劉長壽,陸小明,趙建民
(集美大學機械工程學院,福建廈門361021)
車用發(fā)動機臺架寬水溫控制冷卻系統(tǒng)
劉長壽,陸小明,趙建民
(集美大學機械工程學院,福建廈門361021)
研制冷卻系統(tǒng),以進行發(fā)動機低水溫臺架試驗.以水箱恒溫水對汽油機穩(wěn)定工況大循環(huán)冷卻系統(tǒng)進行實驗,得出冷卻水溫不變的結論.據(jù)此敘述系統(tǒng)主要研制技術和水溫控制原理.系統(tǒng)采用旁通閥手動排泄適宜的進箱前冷卻水量,用浮球閥自動向箱內補充等排泄量的冷水,使箱內水溫穩(wěn)定,并進行試驗與性能分析.結果表明:汽油機在轉速4000 r·min-1時各水溫控制精度≤0.3℃,滿足試驗要求.此冷卻系統(tǒng)運行可靠,實現(xiàn)在30~97℃之間任一冷卻水溫控制及節(jié)能減排.
車用發(fā)動機;冷卻系統(tǒng);臺架試驗;水溫控制
為了研究冷卻水溫對車用發(fā)動機性能的影響,需要在冷卻水溫30~97℃之間的任一設定溫度進行特性試驗.內燃機臺架性能試驗方法對發(fā)動機性能參數(shù)測量精度的規(guī)定要求嚴格,尤其是規(guī)定了測試過程中冷卻介質的溫度測量精度≤2℃[1-2].對由發(fā)動機數(shù)控系統(tǒng)測控各性能參數(shù)的車用發(fā)動機臺架而言,冷卻水溫控制穩(wěn)定與否,是測試效果優(yōu)劣的關鍵.
車用發(fā)動機臺架冷卻系統(tǒng)通常采用電控自動補充冷水的恒溫水箱裝置與發(fā)動機的節(jié)溫器共同作用,只能保證發(fā)動機冷卻水溫度維持在85℃左右.由于發(fā)動機節(jié)溫器的作用,以帶散熱片水箱和風扇為主要部件的冷卻系統(tǒng),冷卻水的散熱效果良好,特別是利用單片機的智能冷卻系統(tǒng)[3],以及采用微控技術控制風扇和水泵轉速的冷卻系統(tǒng)[4],已獲得美國專利技術的控制內燃機冷卻水泵轉速的冷卻系統(tǒng)[5],控制冷卻水溫的實用效果更佳,這些研究或解決了生產(chǎn)過程中發(fā)動機過熱問題,或改善了發(fā)動機的經(jīng)濟性和可靠性,但對水溫的控制均僅限于高溫范圍.即使按文獻 [6]所述的通過提高冷卻水流速改進冷卻系統(tǒng),也只是解決了發(fā)動機局部過熱問題,可對水溫的控制也僅限于高溫范圍.本文在汽油機冷卻系統(tǒng)水箱恒溫水實驗的基礎上,研制了一套可寬范圍控制冷卻水溫的車用發(fā)動機臺架冷卻系統(tǒng),以滿足試驗對各種水溫的要求.
圖1為水箱恒溫水汽油機穩(wěn)定工況冷卻系統(tǒng)實驗示意圖.取下發(fā)動機節(jié)溫器,堵住機內小循環(huán)水孔,使發(fā)動機始終處于大循環(huán)冷卻;其出水管末端2與水箱等高.
1)豐田8A汽油機,額定功率63 kW,額定轉速6000r·min-1,最大扭矩 110N·m(5200 r·min-1).
2)CW150/6500電渦流測功機,最大吸收功率150 kW,最高轉速 6500 r·min-1.
3)FST2C發(fā)動機數(shù)控系統(tǒng)由電腦操控,恒扭矩控制精度≤0.2 N·m,恒轉速控制精度≤5 r·min-1,控制發(fā)動機工況,測錄進出水溫、排氣溫度、扭矩、轉速、環(huán)境溫度和耗油率等參數(shù).
4)3支Pt100熱電偶和3臺數(shù)顯溫度儀,分別測量發(fā)動機出水管末端水溫、自來水溫度和出箱水溫.
5)LZB-50玻璃轉子流量計,測量冷卻水總流量,量程400 ~4000L·h-1.
汽油機轉速2800 r·min-1、扭矩25 N·m、水箱接通15℃自來水,進行冷卻水溫穩(wěn)定性實驗,以尋求箱內水溫與冷卻系統(tǒng)各處水溫的關系.實驗時間25 min,每過5 min測錄進機水溫、出機水溫、發(fā)動機出水管末端水溫、出箱水溫、自來水溫度、環(huán)境溫度、冷卻水流量、轉速和扭矩.
實驗結果見表1.汽油機連續(xù)運行25 min,扭矩和轉速的控制精度頗高,使冷卻水流量的控制精度≤1.2%.在持續(xù)運行時間內,環(huán)境氣溫和自來水溫度的變化幅度均≤+0.1℃,基本穩(wěn)定.在整個測試過程中,汽油機冷卻水進、出口溫度和發(fā)動機出水管末端水溫的變化幅度均≤0.1℃,出箱水溫變化幅度≤+0.1℃.冷卻水在發(fā)動機進水管流動時溫度略有升高,這是因為吸收環(huán)境熱量;在排水管流動時溫度略有下降,這是因為向環(huán)境釋放熱量.因此,汽油機工況穩(wěn)定時,冷卻水流量不變.只要箱內水溫不變,冷卻系統(tǒng)各處水溫就穩(wěn)定,這為研制車用發(fā)動機臺架寬水溫控制冷卻系統(tǒng)提供了水溫控制依據(jù).
表1 箱內水溫15℃時的冷卻水實驗數(shù)據(jù)Tab.1 The data of coolant experiment at 15 ℃ water temperature in tank
發(fā)動機臺架寬水溫控制冷卻系統(tǒng)的測試示意圖見圖2.其主要技術如下.
1)取下發(fā)動機的節(jié)溫器,堵住機內小循環(huán)水孔,使發(fā)動機始終處于大循環(huán)冷卻.
2)水箱為鐵制品,容積為0.6 m×0.20 m×0.9 m,外表面包裝保溫材料,形成隔熱層;箱蓋可打開,蓋子設置通大氣孔.箱的一個側壁距箱底10 cm處開設出水孔,另一個側壁距箱頂5 cm處開設進水孔,兩孔分別與發(fā)動機的進出水管連接,并安裝熱電偶7和2.箱內安裝電加熱器和浮球閥;浮球閥通過側壁孔與自來水管連接,自來水管安裝熱電偶5.
3)在發(fā)動機出水管道上用三通接頭分成二路.其中一路接流量計、再接水箱;另一路接旁通閥,并與水箱高度相距1.8 m.
如圖2所示,發(fā)動機處于大循環(huán)冷卻,當工況穩(wěn)定時,假設冷卻水流量為Q,進箱冷卻水流量為Q1,排泄冷卻水量和補充冷水流量均為(Q-Q1),可使進入水箱的冷卻水與冷水混合后的溫度等于箱內水溫t7.水箱外表有隔熱層,其對外散熱可忽略不計.根據(jù)能量守恒定理可得:
即:
式中:ρ為水的密度;t2為進箱水溫;t5為自來水溫度.在測試過程中,可通過測量Q、t2、t5和t7的數(shù)據(jù)值來計算進箱冷卻流量Q1值.由實驗可知Q、t2、t5和t7不變,因此發(fā)動機工況穩(wěn)定時Q1值不變.
如果令Q1=0,則只能是t7=t5,即水箱全是冷水,此時發(fā)動機進水也只能是冷水,而發(fā)動機出水溫度t1=t5+△t,△t為發(fā)動機出、進口水的溫差值.因此,發(fā)動機最低冷卻水溫等于補充冷水溫度與其冷卻水出、進口溫差值之和.
調整與固定水箱的浮球位置,使箱內水位滿足要求.發(fā)動機穩(wěn)定工況運行,系統(tǒng)中的冷卻水溫不斷升高,測錄發(fā)動機冷卻水流量Q.當發(fā)動機出水溫度等于設定溫度值時,測錄冷卻水進箱口2、冷卻水出箱口7和補充冷水口5的水溫值.利用式 (1)計算進箱冷卻水量Q1值之后,打開旁通閥,調節(jié)與固定閥門開度,使流量計的讀數(shù)等于Q1值,此時浮球閥起作用,為維持箱內水位不變,流入等于(Q-Q1)值的冷水流量,使箱內水溫不變,從而使發(fā)動機出水溫度控制穩(wěn)定.
當發(fā)動機調到另一工況點或另一冷卻水溫點穩(wěn)定運行時,先測錄發(fā)動機冷卻水流量Q.若其出水溫度高于設定溫度,則加大旁通閥開度,減少進箱冷卻水量,增加流入水箱的冷水流量,使箱內水溫下降;若出水溫度低于設定溫度,則減小旁通閥開度,增加進箱冷卻水量,減少流入水箱的冷水流量,還可用電加熱器加熱,使箱內水溫上升;若出水溫度等于設定溫度,則按上一工況點穩(wěn)定運行時控制水溫的方法,使發(fā)動機出水溫度穩(wěn)定.
FLA-501廢氣分析儀用來測量排氣成分中的HC、CO、CO2、NO和O2的含量,其他使用儀器設備與1.1.1所述相同.
1)定工況定水溫穩(wěn)定性試驗.即對汽油機轉速4000 r·min-1、扭矩79.5 N·m、設定冷卻水溫60℃進行21 min的測試,每過5 min測錄進機水溫、出機水溫、進箱水溫、出箱水溫、自來水溫度、環(huán)境溫度、進箱冷卻水流量、轉速和扭矩.各參數(shù)與運行時間對應的試驗數(shù)據(jù)如表2所示.
2)定水溫負荷特性試驗.即汽油機轉速4000 r·min-1的最大扭矩為106 N·m,扭矩分別取10.6 N·m、26.5 N·m、53 N·m、79.5 N·m、90 N·m和106 N·m 6個設定工況點,設定冷卻水溫為50℃.負荷特性試驗部分性能參數(shù)與水溫對應的試驗數(shù)據(jù)見表3.
3)定工況多水溫試驗.即對汽油機轉速4000 r·min-1、扭矩90 N·m在30℃、45℃、55℃、70℃、85℃和97℃ 6個確定水溫點進行測試,試驗數(shù)據(jù)見表4.
表2 60℃冷卻水溫穩(wěn)定性試驗數(shù)據(jù)Tab.2 The data of coolant temperature stability test at 60℃
表3 50℃冷卻水溫的負荷特性試驗數(shù)據(jù)Tab.3 The data of load characteristic test at 50 ℃ coolant temperature
表4 扭矩90 N·m各冷卻水溫的試驗數(shù)據(jù)Tab.4 The data of each coolant temperature test at 90 N·m torque
對于試驗項目1),Q為1840 L·h-1,Q1為1440 L·h-1,且旁通閥開度固定.由表2可知,汽油機連續(xù)運行21 min,扭矩和轉速的控制精度高,使進箱冷卻水流量的控制精度<1.4%.整個測試過程,汽油機的進、出口水溫t8和t1的控制精度均≤+0.8℃,實現(xiàn)了對設定冷卻水溫60℃的長時間穩(wěn)定控制.
由表2可發(fā)現(xiàn),1 min之后各冷卻水溫上升0.4℃,主要是剛打開旁通閥門時,浮球閥開啟相對滯后,使冷水補充流量小于冷卻水排泄流量所致.一段時間之后,浮球閥自動調節(jié)補充冷水量等于排泄量,使箱內水溫穩(wěn)定.各水溫出現(xiàn)正偏差主要是流量計和浮球閥開度的誤差所致.
由表3和表4可知,各測試水溫點的水溫控制精度均≤0.3℃.這主要是在試驗過程中,各測試點的測試時間均在6 min內,使冷卻水溫的實測值與設定值之間的偏差受時間影響?。?/p>
發(fā)動機工況穩(wěn)定,使冷卻水流量穩(wěn)定.一方面,進箱冷卻水量無需因發(fā)動機冷卻水量變化而改變,也就不必及時調整旁通閥,便于浮球閥自動控制冷水流量,保持箱內水溫穩(wěn)定;另一方面,保持發(fā)動機出、進水溫差值不變,以致冷卻水溫因箱內水溫穩(wěn)定而不變.對冷卻水溫可靠控制21 min,足以滿足測試所需時間.水箱的隔熱效果好,對外散熱少,因而忽略水箱對外界散熱,而得出式 (1)是可行的.因此,系統(tǒng)控制水溫穩(wěn)定的方法可行.
系統(tǒng)研制費用3600元,是原系統(tǒng)造價的25%,占整個發(fā)動機臺架總價的1.2%,成本低.在測試過程中,因水溫控制穩(wěn)定,使發(fā)動機運行工況良好,既縮短了試驗時間,又實現(xiàn)節(jié)能減排.在研究水溫傳感器或冷卻水溫對發(fā)動機性能影響、以及水溫特性試驗時,需要在各種冷卻水溫下對發(fā)動機進行臺架試驗,而本系統(tǒng)運行可靠,控制水溫范圍廣且穩(wěn)定性好,可為這方面研究提供對水溫特殊要求的試驗.在借用計算流體力學 (CFD)分析發(fā)動機冷卻系統(tǒng)的工作狀況時[7-8],使用該系統(tǒng)試驗可提供準確數(shù)據(jù),并能對分析情況進行精確地驗證.系統(tǒng)也可用于發(fā)動機正常工作水溫的試驗.因而,拓寬了發(fā)動機臺架功能.
在實驗基礎上,對車用發(fā)動機進行各種冷卻水溫試驗,建立了可寬范圍控制水溫的冷卻系統(tǒng).經(jīng)汽油機臺架試驗證明該系統(tǒng)技術可行,能滿足試驗要求,并具有以下特點.
1)水溫控制穩(wěn)定,在測試過程中各冷卻水溫的控制精度≤0.3℃,試驗數(shù)據(jù)精確.
2)實現(xiàn)了在30~97℃之間的任一設定冷卻水溫控制.
3)該系統(tǒng)可運用于對水溫有特殊要求的臺架試驗,也可用于發(fā)動機正常工作水溫的試驗,拓寬了發(fā)動機臺架功能.
4)所控制最低冷卻水溫受補充冷水溫度高低和發(fā)動機出進水溫差大小的限制.
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(責任編輯 陳 敏 英文審校 陳扼西)
Cooling System with Wide Coolant Temperatures Control on Vehicle Engine Testing Bench
LIU Chang-shou,LU Xiao-ming,ZHAO Jian-min
(School of Mechanical Engineering,Jimei University,Xiamen 361021,China)
The cooling system was developed to conduct engine bench tests at low coolant temperature.A conclusion was drawn that the temperature of coolant was maintained steady when large cycle cooling system of gasoline engine at stable conditions was experimented with constant temperature coolant in tank.The major technologies developed and coolant temperature control principles were stated here accordingly.Coolant temperature in tank was stabilized by draining manually moderate flow of coolant before feeding back into the tank via a bypass valve and adding automatically to the tank colder coolant equal to the drainage quantity via a float valve.The performances of the system were analyzed after gasoline engine tests.The results indicated that the coolant temperature control accuracy at different points was within 0.3 ℃ at 4000 r·min-1engine speed and thus satis fied the required testing conditions.The system accomplished reliable operation at any controlled coolant temperature between 30℃ and 97℃,while achieved energy saving and emission reduction.
vehicle engine;cooling system;bench test;coolant temperature control
TK417+4
A
1007-7405(2012)04-0281-06
2011-12-09
2012-02-11
福建省科技創(chuàng)新平臺建設項目 (2009H2006)
劉長壽 (1967—),男,高級實驗師,從事內燃機測試研究.