伍能馳,寧 靜
(中海石油化學(xué)股份有限公司,海南東方 572600)
中海石油化學(xué)股份有限公司富島二期(下稱富島二期)合成氨裝置采用BASF公司Amdea03工藝。脫碳系統(tǒng)采用兩段吸收、兩段再生工藝,離開吸收塔CO2含量小于500×10-6。近8年的生產(chǎn)實踐表明,a-MDEA作為吸收劑,穩(wěn)定性好,不降解,揮發(fā)性小,不僅可以降低再生能耗(其能耗僅為2 633kJ/m3),而且可以節(jié)省動力消耗。采用a-MDEA吸收CO2后的富液通過兩級降壓閃蒸,高壓閃蒸設(shè)計為0.77MPa,低壓閃蒸設(shè)計為0.061MPa。工藝流程如圖1。
8年來,脫碳裝置總體運行平穩(wěn),但存在吸收塔出口CO2微量高的問題,最高達到0.55%,CO2微量偏高對合成氨生產(chǎn)有較大的影響。二氧化碳會在甲烷化爐消耗部分氫氣,從而導(dǎo)致合成氨裝置產(chǎn)氨量下降,此外,由于甲烷化為放熱反應(yīng),微量過高將使甲烷化爐床層溫度偏高,嚴重威脅甲烷化爐的安全運行。
富島二期于2010年12月停車后恢復(fù)生產(chǎn),系統(tǒng)負荷無法加到停車前水平,脫碳出口微量較高,貧液泵進出口壓力明顯下降,打液量下降。相關(guān)數(shù)據(jù)見表1。
圖1 脫碳系統(tǒng)工藝流程
表1 檢修前的數(shù)據(jù)
從表1可以看出,隨著時間的推移,脫碳系統(tǒng)貧液量FIC1014持續(xù)下降,由435t/h下降到407.8t/h,合成氨前系統(tǒng)FIC1001的負荷也由72 500kg/h(設(shè)計滿負荷為77 000kg/h)降至70 500kg/h,脫碳系統(tǒng)出口微量仍持續(xù)增長,甲烷化爐床層最高溫度接近350℃,裝置于2011年3月被迫停車搶修。
根據(jù)平時的操作和裝置投產(chǎn)以來的情況,分析認為,影響脫碳系統(tǒng)出口微量高的主要原因為貧液量下降,導(dǎo)致貧液量下降的原因分析如下。
(1)脫碳系統(tǒng)經(jīng)過長期運行,在填料、設(shè)備內(nèi)件及內(nèi)壁上會形成垢層,這種垢呈現(xiàn)非水溶性特點:在濕環(huán)境下,垢附著在填料、設(shè)備內(nèi)件及內(nèi)壁上,并且非常致密,粘合牢固。當濕環(huán)境變?yōu)榇髿猸h(huán)境并經(jīng)長期停車干燥后,由于垢層與金屬膨脹系數(shù)存在較大差異,最終出現(xiàn)粘合力下降,甚至垢剝落的情況。這些垢由于其大小不同,大的會在貧液/半貧液換熱器(112C)及其入口過濾器、貧液冷卻器(110C)及其入口過濾器等位置積累,小的則最終會在MDEA溶液過濾器中除去。12月15日的停車為換熱器垢剝離提供了條件。
(2)112C屬于波紋板式換熱器,采用非對稱板片,以獲得最大的傳熱效率,更好地節(jié)約能源,但缺點是經(jīng)常結(jié)垢,造成堵塞。2003年3月,為了降低貧液溫度,提高吸收效果,把112C的板片由原來的230片增加到346片,而112C的入口壓力和流量都沒有改變,造成溶液在112C板片流道內(nèi)流速減慢。
(3)消泡劑加入過量,引起換熱器堵塞。開停車期間,前系統(tǒng)帶進脫碳的粉塵及其他雜質(zhì)比較多,脫碳溶液較臟,脫碳液起泡和氫夾帶比較嚴重,導(dǎo)致尿素裝置脫氫反應(yīng)器超溫,系統(tǒng)往往會加入過量的消泡劑,而系統(tǒng)自身并不能消化它,加之,我們使用的消泡劑黏度比較大,容易在流速慢而阻力大的板片上遺留下來,又沒有保留脫碳小循環(huán),導(dǎo)致開車后,結(jié)塊物料沖到脫碳系統(tǒng)板式換熱器中,造成結(jié)垢堵塞。2006年2月大修時解體檢查,發(fā)現(xiàn)112C兩側(cè)結(jié)垢十分嚴重,整個板面幾乎全部被垢層所掩蓋。這對于只有0.5mm厚的板片來說,大大降低了它的傳熱系數(shù),導(dǎo)致?lián)Q熱效果不好。如圖2、3所示。
圖2 板式換熱器112C結(jié)垢相片
圖3 結(jié)垢后板面相片
(4)塔內(nèi)填料層,由于各種原因造成堵塞嚴重,空隙變小很多,阻止液體下流,填料層溶液越積越多,阻力增加。
(5)脫碳熱量分配不好,長期以來,脫碳溶液水分損失嚴重,脫碳熱負荷過高。
(6)溶液組分不當,總胺量偏高,溶液中二氧化碳負載量高,活化劑濃度偏低,分析為3.1%。影響了溶液吸收效果。
停車之后,打開設(shè)備,發(fā)現(xiàn)設(shè)備的狀況與我們分析的基本一致。
富島二期脫碳裝置吸收塔121-D底部為φ50mm的鮑爾環(huán)碳鋼(CS)填料,裝填高度為3.2m,比表面積為112m2/m3,空隙率為94.9%,堆積個數(shù)為6 500個/m,總裝填量為36m3。鮑爾環(huán)填料具有通量大、阻力小、分離效率高及操作彈性大等優(yōu)點。由于催化劑粉塵、消泡劑、Fe3+等附著在填料表面,造成底部填料結(jié)垢、腐蝕嚴重,空隙變小,阻止液體下流,填料層溶液越積越多,阻力增加,影響到溶液的吸收效率。為了提高脫碳吸收效果,本次停車檢修對121-D底部36m3填料進行更換,并對填料材質(zhì)進行升級,由原來的碳鋼更換為不銹鋼。
此外,通過裝置停車檢修,更換了板式換熱器110C/112C和板式換熱器前過濾器,并增加了過濾器旁路,以備不時之需??紤]到板式換熱器經(jīng)常堵塞等問題,下一步公司將研究并聯(lián)一套板式換熱器,遇到結(jié)垢堵塞時,可以將板式換熱器切換操作,從而不影響裝置運行。本次檢修過后,效果非常明顯。
脫碳系統(tǒng)貧液量FIC1014提高到了450t/h后,合成氨前系統(tǒng)負荷最高達到了75 000kg/h左右,脫碳出口微量和甲烷化爐床層溫度明顯降低。檢修前后脫碳系統(tǒng)121D出口微量曲線對照見圖4。
為了加快CO2的吸收和再生速率,在溶液中添加了少量能與CO2進行微弱反應(yīng)的活性組分哌嗪。哌嗪活化MDEA的動力學(xué)機理是使溶液趨近于物理吸收或化學(xué)吸收,吸收速率常數(shù)增大。
根據(jù)穿梭反應(yīng)機理,加入活化劑改變了MDEA溶液吸收CO2的歷程,加快了反應(yīng)速度,體現(xiàn)了其化學(xué)吸收劑與物理吸收劑的特點,其溶解度等溫曲線如圖5所示。在70℃溫度條件下,當CO2分壓為0.5MPa時,溶劑中CO2的溶解度為57m3/m3,當CO2分壓為0.1MPa時,則溶解度降為27m3/m3。利用這種特性,可以很好地脫除低變后氣體中的CO2,而且熱耗比較低,為1.6~2.0MJ/m3。
圖4 檢修(3月份)前后脫碳121D出口微量曲線對照圖
圖5 CO2溶解度等溫曲線
2011年7月向脫碳系統(tǒng)加入5t活化劑后,脫碳121D出口微量明顯下降,吸收再生效果明顯提高,見曲線圖6。整個系統(tǒng)的運行情況也明顯好轉(zhuǎn),見表2。
3.3.1 溶液管理
在任何情況下,保證溶液不受污染是非常重要的,包括因泄漏而回收的溶液。加強脫碳液的管理,防止溶液污染,適時合理配制溶液,加強溶液回收工作,加強機泵維護,減少溶液跑、冒、滴、漏,是脫碳單元日常工作中最重要的工作之一。
圖6 加入哌嗪后脫碳系統(tǒng)121D出口微量曲線
表2 檢修后的數(shù)據(jù)
其原則是,溶液不跑損;溶液不污染(嚴禁油、冷卻水、催化劑粉塵、高級烴類等非溶液成分進入溶液系統(tǒng));溶液指標正常(及時加消泡劑并堅持 “多次少量”原則),按照BASF公司的溶液管理規(guī)定,嚴格控制加消泡劑的數(shù)量,每天不超過100ml。
3.3.2 開停車操作
富島二期脫碳系統(tǒng)2011年3月的搶修處理了影響裝置負荷的諸多因素。通過總結(jié)經(jīng)驗,要求在今后的裝置緊急停車或正常開車過程中,注意以下幾點。
(1)若發(fā)生裝置停車,則維持脫碳系統(tǒng)小循環(huán)運行,121D壓力控制在1.0MPa以上,163D壓力控制在0.45MPa以上。若蒸汽系統(tǒng)緊張,可以啟動貧液泵108JA,控制好密封水,避免溶液變稀。
(2)若脫碳系統(tǒng)需要退液,則必須再生完全,再生完全的標志是二氧化碳低壓閃蒸塔122D2頂部壓力PIC1104為常壓,系統(tǒng)在吸收塔入口HCV1045處放空,為再生提供熱量。
(3)若檢修或脫碳循環(huán)中斷,在脫碳系統(tǒng)具備開車的情況下,前系統(tǒng)處于蒸汽升溫階段,脫碳要建立小循環(huán),需要用旁路110C、112C對溶液進行提前過濾。
(4)在開車過程中,如果高變或低變更換了催化劑,催化劑粉塵將會隨著變換氣進入脫碳單元。這些粉塵并不能完全在142D1中洗掉,進入脫碳溶液的粉塵會引起嚴重的起泡。要求對高變催化劑進行吹灰。串低變時,吸收塔入口處也要保持部分放空,防止低變催化劑粉末帶到脫碳系統(tǒng)。
3.3.3 工藝優(yōu)化
(1)為保證脫碳系統(tǒng)吸收效果,適當提高溶液的總胺量,但不宜過高,控制在44%左右為好,不能超過45%。廠控指標為38%~45%,實際生產(chǎn)中控制在42%~44%。在能滿足脫碳出口二氧化碳不超標的前提下,盡量降低半貧液的循環(huán)量,保證再生的效果。
(2)降低高壓閃蒸槽163D的壓力。163D的設(shè)計壓力為0.77MPa,廠控指標為0.650~0.750MPa,現(xiàn)在已經(jīng)降至0.500~0.550MPa。
(3)適當降低二氧化碳低壓閃蒸塔122D2頂部壓力。其設(shè)計壓力為0.061MPa,廠控指標為0.055~0.065MPa,現(xiàn)控制在0.055MPa。
(4)控制好溶液再生熱。吸收塔121D底部出口溫度控制在84℃以上,二氧化碳汽提塔底部出口溫度控制在121.3℃以上。
(5)控制好溶液循環(huán)量。貧液量控制在450t/h,半貧液量3 000t/h以下,并加強溶液過濾。
2011年3月的富島二期裝置搶修,更換了吸收塔底部填料和110C/112C,解決了脫碳貧液量低和吸收塔出口CO2微量高等問題,通過向系統(tǒng)加入活化劑和優(yōu)化工藝操作,脫碳裝置出口微量最低下降到0.054%(設(shè)計值為<0.05%),徹底解決了富島二期長期以來脫碳系統(tǒng)出口微量高等問題,為同工藝氮肥裝置提供了經(jīng)驗參考。
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