倪超偉,謝鴻適,韓永良
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)
寧夏石化公司一化肥是我國1978年引進的三套渣油制氨生產(chǎn)尿素的大型化肥裝置之一,尿素裝置采用荷蘭斯太米卡邦公司二氧化碳汽提工藝,設計能力為年產(chǎn)小顆粒尿素520kt。在生產(chǎn)過程中,隨著裝置的滿負荷或超負荷運行,解吸廢水中NH3、Ur、NH3-N、pH值指標難于控制,尿素粉塵外排量增大,地面外排水就地排放量大大增加,裝置無法實現(xiàn)地面水零排放。通過技術(shù)改造、引進粉塵回收技術(shù)、優(yōu)化工藝操作等手段,使解吸廢水中的NH3、Ur、NH3-N、pH值指標得到有效控制,工藝尾氣、尿素粉塵、地面外排水得到合理回收,實現(xiàn)了裝置的節(jié)能、降耗、清潔、環(huán)保生產(chǎn)。
解吸水解系統(tǒng)是尿素裝置配套的工藝冷凝液處理環(huán)保工序,主要是對尿素生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的工藝冷凝液中的氨、二氧化碳、尿素(NH3、CO2、NH2CONH2)進行處理回收。解吸水解系統(tǒng)運行的好壞,直接影響到解吸廢水中NH3含量、Ur含量、NH3-N含量、pH值指標是否合格(公司控制指標是NH3-N≤40mg/L;NH3≤67mg/L;Ur≤200mg/L;pH值6~9)。
多年操作實踐證明,要確保裝置解吸廢水中含有的NH3-N、NH3、Ur、pH值在控制指標內(nèi),要從以下幾方面進行優(yōu)化操作與控制。
本裝置要求氨水槽工藝冷凝液中NH3含量在6%以下、Ur含量在1.67%以下。當氨水槽中工藝冷凝液濃度增加后,解吸水解系統(tǒng)的用汽量將增大,解吸水解工況大幅波動,導致外排解吸廢水中的NH3-N、NH3、Ur和pH超標。表1為氨水槽工藝冷凝液中NH3、Ur含量對解吸廢水中NH3-N、NH3、Ur含量和pH值影響的幾組數(shù)據(jù)。
從表1數(shù)據(jù)可以看出,需穩(wěn)定優(yōu)化解吸水解系統(tǒng),確保裝置外排水合格。要降低氨水槽工藝冷凝液中的NH3、Ur含量,應從以下幾個方面優(yōu)化。
(1)提高汽提效率。提高汽提塔201-C的汽提效率,將汽提效率控制在80.50×10-2以上,201-C出液熔融尿液中NH3和CO2降至于7.3 ×10-2和9.5×10-2以下,這樣就可使進入吸收塔303-E尿液中的NH3和CO2相應減少,最終將使氨水槽中工藝冷凝液濃度降低。
表1 氨水槽工藝冷凝液中NH3、Ur含量對外排水NH3-N、NH3、Ur含量、pH值影響對比表
(2)提高精餾效果。用來自蒸汽包201-FA/FB的低壓蒸汽和來自第二高壓氨加熱器104-C的低壓蒸汽對301-ECA進行加熱,將其溫度控制在約135℃;通過來自203-C的密閉循環(huán)水對301-ECB加熱,控制精餾塔301-E出液溫度TI301在130~135℃,這樣能有效減少進入蒸發(fā)系統(tǒng)尿液中的游離NH3和CO2含量,進而降低了氨水槽中工藝冷凝液的濃度。
(3)嚴格控制低壓甲銨冷凝器301-C的冷凝溫度。從NH3和CO2冷凝成甲銨的反應式分析:
可知降低301-C的冷凝溫度,有利于反應向右平移,即有利于提高低壓系統(tǒng)吸收效果。同時,為防止甲銨結(jié)晶,應把301-C的冷凝溫度控制在55℃,這對降低氨水槽中工藝冷凝液濃度是十分有利的。
(4)排查是否有高濃度的介質(zhì)進入氨水槽。高壓氨泵排放閥漏、高壓甲銨泵柱塞填料漏、低壓排放閥漏、低壓甲銨冷凝器下液閥漏、高壓氨泵進出口管線上的安全閥啟跳或泄漏、接收二化肥高濃度的稀氨水等,這些因素均能引起氨水槽工藝冷凝液中NH3、Ur的濃度升高。若氨水槽中工藝冷凝液濃度較高,要對以上因素進行逐個排查,確保無高濃度的介質(zhì)進入氨水槽。
在解吸后的工藝冷凝液中尚含有1.6%~3.5%(質(zhì)量分率)的尿素,工藝冷凝液進入水解塔703-E,在水解塔703-E內(nèi)進一步水解。對水解工況進行優(yōu)化,提高尿素的水解率,使外排解吸廢水中Ur含量控制在200mg/L以內(nèi)。
(1)提高水解塔塔底溫度。從尿素水解反應分析,提高操作溫度,有利于尿素的水解反應。在保證水解壓力的情況下,通過調(diào)整進入水解塔703-E 2.5MPa蒸汽量,使塔底的溫度盡量控制在200~205℃。
(2)保持水解塔有較高的液位。保持一定高度的水解塔液位,使水解塔內(nèi)的工藝冷凝液有足夠的停留時間。在實際操作過程中,水解塔設計的停留時間為30~45min。若水解塔的液位低于70%時,工藝冷凝液在塔內(nèi)的停留時間就大大減少,尿素在水解塔內(nèi)的水解率降低,外排解吸廢水中Ur含量將明顯升高。
尤其在開停車或正常生產(chǎn)過程中,氨水槽中工藝冷凝液濃度升高,可通過放空筒的噴淋裝置向氨水槽加水,來降低氨水槽中工藝冷凝液濃度,優(yōu)化解吸水解系統(tǒng)工況,使外排解吸廢水合格。
尿素造粒塔采用自然式通風,每小時通風量為555 000m3。在生產(chǎn)過程中,造粒塔是尿素粉塵的主要產(chǎn)生源,在自然通風的形式下,融熔尿液在下落過程中凝固和冷卻成尿素顆粒,相應尿素造粒塔外排廢氣中就會夾帶有較多的尿素粉塵。經(jīng)實測,造粒塔外排氣中的尿素粉塵濃度為550~680mg/m3,即每天約有7t的尿素粉塵伴隨著造粒塔外排廢氣直接排入大氣。外排的大部分尿素粉塵落在周圍的地面上,不但造成了大氣污染,還會使附近的樹木、花草枯萎,嚴重威脅生產(chǎn)崗位人員和周圍居民的身體健康,影響公司的清潔文明生產(chǎn)形象。2010年底,采用了噴淋洗滌法對造粒塔外排氣中的尿素粉塵進行回收治理技術(shù)改造,尿素粉塵回收裝置洗滌部分置于造粒塔上方,采用原塔自然通風和循環(huán)液吸收,利用先進水幕器和順觸吸收器,與含有尿素粉塵的熱氣接觸,將尿素粉塵吸收在循環(huán)液中,待濃度達到10%以上時,排入生產(chǎn)系統(tǒng)。
融熔尿素在造粒過程中,形成的粉塵和冷卻空氣在頂部出風口處,與循環(huán)吸收液體(用水解廢液補充消耗水)接觸,形成濃度10%~15%的尿素溶液后,排往尿液槽,以補入生產(chǎn)系統(tǒng)。在回收過程中,往循環(huán)液槽加入低壓蒸汽,以調(diào)節(jié)循環(huán)液溫度,控制循環(huán)液溫度和循環(huán)液中尿素溶化物的濃度。
氣體流程 造粒塔內(nèi)熱氣經(jīng)過造粒間側(cè)面通道,熱壓頭增加后進入造粒間頂部噴淋吸收區(qū),在吸收區(qū)上升的熱空氣中夾帶微粒尿素與下降的循環(huán)吸收液充分接觸后,再通過錯流捕水器除去夾帶的液體,進入分離段,經(jīng)過分離除去夾帶的液滴后排向大氣。
液體流程 將解吸廢液充入儲液槽704-F,704-F液位達到50%時,通過711-J/JA向304-F充液,304-F液位LI-305達到50%時,用305-J/JA直接將解吸廢液送入清洗噴頭,進行初步吸收及加液作用后落入液體收集槽,通過循環(huán)降液水道流入304-F,用305-J/JA進行不斷循環(huán)提濃,當循環(huán)吸收液尿素濃度升到10%時排入302-F,流程簡圖見圖1。
圖1 粉塵回收流程簡圖
通過三段吸收、三段分離,有效保證除塵效果和水氣分離,使外排氣中尿素粉塵的含量降至150mg/m3以下?;厥罩卫砬昂螅ㄔ谙到y(tǒng)負荷、蒸發(fā)流量、同一造粒噴頭且轉(zhuǎn)速相同的情況下)造粒塔外排氣中含尿素粉塵對比見表2。
從表2數(shù)據(jù)可以看出,通過對造粒塔外排氣中尿素粉塵的回收治理,使外排氣中的尿素粉塵含量大大減少,有效地對尿素粉塵進行了回收,減少了空氣污染?;厥蘸写罅磕蛩胤蹓m的溶液,最后送入蒸發(fā)造粒系統(tǒng)進行造粒,增加了尿素產(chǎn)量,降低了能耗,很大程度減少了環(huán)境污染。
表2 回收治理前后尿素粉塵對比
自建廠以來,本裝置所有機泵軸承冷卻水和汽提塔201-C銫源冷卻水一直是就地排放,經(jīng)過實測,每天排放量為120m3,不但造成了大量循環(huán)冷卻水的浪費,還對地面形成了污漬污染。
隨著節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)工作的深入推行,通過對裝置區(qū)域內(nèi)的所有機泵軸承冷卻水和汽提塔201-C銫源冷卻水實施技術(shù)改造,對就地外排水進行全部回收。
回收措施 將裝置界區(qū)所有機泵軸承箱冷卻水和201-C銫源冷卻水回水管線匯集到一條回收總管上,送入一個儲槽710-F,再用泵710-J將儲槽710-F內(nèi)回收的冷卻水輸送至冷卻水回水總管8#線,混入界區(qū)內(nèi)冷卻水中,以供循環(huán)使用。同時,為了控制回收儲槽710-F液位,710-J出口設置了一條回流管線,如圖2。
通過對機泵軸承箱冷卻水和銫源冷卻水系統(tǒng)進行技術(shù)改造,使整個裝置界區(qū)內(nèi)的地面外排水得到全部回收,經(jīng)計算,每年可以回收43 800m3的冷卻水,再將其循環(huán)使用,節(jié)約了水資源,減少了外排。同時,保證了機泵和銫源周圍環(huán)境的清潔衛(wèi)生,促進了清潔生產(chǎn)的推行,實現(xiàn)了地面水的零排放目標。
圖2 冷卻水回收流程示意簡圖
通過不斷提高工藝技術(shù)水平、優(yōu)化工藝操作、裝置技術(shù)改造等各項措施,使裝置外排物得到有效的回收和治理,降低了能耗,減少了污染。另外,本解吸水解裝置未采用深度水解工藝,在生產(chǎn)過程中,受許多因素的影響,易使解吸廢水中NH3-N、Ur、pH值超標。因此,在控制解吸廢水外排指標方面,還需要進一步的探索。