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    永寧河四級(jí)電站引水隧洞襯砌裂縫的預(yù)防與處理

    2012-06-28 09:27:42謝和平李本華魏軍紅
    四川水利 2012年4期
    關(guān)鍵詞:環(huán)氧隧洞砂漿

    謝和平,李本華,魏軍紅

    (中國水利水電第五工程局有限公司第一分局,四川雙流,610066)

    1 工程概況

    永寧河四級(jí)電站位于鹽源縣長柏鄉(xiāng)境內(nèi)的永寧河段上,廠房距鹽源縣城90km,距西昌市241km。電站裝機(jī)容量4.0萬kW,最大壩高13m,由進(jìn)水樞紐(攔河閘壩)、引水隧洞、調(diào)壓井、壓力管道、電站廠房和升壓站等主要建筑物組成。

    引水隧洞總長8007m,隧洞樁號(hào)0+000m~2+870m段,襯砌過水?dāng)嗝鏋?.4×3m的城門洞型;隧洞樁號(hào)2+870m~7+075m段,襯砌過水?dāng)嗝鏋?.8×3m的城門洞型;隧洞樁號(hào)7+075m~8+007m段,襯砌過水?dāng)嗝鏋?.0m的圓形。隧洞混凝土襯砌標(biāo)號(hào)為C25鋼筋混凝土,分倉長度L=12m。城門洞段Ⅱ、Ⅲ類圍巖襯砌厚度30cm,Ⅳ類圍巖襯砌厚度40cm,Ⅴ類圍巖襯砌厚度50cm;圓形洞段Ⅱ類圍巖襯砌厚度50cm、Ⅲ類圍巖襯砌厚度60cm,Ⅳ類圍巖襯砌厚度70cm,Ⅴ類圍巖襯砌厚度80cm。

    2 隧洞邊頂拱混凝土裂縫情況

    2010年4月29日至2010年5月10日,引水隧洞2#主洞城門洞段邊頂拱混凝土開始澆筑,在樁號(hào)0+850.7~0+910.7m段共5個(gè)倉位澆筑完成約7天左右,邊頂拱混凝土在每個(gè)倉位的中部位置出現(xiàn)全斷面貫穿裂縫或部分部位貫穿裂縫。具體見圖1、表1。

    表1 裂縫情況統(tǒng)計(jì)

    3 邊頂拱裂縫原因分析

    3.1 實(shí)際襯砌厚度的影響

    樁號(hào)0+850.7m~0+910.7m段開挖圍巖類別為Ⅲ類,設(shè)計(jì)C25混凝土襯砌厚度為30cm。根據(jù)測量的實(shí)際開挖斷面顯示均有50~80cm不等的超挖,實(shí)際襯砌厚度80~110cm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出設(shè)計(jì)的30cm厚的混凝土。實(shí)際襯砌厚度過厚而分倉長度仍按原設(shè)計(jì)的12m進(jìn)行分倉,造成水化熱過高,混凝土內(nèi)部溫度應(yīng)力過大,產(chǎn)生較大的伸縮變形將混凝土拉裂。

    3.2 砂石骨料質(zhì)量的影響

    本工程砂石骨料均為工程區(qū)附近的甲米河和永寧河河段內(nèi)的天然河沙和卵石,卵石為連續(xù)級(jí)配骨料。通過表2、表3的檢測結(jié)果中的數(shù)據(jù)反映,粗細(xì)骨料的含泥量均未超標(biāo),但是已經(jīng)接近規(guī)定上限;骨料的含泥量偏大,影響混凝土強(qiáng)度,在較大的溫度應(yīng)力下混凝土被拉裂。

    表2 細(xì)骨料檢測結(jié)果

    表3 粗骨料檢測結(jié)果

    3.3 水泥用量的影響

    水泥采用攀枝花P0.42.5水泥,水泥強(qiáng)度、安定性等方面穩(wěn)定、良好,但由于澆筑時(shí)該水泥剛進(jìn)場,施工采用的配合比為臨時(shí)配合比,水泥摻量為409kg/m3,水泥用量較大,也造成混凝土水化熱較高,導(dǎo)致混凝土出現(xiàn)裂縫。

    4 裂縫部位的處理

    當(dāng)樁號(hào)0+850.7m~0+910.7m段裂縫出現(xiàn)后,安排專人每天對(duì)裂縫情況進(jìn)行觀測,經(jīng)過將近半個(gè)月的觀測,裂縫已穩(wěn)定未進(jìn)一步發(fā)展。針對(duì)裂縫情況采取如下措施進(jìn)行處理。

    4.1 鑿出梯型槽

    邊頂拱混凝土的裂縫深度在0.1~0.3cm,對(duì)于出現(xiàn)裂縫的部位進(jìn)行鑿除,鑿成梯型,再用環(huán)氧砂漿修補(bǔ)。

    裂縫鑿除采用人工使用風(fēng)鎬進(jìn)行作業(yè),鑿成梯型,使迎水面為梯型的上底,以有利于抗沖刷。具體見圖2。

    圖2 梯型槽示意

    4.2 裂縫修補(bǔ)

    4.2.1 環(huán)氧砂漿的配比

    將鑿好的梯型槽清理干凈,并用水沖洗,讓鑿出的混凝土保持水飽和狀態(tài),再支立模板用環(huán)氧砂漿修補(bǔ)。環(huán)氧砂漿的配合比見表4。

    表4 環(huán)氧砂漿配合比

    4.2.2 環(huán)氧砂漿的拌制

    (1)將環(huán)氧樹脂與固化劑、稀釋劑、增塑劑按比例配合配制環(huán)氧樹脂膠液(亦稱環(huán)氧基液)。配制時(shí)應(yīng)先將環(huán)氧樹脂放在鐵鍋中,在爐上熱至50~60℃時(shí),隔鍋冷卻至30~35℃,再依次將增塑劑、稀釋劑、固化劑注入,充分?jǐn)嚢杈鶆?,配制成環(huán)氧樹脂基液。

    (2)將粗細(xì)填料砂和水泥稱好,并拌和至顏色一致,然后將環(huán)氧基液倒入再均勻拌和,直至每顆填料都包有環(huán)氧基液為止,即成環(huán)氧砂漿,其溫度應(yīng)在40℃左右。若氣溫過低,可將水泥和砂預(yù)熱到30℃再進(jìn)行拌和。

    所用砂料必須干凈、干燥。

    4.2.3 環(huán)氧砂漿施工注意事項(xiàng)

    (1)拌制成的環(huán)氧砂漿應(yīng)平攤堆放,勿存桶或成堆放置,以免環(huán)氧砂漿內(nèi)部溫度不易散發(fā),大大加速環(huán)氧固化造成施工困難。

    (2)環(huán)氧樹脂材料每次配制數(shù)量,應(yīng)根據(jù)施工能力來確定,一般不要超過10kg,并盡可能做到隨配隨用,使用時(shí)間應(yīng)該控制在1~2h以內(nèi)。

    (3)環(huán)氧砂漿養(yǎng)護(hù)溫度一般以20±5℃為宜,養(yǎng)護(hù)時(shí)間一般為3天。

    采用環(huán)氧砂漿處理后,在裂縫部位的上游和下游側(cè)分別進(jìn)行加密固結(jié)灌漿,經(jīng)壓水試驗(yàn)檢查,效果良好。

    5 預(yù)防邊頂拱裂縫的措施

    通過對(duì)混凝土開裂原因的分析,在后續(xù)施工中有針對(duì)性地采取了如下措施預(yù)防。

    5.1 縮短混凝土超填較大部位倉位

    在混凝土超填較大部位,為了避免因分倉長度過長,混凝土溫度應(yīng)力過高,將分倉長度縮短為6~8m。

    5.2 砂石骨料含泥量的控制

    嚴(yán)格控制進(jìn)場砂石骨料的含泥量,對(duì)每批骨料進(jìn)行檢測,對(duì)含泥量超標(biāo)的骨料進(jìn)行二次沖洗,沖洗完后再次檢測,直至達(dá)到要求為止。

    5.3 調(diào)整混凝土配合比

    為了減少水化熱和降低成本,采用摻粉煤灰的混凝土配合比。調(diào)整后的配合比見表5。

    表5 調(diào)整后配比

    6 結(jié)語

    永寧河四級(jí)電站采取上述措施后,效果較好,目前已完成引水隧洞3200余m的混凝土澆筑,澆筑后未再出現(xiàn)裂縫,采取的預(yù)防措施取得了滿意的效果。

    〔1〕水利電力部水利水電建設(shè)總局.水利水電工程施工組織設(shè)計(jì)手冊(cè)(第二卷).北京:水利電力出版社,1990.

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