EH)控制系統(tǒng)構(gòu)成如下:EH油油箱,EH油泵,油泵出口溢流閥,高、低壓蓄能器,冷卻油泵及冷卻器,EH油濾油再生裝置,調(diào)節(jié)執(zhí)行機構(gòu),危急遮斷裝置及連接相應機構(gòu)的管道和閥門等。
為保證汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)能夠長期穩(wěn)定運行,EH系統(tǒng)油壓應維持在14.5 MPa左右,小于11.8 MPa時聯(lián)啟備用EH油泵,大于16.2 MPa時開啟溢流閥泄壓。只有系統(tǒng)油壓建立起來之后,數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(DEH)的功能才能在此基礎上得以發(fā)揮。本文所述電廠#1機組調(diào)試過程中,就碰到了EH系統(tǒng)油壓始終建立不起來的問題。
當首次啟動A EH系統(tǒng)油泵時,系統(tǒng)油壓在1.5~2.5 MPa擺動。油壓非常低,現(xiàn)場工作人員檢查系統(tǒng)泄漏情況,沒有發(fā)現(xiàn)泄漏點。
再啟動B EH系統(tǒng)油泵,這時2臺油泵同時運行,查看系統(tǒng)油壓只有 2.5~3.0 MPa,系統(tǒng)油壓仍非常低。
因為2臺EH系統(tǒng)油泵同時出現(xiàn)問題的可能性非常小,所以,基本可以排除油泵出力不足造成系統(tǒng)油壓上不去的因素。
檢查系統(tǒng),油箱油位正常,油箱溫度正常,油泵運行無雜音。
檢查系統(tǒng)泄漏情況,EH油泵、EH油管路、各主汽門、調(diào)節(jié)汽門處均無泄漏。
檢查高、低壓蓄能器,發(fā)現(xiàn)右側(cè)主汽門處低壓蓄能器管路表面溫度明顯偏高,作者懷疑此處發(fā)生內(nèi)漏。待隔離右側(cè)低壓蓄能器后,觀察系統(tǒng)油壓,發(fā)現(xiàn)EH 系統(tǒng)油壓也只上升1.0 ~2.0 MPa,維持在4.0 ~5.0 MPa。
檢查其他高、低壓蓄能器均未發(fā)生泄漏,隔離其余所有高、低壓蓄能器之后,系統(tǒng)油壓仍沒有明顯上升趨勢。
在油泵運行的情況下,關閉油泵出口溢流閥,檢查系統(tǒng)油壓變化情況,以檢查出口溢流閥是否泄漏。慢慢關小出口溢流閥,系統(tǒng)油壓只有微小上升,將出口溢流閥全部關閉之后,系統(tǒng)油壓也只上升了1.0 MPa左右,達到 5.0 ~6.0 MPa。由此可以看出,系統(tǒng)油壓非常低并不是溢流閥關閉不嚴造成的。
繼續(xù)檢查系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)再生裝置入口管路表面溫度達到48℃左右,比其他管路表面溫度(32℃)高出很多。再生裝置入口截止閥明顯沒有關嚴,將入口截止閥全部關閉后,系統(tǒng)油壓略有上升,達到8.0 MPa。0.5 h之后,再次測量再生裝置入口管路表面溫度,該處溫度明顯下降。但系統(tǒng)僅有8.0 MPa的油壓,與EH系統(tǒng)穩(wěn)定運行油壓14.5 MPa相比,還是有很大差距,說明再生裝置入口截止閥關閉不嚴并不是造成系統(tǒng)油壓下降的主要原因。
通過分析了解公司層面和業(yè)務層面的控制內(nèi)容和要求,可以清晰地看到兩者的不同點和共同點。公司層面控制側(cè)重于宏觀指導,原則要求,著眼于長遠。而業(yè)務層面控制側(cè)重于具體措施,操作程序,立足于實際。只有兩者緊密聯(lián)系,相輔相成,才能形成內(nèi)部控制的整體。作為企業(yè),在重點實施業(yè)務層面控制的基礎上,應高度重視公司層面控制,充分認識控制的必要性,進一步明確控制方向、內(nèi)容和具體措施。同時,根據(jù)公司層面內(nèi)容的變化,按照重要性原則,結(jié)合實際,適時調(diào)整、優(yōu)化業(yè)務層面的控制流程或控制步驟、控制點以及權限設置。
繼續(xù)檢查系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)無壓回油2管路、自動停機危急遮斷控制系統(tǒng)(AST)安全油和超速保護系統(tǒng)(OPC)安全油管路表面溫度達到45℃左右,比其他管路表面溫度(32℃)高出很多。根據(jù)經(jīng)驗,在正常運行時,無壓回油2管路、AST安全油和OPC安全油管路表面都不可能達到這樣高的溫度。之所以有這么高的溫度,管路內(nèi)部肯定有大量EH油流過。作者懷疑10個汽門中有1個或幾個發(fā)生內(nèi)漏,高壓進油經(jīng)過安全油管路流至無壓回油2管路,造成管路外表面溫度升高。如果關死10個汽門高壓油進口截止閥,再啟動A,B EH油泵,發(fā)生內(nèi)漏那個汽門管路的進油管路以及安全油管路肯定比其他汽門的表面溫度高。
照此思路查找原因,關死10個汽門的高壓進油截止閥后,啟動2臺油泵運行,檢查各個汽門的進油管路與安全油管路表面溫度,未發(fā)現(xiàn)有溫度異常者??磥?,造成EH系統(tǒng)油壓降低的真正原因也不在此。
待油壓不能建立的真相被發(fā)現(xiàn)之后,再分析油壓偏低的原因才發(fā)現(xiàn)問題所在:無論是主汽門還是調(diào)節(jié)汽門,它們的EH安全油都是高壓進油通過節(jié)流孔形成的。AST安全油是主汽門上高壓進油節(jié)流孔和靠近逆止閥的節(jié)流孔串聯(lián)之后,通過逆止閥至危急遮斷裝置上AST電磁閥前的一段管路中壓力在(7.0±0.2)MPa以上的EH油;OPC安全油是調(diào)節(jié)汽門上高壓進油管路通過節(jié)流孔、逆止閥連接到危急遮斷裝置中OPC電磁閥前的一段管路中壓力在(7.0±0.2)MPa以上的EH油。AST安全油和OPC安全油管路之所以會出現(xiàn)上述發(fā)熱現(xiàn)象,事后分析認為,并不是因為汽門發(fā)生了內(nèi)漏。因為在正常運行時,為了維持管路中壓力,在該安全油管路中是有少量EH油通過汽門中的節(jié)流孔流過的,真正造成泄漏的地方并不在汽門中,而是在該管路后部的危急遮斷模塊中。
綜上所述,發(fā)現(xiàn)的異常情況為:無壓回油2管路表面溫度比其他管路表面溫度高出很多,無壓回油1管路和無壓回油3管路表面溫度正常,只比環(huán)境溫度略高。順著無壓回油2管路查看,發(fā)現(xiàn)從油箱到危急遮斷模塊之間管路的溫度一直較高(45℃左右),而危急遮斷模塊至右側(cè)高壓蓄能器之間無壓回油2管路表面溫度和環(huán)境溫度差不多,都是32℃左右。
查看整個系統(tǒng),連接左側(cè)高壓蓄能器高壓進油和無壓回油1管路,連接右側(cè)高壓蓄能器高壓進油和無壓回油2管路,在汽輪機的左側(cè)只能看到無壓回油1管路,在汽輪機的右側(cè)只能看到無壓回油2管路。另外,危急遮斷模塊和隔膜閥都安裝在汽輪機右側(cè),隔膜閥截斷汽輪機EH安全油和無壓回油2管路。而危急遮斷模塊連接EH高壓進油、AST安全油、OPC安全油和無壓回油2管路。EH液壓控制系統(tǒng)圖如圖1所示,從圖1可以清楚地看到,與危急遮斷模塊連接的只有無壓回油2管路,并沒有與無壓回油1管路連接的設計。
圖1 部分EH液壓控制系統(tǒng)圖[2]
圖1中底部5根線從下往上數(shù):第1根線表示OPC安全油管路;第2根線表示AST安全油管路;第3根線表示無壓回油2管路DV2;第4根線表示有壓回油管路DP;第5根線表示高壓進油管路HP。
危急遮斷模塊如圖2所示。從圖2中可以明顯地看到,危急遮斷模塊上還連著一路去無壓回油1的管子(圖2左邊標“1”處)。而在該電廠#1機組汽輪機頭危急遮斷模塊中,圖2中的這根管子是按照圖1的要求接在了隔膜閥后的無壓回油2管路上。雖然圖1、圖2存在矛盾,但從危急遮斷模塊引出來的這根管子無論是按照圖2接到無壓回油1管路上還是實際接到無壓回油2管路上,都不會影響汽輪機組的正常調(diào)節(jié)。因為從功用上來說,無壓回油1管路的作用是把因EH系統(tǒng)油壓高而產(chǎn)生的多余EH油通過左側(cè)高壓蓄能器和無壓回油1管路流回油箱。無壓回油2管路除了可以把因EH油壓高而產(chǎn)生的多余EH油通過右側(cè)高壓蓄能器和無壓回油2管路流回油箱之外,它還和隔膜閥相連,隔膜閥的作用就是在潤滑油油壓低的情況下,通過該閥從無壓回油2管路立即泄去全部EH安全油,以達到快速關閉10個汽門緊急停機的目的。這里的EH安全油油量和危急遮斷模塊在汽輪機正常運行時所固定的EH安全油油量是相等的。既然隔膜閥打開之后可以讓EH安全油順利通過無壓回油2管路,那么在緊急情況下通過AST電磁閥打閘停機,使EH安全油通過無壓回油2管路流入EH油箱的做法也是完全可行的。
圖2 危急遮斷模塊[2]
發(fā)現(xiàn)實際管路接法和圖1設計不一致時,有人認為這可能是EH系統(tǒng)油壓建立不起來的真正原因。因為沒有按照設計圖紙接管子,很可能造成本來應該由無壓回油1管路承擔的流量都要無壓回油2管路來承擔,造成EH油在無壓回油2管路中流動不暢,油流和管子壁面產(chǎn)生摩擦,導致管子內(nèi)壁、外壁溫度升高。這種說法雖然可以很好地解釋無壓回油2管路溫度比較高的現(xiàn)象,但無法解釋EH系統(tǒng)油壓比較低的現(xiàn)象。如果回油不暢的話,高壓進油的壓力應比正常值高一點,而不是當時的8.0 MPa。
在檢查系統(tǒng)的過程中,發(fā)現(xiàn)高壓進油管路表面溫度介于無壓回油2管路表面溫度和環(huán)境溫度之間,高壓進油管路有1個支管在去危急遮斷模塊之前分為3個等內(nèi)徑、等壁厚的細管(圖2中標“2”處和標“3”處)。圖2中標“3”處是2個 M16×1.5 mm的管接頭,是高壓油去AST電磁閥的2個入口,而標“2”處也是1個M16×1.5 mm的管接頭,就地實際位置比較接近OPC電磁閥,在危急遮斷模塊下表面正對#2 OPC電磁閥的位置[3]。
檢查發(fā)現(xiàn)標“2”處和標“3”處3根細管的表面溫度都超過50℃。結(jié)合與危急遮斷模塊連接的無壓回油2管路表面溫度為45℃左右的情況,作者分析認為,可能是AST電磁閥和OPC電磁閥關閉不嚴,導致EH油從高壓進油管路經(jīng)過關閉不嚴的電磁閥直接回到無壓回油2管路中。
根據(jù)上述分析,造成AST電磁閥和OPC電磁閥關閉不嚴的原因,很可能是EH油中混入了雜質(zhì)。因為該機組為新建機組,在建設過程中不可避免地會混入一些雜質(zhì)。為了驗證這個想法,決定停EH油泵,徹底清洗AST電磁閥和OPC電磁閥。清洗完重新安裝后,啟動EH油泵,汽輪機掛閘,AST電磁閥和OPC電磁閥全關,EH系統(tǒng)油壓還是只有9.0~10.0 MPa??梢姡珽H系統(tǒng)油壓低的根本原因也不是AST電磁閥和OPC電磁閥關閉不嚴。因為在以往的調(diào)試實踐中,即使不掛閘,在AST電磁閥全開的情況下,油泵運行時系統(tǒng)油壓都可以穩(wěn)定在14.5MPa。
高壓進油去AST電磁閥和OPC電磁閥有3根細管,這是實際安裝的情況,也符合圖2的設計,但卻不符合圖1的設計。在圖1中,高壓進油管路的1個支管去危急遮斷模塊前只分為2根細管,并且在進AST電磁閥之前都有1個1.5 mm的節(jié)流孔,即用小流量的高壓進油通過AST電磁閥的開關來控制大流量的AST安全油;而OPC電磁閥的進油只有OPC安全油,即用一部分很小流量的OPC安全油通過OPC電磁閥的開關來控制其余大流量的OPC安全油,這又和實際安裝情況不符。
回顧以往的調(diào)試經(jīng)驗,很多電廠的同類危急遮斷裝置上都沒有這樣的通往OPC電磁閥的高壓進油細管。如果接這根管子,就是用小流量的高壓進油通過OPC電磁閥的開關來控制大流量的OPC安全油;如果不接,完全堵死這根管子,就是利用一部分很小流量的OPC安全油通過OPC電磁閥的開關來控制其余大流量的OPC安全油??磥恚踊虿唤舆@根管子并不會對機組運行產(chǎn)生什么影響。如果按照圖1的設計保留該管,就應該像其他2根細管一樣加工1個一模一樣的節(jié)流孔。就地檢查這根細管時,發(fā)現(xiàn)沒有在進電磁閥之前安裝節(jié)流孔,而這個因素造成了高壓進油直接和無壓回油2管路相通,引起EH系統(tǒng)油壓建立不起來的原因,管子里的油流也能很好地解釋管子外表面出現(xiàn)的高溫。節(jié)流孔只有1.5mm的孔徑,還要能承受EH油很高的壓力,一時之間很難加工。最后決定,還是采用圖1的設計,找來一塊外徑和細管內(nèi)徑相等的圓鐵片堵住這根管子,再把細管接到危急遮斷裝置上。啟動油泵,無論掛閘還是不掛閘,EH系統(tǒng)油壓都建立起來了,達到了穩(wěn)定運行的要求。通過調(diào)節(jié)系統(tǒng)油壓,系統(tǒng)油壓穩(wěn)定在14.5MPa。
EH系統(tǒng)油壓建立不起來,有多方面的原因:
(1)系統(tǒng)中有漏點。在啟動油泵之前,應仔細檢查系統(tǒng),杜絕焊接、高低壓蓄能器和油凈化再生裝置等發(fā)生泄漏的情況。
(2)EH油泵出力不足。這種情況的發(fā)生,可通過同時啟動2臺油泵的方法進行驗證。如果2臺油泵運行,系統(tǒng)壓力還是上不去,就應該檢查其他方面。
(3)EH油泵出口溢流閥關不嚴。啟動油泵之后,可以來回活動溢流閥,觀察系統(tǒng)壓力變化情況。根據(jù)系統(tǒng)壓力變化情況,判斷溢流閥開關情況。
(4)電磁閥發(fā)生泄漏。對新建機組而言,EH油中混入各種雜質(zhì),汽門中的電磁閥、AST電磁閥和OPC電磁閥等都有可能發(fā)生卡澀,所以保證EH油等級合格是防止這種現(xiàn)象發(fā)生的有效方法。
(5)系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生泄漏。此次系統(tǒng)壓力建立不起來,就是因為在進OPC電磁閥之前高壓細管路中少安裝了1個節(jié)流孔。節(jié)流孔雖然是一個很小的零件,但在汽輪機EH系統(tǒng)中卻發(fā)揮了至關重要的作用。
節(jié)流孔不只在EH系統(tǒng)中發(fā)揮著至關重要的作用,在其他油系統(tǒng)中的作用也是十分重要的,例如,潤滑油系統(tǒng)中的復位電磁閥中也安裝有節(jié)流孔。這些節(jié)流孔的數(shù)量和安裝位置都要在機組安裝過程中仔細檢查,確保節(jié)流孔的正確安裝是汽輪機油系統(tǒng)發(fā)揮其作用的重要保證。
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