摘#8195;要 介紹了地面煤場(chǎng)分煤系統(tǒng)的優(yōu)化改造,以機(jī)尾為中心,采用可旋轉(zhuǎn)的新型分煤膠帶,完善了系統(tǒng),增設(shè)振動(dòng)篩,實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)煤場(chǎng)的全范圍均勻儲(chǔ)煤,省去了擴(kuò)散原煤的推土機(jī),大大提高了地面生產(chǎn)系統(tǒng)的效率。
關(guān)鍵詞 地面煤場(chǎng);分煤系統(tǒng);優(yōu)化
中圖分類號(hào) TD 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1673-9671-(2012)031-0159-01
礦井地面生產(chǎn)系統(tǒng)主要承擔(dān)著原煤從井下提升至地面后的運(yùn)輸、篩選、儲(chǔ)存及裝載外運(yùn)等任務(wù),是保證煤炭?jī)?chǔ)裝銷售的關(guān)鍵,十分重要。
1 原有地面生產(chǎn)系統(tǒng)簡(jiǎn)介
三礦十號(hào)井原有2套地面生產(chǎn)系統(tǒng):1)戊組立井內(nèi)裝備1對(duì)1t非標(biāo)罐籠,井下原煤裝礦車推入罐籠提升至地面,由井上翻煤架卸入戊組儲(chǔ)煤場(chǎng)后由推土機(jī)擴(kuò)散開(kāi)。2)十號(hào)新井裝備1對(duì)4 t箕斗,井下原煤由箕斗提升至地面卸載樓受煤倉(cāng),倉(cāng)下設(shè)1臺(tái)甲帶給煤機(jī),煤炭經(jīng)傾角11°,長(zhǎng)度60 m的膠帶運(yùn)輸走廊卸入已組儲(chǔ)煤場(chǎng)后,再用推土機(jī)向外擴(kuò)散開(kāi),戊組、已組儲(chǔ)煤場(chǎng)的煤用鏟車裝汽車外運(yùn)。
2 存在問(wèn)題
原有的地面低效高耗生產(chǎn)系統(tǒng)已無(wú)法適應(yīng)生產(chǎn)要求。具體表現(xiàn)為:1)為了能夠解決礦井通風(fēng)風(fēng)量制約生產(chǎn)能力提升的瓶頸問(wèn)題,將戊組井改為專用回風(fēng)井,不再提升原煤,原來(lái)經(jīng)過(guò)戊組井提升的煤通過(guò)井底聯(lián)絡(luò)巷轉(zhuǎn)至主井提升,因此,主井將分別提升戊組煤、已組煤、庚組煤,現(xiàn)有的地面系統(tǒng)無(wú)法解決分煤種儲(chǔ)存的為題。2)原有地面生產(chǎn)系統(tǒng)沒(méi)有布置原煤篩分系統(tǒng),無(wú)法進(jìn)一步提高礦井原煤品質(zhì)。
3 技術(shù)方案
撤掉原戊組井煤架,在新井膠帶運(yùn)輸走廊落煤電處下增設(shè)1臺(tái)震動(dòng)篩,井下不同煤種的煤經(jīng)立井提升至地面后,在落煤點(diǎn)處經(jīng)過(guò)振動(dòng)篩篩分后,大塊矸石與塊煤由手選膠帶運(yùn)輸機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn),手選后卸入矸石倉(cāng),篩分下的原煤經(jīng)1部轉(zhuǎn)運(yùn)膠帶運(yùn)輸機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)到1部鋼構(gòu)旋轉(zhuǎn)分煤膠帶上,旋轉(zhuǎn)膠帶是在轉(zhuǎn)運(yùn)膠帶卸載處設(shè)有1旋轉(zhuǎn)支座,旋轉(zhuǎn)分煤膠帶機(jī)尾座于旋轉(zhuǎn)支座上,機(jī)頭處設(shè)有行走機(jī)構(gòu),沿半徑40 m,弧長(zhǎng)45 m的圓弧軌道,以機(jī)尾支座為原點(diǎn),可旋轉(zhuǎn)44°,將不同煤種,分別分布在儲(chǔ)煤場(chǎng)內(nèi)不同地點(diǎn)儲(chǔ)存。
采用現(xiàn)有的新井膠帶運(yùn)輸走廊落煤點(diǎn)4根立柱為依托,搭建篩分樓,分2層,上層裝設(shè)振動(dòng)篩,對(duì)原煤進(jìn)行篩分,下層北部安裝手選膠帶運(yùn)輸走廊,對(duì)篩分后的塊狀煤、矸在手選膠帶上選矸,下層南部安裝1部運(yùn)輸膠帶,將篩分下來(lái)的原煤運(yùn)輸?shù)絻?chǔ)煤場(chǎng)的旋轉(zhuǎn)膠帶運(yùn)輸機(jī)上,在儲(chǔ)煤場(chǎng)分煤種進(jìn)行均勻分煤。
該方案實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)煤場(chǎng)全范圍均勻分煤,無(wú)需推土機(jī)配合擴(kuò)散原煤,并能對(duì)原煤進(jìn)行篩選;資金投入較少,分煤效果良好,效率高、能耗低,充分滿足現(xiàn)階段三礦十號(hào)井的生產(chǎn)需要,
4 可行性分析
4.1 系統(tǒng)構(gòu)成
系統(tǒng)構(gòu)成煤類處理流程圖如圖1。
4.2 主要功能
1)篩選。由主井提升的原煤經(jīng)井口受煤倉(cāng),倉(cāng)下給煤機(jī),煤樓膠帶至振動(dòng)篩,經(jīng)振動(dòng)篩篦網(wǎng)將大塊矸石,煤塊濾除,匯集到手選膠帶上,由人工進(jìn)行手選,矸石被檢出,落入矸石倉(cāng),塊煤由手選膠帶運(yùn)輸機(jī)前運(yùn),落入塊煤煤倉(cāng)中。2)煤炭分布。經(jīng)振動(dòng)篩篩分出的煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)膠帶、旋轉(zhuǎn)膠帶,由于膠帶圍繞機(jī)尾作圓弧運(yùn)動(dòng),煤炭的卸載點(diǎn)位置可沿機(jī)頭弧線上作連續(xù)分布,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的情況可以靈活分布煤炭。3)煤種分儲(chǔ)。由于旋轉(zhuǎn)膠帶可以圍繞機(jī)尾作圓周運(yùn)動(dòng)。機(jī)頭卸載位置,可以根據(jù)需要布置在不同的地點(diǎn),因此,對(duì)于井下生產(chǎn)不同的煤種,如己組煤、庚組煤,機(jī)頭卸載點(diǎn)可以選定在不同的區(qū)域內(nèi),對(duì)不同的煤種分時(shí)段運(yùn)輸,分區(qū)域卸載,達(dá)到煤種分儲(chǔ)的要求。
5 經(jīng)濟(jì)效益分析
優(yōu)化后的系統(tǒng)投入運(yùn)行后,原有的兩套儲(chǔ)運(yùn)煤系統(tǒng)合為一套地面生面系統(tǒng),提高了生產(chǎn)效率,同時(shí)為戊組井混合井變更為回風(fēng)井提供了前提條件,省去了1套提升系統(tǒng),經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。
5.1 電費(fèi)節(jié)支創(chuàng)效
戊組井提升系統(tǒng)撤銷以后,節(jié)省電費(fèi)為:電機(jī)功率為155 W,按全年
300 d生產(chǎn)日,每日提升時(shí)間16 h計(jì),全年電費(fèi)需155×300×16=744#8198;000 kW·h。戊組煤經(jīng)新井提升所多耗的電量:戊組煤年提升25萬(wàn)t,所占新井提升時(shí)間為250#8198;000×1.5/6×5=1#8198;250 h,所耗電量為500 kW×1#8198;250 h=625#8198;000 kW·h。兩者比較,全年可省電119#8198;000 kW·h,節(jié)省電費(fèi)為119#8198;000 kW·h×0.6元/kW·h =7.14萬(wàn)元。
5.2 人工成本下降
新的地面生產(chǎn)系統(tǒng)投入使用以后,減少的戊組井提升系統(tǒng)人員包括:絞車司機(jī)、上下井口信號(hào)、把鉤、推車工及系統(tǒng)維護(hù)人員共48人,另外原兩套采煤架操作人員8人,另外新的儲(chǔ)煤系統(tǒng)省去推土機(jī)司機(jī)8人,總計(jì)64人,按每人月工資平均為2#8198;500元,則全年節(jié)省工人工資64×2#8198;500×12=192萬(wàn)元。
5.3 原材料節(jié)支
1)原戊組井一年運(yùn)行所需的材料清耗包括:更換主提升鋼絲繩費(fèi)用16萬(wàn)元,各類潤(rùn)滑油投入1.2萬(wàn)元,機(jī)械電控系統(tǒng)維護(hù)5萬(wàn)元,井口維護(hù)及各類試驗(yàn)費(fèi)用3萬(wàn)元,原兩套翻煤架一年運(yùn)行投入的鋼絲繩,鋼材等3萬(wàn)元,共計(jì):29.2萬(wàn)元。2)新系統(tǒng)運(yùn)行后省去的推土機(jī)費(fèi)用:推土機(jī)每日3班消耗的油量為:22 L/臺(tái)班×4h×4臺(tái)班=352 L。全年所耗油量為:352 L/d×300d=105#8198;600 L。節(jié)省油費(fèi)為:105#8198;600 L×6元/L=63.36萬(wàn)元。3)每年推土機(jī)維護(hù)費(fèi)用為2萬(wàn)元原材料節(jié)支共計(jì)94.56萬(wàn)元。
合計(jì)上述3項(xiàng)評(píng)價(jià),新的地面生產(chǎn)系統(tǒng)投入使用后,一年可節(jié)支降耗,創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益為:7.14﹢192﹢94.56=293.7萬(wàn)元。
6 結(jié)束語(yǔ)
三礦十號(hào)井地面煤場(chǎng)分煤系統(tǒng)優(yōu)化后,解決了原兩套儲(chǔ)運(yùn)煤系統(tǒng)并存造成的安全事故隱患多、能耗高、效率低以及人員投入多等問(wèn)題,改變了十號(hào)井原地面生產(chǎn)系統(tǒng)不適應(yīng)安全生產(chǎn)的局面,具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
參考文獻(xiàn)
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[2]大洪溝煤礦本質(zhì)安全管理體系風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè).神華新疆公司大洪溝煤礦,2009.
作者簡(jiǎn)介
李鵬飛,中平能化集團(tuán)三礦機(jī)電一隊(duì)主管技術(shù)員,助理工程師。
張水旺,中平能化集團(tuán)三礦機(jī)電一隊(duì)黨支部書(shū)記,工程師。