摘 要:本文根據(jù)唐山佳華煤化工有限公司凈化分廠二期洗苯及脫苯工藝,論述了影響粗苯回收率的幾個(gè)因素以及如何提高粗苯的產(chǎn)量和質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:洗油洗苯 脫苯蒸餾 產(chǎn)量 質(zhì)量
中圖分類號(hào):TQ3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2012)10(a)-0080-01
1 工藝概述
唐山佳華煤化工有限公司二期煤氣凈化系統(tǒng)負(fù)責(zé)處理3#~6#焦?fàn)t產(chǎn)生的煤氣,目前處于低負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。粗苯的洗滌和蒸餾工藝及目前的主要操作參數(shù)簡(jiǎn)述如下:從洗滌工段來(lái)的富油先后經(jīng)過(guò)油汽換熱器、貧富油換熱器、及管式爐后被加熱至170~185℃后進(jìn)入脫苯塔第30層塔盤(pán)進(jìn)行蒸餾。壓力為0.4MPa的蒸汽經(jīng)管式爐加熱至≥280℃后進(jìn)入再生器,再生器頂部產(chǎn)生的油汽進(jìn)入脫苯塔底部對(duì)富油進(jìn)行汽提和蒸餾。脫苯塔頂出來(lái)的93~103℃的苯蒸汽經(jīng)油汽換熱器、粗苯冷凝冷卻器冷卻至30℃左右經(jīng)油水分離后得到粗苯產(chǎn)品。脫苯塔底的熱貧油經(jīng)貧富油換熱器、一段貧油冷卻器、二段貧油玲卻器冷卻至20~30℃后進(jìn)洗苯塔進(jìn)行洗苯,得到的富油再去粗苯工段進(jìn)行蒸餾脫苯。在脫苯塔側(cè)線引出萘油餾份,以降低貧油含萘。引出的萘油餾份進(jìn)入萘溶劑油槽,定期用泵送至油庫(kù)。為保證洗油質(zhì)量,從脫苯塔底引出1%~1.5%的熱貧油,送入再生器內(nèi),用過(guò)熱蒸汽蒸吹再生。再生殘?jiān)湃霘堅(jiān)?,用泵送至油?kù)。
2 影響苯族烴吸收的因素
回收率是評(píng)價(jià)洗苯操作的重要指標(biāo)、可用下式表示:
η=1-α2/α1
η為苯的收率;
α1、α2為洗苯塔入口、出口煤氣苯族烴的含量g/m3。
影響η的主要因素有以下幾點(diǎn)。
2.1 吸收溫度
煤氣中苯族烴的含量一定時(shí),溫度愈低,洗油中與其成平衡的粗苯含量愈高。但溫度不能過(guò)低,因?yàn)榈陀?5℃時(shí),洗油粘度顯著增加;低于10℃時(shí),會(huì)從洗油中析出沉淀物。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐,冬季低于25℃洗油就會(huì)大量掛塔,造成操作困難,且洗苯塔阻力增大;若高于32℃,則η顯著降低,故適宜的操作溫度為25~30℃另外,洗油溫度還應(yīng)高出煤氣溫度2~3℃,以防煤氣中的水冷凝進(jìn)入洗油中。
2.2 洗油質(zhì)量
洗油的分子量減少能使洗油的洗苯能力提高,但洗油分子量不宜過(guò)小,否則吸收操作中洗油揮發(fā)損失大,并在脫苯時(shí)不易與苯分離。凈化分廠二期2011年8~11月的洗油與標(biāo)準(zhǔn)洗油的主要指標(biāo)對(duì)比如表1。
從表1看出,洗油在系統(tǒng)中循環(huán)一段時(shí)間后有效成分(餾程在230~270℃)會(huì)逐步降低,在一定程度上影響了苯族烴的收率。因此在實(shí)際操作中我們根據(jù)循環(huán)洗油質(zhì)量間歇開(kāi)再生器并向系統(tǒng)中補(bǔ)入新洗油,以改善循環(huán)洗油質(zhì)量,保證粗苯產(chǎn)量。
2.3 循環(huán)洗油量
循環(huán)洗油量可根據(jù)下面的公式求得:
V×(α1-α2)/1000=L(C2-C1)
V為洗苯塔通過(guò)的煤氣量m3/h;
α1、α2為洗苯塔進(jìn)出口煤氣苯族烴含量g/m3;
L為洗油量kg/h;
C2、C1為貧富油中粗苯含量。
從上式看出,增加循環(huán)洗油量,可降低洗油中粗苯含量,增加吸收推動(dòng)力,提高收率。但由于我們目前是半負(fù)荷生產(chǎn),煤氣量少,洗苯塔塔徑大,若按此公式算出的循環(huán)洗油量組織生產(chǎn),必然會(huì)導(dǎo)致洗油噴油密度不夠,致使苯的收率降低。且循環(huán)洗油量太大,會(huì)造成能源、動(dòng)力及洗油消耗的增加。2011年11月煉焦二期結(jié)焦時(shí)間由72h調(diào)整至60h,根據(jù)結(jié)焦時(shí)間的變化,循環(huán)洗油量由145m3/h調(diào)整至160m3/h,既能滿足洗苯要求,又保證了洗油單耗在可控范圍內(nèi)。
2.4 貧油含苯量
入洗苯塔的貧油含苯量越高,塔后損失越大。實(shí)際貧油含苯可控制在0.08%~0.2%,此時(shí)仍能保證塔后煤氣含苯在4g/m3以下。若進(jìn)一步降低貧油含苯量,雖有助于降低塔后損失,但增加了脫苯的蒸汽耗量,并使洗油耗量增加。
2.5 煤氣的壓力及流速
隨著煤氣壓力的增加,煤氣中苯族烴的分壓將成比例增加。使得吸收推動(dòng)力增加。增加煤氣速度可提高氣膜吸收系數(shù),強(qiáng)化吸收過(guò)程。目前生產(chǎn)狀況處理煤氣量小,煤氣壓力流速未達(dá)到設(shè)計(jì)要求,因此在一定程度上也影響了苯的收率。
3 影響粗苯蒸餾的因素
(1)富油溫度的影響:富油溫度是粗苯蒸餾的重要參數(shù)。富油溫度過(guò)低,貧油含苯量就高,且蒸汽耗量大,尤其是富油溫度若低于160℃,從側(cè)線基本采不出萘油,致使塔的操作不穩(wěn),苯產(chǎn)量下降。但富油溫度也不能過(guò)高,以防爐管結(jié)焦。
(2)塔頂溫度及塔壓的影響:在保證干點(diǎn)合格的情況下,提高塔頂溫度可以提高苯產(chǎn)量,降低貧油含苯量,塔內(nèi)操作壓力對(duì)苯的蒸出率影響較小,而對(duì)甲苯及其以后的組分影響較大。塔頂壓力晝夜之間、冬夏之間可波動(dòng)十幾到二十幾千帕,對(duì)苯產(chǎn)量影響不大。
(3)回流量的影響:回流比是決定設(shè)備費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)的重要因素,是一個(gè)對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量有重大影響而又便于調(diào)節(jié)的參數(shù)。在蒸餾設(shè)備定型、進(jìn)料的流量、組成及熱狀況不變的前提下,增大回流比的影響是:塔頂產(chǎn)品產(chǎn)量減小,塔頂產(chǎn)品的純度提高。
(4)側(cè)線采出的影響:脫苯塔設(shè)有萘油側(cè)線采出口,通過(guò)側(cè)線采出萘油,可降低循環(huán)洗油含萘量。
(5)洗油含水:富油含水多,水分在管式爐內(nèi)大量蒸發(fā),致使塔壓波動(dòng),管道壓力急劇增加。嚴(yán)重則導(dǎo)致管道及換熱器泄漏,造成停產(chǎn)。
4 結(jié)論
(1)洗油質(zhì)量、吸收溫度及噴淋密度是影響苯的吸收系數(shù)和吸收速率的最主要因素。在常溫常壓的操作條件下,提高煤氣速率和洗油噴淋密度均能使吸收系數(shù)增加。特別是在保證適宜的噴淋密度的情況下,提高煤氣速度可大大強(qiáng)化吸收過(guò)程。(2)合適的富油溫度及過(guò)熱蒸汽溫度,采取合適的回流比是提高苯的產(chǎn)量和質(zhì)量、降低能源消耗的關(guān)鍵。適當(dāng)采出萘油是整個(gè)洗苯及脫苯系統(tǒng)正常運(yùn)行的重要因素。(3)管式爐加熱、單塔蒸餾工藝的優(yōu)點(diǎn)是:粗苯回收率高,蒸汽耗量低,酚水排出量少,動(dòng)力消耗低。