林媛媛
(浙江省環(huán)境工程有限公司,浙江杭州 310012)
某企業(yè)主要產(chǎn)品為黃酒。該廠的生產(chǎn)廢水主要為米漿廢水、發(fā)酵罐沖洗水、洗濾布廢水、洗壇廢水和地面沖洗。該企業(yè)本著“節(jié)能減排、綜合利用”的原則,對(duì)洗壇廢水進(jìn)行處理后排放和回用。根據(jù)該企業(yè)廢水的水質(zhì)及達(dá)標(biāo)要求,設(shè)計(jì)出了以生物接觸氧化法為主,以預(yù)處理+深度處理為輔的組合工藝。先經(jīng)調(diào)節(jié)池使水質(zhì)水量得以均化,然后再經(jīng)接觸氧化處理去除有機(jī)物,生化后的污水采用沉淀池進(jìn)行泥水分離,最后進(jìn)行砂濾、消毒后用于排放和回用。該工藝具有耐沖擊負(fù)荷、處理效果穩(wěn)定、投資運(yùn)行費(fèi)用低、工藝流程簡(jiǎn)潔、剩余污泥量少、不存在污泥膨脹問(wèn)題等特點(diǎn),并與2009年4月底驗(yàn)收運(yùn)行至今,處理效果良好,出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
設(shè)計(jì)水量240 m3/d,設(shè)計(jì)水質(zhì)見表1所列。
表1 設(shè)計(jì)水質(zhì)指標(biāo)一覽表
該洗壇廢水的有機(jī)污染物(CODcr)濃度較低,可生化性較好;黃酒行業(yè)季節(jié)性較強(qiáng),其廢水的水質(zhì)水量波動(dòng)大,容易隨著季節(jié)、工作時(shí)間的變化而變化;酒壇清洗過(guò)程中使用石灰,部分石灰在清洗時(shí)脫落進(jìn)入廢水中,使得該廢水的沉淀物和懸浮物較高。因此,根據(jù)水質(zhì)特性分析和其他類似工程實(shí)例經(jīng)驗(yàn),采用以生物接觸氧化法為主、以預(yù)處理+深度處理為輔的處理工藝,工藝流程見圖1所示。工藝特點(diǎn)為:
圖1 洗壇廢水處理工藝流程圖
(1)預(yù)處理系統(tǒng)(格柵、沉砂池和調(diào)節(jié)池):去除懸浮物和大量石灰,均衡水質(zhì)水量,特別是水質(zhì)的穩(wěn)定,有利于降低運(yùn)行成本和水質(zhì)波動(dòng)帶來(lái)的影響,保證后續(xù)設(shè)備和處理連續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(2)生物接觸氧化法:填料是接觸氧化的核心部位,直接影響生物接觸氧化處理的效能,該系統(tǒng)的接觸氧化池采用的是新型組合填料。生物接觸氧化法具有容積負(fù)荷較高、耐沖擊性能好、運(yùn)行穩(wěn)定、剩余污泥量少、不存在污泥膨脹問(wèn)題、占地面積較少、運(yùn)行成本和工程投資較低、操作管理方便等優(yōu)點(diǎn)[1][2]。
(3)深度處理系統(tǒng)(砂濾消毒):對(duì)于生化處理后出水中難以沉降等脫落生物膜,采用砂濾器提高有機(jī)物和SS的去除率,保證出水水質(zhì)。砂濾器作為該工程的深度過(guò)濾技術(shù),與普通濾池相比,具有造價(jià)低、施工簡(jiǎn)便、建設(shè)周期短、技術(shù)先進(jìn)和處理效果穩(wěn)定等特點(diǎn),在國(guó)內(nèi)外的工程實(shí)踐中已逐步得到推廣應(yīng)用[3]。
(1)格柵井:1座,分 2格,尺寸為 1.50 m×1.00 m×0.90 m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),與沉砂池合建,井內(nèi)設(shè)置手動(dòng)格柵一道。
(2)沉砂池:1座,分2格,尺寸為 4.50 m×1.60 m×1.00 m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),與格柵井合建,停留時(shí)間30s。配置污泥泵1臺(tái)(Q=8.0 m3/h,H=12 m,N=0.75 kW)。
(3)調(diào)節(jié)池:鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),1座,尺寸為12.50 m×5.50 m×4.00 m,有效容積240 m3,水力停留時(shí)間24 h。內(nèi)設(shè)提升泵1臺(tái)(Q=12.0 m3/h,H=10 m,N=1.1 kW)。
(4)接觸氧化池:1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為6.80 m×3.00 m×4.00 m,有效容積70 m3,水力停留時(shí)間6 h。內(nèi)置組合填料(高度2.50 m),池底安裝曝氣管。配置風(fēng)機(jī) 2臺(tái)(1用1備),Q=1.96 m3/min,H=5 m,N=4 kW。
(5)二沉池:1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為3.00 m×4.00 m×4.00 m,表面負(fù)荷為0.80 m3/(m2·h),停留時(shí)間4.0 h。
(6)中間水池:1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為3.00 m×1.50 m×2.00 m,容積為 6.5 m3。
(7)砂濾器:1座,鋼制,Φ1.20 m。砂濾器內(nèi)部填充石英砂、無(wú)煙煤,濾速8~10 m/h,工作時(shí)間為24h,沖洗周期為48h,每次沖洗時(shí)間為10 min。提升泵 1臺(tái)(Q=12.0 m3/h,H=15 m,N=1.1 kW),沖洗水泵 1臺(tái)(Q=40 m3/h,H=16 m,N=3.0 kW)。
(8)清水池(含消毒):1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為13.50 m×5.00 m×4.00 m,有效容積230 m3。因該企業(yè)要求,消毒裝置只建土建,設(shè)備按企業(yè)發(fā)展情況和回用情況來(lái)添置。
(9)污泥池:1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為2.00 m×2.00 m×3.50 m。配置污泥泵 1臺(tái)Q=15.0 m3/h,H=30.0 m,N=3.0 kW)。污泥經(jīng)過(guò)污泥池泵入板框壓濾機(jī)后外運(yùn)。
該工程于2008年10月初建成,2008年10月底開始設(shè)備調(diào)試,以及菌種的培養(yǎng)、馴化。該系統(tǒng)于2009年4月底實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)穩(wěn)定排放,處理能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
(1)充水與接種:為了縮短培養(yǎng)時(shí)間,活性污泥的馴化采用接種培養(yǎng)法[4]。接種污泥取自附近某酒廠的生化污泥,約1.5 t,均勻投加到氧化池,并按照比例投加氮源和磷源。
(2)掛膜培養(yǎng):氧化池充水與接種后,進(jìn)行悶曝 (不進(jìn)水連續(xù)曝氣)8h后,停止曝氣靜置沉淀0.5 h,再繼續(xù)悶曝,以后曝氣每隔8 h可停止曝氣,靜置沉淀0.5 h,然后繼續(xù)曝氣。悶曝氣1 d后,從調(diào)節(jié)池少量補(bǔ)充廢水。在曝氣過(guò)程中要控制生化池中溶解氧含量在2~4 mg/L之間,并需測(cè)試污泥沉降比,當(dāng)該值逐漸減少,說(shuō)明這些污泥已粘附在填料上??紤]到在培菌掛膜初期,生物膜較薄,生物膜活性較好,因此將沉淀池積下來(lái)的污泥全部回流。
該廢水的掛膜速度較快,一周后在填料表面上看到有很薄的一層膜,微生物膜增殖正常;15 d后,填料上掛上一層褐色生物膜;運(yùn)行1個(gè)月左右,微生物開始大量繁殖,同時(shí)生物膜開始新陳代謝,老膜開始剝落,出水中出現(xiàn)懸浮物,標(biāo)志著掛膜階段結(jié)束,可進(jìn)入正常運(yùn)行。
(3)進(jìn)水調(diào)試:調(diào)試一開始將調(diào)節(jié)池廢水泵入生物接觸氧化池1/5~1/3池容,再加滿自來(lái)水,控制此時(shí)生化池水中的pH值為7或稍大于7,加入營(yíng)養(yǎng)物和碳源。以后每天加入適量的微量元素、更換約1/3池容的廢水,經(jīng)過(guò)7 d悶曝氣、靜置沉淀、補(bǔ)充廢水之后,進(jìn)入好氧池的污水按比例逐步增加,由20%逐漸提高至100%,以便對(duì)微生物進(jìn)行馴化,直至整個(gè)系統(tǒng)CODcr去除率基本穩(wěn)定。
大約經(jīng)歷近3個(gè)月的時(shí)間,從顯微鏡觀察,生物生長(zhǎng)穩(wěn)定,整個(gè)工程投入正式運(yùn)行。調(diào)試期間應(yīng)密切注意監(jiān)測(cè)水質(zhì)變化情況,避免負(fù)荷突變對(duì)生化池造成沖擊。
砂濾器初次調(diào)試時(shí),由于設(shè)備內(nèi)部存有空氣,因此首先進(jìn)行排氣措施;設(shè)備初始運(yùn)行時(shí),各過(guò)濾層無(wú)法及時(shí)形成,過(guò)濾效果不佳,因此需進(jìn)行初沖洗。打開過(guò)濾器進(jìn)水閥,正洗排放閥運(yùn)行至出水濁度不大于2 mg/L即可。
砂濾器長(zhǎng)期停運(yùn)后再運(yùn)行時(shí),也應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行排氣,同時(shí)要對(duì)濾料進(jìn)行約5~30 min的正洗,沖洗至出水清澈為止。設(shè)備反沖洗時(shí)應(yīng)控制好反沖洗強(qiáng)度,應(yīng)避免石英砂沖洗泄露出系統(tǒng)。
影響生化處理的因素較多,主要有進(jìn)水水質(zhì)、pH值、溫度、DO、營(yíng)養(yǎng)物等因素。生化調(diào)試期間注意接觸氧化池的進(jìn)水水質(zhì),生化進(jìn)水pH值一般控制在 6.5~8.5左右,池內(nèi)溫度 20~30℃,DO控制2~4 mg/L。調(diào)試初期根據(jù) BOD5∶N∶P=100∶5∶1,計(jì)算出合理的N、P投加量,以滿足微生物生長(zhǎng)需要。該工程需要的尿素投加量1.60 kg/d。
目前,該項(xiàng)目已經(jīng)運(yùn)行了兩年多時(shí)間,近期該縣環(huán)保監(jiān)測(cè)站于2011年1月初對(duì)該處理裝置的進(jìn)、出口的水質(zhì)進(jìn)行了監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果見表2所列。
表2 廢水監(jiān)測(cè)結(jié)果表
從廢水監(jiān)測(cè)結(jié)果來(lái)看,該洗壇廢水處理裝置CODcr進(jìn)水略有超過(guò)進(jìn)水設(shè)計(jì)水質(zhì),SS低于設(shè)計(jì)要求;出水水質(zhì)CODcr去除效果良好,去除率均≥80%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于設(shè)計(jì)要求;出水SS去除率稍差,但仍符合設(shè)計(jì)出水水質(zhì)要求;總體看來(lái)該洗壇廢水處理站運(yùn)行較穩(wěn)定,達(dá)到了初設(shè)計(jì)的預(yù)期效果。
該工程按日處理量240 m3設(shè)計(jì),工程總投資90多萬(wàn)元,直接運(yùn)行費(fèi)用1.66元/m3,其中電費(fèi)0.68元/m3,人工費(fèi)0.83元/m3,藥劑費(fèi)0.15元/m3。處理廢水若全部回用(240 m3/d),則可節(jié)約水費(fèi)14 400元/月(設(shè)水價(jià)為2元/m3),去除廢水處理的直接費(fèi)用,相抵還盈余2 414.28元/月。當(dāng)回用處理水量的84%時(shí),其節(jié)約的水費(fèi)開支可補(bǔ)充直接的運(yùn)行成本費(fèi)。
(1)采用前處理(格柵+沉砂+調(diào)節(jié))+接觸氧化+深度處理(砂濾+消毒)為主的廢水處理工藝處理洗壇廢水,經(jīng)過(guò)實(shí)際運(yùn)行表明,工藝成熟,運(yùn)行效果良好,能夠確保水質(zhì)達(dá)到排放和回用要求。
(2)由于釀酒行業(yè)具有明顯的季節(jié)性,廢水產(chǎn)生都是間斷的、不穩(wěn)定的,因此對(duì)類似廢水,在土地和資金許可條件下可設(shè)置容積相對(duì)較大的調(diào)節(jié)池,能夠有效調(diào)節(jié)廢水的水量水質(zhì)。
(3)采用接觸氧化發(fā)作為生化處理單元,既充分利用了接觸氧化法的耐沖擊負(fù)荷、剩余污泥量少,不存在污泥膨脹問(wèn)題等優(yōu)點(diǎn),又具有掛膜較容易且快的特點(diǎn),特別適用于排放季節(jié)性明顯的洗壇廢水治理。
(4)砂濾器設(shè)在生物接觸氧化池后,用于去除接觸氧化池沉淀出水中夾帶的生物膜和懸浮物,有利于提高出水水質(zhì),為滿足回用要求創(chuàng)造有利條件;而且其可較長(zhǎng)時(shí)間停運(yùn),適用于排放季節(jié)性明顯的洗壇廢水治理。
(5)該工程消毒裝置目前尚未安裝設(shè)備,考慮經(jīng)處理后的廢水出水中微生物數(shù)較高,將會(huì)影響到產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量,因此該企業(yè)尚未對(duì)該廢水實(shí)行真正的回用,目前正在積極推進(jìn)此項(xiàng)工作。
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