李友梅
雙鴨山礦業(yè)集團(tuán)弘燁供熱供水有限責(zé)任公司鍋爐廠,黑龍江雙鴨山 155100
因?yàn)镾ZL型工業(yè)鍋爐具有結(jié)構(gòu)合理,彈性、熱膨脹性好,運(yùn)行安全可靠,使用壽命長,運(yùn)輸、安裝、操作和維修方便等優(yōu)點(diǎn),在我們雙礦集團(tuán)所使用的鍋爐中占有相當(dāng)大的比例,通過多年來的運(yùn)行發(fā)現(xiàn),這種爐型存在著一些缺陷。主要表現(xiàn)在效率低,一般不超過70%,熱效率低直接導(dǎo)致了爐渣含碳量的升高,使得耗煤量增加。經(jīng)認(rèn)真的調(diào)查分析和實(shí)際測定,得出熱效率低的主要原因是:爐膛溫度低,燃料燃燒的不充分而產(chǎn)生的。為了提高SZL型鍋爐的出力和熱效率,減少熱損失,降低爐渣含碳量和噸汽耗煤量,我們決定在爐膛內(nèi)部的改造上下功夫。原因是要想提高爐膛的溫度、降低爐渣的含碳量,只能從以下兩個(gè)方面入手。一是延長煙氣在爐膛內(nèi)的停留時(shí)間,二是增強(qiáng)主煤區(qū)的燃燒程序,使燃盡區(qū)前提。
根據(jù)以上的方法我們采取了爐膛內(nèi)改造前拱,增設(shè)中拱,延長后拱的改造方案。方案是:以我們鍋爐廠生產(chǎn)的SZL4-1.25型鍋爐為首選,進(jìn)行改造。
將原來水平式前拱改為復(fù)合式,提高出口高度,并傾斜21°角,后部為40°斜面,使引燃區(qū)向后移動(dòng),驅(qū)使煙氣向爐內(nèi)擾動(dòng),促進(jìn)煙氣與空氣混合。后部40°斜面將高溫反射到燃料層上,提高了前拱溫度和加快了引燃的作用。后拱是在原來遮蓋爐排長度0.2m的基礎(chǔ)加長到0.9m,并具有10°傾角。后拱加長可達(dá)到以下的效果,進(jìn)一步迫使高溫?zé)煔鈱?dǎo)向主燃區(qū),提高主燃區(qū)的溫度,增加了煙氣的流程,增加了輻射面,進(jìn)一步強(qiáng)化燃燒,降低了爐渣含碳量。
在爐膛內(nèi)加中拱是提高爐膛溫度,降低爐渣含碳量的一種主要手段。中拱對(duì)前后拱起著承前啟后的重要作用。中拱的位置應(yīng)在主燃區(qū)的中部,當(dāng)煙氣沖擊具有傾角(12°)的中拱時(shí),產(chǎn)生向下作用的旋渦流,改變了煙氣的流向,使煙氣中的可燃?xì)怏w以及落到火床上微小碳粒得以充分燃燒,但應(yīng)十分嚴(yán)格地控制中拱的尺寸,經(jīng)實(shí)際測算以SZL4-1.25型鍋爐為例,中拱高度應(yīng)距火床0.4 m,寬0.6 m,傾角12°為宜,如中拱過寬,引風(fēng)機(jī)阻力增加,如更換引風(fēng)機(jī)則必然增加電耗,如不增加引風(fēng)機(jī)則影響主燃區(qū)的燃燒效果,起不到提高爐膛溫度的效果。
前、中、后拱都是用耐火混凝土制成。它具有耐火溫度高。一般使用溫度為900℃~1350℃??箟簭?qiáng)度大,熱穩(wěn)定性好,可代替復(fù)雜部位的砌磚,還可進(jìn)行局部修補(bǔ)。
配制耐火混凝土所有的材料,必須符合設(shè)計(jì)要求,按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。嚴(yán)格按比例配料,各種粘結(jié)劑、骨料和水的用量一定要準(zhǔn)確。水泥及用水量允差不超過1%,骨料重量允差不超過3%。攪拌后應(yīng)盡快使用,必須在初凝前澆灌完畢。礬土水泥耐火混凝土應(yīng)在30min內(nèi)用完,硅酸鹽水泥耐火混凝土應(yīng)在1h之內(nèi)用完。然后對(duì)拱進(jìn)行養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)環(huán)境是水養(yǎng)護(hù)或潮濕養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)溫度為15℃~25℃,養(yǎng)護(hù)時(shí)間不少于7天。
為了保證測定結(jié)果的真實(shí)性、客觀性,盡可能排除其它因素干擾。我們采取了以下措施:
1)在安裝節(jié)能拱時(shí),盡量保持設(shè)備原有狀態(tài),使設(shè)備的參數(shù)保持一致。
2)在安裝節(jié)能拱前、后所進(jìn)行的熱工測試中選用同一司爐工進(jìn)行操作,盡可能地保持操作因素的一致性。
另外,在安裝節(jié)能拱前、后測定時(shí),以供煤量為準(zhǔn),即:固定煤層厚度(擋煤板高度120mm),固定鏈條速度,而不控制產(chǎn)汽量。
測定工作根據(jù)GB10180《工業(yè)鍋爐熱工試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行工作。
1)爐膛溫度比改前提高了350℃,爐渣含碳量由原28.19%降到16.33%;
2)鍋爐熱效率由改前70%提高到80%,噸汽耗煤由原來的247kg降到187kg,每小時(shí)節(jié)煤量為60kg;
3)氣體未完全燃燒熱損失由原來的8.1%,下降到5.45%;
4)排煙溫度降低了14.7℃,排煙處的空氣過剩系數(shù)降低了1.16,使排煙損失由23.03%降低到17.11%減少了5.92%。
據(jù)數(shù)據(jù)測算和熱工測試分析認(rèn)為,節(jié)能供的作用在于提高燃燒區(qū)的溫度,促使煤層在前拱下提前著火,也有利于渣中殘?zhí)荚诤蠊跋吕^續(xù)燃燒,從而降低爐渣化學(xué)熱損失,提高熱效率。
由此測定可見,提高爐溫的因素確實(shí)非常明顯。由于中拱的作用主燃區(qū)的溫度由1085℃提高到1160℃顯然有利于煤層的燃燒。
從排渣情況看,改造后顏色灰白,內(nèi)部仍現(xiàn)黑色,殘?zhí)茧m已降低,但仍達(dá)16.33%,可見,殘?zhí)茧m和爐溫有著密切關(guān)系 ,但與煤種的因素也是有密不可分的關(guān)系。
從另一方面分析,由于節(jié)能拱的作用,增強(qiáng)了爐內(nèi)氣流的攪動(dòng),使煙氣中的CO有更多的燃燒機(jī)會(huì),從而使排煙中的CO含量和排煙化學(xué)熱損失相應(yīng)下降,使排煙熱損失減少2.65%和降低爐渣含碳量減少爐渣熱損失(11.86%)起到了同樣的作用。
改造一臺(tái)4T/h鍋爐需資金3萬元,按每年6個(gè)月采暖期計(jì)算,平均每天每臺(tái)爐運(yùn)行8小時(shí),每小時(shí)節(jié)煤60kg,每臺(tái)爐每天節(jié)煤480kg,煤價(jià)按300元/t,180天計(jì)算,每年節(jié)煤86.4噸,折合人民幣2.59萬,僅需一年多就可以收回改造投資。
綜上所述,對(duì)SZL型工業(yè)鍋爐的技術(shù)改造及測試結(jié)果表明這一改造先進(jìn)可行,投資少,見效快,節(jié)能效果顯著。
[1]劉弘睿.工業(yè)鍋爐技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)用大全,2003,3.