陳陽(yáng),楊建剛
(東南大學(xué) 火電機(jī)組振動(dòng)國(guó)家工程研究中心,南京 210096)
某臺(tái)350 MW汽輪發(fā)電機(jī)組由高、中壓合缸,低壓缸,發(fā)電機(jī)和勵(lì)磁機(jī)組成。勵(lì)磁機(jī)為懸臂結(jié)構(gòu),全軸系有6套軸承,其中汽輪機(jī)1#,2#軸承為可傾瓦軸承,3#,4#軸承為橢圓瓦軸承,發(fā)電機(jī)5#,6#軸承為球面瓦軸承。機(jī)組結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖及傳感器布置如圖1所示。
圖1 機(jī)組結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖和傳感器布置圖
該機(jī)組在某次檢修后開(kāi)機(jī),定速3 000 r/min時(shí)發(fā)電機(jī)兩側(cè)軸承軸振較大。根據(jù)對(duì)波形圖和頻譜圖的分析,認(rèn)為發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子存在質(zhì)量不平衡。在勵(lì)磁機(jī)、低發(fā)對(duì)輪及發(fā)電機(jī)護(hù)環(huán)加重后,軸系動(dòng)平衡達(dá)到較高精度。軸系平衡結(jié)束,機(jī)組2次升速到2 950 r/min后,發(fā)電機(jī)兩端軸承振動(dòng)突變,機(jī)組因5#軸承x測(cè)點(diǎn)振動(dòng)超過(guò)跳機(jī)保護(hù)值而被迫停機(jī)。上述異常振動(dòng)影響了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
(1)振動(dòng)突變主要出現(xiàn)在發(fā)電機(jī)前后端軸承上,其他4套軸承振動(dòng)穩(wěn)定。圖2給出了一次典型的振動(dòng)突變過(guò)程。5#軸承x,y,6#軸承x,y4個(gè)測(cè)點(diǎn)振動(dòng)幾乎同時(shí)突變,尤以5#軸承x測(cè)點(diǎn)最為明顯。振動(dòng)突變后,幾秒鐘內(nèi)就會(huì)上升到振動(dòng)保護(hù)動(dòng)作值。
圖2 一次振動(dòng)突變過(guò)程曲線
(2)圖3給出了最后一次升速5#軸承x測(cè)點(diǎn)振動(dòng)幅值隨轉(zhuǎn)速變化情況。1 800 r/min之前振動(dòng)基本穩(wěn)定,波動(dòng)幅度較?。簧? 800~ 2 900 r/min時(shí),振動(dòng)存在不穩(wěn)定波動(dòng),但波動(dòng)幅度尚在控制范圍內(nèi);2 900 r/min后繼續(xù)升速,波動(dòng)幅度明顯增大;轉(zhuǎn)速繼續(xù)升高10~20 r/min,波動(dòng)幅度擴(kuò)散,振動(dòng)劇增引起機(jī)組振動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,降速到2 700 ~2 750 r/min后振動(dòng)值才能降下來(lái)。多次試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)該過(guò)程具有很好的重復(fù)性,振動(dòng)發(fā)散與轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系非常明顯。
圖3 5#軸承x測(cè)點(diǎn)振動(dòng)發(fā)散伯德圖
(3)圖4給出了3個(gè)典型轉(zhuǎn)速下的頻譜圖,分別代表1 800 r/min之前、1 800~2 900 r/min和振動(dòng)突增后的頻譜圖。1 800 r/min之前,振動(dòng)頻譜比較“干凈”,工頻以下低頻分量幾乎沒(méi)有;1 800~2 900 r/min出現(xiàn)了低頻分量,但其幅值尚可控;2 900 r/min后,頻譜圖中出現(xiàn)了雜亂的低頻分量,而且幅值較大,遠(yuǎn)超過(guò)工頻分量幅值。
圖5給出了某次振動(dòng)突變后的振動(dòng)波形。圖上黑點(diǎn)與汽輪機(jī)旋轉(zhuǎn)周期相對(duì)應(yīng)。該波形圖所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)速為2 921.5 r/min。由該圖反推出故障信號(hào)頻率約為9.7 Hz,對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)速約為582 r/min,該轉(zhuǎn)速與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速很接近。該現(xiàn)象與圖4不完全相符。
圖4是取8個(gè)采樣周期數(shù)據(jù)所生成的頻譜圖,頻譜分辨率僅為1/8轉(zhuǎn)速頻率,9.7 Hz分量幅值被泄露到相鄰譜線中,導(dǎo)致低頻分量比較雜亂。圖6給出了取16個(gè)采樣周期數(shù)據(jù)所作的細(xì)化頻譜圖。可以看出,低頻分量主要集中在9.7 Hz附近,幅值達(dá)到166μm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)工頻分量振幅。
圖4 3個(gè)典型轉(zhuǎn)速下5#軸承x測(cè)點(diǎn)的頻譜圖
圖5 5#軸承x測(cè)點(diǎn)某次振動(dòng)突變后的時(shí)域波形
圖6 3 000 r/min下取16周期數(shù)據(jù)的細(xì)化頻譜
該現(xiàn)象與波形分析結(jié)果相同。當(dāng)轉(zhuǎn)速頻率不是故障頻率的整數(shù)倍時(shí),F(xiàn)FT分析時(shí)所取數(shù)據(jù)量要盡可能大一些,以減少頻率泄漏效應(yīng)。
綜合以上振動(dòng)特征,認(rèn)為突發(fā)振動(dòng)是真實(shí)信號(hào),不穩(wěn)定振動(dòng)與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子本身沒(méi)有關(guān)系,而是由支承轉(zhuǎn)子的軸承故障所致。通過(guò)對(duì)振動(dòng)突發(fā)性、振動(dòng)與轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系及發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速所對(duì)應(yīng)的頻率等特征的分析,初步判斷機(jī)組發(fā)生了油膜振蕩故障。
油膜振蕩是軸頸帶動(dòng)潤(rùn)滑油高速流動(dòng)時(shí),高速油流反過(guò)來(lái)激勵(lì)軸頸,使其發(fā)生強(qiáng)烈振動(dòng)的一種自激振動(dòng)現(xiàn)象[1]。大多發(fā)生在機(jī)組啟動(dòng)升速和超速試驗(yàn)過(guò)程中,也有部分情況發(fā)生于機(jī)組帶負(fù)荷運(yùn)行過(guò)程中。
圖7 滑動(dòng)軸承力學(xué)分析簡(jiǎn)圖
油膜振蕩故障是一種強(qiáng)烈的自激振動(dòng),具有以下特征[2]。
(1)油膜振蕩發(fā)生之前,振動(dòng)以工頻分量為主。一旦發(fā)生,低頻分量幅值將成為主要頻率成分,振動(dòng)頻率約等于轉(zhuǎn)子系統(tǒng)固有頻率,不隨轉(zhuǎn)速的變化而變化,不能用提高轉(zhuǎn)速的方法來(lái)消除。
(2)振動(dòng)具有幅值大和突發(fā)性的雙重特性。臨近油膜振蕩時(shí),會(huì)出現(xiàn)不穩(wěn)定的低頻振動(dòng)分量,此時(shí)通頻幅值會(huì)表現(xiàn)出一定程度的波動(dòng)。一旦發(fā)生油膜振蕩,振動(dòng)幅值在短時(shí)間(幾秒鐘)內(nèi)劇增,而且振動(dòng)幅值遠(yuǎn)大于普通強(qiáng)迫振動(dòng)。
(3)只有當(dāng)轉(zhuǎn)速大于2倍轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速時(shí)才有可能發(fā)生油膜振蕩。輕載軸承在該轉(zhuǎn)速之前,可能首先出現(xiàn)油膜渦動(dòng)。重載軸承在升速過(guò)程中可能直接發(fā)生油膜振蕩。
(4)轉(zhuǎn)速滯后現(xiàn)象。升速和降速過(guò)程出現(xiàn)油膜失穩(wěn)的轉(zhuǎn)速不一致,降速時(shí)油膜振蕩消失的轉(zhuǎn)速低于升速時(shí)產(chǎn)生油膜振蕩的轉(zhuǎn)速。
(5)正常工作時(shí),軸心按一定的軌跡運(yùn)動(dòng),且軌跡在小范圍內(nèi)變化;當(dāng)油膜振蕩發(fā)生時(shí),振動(dòng)逐漸加劇,軌跡的變化范圍急劇增大,且呈紊亂狀態(tài)[3]。
通過(guò)對(duì)該機(jī)組振動(dòng)突變后多次啟停數(shù)據(jù)的分析,發(fā)現(xiàn)該機(jī)組的不穩(wěn)定振動(dòng)特征符合上述油膜振蕩故障特征,可以確定該機(jī)組發(fā)生了油膜振蕩故障。
油膜振蕩故障的治理可以從以下幾方面入手[2-7]:減小軸承頂隙、增大軸承側(cè)隙;減小軸承長(zhǎng)徑比;抬高失穩(wěn)軸承標(biāo)高;增大軸承上瓦烏金寬度;提高軸承自位能力;提高潤(rùn)滑油溫或更換黏度較低的潤(rùn)滑油等。
當(dāng)確定機(jī)組出現(xiàn)振動(dòng)突變的故障為油膜振蕩后,對(duì)機(jī)組安裝數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。通過(guò)查閱安裝圖紙發(fā)現(xiàn)該機(jī)組5#,6#軸承頂隙值已達(dá)到下限,但是單邊側(cè)隙值偏小,僅為0.47 mm。
針對(duì)機(jī)組油膜振蕩故障,確定并實(shí)施了以下處理方案:
(1)將5#,6#軸承單邊側(cè)隙放大到0.80 mm,5#,6#軸承橢圓度由目前的0.5提高到0.68;
(2)5#瓦軸承標(biāo)高在目前基礎(chǔ)上抬高0.10 mm;
(3)取消5#,6#軸承預(yù)緊力,使球面能自由定位。
機(jī)組處理后再次開(kāi)機(jī)。在整個(gè)升速過(guò)程中機(jī)組的振動(dòng)情況良好,未出現(xiàn)明顯的低頻分量。表1給出機(jī)組在3 000 r/min時(shí)5#,6#軸承的通頻振動(dòng)數(shù)據(jù)。各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)值達(dá)到優(yōu)秀水平。圖8為機(jī)組定速3 000 r/min時(shí)5#軸承x測(cè)點(diǎn)的頻譜圖,從圖8可以看出,振動(dòng)以工頻分量為主,低頻分量幾乎沒(méi)有,可見(jiàn)油膜振蕩故障已經(jīng)消除。
表1 處理后5#,6#軸承3 000 r/min下通頻數(shù)據(jù)
圖8 處理后3 000 r/min下5#軸承x測(cè)點(diǎn)頻譜圖
汽輪發(fā)電機(jī)組檢修后軸承振動(dòng)突變是由9.7 Hz低頻分量所引起的,該低頻分量所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)速與發(fā)電機(jī)一階臨界轉(zhuǎn)速比較接近。在對(duì)伯德圖、頻譜圖及波形圖分析的基礎(chǔ)上,確定機(jī)組振動(dòng)突變是由于發(fā)電機(jī)軸承發(fā)生了油膜振蕩所致。通過(guò)修改失穩(wěn)軸承的側(cè)隙及標(biāo)高消除了油膜振蕩故障。改進(jìn)后機(jī)組再運(yùn)行時(shí)各軸承振動(dòng)情況均滿足主機(jī)要求。