顏磷,王達(dá)峰
(1.蕭山發(fā)電廠,杭州311251;2.浙江省電力試驗(yàn)研究院,杭州310014)
降低超臨界鍋爐運(yùn)行廠用電量的實(shí)踐
顏磷1,王達(dá)峰2
(1.蕭山發(fā)電廠,杭州311251;2.浙江省電力試驗(yàn)研究院,杭州310014)
通過制粉系統(tǒng)的一系列調(diào)整試驗(yàn),主要是磨煤機(jī)一次風(fēng)量、一次風(fēng)壓、風(fēng)粉混合物溫度調(diào)整等試驗(yàn),解決了某600 MW超臨界鍋爐磨煤機(jī)一次風(fēng)量測量不準(zhǔn)、冷風(fēng)門調(diào)節(jié)余量不足及底渣帶煤等問題,并減少了鍋爐運(yùn)行的廠用電量,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
鍋爐;一次風(fēng);制粉系統(tǒng);風(fēng)量
某600 MW超臨界機(jī)組投產(chǎn)后,機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性較差。為了詳細(xì)了解鍋爐的熱經(jīng)濟(jì)性及運(yùn)行規(guī)律,尋求最佳運(yùn)行方式,降低運(yùn)行廠用電量,提高該爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平,進(jìn)行了制粉系統(tǒng)調(diào)整試驗(yàn),主要包括磨煤機(jī)一次風(fēng)量、一次風(fēng)壓、煤粉細(xì)度、風(fēng)粉混合物溫度等參數(shù)的調(diào)整。
該鍋爐為600 MW超臨界變壓直流爐、螺旋爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、露天布置。鍋爐設(shè)計(jì)煤種為淮南煙煤,干燥無灰基揮發(fā)分設(shè)計(jì)值為42.5%,實(shí)際值為30%左右,校核煤種為煙混煤。
鍋爐燃燒系統(tǒng)配有24只日立-巴布科克公司HT-NR3型低NOX煤粉旋流燃燒器,采用前后墻對沖燃燒方式。制粉系統(tǒng)為中速輥式磨煤機(jī)配冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式系統(tǒng),每臺鍋爐配有6臺ZGM113G型中速磨煤機(jī),每臺磨煤機(jī)對應(yīng)1層4只燃燒器。正常運(yùn)行時投運(yùn)5臺磨煤機(jī)可滿足鍋爐最大出力工況,1臺作為備用。在燃燒器上方前后墻上各布置4只燃燼風(fēng)噴口,2只側(cè)燃燼風(fēng)噴口。F層燃燒器加裝了等離子點(diǎn)火裝置。
燃用設(shè)計(jì)煤種時,鍋爐熱耗率驗(yàn)收工況(THA)燃煤量為228.4 t/h。送風(fēng)機(jī)及一次風(fēng)機(jī)選用動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī)選用靜葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)。
2.1 磨煤機(jī)煤粉管風(fēng)速偏差檢查
600 MW工況下對各磨煤機(jī)煤粉管的一次風(fēng)速及進(jìn)磨一次風(fēng)量進(jìn)行了熱態(tài)測量與復(fù)核,煤粉管一次風(fēng)速分布見圖1??傮w來說,磨煤機(jī)各煤粉管中的一次風(fēng)速還是比較均衡的。但由于運(yùn)行環(huán)境惡劣,煤粉管測速裝置易堵,在測試期間也發(fā)現(xiàn)部份測量元件常有堵塞的現(xiàn)象,運(yùn)行中只能作為參考。
圖1 磨煤機(jī)各煤粉管風(fēng)速分布情況
2.2 磨煤機(jī)進(jìn)口一次風(fēng)量檢查
磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量是磨煤機(jī)的一項(xiàng)重要參數(shù),參與磨煤機(jī)的自動控制與保護(hù)。檢查發(fā)現(xiàn),集散控制系統(tǒng)(DCS)中顯示的一次風(fēng)量數(shù)值與實(shí)測值有顯著偏差,DCS顯示值偏大10%以上。
檢查DCS邏輯發(fā)現(xiàn),主要是風(fēng)量的溫度修正有問題,B,D,E,F(xiàn)磨煤機(jī)一次風(fēng)量溫度修正只到120℃,A,C磨煤機(jī)修正到170℃,而實(shí)際運(yùn)行中,磨煤機(jī)進(jìn)口溫度均超過120℃,在200℃左右。由于風(fēng)量測量元件一般測的是介質(zhì)的動壓ΔP,DCS系統(tǒng)根據(jù)動壓及溫度和壓力修正,計(jì)算出流量。根據(jù)伯努利方程可知:
式中:ΔP為介質(zhì)的動壓;ρ為介質(zhì)的密度;υ為介質(zhì)的流速。
根據(jù)式(1),可推導(dǎo)出介質(zhì)的流速:
對于質(zhì)量流量有:
式中:A為通流面積;Q為質(zhì)量流量。
將式(2)代入式(3),則:
氣體的密度受壓力和溫度的影響比較大,根據(jù)氣體方程,可得出氣體密度的計(jì)算公式:
式中:ρ,ρ0分別為當(dāng)前狀態(tài)及標(biāo)況下的密度;P,P0分別為當(dāng)前狀態(tài)及標(biāo)況下氣體的壓力;T,T0分別為當(dāng)前狀態(tài)及標(biāo)況下空氣的熱力學(xué)溫度。
將標(biāo)況值T0=273 K,P0=1.013×105Pa及式(5)代入式(4),即可得一次風(fēng)量的計(jì)算式為:
式中:A為測點(diǎn)處一次風(fēng)通道面積;Pg為測點(diǎn)處一次風(fēng)表壓;t為測點(diǎn)處一次風(fēng)溫度。
在工程實(shí)際中,由于測點(diǎn)處一次風(fēng)通道面積是固定的,ρ0也是不變的,一次風(fēng)壓的影響比較小,可忽略,再考慮到動壓測量元件的標(biāo)定系數(shù),把式(6)簡化為:
式中:K為考慮了多項(xiàng)常數(shù)的系數(shù),一般由風(fēng)量標(biāo)定試驗(yàn)確定;f(t)為溫度的修正系數(shù),見圖2,DCS控制中一般以插值法計(jì)算得到。
圖2 一次風(fēng)量溫度修正曲線
這樣,只要測得了動壓及該處的溫度,就可計(jì)算出該處的風(fēng)量。按照上述方法在DCS中把一次風(fēng)量溫度修正范圍擴(kuò)大到260℃,得到了準(zhǔn)確的一次風(fēng)量。
2.3 一次風(fēng)量及一次風(fēng)壓調(diào)整試驗(yàn)
調(diào)整前運(yùn)行時一次風(fēng)量較大,每臺磨煤機(jī)偏置量均有+20 t/h以上,一次風(fēng)熱風(fēng)母管壓力設(shè)定值在10.8 kPa,磨煤機(jī)冷風(fēng)調(diào)節(jié)門基本在全開位置,已沒有調(diào)節(jié)余量。通過減少磨煤機(jī)入口風(fēng)量,觀察磨煤機(jī)運(yùn)行情況,在所有磨煤機(jī)的風(fēng)量偏置為0后,降低一次風(fēng)熱風(fēng)母管壓力至9.8 kPa,制粉系統(tǒng)各參數(shù)均正常。
調(diào)整后,磨煤機(jī)冷風(fēng)門開度在40%~50%附近,已保證了具有一定的調(diào)節(jié)余量,一次風(fēng)機(jī)電流大幅下降,見表1。磨煤機(jī)電流基本未變,由于一次風(fēng)側(cè)與煙氣側(cè)、一次風(fēng)側(cè)與二次風(fēng)側(cè)的壓差減少有助于減少空預(yù)器三分倉之間的直接漏風(fēng),一次風(fēng)壓與風(fēng)量下降后,減少了空預(yù)器漏風(fēng),引風(fēng)機(jī)的出力也大為減少。
表1 一次風(fēng)調(diào)整前后一次風(fēng)機(jī)電流變化
2.4 煤粉細(xì)度調(diào)整
在無風(fēng)量偏置的情況下對各臺磨煤機(jī)進(jìn)行調(diào)整,并取煤樣分析,最終各臺磨煤機(jī)煤粉細(xì)度R90剩余量在21%~25%之間,C磨煤機(jī)因水冷壁有1處壁溫(前墻螺旋水冷壁出口左數(shù)第3管壁溫)過高,運(yùn)行C磨煤機(jī)對該點(diǎn)壁溫影響較大,故未取樣分析,但對折向門進(jìn)行了調(diào)整,結(jié)果見表2。
表2 2號爐各臺磨煤機(jī)折向門擋板位置與煤粉細(xì)度
2.5 磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度控制
磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度原控制在75℃左右,試驗(yàn)時提高至80℃,雖然氧量有所降低,但未燃燼碳熱損失仍要比原先低,見表3,說明風(fēng)粉混合物溫度提高有助于提高煤粉燃燼度。
提高風(fēng)粉混合物溫度的另一好處就是有利于減少撈渣機(jī)中的黑色煤粉塊。該鍋爐撈渣機(jī)中幾乎每一格刮板中均存在煤粉塊,曾懷疑原因?yàn)榈入x子燃燒器投運(yùn),但停運(yùn)該層燃燒器后未見改善。停爐時也曾在煤粉管道水平段中發(fā)現(xiàn)成團(tuán)的煤粉。經(jīng)過分析后判斷原因?yàn)轱L(fēng)粉混合物溫度太低。由于煤粉管道未保溫,管壁溫度相對較低,存在結(jié)露的可能,煤粉又有一定的吸附性,當(dāng)煤粉吸附一定的水分后就相互粘結(jié)成團(tuán)。提高風(fēng)粉混合物溫度后,再次觀察撈渣機(jī),黑色煤粉塊已不易見到。
表3 磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度變化對未燃燼碳熱損的影響
對于磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度控制,在相近煤種條件下有些發(fā)電廠[1-2]提高到了95℃,取得了良好的效果,考慮到該鍋爐設(shè)計(jì)煤種的揮發(fā)分比較高,故設(shè)到80℃后未再提高。
3.1 鍋爐效率
試驗(yàn)后期,在600 MW負(fù)荷下對鍋爐進(jìn)行了效率測試,測試結(jié)果表明鍋爐已在較高的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)運(yùn)行,達(dá)到了廠家設(shè)計(jì)值,有關(guān)參數(shù)見表4。
表4 鍋爐熱效率測試結(jié)果
3.2 調(diào)整前后用電量變化
由于一次風(fēng)量及一次風(fēng)壓的下降,一次風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)的電流較調(diào)整前大幅下降,同樣在滿負(fù)荷工況下,鍋爐主要輔機(jī)電流可比之前下降90.49 A,見表5。如功率因數(shù)按0.8,上網(wǎng)電價按0.407元/kWh估算,可節(jié)約:
306.2元/h×24 h/d=7 348.4元/d
每小時可節(jié)約306.2元,每天可節(jié)約7 348.4元,經(jīng)濟(jì)效益非??捎^。
表5 鍋爐主要輔機(jī)試驗(yàn)前后電流對比
(1)以目前的運(yùn)行情況來看,磨煤機(jī)運(yùn)行中一般不用加風(fēng)量偏置,如需加偏置,建議也不要超過+10 t/h。特殊情況下若磨煤機(jī)電流接近60 A時,可以考慮加大一次風(fēng)量。
(2)在當(dāng)前煤種下,磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度建議控制在80℃,大屏報警溫度也相應(yīng)改為85℃;一方面有利于灰渣可燃物的控制,另一方面有利于減少煤粉管中煤粉塊的形成。
(3)建議在負(fù)荷600 MW時,一次風(fēng)壓力可下降至10 kPa,當(dāng)磨煤機(jī)冷、熱風(fēng)擋板開度在80%以上時再考慮適當(dāng)提升一次風(fēng)壓力,這樣有助于降低用電量,并提高一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行的安全性。
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[4]DL/T 5145-2002火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)算技術(shù)規(guī)定[S].北京:中國電力出版社,2002.
(本文編輯:陸瑩)
Practice of Auxiliary Power Consumption Reduction for Operation of Supercritical Boiler
YAN Lin1,WANG Da-feng2
(1.Xiaoshan Power Plant,Hangzhou 311251,China;2.Zhejiang Electric Power Test and Research Institute,Hangzhou 310014,China)
The problems of a 600 MW supercritical boiler such as inaccurate primary airflow measurement for coal mill,insufficient adjustment margin for cold air valve and coal in slag have been resolved after a range of adjustment tests for coal pulverizing system,which mainly involve adjustment of primary airflow,primary air pressure,air and pulverized coal mixture temperature etc.As a result,a great amount of auxiliary power consumption for boiler operation has been reduced and high economic benefit is achieved.
boiler;primary air;coal pulverizing system;airflow
TK223.7+2
:B
:1007-1881(2012)03-0035-04
2011-08-25
顏磷(1970-),男,浙江寧波人,碩士,高級工程師,主要從事發(fā)電廠管理工作。