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    馮家山水庫泄洪洞出口底板氣蝕破壞處理技術(shù)方案

    2012-04-14 17:11:19魏紅俠
    陜西水利 2012年5期
    關(guān)鍵詞:氣蝕泄洪洞側(cè)墻

    魏紅俠

    (寶雞市馮家山水庫管理局 陜西 寶雞 721300)

    馮家山水庫泄洪洞位于大壩右岸,為深孔塔式有壓隧洞,主要起泄洪排沙減淤的作用。泄洪洞包括進(jìn)水塔、壓力隧洞段、出口閘室和挑流鼻坎段,全長445.833 m,最大流量575 m3/s,最大流速34 m/s,于1975年10月投入使用。出口閘室及挑流鼻坎長度22 m,包括閘室底板、側(cè)墻、鼻砍和弧形閘門支撐混凝土梁等,為鋼筋混凝土整體式結(jié)構(gòu)。泄洪洞是馮家山水庫泄洪排沙和放空水庫的主要設(shè)施,在水庫運行中發(fā)揮著重要作用,但經(jīng)過三十多年的運行,該洞出口發(fā)生嚴(yán)重的氣蝕破壞,影響工程正常運行,亟須處理。

    1 氣蝕破壞情況

    2011年汛后檢查中發(fā)現(xiàn),泄洪洞出口底板發(fā)生氣蝕破壞,破壞部位主要位于底板右側(cè)。氣蝕長度最長達(dá)9.3 m,最大寬度1.6 m,最大深度0.55 m,右側(cè)側(cè)墻底部也發(fā)生不同程度的淘刷破壞,最大高度0.7 m,深度0.2 m,最大深度0.2 m。洞身經(jīng)檢查無明顯裂縫和滲漏,運行正常。

    經(jīng)分析,主要是該泄洪洞運行時間較長,而且在泄洪過程中小流量長期運行,高流速水流產(chǎn)生負(fù)壓爆破,形成氣蝕破壞,若不及時進(jìn)行處理,將危及整個泄洪洞的運行。

    2 處理方案的確定

    該泄洪洞出口氣蝕破壞以前也有發(fā)生,均采用鋼砂混凝土修補,利用環(huán)氧砂漿補面,但經(jīng)多次運行,新舊混凝土結(jié)合強度不夠,在同一部位屢次發(fā)生同樣的破壞。在多方論證,深入調(diào)研的基礎(chǔ)上,本次改造采用在原混凝土內(nèi)栽植錨筋,然后用鋼板襯砌,環(huán)氧砂漿封口的方案。

    2.1 底板處理

    首先,對氣蝕破損部位的混凝土進(jìn)行鑿除、清基,在新鮮的混凝土表面按50 c m×50 c m梅花形布置Φ22螺紋錨桿(為避免與原鋼筋交叉,可根據(jù)現(xiàn)場情況局部進(jìn)行調(diào)整),錨桿一端過絲,在錨孔內(nèi)灌注M 20砂漿錨固,并根據(jù)錨桿位置,在分塊襯砌鋼板上預(yù)留錨桿孔;其次,澆筑C 40混凝土填充氣蝕破壞部位,澆筑時表層預(yù)留10 c m,用做二次澆筑;第三,待混凝土初凝后,澆筑二次混凝土,鋪設(shè)鋼板,利用平板振搗器振搗及錨頭調(diào)整鋼板鋪設(shè)高程。二次混凝土初凝后,將鋼板與鋼板、鋼板與錨筋焊接,并割除錨頭,磨平。最后,用環(huán)氧砂漿對鋼板與原混凝土接縫進(jìn)行鎖口處理。

    2.2 側(cè)墻處理

    首先,對氣蝕破損部位的混凝土進(jìn)行鑿除,拆除原鋼板;其次,在干燥的混凝土表面布置Φ22螺紋錨桿,錨桿一端過絲(為避免與原鋼筋交叉,可根據(jù)現(xiàn)場情況局部進(jìn)行調(diào)整),在錨孔內(nèi)灌注M 20砂漿錨固;第三,安裝鋼板,將鋼板與鋼板、鋼板與錨桿焊接;第四,澆筑C 40混凝土,初凝后,割除錨頭并磨平;最后,對鋼板與原混凝土接縫用環(huán)氧砂漿鎖口處理。最終使得鋼板、底板和側(cè)墻成為一個平滑整體。

    2.3 底板局部處理

    對于該洞子底板局部處理,將其表層清理干凈,烘干后,用環(huán)氧砂漿補齊找平。

    3 主要技術(shù)要點

    3.1 圍堰

    因泄洪洞洞身滲流,必須修建圍堰將滲漏水流封堵,導(dǎo)出底板以外,滿足施工需要,圍堰封堵采用內(nèi)、外堰兩道封堵,設(shè)置于閘門內(nèi)側(cè)。內(nèi)堰用塑料編織袋裝堆砌,外堰磚砌,里外混凝土漿收面。圍堰均為1.0 m高,長5 m。雙重圍堰將洞內(nèi)水封堵后,利用管道將堰內(nèi)積水抽排至河道。

    3.2 側(cè)墻及底板滲漏點封堵

    因泄洪洞出口右側(cè)系山體,存在滲流,破壞側(cè)墻和底板部位有明水滲出,不利于混凝土澆筑和環(huán)氧砂漿施工,必須采用防水膠粉、堵漏靈封堵底板底部滲漏點及側(cè)墻施工縫滲水點,將水封堵住后,使?jié)B水由鋼管導(dǎo)出。待側(cè)墻及底板混凝土澆筑完畢后,用木塞堵住管口,然后用鋼筋焊接封堵管口。

    3.3 鋼筋制安、鋼板鋪設(shè)

    按原底板鋼筋網(wǎng)布設(shè)間距,采用焊接工藝,補齊鋼筋網(wǎng)與錨桿連接成整體。

    先用C 40碎石混凝土澆筑填充氣蝕破壞部位,初凝后,澆筑二次混凝土,鋪設(shè)厚度15 m m鋼板襯砌,保證鋼板與原混凝土高程平齊,鋼板與原混凝土接茬部位用環(huán)氧砂漿填充鎖口。側(cè)墻用鋼板封堵,澆筑C 40碎石混凝土,接縫用環(huán)氧砂漿填充鎖口。底板其余部位經(jīng)表層清理后,用環(huán)氧砂漿找平。

    3.4 局部破損處理

    泄洪洞出口底板左側(cè)平直段局部破損部位,對表層進(jìn)行鑿毛烘干,然后采用環(huán)氧砂漿處理,要求表面光滑平整。

    3.5 配合比的選擇

    3.5.1 C 40碎石混凝土重量配合比

    水泥∶中砂∶碎石∶水∶外加劑比例為 1∶1.54∶2.92∶0.37∶0.01(1 m3混凝土中材料含量分別為:水泥420 k g,砂子645 k g,碎石 1225 k g,水 155 k g,外加劑 4.2 k g),其中碎石粒徑5 m m~31.5 m m,砂率控制率為34%,混凝土坍落度控制為35 m m~50 m m。

    3.5.2 M20砂漿重量配合比

    水泥∶砂子∶水=1∶4.03∶0.89(1 m3砂漿中材料含量分別為:水泥360 k g,砂子1450 k g,水 320 k g)。

    3.5.3 環(huán)氧砂漿重量配合比(單位:g)

    環(huán)氧樹脂∶聚酰胺∶丙酮∶水泥∶砂=1000∶500∶100∶1000∶1500。

    3.5.4 環(huán)氧基液配合比(單位:g)

    環(huán)氧樹脂∶乙二胺∶二丁酯∶丙酮=100∶6∶15∶20。

    3.5.5 環(huán)氧砂漿施工技術(shù)要求

    環(huán)氧砂漿配置工藝過程:先將環(huán)氧樹脂放入容器,加熱至60℃,然后加入一定比例的丙酮(稀釋劑),再加入一定比例的乙二胺(固化劑),充分?jǐn)嚢?,再將預(yù)熱至30℃的填充料(水泥和砂)加入攪勻,配置好的環(huán)氧砂漿應(yīng)在40 m i n內(nèi)用完(每次配置不超過2 k g)。

    環(huán)氧基液配置過程:先將環(huán)氧樹脂放入容器,加熱至60℃,加入二丁酯和丙酮拌勻,再加入乙二胺拌勻即可。

    環(huán)氧砂漿施工工藝:首先對處理好的混凝土表面進(jìn)行噴燈烘干,然后用毛刷均勻地涂抹一層底層基液(涂抹厚度不能超過1 m m),盡可能做到均勻,不流淌、不漏刷。待基液初凝(表面不流動,手觸拉絲,大約40分鐘)時,用抹刀涂抹環(huán)氧砂漿,涂抹時要邊抹平邊壓光。用量控制:環(huán)氧砂漿為2000 k g/m3,底層基液為0.5 k g/m2。

    環(huán)氧砂漿涂抹完畢后,要進(jìn)行隔離養(yǎng)護(hù)3 d~7 d,嚴(yán)禁環(huán)氧砂漿表面被水浸濕、踐踏和撞擊。養(yǎng)護(hù)環(huán)境低于15℃時,應(yīng)該采取加熱保溫養(yǎng)護(hù)。

    4 施工過程注意事項

    馮家山水庫泄洪洞改造施工過程中,除以上涉及的圍堰、側(cè)墻及底版滲漏點的封堵、鋼筋的制安、鋪設(shè)以及混凝土比例的選擇都應(yīng)該嚴(yán)格按照施工程序進(jìn)行外,對于原混凝土面的鑿除、鋼筋除銹、混凝土所用材料的選擇以及混凝土試樣的測試都應(yīng)嚴(yán)格按照工程施工操作規(guī)程進(jìn)行,以保證該工程的質(zhì)量。

    5 處理效果

    該工程用鋼板襯砌代替了鋼砂等高強度混凝土簡單修補的傳統(tǒng)工藝,施工簡捷可靠,減少了鑿除難度,縮短了工期,提高了效率。襯砌鋼板在錨桿的錨固力和環(huán)氧砂漿的黏結(jié)力作用下,能與原混凝土共同變形,共同受力,增強了整體性和避免抗氣蝕破壞的強度,具有抗沖磨、抗氣蝕性能強,施工簡捷快速,使用壽命長等諸多優(yōu)點。

    6 結(jié)論

    馮家山水庫泄洪洞出口底板氣蝕破壞處理技術(shù)方案經(jīng)過連續(xù)八個月的試運行,監(jiān)測表明管道底部鋼板黏結(jié)牢靠,表面光滑,無任何異?,F(xiàn)象,達(dá)到了預(yù)期的加固效果,可以在同類工程中應(yīng)用。陜西水利

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