摘 要:文章首先介紹了國內(nèi)外在整流器設(shè)計上取得的成果及存在的缺陷。以寶鋼原整流器系統(tǒng)情況為切入點介紹了主要技術(shù)參數(shù)、圓盤式框架設(shè)計框架結(jié)構(gòu)及冷卻水系統(tǒng)主要設(shè)計指標(biāo)。然后說明了雖然從2000年開始對冷卻系統(tǒng)進行了一系列技術(shù)改造,取得了一定的成效,但是電爐整流器自從1996年投運以來也存在一些缺陷,例如整流器設(shè)計裕量偏低、均流的影響、冷卻能力偏低以及環(huán)境的影響。當(dāng)前整流器存在的主要問題是框架變形、均流無法保證、冷卻管道時常堵塞。最后分析了整流器的改造、主要技術(shù)要求及取得的主要成果。目前整流器的改造運行正??煽?,徹底解決了多年無法解決重大事故隱患問題,提高了設(shè)備的可靠性,保證了電爐生產(chǎn)安全正常運行。這些新技術(shù)將在今后的工程中廣泛使用并且為國產(chǎn)化直流電弧爐提供了有力的幫助。
關(guān)鍵詞:整流器;框架;均流;冷卻系統(tǒng)
中圖分類號:TF748.41 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2012)29-0092-02
電爐煉鋼的主原料主要是廢鋼,占60%以上,并可以全廢鋼冶煉,在冶煉初期(引弧階段),電弧經(jīng)常會出現(xiàn)瞬間的短路及斷路,形成的電動力對整流器框架產(chǎn)生強大的振動沖擊,容易引起整流器框架變形損壞。因此,國外制造的超高功率直流電弧爐專用整流器都是以框架結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性為基礎(chǔ)的,目前國內(nèi)研制最大僅只用到60 t直流電弧爐上,尚無制造60 t以上直流電弧爐用整流器的先例。國外制造的電爐用整流器在框架結(jié)構(gòu)設(shè)計方面有兩個顯著的特點:一是整流器框架采用開放式自支撐式設(shè)計,如蘇鋼100 t的直流爐引進的SIEMENS整流器;二是整流器框架采用開放的大圓盤式設(shè)計,如寶鋼150 t與杭鋼80 t直流電弧爐引進的GE整流器。雖然兩種框架結(jié)構(gòu)設(shè)計出發(fā)點都是從整流器安全、可靠運行角度考慮的,但不同廠家針對用戶實際要求和設(shè)備安裝環(huán)境等不同,其設(shè)計出來的裝備風(fēng)格具有明顯的區(qū)別,經(jīng)實際運行證明裝備所具有安全性、可靠性和穩(wěn)定運行性也存較大差異。寶鋼電爐整流器是由加拿大GE公司制造的,采用大圓盤式結(jié)構(gòu)設(shè)計,這種框架結(jié)構(gòu)非常緊湊,不利于日常維護,電爐投運十幾年來,整流器暴露出了許多重大問題,運行可靠性越來越差。
近年來,隨著國內(nèi)大容量電力電子裝置技術(shù)發(fā)展很快,在一些引進裝備部件的國產(chǎn)化應(yīng)用及部分改造方面發(fā)揮了一定作用,特別是自主研發(fā)的大容量裝置在電解、電鍍、無功補償裝置、“西電東送”超高壓輸變電等工程項目中得到了較好應(yīng)用,已基本具備了研發(fā)超高功率直流電弧爐用整流器的技術(shù)能力。
1 原整流器系統(tǒng)情況
1.1 寶鋼電爐整流器
寶鋼分公司煉鋼廠150 t超高功率雙爐殼直流電弧爐是由法國CLECIM公司整體引進的。電爐的供電電源是由三套整流器裝置EB51、EB52和EB53組成的,整流器輸出的負極連接到爐頂石墨電極,正極經(jīng)底電極切換開關(guān)連接到兩個爐底底電極中的一個,冶煉時石墨頂電極和底電極經(jīng)爐內(nèi)的廢鋼或鋼水之間產(chǎn)生電弧,形成爐內(nèi)能量的供給源。其中,三套整流器裝置EB51、EB52和EB53由GE加拿大電氣公司于1996年制造。
1.1.1 整流器框架結(jié)構(gòu)
電爐整流器結(jié)構(gòu)由交流鋁母排、直流鋁母排、帶絕緣板的鋁合金焊接框架和晶閘管組件組成,整個系統(tǒng)采用開放式框架設(shè)計,鋁母排之間通過焊接支撐。系統(tǒng)采用負壓閉循環(huán)純水冷卻方式,冷卻系統(tǒng)由三臺水泵、三臺熱交換器及一個密封水箱組成。
整流器采用三相橋式全控整流,每個橋臂有10只2500A/2500V晶閘管并聯(lián)組成,橋臂采用大圓盤結(jié)構(gòu)形式,每組晶閘管組件(包括一只晶閘管、一只快熔、三個水冷散熱塊和一套晶閘管安裝支架,靠一支250 mm長的交流連接母排和內(nèi)圈的直流連接母排固定到交直流母排上。
1.1.2 冷卻系統(tǒng)
水箱內(nèi)的純水流經(jīng)整流器內(nèi)各母排及晶閘管散熱塊,再由三臺水泵抽回水箱,形成一套負壓閉循環(huán)純水冷卻系統(tǒng),此部分又稱為內(nèi)部冷卻水系統(tǒng),主要將整流器交直流母排及晶閘管工作時產(chǎn)生的熱量帶走,而內(nèi)部冷卻水帶出的熱量又經(jīng)過三臺板式熱交換器,由外部冷卻水對流冷卻。
冷卻水系統(tǒng)的主要設(shè)計指標(biāo)如下:
①內(nèi)部冷卻水水質(zhì)為去離子加5%丙烯甘醇混合純水、電阻率300 k以上,最高進口水溫38.5℃,流量433 l/min。
②外部冷卻水引至電爐電氣冷卻用純水總管,最小流量667 l/min。
③水泵:流量:5/85(GPM),揚程:72/55(Ft), 正常情況下2備1。
④熱交換器:熱交換面積3.77 m2,設(shè)計壓力0.7MPa,最高承受溫度150℃,正常情況下2備1。
1.2 存在的缺陷
電爐整流器自從1996年投運以來,故障頻發(fā),對1999~2008十年間的電爐主作業(yè)線故障停機進行統(tǒng)計,其中47起由整流器故障引起,停機時間175.6 h,直接影響電爐的生產(chǎn)產(chǎn)量。從2000年開始實施了晶閘管擴容、冷卻系統(tǒng)改進等一系列技術(shù)改造,取得了一定的成效。
2 項目改造、目標(biāo)
2.1 項目改造
本次整流器改造,利用寶通鋼鐵閑置整流器設(shè)備框架及部分元器件,開發(fā)制造3臺整流器,分別更新替換現(xiàn)有的EB51、EB52、EB53三臺整流器設(shè)備。
寶通鋼鐵閑置整流器為ABB成熟產(chǎn)品(原屬浦鋼公司100t直流電爐),特別是在框架結(jié)構(gòu)、18個晶閘管并聯(lián)運行的系統(tǒng)安全裕量與動態(tài)均流、降低系統(tǒng)發(fā)熱量與系統(tǒng)冷卻、滅?。ǚ乐故鹿蕯U大)等設(shè)計方面有較高的可靠性。
整流器設(shè)備利用了閑置整流器框架及部分元器件設(shè)備,結(jié)合多年的設(shè)備使用維護經(jīng)驗,對控制、保護及冷卻系統(tǒng)等部分進行全新優(yōu)化設(shè)計,在發(fā)揮閑置整流器框架結(jié)構(gòu)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,進一步有效提升了整流器安全穩(wěn)定運行性能。
利用寶通鋼鐵閑置整流器設(shè)備框架開發(fā)制造3臺整流器,重新設(shè)計制造的設(shè)備及零部件如下:
①交流進線單元。交流進線單元共3套,每套包括:變壓器的三相接口及連接、電流互感器CT、銅母線、支撐及大電流交流進線絕緣處理等。
②整流觸發(fā)及驅(qū)動單元。整流觸發(fā)及驅(qū)動單元共3套,每套包括:12塊光電觸發(fā)脈沖、驅(qū)動及導(dǎo)通電路顯示板等。
③直流出線單元。直流出線單元共3套,每套包括:輸出端接口排連接、直流輸出支撐連接、大電流直流輸線絕緣處理等。
④控制單元??刂茊卧?套,每套包括:控制電路系統(tǒng)、屏蔽控制電纜及光纜接頭等。
⑤保護監(jiān)控單元。保護監(jiān)控單元共3套,每套包括:橋臂及母排接口溫度檢測、過壓保護、過流保護、dv/dt保護、交直流側(cè)及可控硅器件阻容吸收保護、直流電壓檢測(含穩(wěn)壓電阻組)、接地監(jiān)控系統(tǒng)、快熔檢測、故障報警信號及HMI接口界面等。
⑥內(nèi)循環(huán)純水冷卻系統(tǒng)。內(nèi)循環(huán)純水冷卻系統(tǒng)共3套,每套包括:水路連接單元、可控硅冷卻、快速熔斷器冷卻、交直流母排冷卻、盤架冷卻、2臺循環(huán)水泵(1用1備)、自動補水閥、去水離子系統(tǒng)、純水冷卻熱交換系統(tǒng)及純水冷卻系統(tǒng)檢測儀表等。冷卻系統(tǒng)采用閉循環(huán)水冷系統(tǒng),循環(huán)水采用正壓方式,冷卻能力應(yīng)滿足整流器最大電流工作需求,且設(shè)計時應(yīng)盡量減小運行過程中電位腐蝕的影響。每套整流器水冷系統(tǒng)進出水口側(cè)各增加1套溫度檢測點,出水口增加1套差壓流量計,冷卻水箱增加1套液位計,1套電導(dǎo)率計,1套壓力變送器。
⑦3套純水冷卻系統(tǒng)公用補水箱。增加1個純水公用補水箱,內(nèi)裝1套水位檢測儀表。
2.2 整流器主要技術(shù)要求
依據(jù)現(xiàn)有整流器十多年的實際運行維護及相關(guān)改造經(jīng)驗,確定改造后整流器應(yīng)達到下列技術(shù)指標(biāo)要求。
輸入電壓:AC 648 V、3相、50 Hz;輸入電流:AC 29394 A;額定輸出電壓:DC 765 V;最高空載直流電壓:DC 870 V額定功率:27 540 kW;額定輸出電流:DC 36000 A(連續(xù));整流器承載最大電流能力:144kA/10s;平波電抗器:150 μH;可控硅通態(tài)壓降:≤1.35 V/3000 A;可控硅承受浪涌電流能力:43 kA/10 ms;可控硅電流安全裕量:kAi≥3.6;可控硅電壓安全裕量:kAu=3.0倍;整流器過載能力:150%額定輸出電流,歷時1 min;整流裝置額定整流效率約:η≥95%;橋臂均流系數(shù)達到國家標(biāo)準(zhǔn):18并≥0.74;整流裝置額定運行時噪音:≤65 dB;冷卻方式:純水—強迫水冷式冷卻;安裝方式:戶內(nèi)絕緣法安裝;柜體防護等級:開啟式自支撐框架結(jié)構(gòu)。
3 結(jié) 語
目前整流器改造已運行一段時間了,運行正常可靠。徹底解決了多年無法解決的設(shè)備頑癥、解決了維護和故障分析處理困難及備件供應(yīng)困難特別是解決了重大事故隱患等問題,提高了設(shè)備的可靠性,保證了電爐生產(chǎn)安全正常運行。這些新技術(shù)相信在今后的工程中必定會得到廣泛的使用也為國產(chǎn)化直流電弧爐提供了有力幫助。
參考文獻:
[1] 朱應(yīng)波.直流電弧爐煉鋼技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1997.
[2] 傅杰.電弧爐煉鋼技術(shù)發(fā)展歷史分期問題[J].鋼鐵研究學(xué)報,2006,(5).