摘#8195;要 通過對魚洞峽水庫工程水工模型試驗方案分析,得出以下結(jié)論:溢流表孔在各級流量下,泄流能力均能滿足設(shè)計要求。各級流量下溢流表孔左孔水舌挑出鼻坎后,出現(xiàn)向左擴散擺動的現(xiàn)象,使得水舌在入水處緊靠左岸坡腳,根據(jù)試驗測出的下游河床不設(shè)二道壩的沖坑深度,考慮在下游河床設(shè)置二道壩,增加下游沖坑內(nèi)水墊塘的水體厚度,更好的對下泄水流進行消能,從而降低下游沖刷坑的深度,減小右岸坡下切深度。
關(guān)鍵詞 模型試驗;溢流堰面;水力特性
中圖分類號 TV 文獻標識碼 A 文章編號 1673-9671-(2012)012-0207-01
魚洞峽水庫工程任務(wù)是以城市生活及工業(yè)供水為主,兼顧保留原有小水庫的灌溉、人飲功能。本工程的水力學模型試驗根據(jù)設(shè)計要求在已確定的樞紐總體布置設(shè)計條件下,進行大壩溢流表孔的泄流能力試驗,同時研究下游消能防沖效果、下泄水流對兩岸的沖刷。
1 試驗測試內(nèi)容
1.1 溢流表孔
1)水庫庫區(qū)流態(tài)及對拱壩溢流的影響。
2)泄流能力及溢流堰面壓力、流速、水深等水力特性。
3)各洪水頻率挑流水舌水面線,及對下游的沖刷、淤積情況。
1.2 模型設(shè)計與制作
求按重力相似設(shè)計,結(jié)合試驗場地、循環(huán)水的供水條件和目前的量測手段,在滿足試驗要求的前提下,經(jīng)反復比較,選定本項目水工模型的幾何比尺Lr=1:50。上游庫區(qū)地形取壩址以上150 m,庫區(qū)地形高程模擬至1#8198;080.00 m,壩下游地形取250 m左右,地形高程模擬至1#8198;040.0 m,按貴陽市魚洞峽水庫工程壩址地形圖1:500制作。模型地形部分采用斷面板法控制水泥砂漿抹制。溢流表孔按設(shè)計部門提供的設(shè)計圖及文件進行模型設(shè)計圖繪制并制模。壩體用樣板控制,磚砌、水泥砂漿抹制而成,其高程誤差控制在±2 mm,底孔用柏木制作。平面誤差控制在±10 mm。溢流堰面按溢流曲線用樣板控制,采用水泥砂漿刮制,邊墩用水泥制作,其高程誤差控制在±0.3 mm,平面誤差控制在±2 mm。動床試驗對下游基巖采用散粒體模擬采用設(shè)計提供的不沖流速10 m/s,在試驗中按此不沖流速選擇模型沙(粒徑為4 cm~8 cm)進行沖刷試驗。
2 方案試驗
2.1 庫區(qū)及溢流壩面流態(tài)
由于溢流堰前庫區(qū)地形為呈“V”形的峽谷,無突變地形河谷較為順直,故各級流量下,庫區(qū)水面平靜,水流平穩(wěn)。
在左邊孔左側(cè)附近設(shè)置有閘門井及取水口,閘門井前緣距左邊墩外側(cè)邊緣約0.7 m,距離較小,各級流量下,水流經(jīng)過閘門井后,未改變行進方向,較為平順的沿著左邊墩的邊墻下泄,左孔內(nèi)水流流態(tài)受閘門井的影響較小,各級流量下,其水深、流速成果見表1、表2。
2.2 泄流能力
試驗在各級流量下對溢流表孔的泄流能力進行了測試,當下泄流量達到401 m3/s(P=3.33.%),溢流表孔開度為2孔全開+1孔×0.75 m時,試驗庫水位為1075.31 m,比設(shè)計庫水位低0.09 m;當下泄流量達到設(shè)計流量471 m3/s(P=2%),溢流表孔開度為2孔全開+1孔×2.38 m時,試驗庫水位為1075.37 m,比設(shè)計庫水位低0.09 m;在三孔全開的工況下(P=0.5%及以上),流量系數(shù)隨著堰上水頭的增加而增大,當下泄流量為606 m3/s(P=0.5%)時,堰頂水頭7.29 m,流量系數(shù)達到最大為0.435,此時試驗庫水位為1#8198;075.72 m,比設(shè)計庫水位低0.1 m;當下泄流量為校核流量684 m3/s時(P=0.2%),堰頂水頭7.29 m,流量系數(shù)為0.434,此時試驗庫水位為1#8198;075.72 m,比設(shè)計庫水位低0.1 m;因此,該表孔泄流能力滿足設(shè)計要求。
2.3 動水壓力
試驗在溢流表孔中孔處布置6根測壓管, 溢流表孔在流量401m3/s(P=3.33%)及設(shè)計流量471m3/s(P=2%)時為中孔閘門部分開啟,其余兩孔全開運行,高水位時為閘下孔口出流,孔口射流流速較大,故在該兩級流量下,中孔堰頂下游局部有微小的負壓存在,但均在規(guī)范的允許范圍內(nèi),不致影響溢流堰的安全。各級流量下,最大動水壓力出現(xiàn)在反弧段最低點附近(即5#點),其值為7.52 mH2O。
2.4 下游流態(tài)及沖刷
溢流堰后接連續(xù)式挑坎,水流經(jīng)溢流表孔下泄后經(jīng)挑坎跌入下游河床,由于表孔對稱線在水流入水處偏向左岸,故使得各級流量下,下泄水舌向心集中偏向左岸。下泄水流入水后形成的涌浪,掏刷左岸坡腳,造成左岸坡坡腳下切深度比右岸坡腳大。
3 方案試驗評述
通過對貴陽市魚洞峽水庫工程水工模型試驗原方案試驗成果分析,得出以下結(jié)論。
1)溢流表孔在各級流量下,泄流能力均能滿足設(shè)計要求。當下泄流量達到401 m3/s(P=3.33.%),試驗庫水位為1#8198;075.31 m,比設(shè)計庫水位低0.09 m;當下泄流量達到設(shè)計流量471 m3/s(P=2%),試驗庫水位為1#8198;075.37 m,比設(shè)計庫水位低0.09 m;當下泄流量為校核流量684 m3/s(P=0.2%)時,試驗庫水位為1#8198;075.72 m,比設(shè)計庫水位低0.1 m。
2)各級流量下溢流表孔左孔水舌挑出鼻坎后,出現(xiàn)向左擴散擺動的現(xiàn)象,使得水舌在入水處緊靠左岸坡腳,在0+050~0+075左岸坡范圍內(nèi)產(chǎn)生涌浪,水流流態(tài)較為混亂,在下泄流量401 m3/s(P=3.33%)及設(shè)計流量471 m3/s(P=2%)兩級小流量下水舌未直接沖砸到左右岸坡;在校核流量684 m3/s(P=0.2%)時,溢流表孔左孔出坎水舌向左岸擴散,造成在該級流量下,出坎擴散的水舌直接沖砸在左岸坡上,影響左岸坡的穩(wěn)定。
3)各級流量下,入水水舌均靠近左岸,在流量401 m3/s(P=3.33%)及設(shè)計流量471 m3/s(P=2%)下,右岸坡腳無沖刷下切,左岸坡腳沖刷下切較明顯,在校核流量684 m3/s(P=0.2%)時,下游最大沖刷坑深度8.36 m,左岸坡腳最大下切深度4.47 m,右岸坡腳最大下切深度0.75 m。
4)根據(jù)試驗測出的下游河床不設(shè)二道壩的沖坑深度,考慮在下游河床設(shè)置二道壩,增加下游沖坑內(nèi)水墊塘的水體厚度,更好的對下泄水流進行消能,從而降低下游沖刷坑的深度,減小右岸坡下切深度。
參考文獻
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作者簡介
張開玉(1976—),男,漢族,籍貫:貴州安順,工程師,研究方向:水力結(jié)構(gòu)。