程際云, 陳 綱, 王 會(huì)
(1.華東電力試驗(yàn)研究院有限公司,上海 200437;2.華能上海石洞口第一發(fā)電廠,上海 200942;3.國(guó)華寧海B廠,浙江 寧波 315612)
華能上海石洞口第一發(fā)電廠1號(hào)、2號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)為上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N320-16.8/535/535型單軸四缸、四排汽、再熱、沖動(dòng)凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG-1025-16.7-540/540型螺旋上升直流鍋爐,機(jī)組協(xié)調(diào)控制以爐跟機(jī)為主。鍋爐由燃燒貧煤改為煙煤后,制粉系統(tǒng)由中間儲(chǔ)倉(cāng)式改為中速磨煤機(jī)正壓冷一次風(fēng)直吹式,每爐配5臺(tái)中速磨煤機(jī),鍋爐的燃燒特性有了較大的變化,具有更大的延遲性、不確定性,因此必須對(duì)原有的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)(CCS)做出相應(yīng)改進(jìn),才能滿(mǎn)足CCS穩(wěn)態(tài)和變負(fù)荷時(shí)的性能品質(zhì)要求。
將分離器入口溫度(中間點(diǎn)溫度)由單一的水量調(diào)節(jié),改為由水量、給煤量、一次風(fēng)量的立體調(diào)節(jié)。
中間儲(chǔ)倉(cāng)式制粉系統(tǒng)的燃料量控制是通過(guò)控制變頻式給粉機(jī)實(shí)現(xiàn)的,給粉量均勻、穩(wěn)定,時(shí)滯短、精度較高,分離器入口溫度(中間點(diǎn)溫度)由給水量單一調(diào)節(jié)即可。改成直吹式制粉系統(tǒng)后,由于燃料量的控制是通過(guò)控制給煤機(jī)的給煤量完成,因此對(duì)比改造前,燃料量的控制均勻性差、穩(wěn)定性差、時(shí)滯長(zhǎng)、精度較低,分離器入口溫度穩(wěn)定性差,由單一的水量調(diào)節(jié)已不能滿(mǎn)足其要求,特別是溫度大范圍波動(dòng)時(shí),其單一控制的弊端更為突出。
分離器入口溫度的穩(wěn)定對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定至關(guān)重要。根據(jù)直吹式制粉系統(tǒng)的燃燒特性,在原有的單一水量調(diào)節(jié)中增加了給煤量對(duì)分離器入口溫度的調(diào)節(jié)(慢),和一次風(fēng)量對(duì)分離器入口溫度的調(diào)節(jié)(快)。當(dāng)分離器入口溫度大于設(shè)定值時(shí),調(diào)節(jié)作用分別加大給水量、減少煤量、減小磨煤機(jī)的入口一次風(fēng)量;反之則減少給水量、增加煤量和加大磨煤機(jī)的入口一次風(fēng)量。分離器入口溫度控制SAMA圖如圖1所示。
圖1 分離器入口溫度控制SAMA圖
通過(guò)一次風(fēng)量、水量、給煤量的共同作用,將分離器入口溫度控制在相對(duì)穩(wěn)定的范圍內(nèi)(變負(fù)荷時(shí)±10℃、穩(wěn)態(tài)時(shí)±5℃),實(shí)際應(yīng)用后的記錄曲線如圖2所示??梢钥闯觯谧冐?fù)荷開(kāi)始時(shí)分離器入口溫度會(huì)有較大幅度的變化,但能很快收斂到設(shè)定值附近。
圖2 分離器入口溫度控制曲線
針對(duì)直吹式制粉系統(tǒng)指令延遲和燃燒變化不穩(wěn)定性大的特性,將CCS調(diào)節(jié)由原來(lái)的鍋爐主控BM動(dòng)作后煤水指令同時(shí)變化改為先煤后水。
改為直吹式制粉系統(tǒng)后,原煤經(jīng)給煤機(jī)送至磨煤機(jī)進(jìn)行輾磨,同時(shí)磨煤機(jī)輸入合適的一次風(fēng)量對(duì)原煤進(jìn)行干燥,磨制好的煤粉直接送到燃燒器。由于從原煤到煤粉的制粉過(guò)程較長(zhǎng),所以給煤量變化到煤粉量變化有純延遲時(shí)間且有一定的慣性,煤粉量對(duì)給煤量的響應(yīng)特性可表示為:
式中:FP為煤粉量;FM為給煤量;T1和τ1為慣性和延遲時(shí)間常數(shù)。T1和τ1隨磨煤機(jī)的運(yùn)行工況變化,較難測(cè)定,尤其是連續(xù)雨天煤較濕時(shí),T1和τ1會(huì)明顯增加。穩(wěn)態(tài)時(shí),F(xiàn)P=FM。
由于從煤量指令發(fā)出到鍋爐實(shí)際煤量變化的延遲時(shí)間長(zhǎng)達(dá)1~2 min甚至更長(zhǎng),如果按照原來(lái)中間儲(chǔ)倉(cāng)式制粉系統(tǒng)的煤水控制,即煤水指令根據(jù)BM指令同時(shí)變化,會(huì)造成短時(shí)間內(nèi)煤水失調(diào),從而引起中間點(diǎn)溫度和主汽壓力的較大波動(dòng),影響機(jī)組燃燒穩(wěn)定。因此,根據(jù)直吹式制粉系統(tǒng)燃料量遲滯長(zhǎng)的特點(diǎn),將煤水動(dòng)作時(shí)間錯(cuò)開(kāi),即改為先煤后水。根據(jù)多次試驗(yàn)結(jié)果,一般水比煤滯后動(dòng)作70 s即能基本保證煤水協(xié)調(diào),有助于爐內(nèi)燃燒工況的穩(wěn)定,因此在給水控制子系統(tǒng)的給水指令處加入了延遲功能塊。
在由負(fù)荷段和變負(fù)荷速率決定的負(fù)荷指令超調(diào)量中增加變負(fù)荷絕對(duì)量大小的影響因素。
中間儲(chǔ)倉(cāng)式制粉系統(tǒng)主要是由變負(fù)荷時(shí)的變負(fù)荷速率及所處負(fù)荷段特性來(lái)決定變負(fù)荷時(shí)超調(diào)量的大小,由于煤、水、風(fēng)的響應(yīng)比較快,因此只需較小的超調(diào)量就能滿(mǎn)足機(jī)組變負(fù)荷時(shí)動(dòng)態(tài)品質(zhì)的指標(biāo)要求。改成直吹式制粉系統(tǒng)后,由于煤和水的延遲響應(yīng),變負(fù)荷時(shí)的超調(diào)量要增大較多,機(jī)組才能達(dá)到動(dòng)態(tài)品質(zhì)指標(biāo)。由于加大超調(diào)量對(duì)鍋爐擾動(dòng)也相當(dāng)大,因此增加引入變負(fù)荷絕對(duì)量作為決定超調(diào)量大小的條件,根據(jù)變負(fù)荷絕對(duì)量大小、變負(fù)荷速率、變負(fù)荷時(shí)所處負(fù)荷段特性這3個(gè)條件來(lái)決定超調(diào)量的大小,在變負(fù)荷時(shí)使實(shí)際負(fù)荷變化速率跟上負(fù)荷指令的變化速率,并可大大縮短負(fù)荷相應(yīng)純延時(shí),負(fù)荷一般在30 s內(nèi)即能響應(yīng)指令要求。調(diào)整后,在變負(fù)荷過(guò)程中,負(fù)荷偏差基本控制在±5 MW,實(shí)際變負(fù)荷曲線如圖3、圖4所示。
圖3 減負(fù)荷曲線
圖4 加負(fù)荷曲線
由于直吹式制粉系統(tǒng)鍋爐燃料量的不穩(wěn)定性,燃燒內(nèi)擾比中間儲(chǔ)倉(cāng)式制粉系統(tǒng)嚴(yán)重,壓力波動(dòng)比較大。同時(shí)機(jī)組的協(xié)調(diào)控制是基于爐跟機(jī)的協(xié)調(diào)控制,由汽機(jī)主控控負(fù)荷,保持負(fù)荷偏差的品質(zhì)要求,同時(shí)受燃燒遲滯性的影響,一般會(huì)造成低負(fù)荷低汽壓、高負(fù)荷高汽壓現(xiàn)象,對(duì)機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)鍋爐燃燒的安全性和穩(wěn)定性極為不利。因此對(duì)原來(lái)使用的壓力拉回回路參數(shù)重新進(jìn)行了設(shè)置,主汽壓力偏差值設(shè)定動(dòng)態(tài)時(shí)由1 MPa改為0.4 MPa,穩(wěn)態(tài)時(shí)由1 MPa改為 0.3 MPa,當(dāng)壓力偏差達(dá)到動(dòng)作值時(shí),汽機(jī)主控TM由功率控制改為壓力控制,這樣可以使鍋爐的燃燒工況更快地趨于穩(wěn)定,從而也有利于主蒸汽壓力的穩(wěn)定。調(diào)整后,在變負(fù)荷過(guò)程中,壓力偏差可控制在±0.5 MPa,穩(wěn)態(tài)時(shí)也基本能控制在 ±0.3 MPa,實(shí)際壓力控制曲線如圖3、圖4所示。
但壓力拉回回路在保障壓力穩(wěn)定的同時(shí),對(duì)負(fù)荷調(diào)節(jié)特性有一定負(fù)面影響,當(dāng)壓力拉回回路動(dòng)作、調(diào)門(mén)調(diào)節(jié)壓力的動(dòng)作方向與負(fù)荷的要求相反時(shí),會(huì)減緩負(fù)荷的響應(yīng)速度;反之,如方向一致,則會(huì)加快負(fù)荷的響應(yīng)。
通過(guò)不斷改進(jìn)協(xié)調(diào)系統(tǒng)及各子系統(tǒng)的控制方案并優(yōu)化調(diào)節(jié)參數(shù),有效提高了負(fù)荷響應(yīng)速度和調(diào)節(jié)品質(zhì),機(jī)組CCS各主要被調(diào)參數(shù)的動(dòng)態(tài)和穩(wěn)態(tài)品質(zhì)指標(biāo)達(dá)到了要求,使改造后機(jī)組CCS能順利投入,也為AGC(Auto Generation Control,自動(dòng)發(fā)電控制)的投入奠定了基礎(chǔ)。
[1]DL/T 657-2006火力發(fā)電廠模擬量控制系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試規(guī)程[S].北京:中國(guó)電力出版社,2007.