唐文迎
(肥城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 山東 肥城 271608)
1)3101 工作面概況
肥礦集團(tuán)陶陽煤礦3101工作面位于中三井田3100回風(fēng)下山東翼,為3100采區(qū)第一個工作面。該工作面傾斜長50m,走向長 153m,煤層厚度 3.12~3.50m,平均 3.43m;直接頂板為粉砂巖,厚4.0m左右,老頂為中砂巖,厚12.0m;直接底板為粉砂巖,厚1.5m。該工作面采用上、下分層開采,全部冒落法管理采空區(qū)頂板。上分層回采時沒有鋪設(shè)鐵絲網(wǎng)等可形成人工假頂?shù)牟牧希参催M(jìn)行人工灑水幫助膠結(jié),其直接頂板冒落后呈自然松散狀態(tài),沒有形成人工假頂,給下分層開采造成較大困難。工作面上分層平均采高為1.9m,剩余煤厚為1.5m左右,工作面下分層剩余可采儲量為3.1萬t。
2)開采技術(shù)難點(diǎn)
經(jīng)分析預(yù)測,認(rèn)為3101工作面上分層開采完畢至今,已有20多年的時間跨度,采空區(qū)已非常穩(wěn)定,可排除動壓沖擊隱患。主要難題是如何有效支護(hù)自然松散狀態(tài)下的破碎頂板。在下分層回采巷道進(jìn)入后,果然發(fā)現(xiàn)上分層采空區(qū)冒落巖石基本上沒有膠結(jié),處于松散自然狀態(tài),給后繼開采帶來重大安全隱患。
如何加固松散巖石狀態(tài)頂板,是解決3101采煤工作面支護(hù)難題的關(guān)鍵所在。經(jīng)過反復(fù)研究,最終確定采用打鉆注漿加固形成人工假頂?shù)募夹g(shù)方案。
1)鉆孔設(shè)計
(1)在工作面上方送料道內(nèi),每間隔40~45m施工一鉆機(jī)峒室,共計布置3個鉆機(jī)峒室。(2)為精確設(shè)計注漿擴(kuò)散區(qū)域,沿工作面傾斜方向劃分3個條帶,即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ條帶,條帶寬15m。(3)按正常漿液擴(kuò)散半徑15m,均勻布置鉆孔,鉆孔開孔位置一律布置在工作面送料道。(4)鉆孔底部嚴(yán)格進(jìn)入上分層采空區(qū)內(nèi)。(5)在Ⅰ條帶內(nèi)呈扇形布置鉆孔9個,在Ⅱ條帶內(nèi)呈扇形布置鉆孔9個,在Ⅲ條帶內(nèi)呈扇形布置鉆孔6個。根據(jù)鉆孔進(jìn)漿情況于Ⅲ條帶內(nèi)補(bǔ)打3個檢查孔。(6)為確保注漿效果,鉆孔設(shè)計下入二級套管,一級套管Φ73mm,長3m,在煤層內(nèi);二級套管Φ50mm,根據(jù)鉆孔深度必須下至采空區(qū)內(nèi)2~3m處。
2)注漿技術(shù)
在3101送料道內(nèi)安裝48.6mm供水管路160m,用于鉆進(jìn)及注漿供水。為實現(xiàn)連續(xù)注漿,設(shè)計制作2.0m3水箱1個,用于水泥制漿。選用425#普通硅酸鹽水泥,漿液設(shè)計比重為1.4~1.6t/m3,在采空區(qū)遇塌孔嚴(yán)重時,適當(dāng)減小漿液比重至1.2t/m3。鉆孔注漿期間,加強(qiáng)對工作面運(yùn)輸巷檢查,防止跑漿,在運(yùn)輸巷不跑漿情況下,采取連續(xù)注漿方式;運(yùn)輸巷發(fā)現(xiàn)有跑漿時,采用間歇方式進(jìn)行注漿,運(yùn)輸巷內(nèi)跑漿嚴(yán)重時,在孔口設(shè)置骨料添加器,進(jìn)行骨料(鋸沫)添加。
3)頂板支護(hù)設(shè)計
支護(hù)設(shè)計是實現(xiàn)安全開采的關(guān)鍵。結(jié)合現(xiàn)場實際,遵循減小機(jī)道寬度、縮小無支柱空間、超前控制、提高支強(qiáng)度、增加護(hù)密度的原則,研究設(shè)計了以下技術(shù)方案。
(1)支護(hù)設(shè)備及參數(shù)
根據(jù)工作面上分層開采礦壓觀測數(shù)據(jù),分析認(rèn)為其直接頂全部冒落后為松散巖石,老頂為15m厚中砂巖,推斷應(yīng)該形成“砌體巖梁”,具備力的傳遞條件,由此分析,工作面支護(hù)對象是上分層直接頂?shù)娜恳约袄享數(shù)挠邢拮饔?。?jīng)過對“采場頂板控制設(shè)計專家咨詢系統(tǒng)”咨詢,支護(hù)強(qiáng)度為0.38MPa。為盡量減小采煤機(jī)機(jī)道寬度,選用DY-150型采煤面,滾筒截深1.0m,機(jī)道寬度平均1.2m左右。工作面采用DZ16型單體液壓支柱配合HDJA-1000型金屬鉸接頂梁作為基本支護(hù),確定支柱排距1.0m,柱距0.6m,支護(hù)強(qiáng)度0.42MPa>0.38MPa。 工作面采用“3~4 排”控頂,最大控頂距4.5m,最小控頂距3.5m,頂梁端面距為0.3m。
(2)特殊支護(hù)
圖1 平面圖
圖2 剖面圖
考慮到注漿效果可能存在差異性,研究確定,已形成穩(wěn)定頂板的區(qū)域,采煤機(jī)割煤后,允許有一定的空頂時間,可以按平常采煤工藝進(jìn)行施工。對注漿未達(dá)到預(yù)期效果,頂板仍處于自然松散狀態(tài)的區(qū)域,則設(shè)計了特殊支護(hù)安全措施,采用插入厚壁鋼管的方法超前控制頂板。具體方法為:采煤機(jī)割煤前,在工作面每兩棵相鄰支柱中間,靠近頂板處垂直煤壁用煤電鉆打眼,眼垂深1.2m,在眼中安設(shè)Φ38mm,長1.3m厚壁鋼管,其后部插入π型鋼梁(前部經(jīng)過機(jī)械加工處理)將其固定,π型鋼梁長3.2m,一梁3柱。具體工序順序為,采煤機(jī)割煤前打眼安入厚壁鋼管,前移π型鋼梁插入鋼管內(nèi),鋼梁下支設(shè)支柱,柱距1.0m。采煤機(jī)沿頂向上割煤,隨后掛設(shè)聚丙烯編織網(wǎng),以增加護(hù)頂密度。由于厚壁鋼管超前控制了頂板,采煤機(jī)割煤后仍有0.2m在煤體中,保證了頂板不會發(fā)生冒落。見圖1、圖2。
采取以上頂板支護(hù)措施后,順利完成了對該工作面的正規(guī)開采。經(jīng)開采發(fā)現(xiàn)注漿效果明顯,90%的頂板顯現(xiàn)出注漿加固后的整體穩(wěn)定性,一般可采取平常采煤工藝及工序,頂板支護(hù)效果較好。但在開采過程中,也發(fā)現(xiàn)局部頂板漿液未能覆蓋,仍處于原始松散狀態(tài),出現(xiàn)過局部機(jī)道范圍內(nèi)的高冒現(xiàn)象,但其空間一般不超過長×寬×高=0.4×0.3×0.3m3,顯示了頂板支護(hù)設(shè)計方案的安全可靠性。由于采取了具有針對性的注漿加固、特殊支護(hù)等有效手段,確保了開采順利進(jìn)行,該工作面開采歷時49天,安全采出煤炭3.0萬t。
注漿加固技術(shù)對松散型頂板效果顯著,比較適應(yīng)裂隙發(fā)育、嚴(yán)重影響安全開采頂板的超前加固。鉆孔布置及注漿方案是關(guān)鍵技術(shù),直接影響水泥漿液對頂板的加固效果,需要結(jié)合實際具體分析、科學(xué)計算。特殊頂板條件下開采成功,可作為實踐經(jīng)驗來借鑒,對于類似松散巖石狀態(tài)頂板支護(hù)技術(shù)的發(fā)展具有一定意義。