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    單獨(dú)液化裝置在氯乙烯裝置上的應(yīng)用

    2012-09-28 03:52:04
    中國(guó)氯堿 2012年11期
    關(guān)鍵詞:水環(huán)環(huán)式氣柜

    何 波

    (安徽錦邦化工股份有限公司,安徽 合肥 230011)

    1 概述

    目前,安徽錦邦化工股份有限公司樹脂廠糊樹脂生產(chǎn)能力為6萬(wàn)t/a,共有50 m3聚合釜6臺(tái),25 m3種子釜2臺(tái)。聚合釜單釜投料氯乙烯約25 t(種子釜氯乙烯回收暫不考慮),平均收率約為90%,需要脫氣回收的氯乙烯約2.5 t,脫氣時(shí),聚合釜壓力為0.5 MPa,自然脫氣時(shí)間約2.5 h,單釜單次回收的氯乙烯(常壓)的體積約為:2.5×106÷64.5×22.4÷1 000=868.2(m3),這部分氣體進(jìn)行簡(jiǎn)單的瞬間堿洗后直接進(jìn)入1 000 m3氯乙烯氣柜中,有時(shí)由于脫氣快,氯乙烯氣柜過(guò)高,造成氯乙烯氣體泄漏;另外直接回收的氯乙烯中含大量未反應(yīng)的活性分子這些活性分子通過(guò)堿洗處理是不能完全除去的,這些帶有活性物質(zhì)的單體同新合成的氯乙烯單體混合后,進(jìn)入氯乙烯精餾系統(tǒng),在精餾系統(tǒng)中發(fā)生自聚,導(dǎo)致精餾塔堵塞,嚴(yán)重影響和破壞了生產(chǎn)負(fù)荷的平穩(wěn),精餾系統(tǒng)的不穩(wěn)定直接影響到氯乙烯單體的質(zhì)量,為此,2010年5月該公司上單獨(dú)液化裝置。2011年3月投入使用,至今,該裝置已穩(wěn)定運(yùn)行1年多,氯乙烯回收率超過(guò)了98%。

    2 單獨(dú)液化回收氯乙烯工藝

    單獨(dú)液化回收氯乙烯工藝流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。

    聚合脫氣單體→堿洗塔(現(xiàn)有)→600 m3氯乙烯氣柜(閑置)→水環(huán)壓縮機(jī)(閑置)→氣液分離器→5℃水冷凝器→-35℃水冷凝器→單體貯槽,不凝性氣體減壓后去變壓吸附。

    在聚合結(jié)束后釜壓力降至0.5 MPa時(shí),糊聚釜未聚合的氯乙烯經(jīng)管道輸送到氯乙烯氣柜前堿洗塔,堿洗后,進(jìn)入600 m3氣柜。再用水環(huán)式壓縮機(jī)加壓至0.5 MPa后進(jìn)入氣液分離器,并通過(guò)管道輸送至冷凝器,冷凝后的氯乙烯單體進(jìn)入30 m3單體貯槽,給聚合生產(chǎn)備用。未冷凝的氯乙烯及其他不凝氣體進(jìn)入變壓吸附再回收。

    3 改造過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方案

    3.1 水環(huán)式壓縮機(jī)

    由于水環(huán)式壓縮機(jī)是2000年購(gòu)買(未用),機(jī)械性能不能保證,必須檢修,測(cè)試。該水環(huán)式壓縮機(jī)是雙級(jí)水環(huán)式壓縮機(jī),出口壓力要保證達(dá)到0.5 MPa,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,在返廠檢修、測(cè)試后,現(xiàn)場(chǎng)安裝就位,試運(yùn)行。

    由于沒(méi)有用過(guò)雙級(jí)水環(huán)式壓縮機(jī),也沒(méi)有設(shè)備使用說(shuō)明書,對(duì)其性能不太了解,試運(yùn)行時(shí)很不穩(wěn)定,空載運(yùn)行反應(yīng)不出來(lái),用空氣加載運(yùn)行,壓力上不來(lái)。原水環(huán)壓縮機(jī)水環(huán)供水簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖2。經(jīng)過(guò)研究,認(rèn)為水環(huán)壓縮機(jī)的水環(huán)供水有如下問(wèn)題。

    (1)根據(jù)單級(jí)水環(huán)壓縮機(jī)的經(jīng)驗(yàn),只對(duì)一級(jí)水環(huán)供水,考慮到現(xiàn)場(chǎng)工況,供水是從壓縮機(jī)(氯乙烯氣體)進(jìn)口進(jìn)水;

    (2)二級(jí)水環(huán)沒(méi)有設(shè)計(jì)供水;

    (3)進(jìn)水量沒(méi)控制。

    整改后,水環(huán)壓縮機(jī)一級(jí)、二級(jí)供水按設(shè)備要求部位供水,并對(duì)水量進(jìn)行控制,2臺(tái)壓縮機(jī)一、二級(jí)水環(huán)供水用了4個(gè)質(zhì)量流量計(jì);對(duì)機(jī)封用水增加了背壓控制閥。整改后水環(huán)壓縮機(jī)兩級(jí)水環(huán)供水簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖3。整改后,運(yùn)行正常。

    整改完善后,繼續(xù)試車,當(dāng)水環(huán)壓縮機(jī)出口壓力達(dá)0.4~0.5 MPa時(shí),壓縮機(jī)振動(dòng)加大,緊急停車后,查找出如下原因。(1)水環(huán)式壓縮機(jī)閑置時(shí)間較長(zhǎng),可能軸有變形;(2)基礎(chǔ)固定在槽鋼框架上,沒(méi)有一定的預(yù)緊力,穩(wěn)定性能差。針對(duì)上述問(wèn)題,逐一進(jìn)行了解決,主要是解決了基礎(chǔ)問(wèn)題。

    3.2 氣液分離器

    氯乙烯經(jīng)過(guò)水環(huán)式壓縮機(jī)壓縮后,進(jìn)入氣液分離器后,大量的水帶到冷凝器并造成安全閥跳,有大量的水汽從安全閥放空管排出,此時(shí),氣液分離器排水口處無(wú)水排出。從結(jié)構(gòu)上看,原氣液分離器設(shè)計(jì)有問(wèn)題。

    (1)氣液分離器進(jìn)口垂直進(jìn)入容器,且容器進(jìn)口處無(wú)擋板,氣液不易分離;

    (2)氣液分離器出口管沒(méi)有進(jìn)入容器一定深度,氣液分離沒(méi)有緩沖余地。

    按正常氣液分離器設(shè)計(jì)并改造。進(jìn)口管按容器內(nèi)壁切線方向進(jìn)入;出口管伸進(jìn)容器內(nèi)部約1/3H(H為容器總深度),改造后,一切正常。

    氣流分離器改造前后示意圖見(jiàn)圖4。

    4 結(jié)語(yǔ)

    此次氯乙烯單獨(dú)液化改造方案,是將樹脂廠糊聚合脫氣的單體進(jìn)行單獨(dú)液化處理,液化后的單體直接送至聚合工段聚合,避免了含有活性物質(zhì)的氯乙烯單體進(jìn)入精餾系統(tǒng)造成自聚,減少了氯乙烯生產(chǎn)負(fù)荷,延長(zhǎng)了精餾塔使用周期,改善了氯乙烯系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境,提高了連續(xù)生產(chǎn)周期,降低了維修費(fèi)用。

    精餾裝置的平穩(wěn)運(yùn)行能夠有效地穩(wěn)定單體的質(zhì)量,保證了糊聚合系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)提高糊樹脂產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量,降低電石消耗起到一定的作用。

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