戴源廷,余澤軍,賀麗偉,肖彥君
(1 中國鐵道科學(xué)研究院 城市軌道交通中心,北京100081;2 天津市地下鐵道運(yùn)營有限公司,天津300022;3 中國北車集團(tuán) 唐山軌道客車有限責(zé)任公司,河北唐山063050)
天津地鐵1號(hào)線全長26.2 km,沿途共設(shè)22個(gè)站。其中,地下車站13座,高架車站8座,地面車站1座。設(shè)有一座車輛段和一座停車場。天津地鐵1號(hào)線是由天津地鐵既有線延伸改造完成的,改造后的1號(hào)線于2006年6月12日正式開通運(yùn)營。
“4改6”擴(kuò)編前,天津地鐵1號(hào)線采用4輛、6輛編組混跑形式,共配置25組列車,其中,8列為6輛編組,17列為4輛編組。“4改6”擴(kuò)編后25列車全部為6輛編組。目前,已全部改造完成,正式投入了運(yùn)營。
天津地鐵1號(hào)線自開通運(yùn)營以來,客流量日益攀升。從運(yùn)營初期的平均每天3~4萬人次達(dá)到了2010年的14萬人次,曾達(dá)到過21.2萬人次的單日最高客運(yùn)量。行車間隔也從運(yùn)營初期的15 min縮短至高峰5 min。但高峰時(shí)期,車內(nèi)依然擁擠?!?改6”工程能充分利用現(xiàn)有資源,在不改變列車運(yùn)行圖的情況下,使每列車改裝后擴(kuò)大50%的定員,增加運(yùn)量。
設(shè)計(jì)初期,確定了1號(hào)線將采用初期4輛、6輛編組混跑,遠(yuǎn)期6輛編組的運(yùn)營方式,所以,4輛編組的車輛本身為擴(kuò)編工程預(yù)留了相關(guān)接口,車站站臺(tái)有效長度、折返線長度、通信信號(hào)系統(tǒng)也滿足擴(kuò)編要求。
由于受到天津地鐵既有線路隧道斷面的限制,1號(hào)線采用非標(biāo)準(zhǔn)B型地鐵車輛,車輛最大寬度2 750 mm,高度3 510 mm,比標(biāo)準(zhǔn)B型車小。采用鋁合金焊接成的鼓形車體,Tc車司機(jī)室采用玻璃鋼材質(zhì)。每節(jié)車廂共設(shè)置8扇電動(dòng)塞拉門,司機(jī)室還設(shè)有緊急疏散門。座席采用單側(cè)縱向長座椅,中間設(shè)置了長扶手。
采用高強(qiáng)度低合金結(jié)構(gòu)的輕量化無搖枕轉(zhuǎn)向架。轉(zhuǎn)向架固定軸距2 200 mm。一系懸掛采用橡膠彈簧,二系懸掛采用空氣彈簧。
VVVF牽引逆變器的功率元件為IGBT;3電平逆變器;1C2 M(架控)的控制方式;牽引電機(jī)為180 k W三相鼠籠式交流異步電機(jī)。采用DC750 V第3軌上部受流方式,每節(jié)動(dòng)車共設(shè)置4個(gè)受流器。
制動(dòng)機(jī)采用KBGM-P型電氣指令式空氣制動(dòng)機(jī)。所需制動(dòng)力以再生制動(dòng)優(yōu)先,不足的制動(dòng)力由空氣制動(dòng)補(bǔ)充。當(dāng)網(wǎng)壓大于900 V時(shí)制動(dòng)斬波器投入使用,開始電阻制動(dòng)。為防止制動(dòng)時(shí)造成的滑行,設(shè)置了防滑裝置。
列車裝備了列車信息管理系統(tǒng)(TI MS),可以智能監(jiān)視車輛狀況,記錄車輛使用信息及故障,便于管理和維護(hù)。
確定擴(kuò)編技術(shù)方案的出發(fā)點(diǎn)是減少擴(kuò)編工程量、降低技術(shù)難度、節(jié)省改造資金、提高效率。本次“4改6”工程的新造車輛由唐山軌道客車公司制造,采用原4輛編組的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)車輛原有缺陷進(jìn)行了改進(jìn)。新M1車客室及車下設(shè)備比照原M1車設(shè)計(jì),T車比照Tc車設(shè)計(jì)。
原車為2 M2T車,1 M1T為一組基本單元。為縮減擴(kuò)編工程量,減少對(duì)原有車輛的改動(dòng),確定將原來兩組基本單元解編,在中間插入一組新單元,6輛編組列車為3 M3 T,動(dòng)拖比與原車保持一致。地鐵列車擴(kuò)編在北京、上海等地曾經(jīng)實(shí)施過,但各地地鐵的各系統(tǒng)不盡相同,給擴(kuò)編帶來的問題也不一樣。本次“4改6”工程解決了以下幾個(gè)問題。
(1)高壓母線問題
原4輛編組列車兩個(gè)單元高壓母線不貫通。為不改動(dòng)車輛主電路,新加單元高壓母線不與原車相連。為了不影響列車通過無電區(qū),把拖車的高壓母線通過BHB母線高速斷路器與動(dòng)車高壓母線相連。一般情況,BHB處于斷開狀態(tài),當(dāng)動(dòng)車處于無電區(qū)時(shí),BHB閉合,由拖車受流器為動(dòng)車供電,如圖1所示。對(duì)于擴(kuò)編車輛,這種模塊化、單元化的設(shè)計(jì)是比較科學(xué)的。如果母線是貫通或半貫通,那么意味著在擴(kuò)編過程中,不但要跨接高壓母線,而且還要更改BHB控制邏輯,這無疑會(huì)給擴(kuò)編工程帶來很大難度。
圖1 擴(kuò)編示意圖
(2)輔助電源擴(kuò)展供電問題
車輛輔助供電采用集中供電方式,在每節(jié)拖車上設(shè)置了容量為145 k VA的靜止逆變器SIV。同樣采用IGBT功率器件,為3電平逆變器。正常情況,本單元的SIV只為本單元兩輛車供電(處于無電區(qū)時(shí),緊急負(fù)載由蓄電池供電)。在原4輛編組列車的 M1(2)車AC380 V列車線上設(shè)有RFK斷路器,當(dāng)任意單元SIV出現(xiàn)故障的情況時(shí),均可以通過閉合RFK斷路器進(jìn)行擴(kuò)展供電(故障單元與擴(kuò)展供電單元負(fù)載均減半)。6輛編組下,如圖2所示,若第1單元SIV故障,閉合RFK1,投入擴(kuò)展供電,故障單元的負(fù)載由第2單元SIV供電;若第2單元SIV出現(xiàn)故障,依然閉合RFK1,第2單元負(fù)載由第1單元供電;若第3單元SIV故障,則閉合RFK2,第3單元負(fù)載由第2單元供電。這種擴(kuò)展供電方式,不需要對(duì)原車做出改動(dòng),且中間單元擴(kuò)展供電控制程序與第1單元一致,使擴(kuò)編變得更加方便。
如果采用新加單元上不設(shè)置SIV而通過原車兩臺(tái)SIV對(duì)新車供電的方式,SIV容量與全列夏季最大負(fù)載大小基本相當(dāng),沒有余量,無法應(yīng)對(duì)車輛啟動(dòng)瞬間的瞬時(shí)過載,這是不可行的。北京地鐵13號(hào)線車輛“4改6”時(shí)沒有額外增加SIV,但其SIV容量較大,為180 k VA。若天津地鐵采用與北京13號(hào)線一致的方案,必須將舊車SIV更換為更大容量的。這會(huì)使成本增加巨大,工期延長,改裝會(huì)十分繁瑣。故天津地鐵依然采用原設(shè)計(jì)方案,雖然多一套SIV設(shè)備,但車輛運(yùn)行的可靠性得到提高。
圖2 SIV擴(kuò)展供電示意圖
(3)通信及信號(hào)系統(tǒng)
新車與老車的通信系統(tǒng)基本一致,對(duì)乘客信息系統(tǒng)(PIS)做了少許變更,增加了新車的緊急對(duì)講、LED顯示單元、移動(dòng)數(shù)字電視及CCTV監(jiān)控單元。
信號(hào)系統(tǒng)的改動(dòng)主要集中在車門控制信號(hào)上。天津地鐵1號(hào)線已在全線各車站安裝了安全門系統(tǒng)。車輛到站時(shí),由司機(jī)操作控制列車車門開關(guān),安全門系統(tǒng)可根據(jù)列車傳出的信號(hào)自動(dòng)完成開關(guān)門操作。在“4改6”前,1號(hào)線采用4、6輛編組混跑模式。由信號(hào)系統(tǒng)完成對(duì)車輛編組的判斷,在車站PIS顯示器上提示下次列車的編組數(shù),并由車輛發(fā)出門控信號(hào),并附帶車輛編組信息,打開與列車相對(duì)應(yīng)的安全門。新車加裝后,需將開關(guān)門信號(hào)改為6輛編組信號(hào),以使安全門能正確打開。
(4)輪徑匹配問題
(5)牽引級(jí)位誤差問題
實(shí)際情況表明,當(dāng)把司機(jī)控制器推到某一級(jí)位時(shí),新車與老車顯示的牽引級(jí)位(百分?jǐn)?shù))最大相差約3%,這是因?yàn)樗究仄鬏敵龅耐浑妷盒盘?hào)到達(dá)DCU后,新老車VVVF量化的值出現(xiàn)誤差。如果不解決這一問題,在車輛間將會(huì)出現(xiàn)牽引力匹配不均問題,不僅會(huì)給車鉤造成額外負(fù)擔(dān),還會(huì)影響乘坐的舒適度。這一問題已通過對(duì)PWM的占空比進(jìn)行微調(diào),從而改變輸出電壓來得到解決。
(6)配件匹配及備品備件問題
舊車部分配件停產(chǎn),只能用新配件替換。而新舊配件的匹配,不可避免地會(huì)出現(xiàn)兼容性問題。試驗(yàn)中就曾出現(xiàn)過由于配件匹配問題導(dǎo)致燒毀部件的情況,同時(shí),配件的不一致,也會(huì)給備品備件的管理帶來混亂。本次擴(kuò)編工程中,影響運(yùn)營安全的關(guān)鍵部件盡量與原車保持一致,對(duì)已停產(chǎn)的部分舊配件,通過車輛之間調(diào)配部件的方式保證每列車部件一致。以后出現(xiàn)的部件損壞將由新部件代替。
(7)列車的維護(hù)及保養(yǎng)問題
由于舊車已經(jīng)運(yùn)營了5年,新舊車的里程數(shù)、維修及大修期限都不相同,這為以后的管理帶來不便,并且可能會(huì)影響到運(yùn)營。例如,目前天津地鐵對(duì)大修并無定論。為此提出建議。按照大修規(guī)程,100萬km后必須對(duì)車輛進(jìn)行返廠大修。改裝車的大修可能會(huì)根據(jù)新舊車?yán)锍滩畹拇笮頉Q定大修方式。若里程差相差小,就犧牲新車部分修程,與舊車一道大修,反之則不對(duì)新車進(jìn)行大修,待到新車達(dá)到100萬km,再將車輛返廠大修。
天津地鐵1號(hào)線列車(6輛編組)主要參數(shù)如表1所示。
表1 天津地鐵1號(hào)線列車(6輛編組)主要參數(shù)
新造車輛由唐車公司制造完成后,列車進(jìn)行重新編組。編組過程中,由于采用了半自動(dòng)車鉤,機(jī)械連接與氣路管道可以方便地同時(shí)完成連接。隨后,完成跨接線等電氣連接完成后,先對(duì)TI MS系統(tǒng)進(jìn)行更新,更新完成后,車輛即可進(jìn)入靜調(diào)狀態(tài)。靜調(diào)時(shí),對(duì)列車的空調(diào)系統(tǒng)、蓄電池供電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、SIV供電系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)和車載信號(hào)系統(tǒng)進(jìn)行檢查和調(diào)試,并確認(rèn)均必須滿足運(yùn)營要求。列車靜調(diào)完成后,即進(jìn)入試車線動(dòng)調(diào)階段。擴(kuò)編列車動(dòng)調(diào)試驗(yàn)與新車型式試驗(yàn)基本一致,動(dòng)調(diào)完成后即可進(jìn)入200 km正線試運(yùn)行階段,試驗(yàn)完成后,經(jīng)月修檢查無誤后,即投入載客運(yùn)營。
在實(shí)際過程中證實(shí)這套程序是合理的、可行的。靜調(diào)和動(dòng)調(diào)均應(yīng)包括車輛系統(tǒng)和車載信號(hào)系統(tǒng)兩個(gè)方面。對(duì)兩個(gè)系統(tǒng)的調(diào)試可以穿插進(jìn)行。例如在完成車輛系統(tǒng)靜調(diào)后,即可開展車載信號(hào)系統(tǒng)靜調(diào)。隨后再依次進(jìn)行車輛系統(tǒng)和信號(hào)系統(tǒng)的動(dòng)調(diào)。這樣安排,即安全又可減少調(diào)試時(shí)間。
“4改6”工程2010年10月啟動(dòng),2011年9月22日最后一列完成。目前,新編列車在1號(hào)線運(yùn)營情況良好,為1號(hào)線增加運(yùn)量效果顯著。本次擴(kuò)編,是繼北京八通線、13號(hào)線、上海1號(hào)線之后又一次擴(kuò)編工程,相比前述幾次擴(kuò)編,本次擴(kuò)編的實(shí)際情況和技術(shù)方案均有所不同。從本次工程可以看出,要想順利實(shí)施擴(kuò)編,其很重要的條件就是在線路的工程設(shè)計(jì)階段,預(yù)留車輛擴(kuò)編的一系列條件,擴(kuò)編方案必須維持列車的動(dòng)力性能,減少對(duì)牽引、制動(dòng)系統(tǒng)的影響,盡量減少對(duì)車輛輔助供電系統(tǒng)的改造,只有這樣才能顯著減少擴(kuò)編工程量,節(jié)約改造資金。希望本次工程能為以后可能實(shí)施的擴(kuò)編工程提供參考。
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