【摘 要】定子鐵芯壓裝后的內(nèi)圓圓柱度是鐵芯質(zhì)量的重要指標之一,其關(guān)鍵在于壓裝胎具的結(jié)構(gòu)及壓裝工藝。自模具結(jié)構(gòu)和壓裝工藝改進后,產(chǎn)品質(zhì)量得到很大的提高,定子鐵芯內(nèi)圓平整度得到明顯改善,取得了很好的效果,獲得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
【關(guān)鍵詞】壓裝胎具;工藝改進;內(nèi)圓平整度;改善
一、原壓裝工藝
改進前的定子鐵芯壓裝胎具結(jié)構(gòu)見圖1。
當定子鐵芯套入模具后,將絲桿向下旋轉(zhuǎn),在絲桿上部并帽的作用下,使?jié)q芯隨絲桿下壓,從而推動漲塊徑向漲緊定子鐵芯內(nèi)圈。由于漲芯的下壓是用人力旋轉(zhuǎn)絲桿來完成,其力量非常有限,無法使?jié)q塊有足夠的力量漲緊定子內(nèi)圓,不能達到使定子鐵芯內(nèi)圓平整的目的。但為了保證其內(nèi)圓平整度,則不得不再用一個與定子鐵芯內(nèi)圓尺寸過盈的漲胎(見圖2),在壓力機的作用下強行通過定子鐵芯內(nèi)圓以求達到使內(nèi)圓平整的目的。這種傳統(tǒng)壓裝工藝的不足主要表現(xiàn)在以下幾個方面:(1)由于壓裝模漲芯的漲緊和松開是靠人力放置絲桿來完成的,工人勞動強度大。(2)漲胎強行通過定子鐵芯內(nèi)圓,使其內(nèi)圓凹凸不平的硅鋼片中凸出的部分被拉毛而觸及凹進的硅鋼片,雖然使其內(nèi)圓平整度有所改善,但拉出的毛刺使定子鐵芯硅鋼片層間短路,使得定子渦流增大,電機鐵損增加,溫度升高,影響整機的質(zhì)量。(3)由于定子鐵芯內(nèi)圓平整度差,使得鐵芯內(nèi)圓對機座兩端止口的同軸度達不到要求,造成定、轉(zhuǎn)子間氣隙不均勻,嚴重時造成定、轉(zhuǎn)子運轉(zhuǎn)時相摩擦導(dǎo)致電機燒壞。
二、模具的改進
由于上述模具和壓裝工藝所存在的諸多弊端及對產(chǎn)品質(zhì)量所造成的不良影響,對模具的結(jié)構(gòu)以及壓裝工藝進行改進,改進后模具結(jié)構(gòu)如圖3。
(1)去掉漲芯絲桿上的并帽,使絲桿只起支承和導(dǎo)向作用,而不具備壓緊漲芯的功能。(2)在漲塊的底部墊上一圈20mm
厚的橡皮環(huán)(若模座內(nèi)圓高度不夠,可將其車去部分),環(huán)的外徑比漲塊外徑小5mm~10mm。改進后的模具壓裝定子時,用壓力機向漲芯加壓使之向下壓緊(依據(jù)定子大小制訂壓力參數(shù)),因漲塊內(nèi)圓與漲芯外圓為錐度接觸,漲塊向下移動時漲芯則會自動向上松開。
三、結(jié)語
壓裝模具的結(jié)構(gòu)及工藝改進后,與改進前的模具及工藝相比具有如下優(yōu)點:一是因漲芯壓緊由手動改為液壓,使?jié)q塊對定子鐵芯內(nèi)圓的漲緊力大大增加,使其內(nèi)圓平整度大幅度提高。二是由于漲塊下墊有橡皮,使?jié)q芯的壓緊與松開由手動改為液壓,大大降低了工人勞動強度。三是因壓裝保證了鐵芯內(nèi)圓的平整度,省去了鐵芯內(nèi)圓漲胎工序。四是因鐵芯內(nèi)圓平整度得到提高,使其內(nèi)圓對機座兩端止口的同軸度也得到改善,從而減少了對其進行修正的工作量,使整機質(zhì)量得到提高。
自模具結(jié)構(gòu)和壓裝工藝改進后,產(chǎn)品質(zhì)量得到很大的提高,定子鐵芯內(nèi)圓平整度得到明顯改善,取得了很好的效果,獲得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。特別是8KW~20KW小型電機定子鐵芯尤為顯著,使定子鐵芯內(nèi)圓對機座兩端止口的同軸度合格率大幅度提高,從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。
參 考 文 獻
[1]哈爾濱電機制造學(xué)校主編.《電機制造工藝學(xué)》.機械工業(yè)出版社
[2]哈爾濱工業(yè)大學(xué).《電機制造工藝學(xué)》.機械工業(yè)出版社