孫秋生
(陽城國際發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 晉城 048102)
某廠6×350 MW機組采取單元制配置,鍋爐采用美國福斯特·惠勒公司提供的亞臨界自燃循環(huán)汽包爐,汽輪機采用德國西門子公司制造的KN型亞臨界一次中間再熱、單軸、雙缸、雙排汽純凝汽式、噴嘴調(diào)節(jié)、反動式汽輪機。DCS采用西門子的T-XP自動控制系統(tǒng),冗余配置,主柜運行,從柜備用,相互之間可以實現(xiàn)無擾切換。
某日5:00,3號機組負(fù)荷290 MW,主汽壓力14.56 MPa,協(xié)調(diào)方式下運行正常。
05:10,OM畫面發(fā)出AP103故障,單元主控和電氣畫面參數(shù)全部黃閃,同時高、低壓旁路全開,機組負(fù)荷、主汽壓力開始下滑,高調(diào)門由34 %逐漸全開,過負(fù)荷閥全開。
05:11,手動全關(guān)高旁,低旁全開無法關(guān)閉,通知儀控人員。
05:15,投入油槍穩(wěn)燃。
05:21,燃料主控退出自動,手動增加鍋爐出力,此時機組負(fù)荷下滑至164 MW,主汽壓力降至9.3 MPa。
05:21,儀控人員檢查時發(fā)現(xiàn)AP103主、從柜均停運。重啟AP103主柜成功,重啟從柜啟動失敗,OM畫面恢復(fù)正常,運行人員手動全關(guān)低旁。機組負(fù)荷回升至190 MW,此時主汽壓力9.37 MPa,主汽壓力設(shè)定值顯示恢復(fù),其值為10.45 MPa,單元主控畫面上機組運行方式顯示為“機跟隨”。
05:24,機組負(fù)荷200 MW,主汽壓力8.9 MPa,主汽壓力設(shè)定值為10.57 MPa,實際主汽壓力低于設(shè)定值,雖為“機跟隨”方式,但機組負(fù)荷并未下降。此時,汽機高、中壓調(diào)門呈全開狀態(tài)。
05:25,機組負(fù)荷從195 MW快速下滑,運行人員立即在控制器畫面上將負(fù)荷手動設(shè)定為200 MW,但負(fù)荷仍下降,快速關(guān)小高調(diào)門,主汽壓力上漲。
05:26,鍋爐負(fù)荷下滑至40 MW,高旁自動開啟,發(fā)電機零功率保護動作,機組解列,汽機跳閘,鍋爐滅火。
06:55,重新點火。
09:09,機組并網(wǎng)。
(1) AP103負(fù)責(zé)電氣開關(guān)和協(xié)調(diào)部分。AP103停運后,協(xié)調(diào)中的負(fù)荷指令降至零,但變化速率為10 MW/min,故鍋爐指令自動降低,燃料量下降。汽機電調(diào)中的負(fù)荷指令來自“協(xié)調(diào)負(fù)荷指令+主汽壓力偏差指令”,故障后主汽壓力設(shè)定值下降速率為2.5 MPa/min,高于實際主汽壓力變化速率,即故障后實際主汽壓力始終高于壓力設(shè)定值。因此,當(dāng)執(zhí)行“協(xié)調(diào)負(fù)荷指令+主汽壓力偏差指令”后,汽機電調(diào)中的負(fù)荷指令基本未變(發(fā)生故障),此時旁路開啟,汽機進汽減少,汽機實際負(fù)荷下降,汽機各調(diào)門便持續(xù)開大。
(2) AP103停運后,主開關(guān)合閘信號,鍋爐負(fù)荷反饋指令>40 %均丟失(鍋爐負(fù)荷反饋指令>40 %為下降延時3 s,故3 s后便無高旁快開指令,只能手動關(guān)高旁),滿足高旁快開的條件,導(dǎo)致高旁全開。低旁快開的條件是發(fā)電機負(fù)荷>20 %,故低旁快開指令一直存在,不允許手動關(guān)閉;當(dāng)AP103主柜重啟成功后,“主開關(guān)合閘信號”返回,低旁才可以手動關(guān)閉。
(3) AP103主柜重啟成功后,OM畫面參數(shù)顯示恢復(fù)正常,可以看出:壓力設(shè)定值為機組實際負(fù)荷對應(yīng)的壓力值,高低旁全關(guān),鍋爐燃料手動。正常情況下應(yīng)是“機跟隨”的方式,但AP103重啟后,汽機控制器內(nèi)部參數(shù)恢復(fù)正常需要一段時間,壓力設(shè)定值以2.5 MPa/min的速率升高。AP103恢復(fù)正常后,初始壓力設(shè)定值遠(yuǎn)低于實際主汽壓力,壓力控制器和負(fù)荷控制器的輸出均為最大值,調(diào)門全開。當(dāng)壓力設(shè)定值超過實際主汽壓力后,壓力控制器起作用,使汽機調(diào)門關(guān)小;壓力設(shè)定值持續(xù)升高,導(dǎo)致汽機調(diào)門持續(xù)關(guān)小,最終造成汽機負(fù)荷快速下滑,在1 min內(nèi)從190 MW驟降至40 MW。
(4) 由于滿足實際負(fù)荷<25 %,機組進入啟動狀態(tài),高旁控制主汽壓力值由正常運行中的“跟蹤模式”切換為7.5 MPa,高旁快速全開,低旁自動全開,從而引起發(fā)電機零功率保護動作。
從上述分析可以看出,造成機組跳閘的直接原因是AP103主、從柜同時停運,導(dǎo)致CPU送至機組DEH系統(tǒng)的負(fù)荷指令、主汽壓力設(shè)定值指令變?yōu)榱悖椭铃仩t主控的燃料指令也變?yōu)榱?;同時,汽機主汽門全開,鍋爐主汽壓力快速降低,致使機組負(fù)荷驟降至85 MW以下。此外,機組控制方式自動切換至啟動方式,致使設(shè)定壓力低于機組實際壓力,引發(fā)旁路系統(tǒng)自動開啟,機組電負(fù)荷驟降至50 MW以下,最終引起發(fā)電機零功率保護動作。
造成機組跳閘的主要原因是AP103主、從柜間的通信電纜故障,即冗余CPU之間的通訊電纜故障。西門子冗余CPU之間的主、從切換設(shè)計是依靠通訊電纜同步完成的,當(dāng)電纜故障導(dǎo)致主、從CPU無法同步時,西門子控制系統(tǒng)為保證機組安全,系統(tǒng)邏輯會自動輸出零并停運雙側(cè)CPU,最終導(dǎo)致機組跳閘。
(1) AP103停運后,由于鍋爐要自動減燃料,為保證鍋爐負(fù)荷滿足生產(chǎn)工藝,必須解除燃料自動功能,改為手動控制鍋爐負(fù)荷。
(2) AP103重啟后,電調(diào)的壓力設(shè)定值從零以2.5 MPa/min的速率升高,此時應(yīng)快速增加鍋爐燃燒量,恢復(fù)主汽壓力。為避免汽機調(diào)門關(guān)小,應(yīng)在AP103恢復(fù)正常后立刻將機組運行方式切為“基本方式”,然后根據(jù)實際主汽壓力手動設(shè)定汽機負(fù)荷待機組穩(wěn)定后再切換為“機跟隨”方式。
(3) 加強設(shè)備劣化分析和隱患排查工作,做好備品、備件管理,提高設(shè)備的可靠性。
(4) 針對通訊電纜故障導(dǎo)致主、從CPU都停運的問題,應(yīng)與西門子公司積極溝通,落實補丁程序,確保在發(fā)生通信電纜故障時另一側(cè)的CPU仍可正常運行,從而杜絕類似問題的再次發(fā)生。