馬永廣 陳 偉 高丙寅
(安陽鋼鐵股份有限公司)
高爐冶煉及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的改善,原料是基礎(chǔ)。安鋼煉鐵生產(chǎn)爐料結(jié)構(gòu)中,燒結(jié)礦配用比例在70%以上。因此,穩(wěn)定和提高燒結(jié)礦質(zhì)量是對高爐技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的意義十分突出。近幾年來,隨著我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)能大幅增加,鐵礦石資源逐步趨向多樣化,品質(zhì)趨向劣質(zhì)化,對燒結(jié)礦質(zhì)量控制帶來了新的挑戰(zhàn)。為了穩(wěn)定和提高燒結(jié)礦質(zhì)量,滿足大型高爐冶煉需求,安鋼煉鐵廠燒結(jié)工序依據(jù)目前的工藝、原料條件,積極開展技術(shù)研究,主動采取了多項技術(shù)措施,取得了良好效果,有力促進了高爐的穩(wěn)定順行。
安鋼燒結(jié)所用含鐵原料品種較多,其品位、化學(xué)成分、粒度組成各不相同,成球性能、燒結(jié)性能及冶金性能差異較大。隨著鐵礦石資源的長年開采,市場可以接受的低磷鐵礦儲量逐年減少,優(yōu)質(zhì)鐵礦開采礦區(qū)將陸續(xù)閉坑,導(dǎo)致鐵礦石的來源更趨復(fù)雜化、品質(zhì)更趨劣質(zhì)化、礦種更趨多樣化。為了合理利用鐵礦資源,適應(yīng)市場的變化,安鋼加強了鐵礦石燒結(jié)性能試驗研究,對于新采購礦種使用前以及生產(chǎn)中原料結(jié)構(gòu)的調(diào)整,首先進行燒結(jié)杯試驗,通過試驗研究分析燒結(jié)礦技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)變化情況,如:品位、利用系數(shù)、轉(zhuǎn)鼓指數(shù)、成品率、粒度組成及成本分析等,并相繼開展了低硅燒結(jié)、低品位印度礦燒結(jié)、大比例粉礦燒結(jié)、大比例褐鐵礦燒結(jié)等試驗研究,為穩(wěn)定和改善燒結(jié)礦質(zhì)量提供最佳的原料結(jié)構(gòu)方案及適宜的燒結(jié)工藝參數(shù),同時加強對劣質(zhì)資源的技術(shù)儲備,為公司針對性采購提供指導(dǎo)性建議。
原料混勻是燒結(jié)生產(chǎn)過程中極為重要的一個環(huán)節(jié),是燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定的前提。煉鐵廠十分重視原料的混勻工作,根據(jù)工藝要求先后建成兩個原料場,由于受場地限制以及燒結(jié)產(chǎn)能擴大的影響,原料場的混勻堆放能力已嚴(yán)重不足,客觀上制約了混勻礦的穩(wěn)定性。為此,煉鐵廠結(jié)合原料場實際情況,采取多項技術(shù)措施,確?;靹虻V的穩(wěn)定性。首先,根據(jù)原料結(jié)構(gòu)方案和公司采購計劃,合理安排原料進場堆放,依據(jù)原料場堆放能力科學(xué)制定庫存預(yù)警機制,通過降低庫存來緩解堆放場地的不足,同時,根據(jù)不同原料的進場量合理規(guī)劃堆放場地,避免混堆現(xiàn)象的發(fā)生;其次,根據(jù)原料結(jié)構(gòu)試驗研究的結(jié)果,對現(xiàn)有的礦種進行兩個原料場合理分配、分流,如印度礦在第一原料場配加,就不再安排第二原料場使用,通過減少礦種來減輕原料場堆放場地壓力;另外,對于成分波動較大的除塵灰、回收料、鋼渣等雜料實施集中配加,配加前利用機械設(shè)備對其進行充分混勻,減少回收料在“直供”系統(tǒng)的配加,從而減少因成分波動、粒度偏析對混勻礦質(zhì)量的影響。
燒結(jié)生產(chǎn)所使用的熔劑有鈣質(zhì)熔劑和鎂質(zhì)熔劑,其中鈣質(zhì)熔劑有:石灰石、生石灰、消石灰;鎂質(zhì)熔劑主要有:菱鎂石、高鎂粉、蛇紋石、白云石、輕燒白云石等。生產(chǎn)中加入CaO的主要目的:一方面是強化燒結(jié)過程中礦化反應(yīng),促進鐵酸鈣生成,進而生產(chǎn)強度高、還原性好、粒度組成理想的燒結(jié)礦,滿足高爐強化冶煉的要求;另一方面是使燒結(jié)礦成分達到一定的堿度要求,確保在高爐冶煉過程中少加或不加石灰石。隨著技術(shù)進步及高爐造渣制度的改變,對入爐料中MgO的含量要求也日趨嚴(yán)格,燒結(jié)礦作為高爐爐料結(jié)構(gòu)的主要原料,提高燒結(jié)礦中MgO含量,生產(chǎn)高MgO燒結(jié)礦是改善爐渣的流動性、促進高爐穩(wěn)定順行、提高技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的一項強化措施得到了廣泛應(yīng)用。
近年來,隨著鐵礦資源市場的變化,安鋼燒結(jié)原料結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化,由精礦為主逐步變?yōu)橐赃M口粉礦為主。進口礦粉的粒度粗且均勻,其大量使用一方面改善了混合料原始透氣性,另一方面進口礦中MgO含量低、Al2O3含量高,造成燒結(jié)礦MgO含量急劇下降,煉鐵高爐爐渣MgO含量降低,性能變差,對爐況順行及生鐵質(zhì)量都會產(chǎn)生不利的影響。針對原料結(jié)構(gòu)的變化,煉鐵廠適時地對熔劑(鈣質(zhì)熔劑、鎂質(zhì)熔劑)及其結(jié)構(gòu)進行了大量的優(yōu)化試驗,依據(jù)燒結(jié)杯試驗研究的結(jié)果,生產(chǎn)中對熔劑結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整,鈣質(zhì)熔劑由全生石灰變?yōu)樯?石灰石粉,鎂質(zhì)熔劑由輕燒白云石變?yōu)樯自剖?。熔劑結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整后,燒結(jié)礦的質(zhì)量有明顯改善,尤其是堿度、MgO穩(wěn)定率均有較大幅度提高,生石灰的使用量也大幅減少,大大緩解了生石灰的采購壓力,有利于外購生石灰質(zhì)量的提高。同時,混合機、料倉粘堵料現(xiàn)象減輕,混合料水分波動減小,生產(chǎn)更趨穩(wěn)定。
所謂均勻燒結(jié),是依據(jù)碳在混合料不同粒級中的分布規(guī)律,采用“整粒、分散、偏析”作用的布料方式,使燒結(jié)料粒度及碳在臺車上分布合理,即從上到下混合料粒度逐漸變粗,而固定碳含量上高下低的一種燒結(jié)方法。實施均勻燒結(jié)不僅可降低燃料消耗,降低燒結(jié)礦中FeO含量,改善燒結(jié)料層透氣性,提高燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量,還可為高爐提供冶金性能均勻、穩(wěn)定、一致的燒結(jié)礦,進而促進高爐順行、高產(chǎn)、低耗。
為了更好地實施均勻燒結(jié)技術(shù),首先對布料設(shè)備進行了改進,由泥輥+反射板布料改為泥輥+多輥布料,并根據(jù)碳偏析的要求調(diào)整各輥之間的間隙。其次,根據(jù)進口礦的大量使用帶來含鐵原料的原始粒度變化,適時地開展了燃料粒度優(yōu)化燒結(jié)杯試驗,根據(jù)試驗結(jié)果對燒結(jié)系統(tǒng)生產(chǎn)中對燃料粒度控制要求進行了調(diào)整,燃料粒度上限由≤3 mm調(diào)整為≤5 mm,其中燃料粒度≤3 mm的粒級含量由≥90%調(diào)整為≥70%,通過燃料粒度調(diào)整使之與原料粒度變化相匹配。調(diào)整后,燒結(jié)料層碳偏析程度較理想,燒結(jié)料層上、中、下三層最高溫度相差變小,燒結(jié)過程比較均勻。
“燒結(jié)生產(chǎn),以風(fēng)為綱”,是燒結(jié)工作者早已達成的共識。目前,國內(nèi)燒結(jié)機普遍存在漏風(fēng)率高問題,解決漏風(fēng)也成為燒結(jié)行業(yè)一大難題。過高漏風(fēng)率不僅制約著燒結(jié)生產(chǎn)能力的提高,還造成生產(chǎn)成本上升,各種消耗升高。在治理系統(tǒng)漏風(fēng)方面,采取了多項技術(shù)措施,提高燒結(jié)料層的有效風(fēng)量和生產(chǎn)的均衡穩(wěn)定性。首先,對主要漏風(fēng)點的密封裝置進行改進,如機頭機尾的轉(zhuǎn)架式密封改為多級磁力迷宮密封技術(shù),利用耐高溫磁鐵的磁性吸附細小磁性礦粉顆粒,通過磁性顆粒的交錯排列移動,達到無間隙密封效果;其次,針對燒結(jié)機篦條糊堵較為嚴(yán)重的現(xiàn)象,煉鐵廠成立工藝技術(shù)研究小組,重點解決篦條糊堵問題。根據(jù)對糊堵原因分析,結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際,有針對性地采取了如下改進措施:設(shè)備方面,對進廠的篦條材質(zhì)、制造質(zhì)量及幾何尺寸進行嚴(yán)格把關(guān)驗收,同時加強設(shè)備點檢及維護,對燒蝕、變形嚴(yán)重的篦條要及時更換;生產(chǎn)操作方面,嚴(yán)格控制混合料水分、配碳量,減少其波動。合理控制燒結(jié)速度、負壓、燒結(jié)終點等參數(shù);工藝方面,停用機頭料倉蒸汽預(yù)熱工藝,避免“過濕現(xiàn)象”的形成。
隨著進口礦的大量使用,燒結(jié)礦高溫冶金性隨進口礦比例的增加呈逐漸變差的趨勢。安鋼使用的進口礦以赤鐵礦為主,其主要成分為Fe2O3。為改善燒結(jié)礦的高溫冶金性能,降低燒結(jié)礦低溫還原粉化率,采取了燒結(jié)礦表面噴灑改性劑溶液的技術(shù)措施。通過噴灑改性劑溶液(見表1),燒結(jié)礦低溫還原粉化性能有了顯著改善,表2為煉鐵6號高爐工業(yè)試驗期間的指標(biāo)對比。
表1 噴灑前后燒結(jié)礦低溫還原粉化指數(shù)和還原度對比 %
表2 噴灑前后6號高爐主要技術(shù)指針對比
近幾年來,燒結(jié)技術(shù)人員堅持燒結(jié)礦質(zhì)量滿足高爐大型化優(yōu)質(zhì)冶煉為已任,在圍繞提高燒結(jié)礦質(zhì)量方面,做了大量的工作,采取了多項技術(shù)措施,達到了預(yù)期效果。混勻礦質(zhì)量指標(biāo)得到明顯改善(見表3),燒結(jié)礦指標(biāo)TFe、R、MgO的穩(wěn)定率均有大幅度提高,返礦率和固體能耗均明顯下降,粒度組成更趨合理,高溫冶金性能也得到顯著改善,為強化高爐冶煉提供了優(yōu)質(zhì)原料保證。
表3 混勻礦質(zhì)量指標(biāo)
表4 燒結(jié)礦技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)變化
近年來,圍繞提高燒結(jié)礦質(zhì)量,采取了多項技術(shù)措施,達到了預(yù)期效果。
1)通過加強原料混勻工藝的研究,制定含鐵廢棄物綜合利用方案,加強回收料的預(yù)混勻處理,有效提高混勻料的穩(wěn)定性。目前混勻礦質(zhì)量已處在國內(nèi)較高水平,混勻礦質(zhì)量指標(biāo) σTFe≤ ±0.4%,σSiO2≤ ±0.25%。
2)根據(jù)互補配礦理論,大力開展配礦試驗研究,依據(jù)試驗結(jié)果科學(xué)的指導(dǎo)配礦及生產(chǎn)中原料結(jié)構(gòu)的調(diào)整,同時注意結(jié)構(gòu)調(diào)整對工藝參數(shù)及燒結(jié)礦質(zhì)量影響信息的收集。
3)針對原料結(jié)構(gòu)的變化,適時地對熔劑結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化調(diào)整。調(diào)整后,燒結(jié)礦堿度、MgO含量穩(wěn)定性得到了大幅提高,同時,熔劑成本有了顯著降低。
4)通過燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng)治理,開展篦條糊堵技術(shù)攻關(guān),實施均勻燒結(jié)技術(shù)等,提高生產(chǎn)的均衡穩(wěn)定性。
[1] 高丙寅,陳偉,臧國軍,等.燒結(jié)機糊堵篦條現(xiàn)象的原因分析及預(yù)防措施.河南冶金,2010,18(6):33-35.