莊心生
(河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南平頂山 467000)
我公司動力廠三臺國產(chǎn)L5.5-40/8型無油潤滑空壓機(jī),2001年投用至2009年每兩年大修一次,仍頻繁出現(xiàn)以下故障:①二級排氣溫度高;②除油器堵塞頻繁;③氣閥失效快;④油泵軸頭油封漏油。
一級進(jìn)氣溫度是廠房外吸入口的大氣溫度,它隨著大氣溫度的變化而變化,都在設(shè)計要求范圍內(nèi),因此可以判斷一級進(jìn)氣溫度高不是引起二級排氣溫度高的主要原因。
一級進(jìn)出口單向閥漏氣常與一級排氣壓力低故障同時出現(xiàn),該缺陷不經(jīng)常存在,偶爾出現(xiàn)也能很快找到原因并消除,因此可以判斷一級進(jìn)出口單向氣閥漏氣不是引起二級排氣溫度高的主要原因。
一級活塞為豎直安裝,不易偏磨,且兩年一次大修檢測或更換活塞環(huán),因此可以判斷一級活塞環(huán)損壞或磨損不是引起二級排氣溫度高的主要原因。
在正常運行時,二級進(jìn)氣冷卻器冷卻水回水觀察視鏡有氣泡,隨著開車時間的延長發(fā)現(xiàn)氣泡逐漸增加。因此可以判斷二級進(jìn)氣冷卻器有滲漏現(xiàn)象是引起二級排氣溫度高的主要原因。
根據(jù)日常設(shè)備維護(hù)可以確定,造成二級進(jìn)出口單向閥漏氣的主要原因有兩個,一是在日常的小修與中修過程中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)閥片上卡塞有鐵銹現(xiàn)象。尤其是剛修好的壓縮機(jī)試車正常備用,一兩個月后開車使用時出現(xiàn)故障閥片上出現(xiàn)鐵銹卡塞現(xiàn)象更加明顯。二是單向閥的彈簧磨損快,容易斷裂,彈簧彈力弱也是造成氣閥不能很快關(guān)閉與打開進(jìn)而造成二級排氣溫度高。因此可以判斷鐵銹引起的單向閥漏氣與單向閥彈簧磨損快、彈性低是引起二級排氣溫度高的主要原因。
備用的設(shè)備投用后經(jīng)常出現(xiàn)故障:拆檢活塞環(huán)、汽缸經(jīng)常發(fā)現(xiàn)活塞環(huán)磨損嚴(yán)重,活塞環(huán)有時會卡死在活塞環(huán)槽內(nèi),甚至出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象、汽缸下部磨損、汽缸內(nèi)壁有生銹現(xiàn)象。每次大修與中修活塞環(huán)與活塞、活塞環(huán)與汽缸的間隙也都是按技術(shù)要求安裝的。由此可以判斷備用壓縮機(jī)二級汽缸內(nèi)水分較大是造成二級活塞環(huán)卡死、磨損、斷裂、二級汽缸磨損的主要原因。另外活塞環(huán)向外張力不足,受熱膨脹后如果夾入細(xì)小異物易卡死在活塞環(huán)槽內(nèi),使活塞環(huán)不起作用,氣體在汽缸內(nèi)反復(fù)被壓縮,排出很少一部分,也是造成二級排氣溫度高的主要原因。
除油器濾芯堵塞后,二級排氣不能順暢的排出送給用戶,二級汽缸內(nèi)的氣體被活塞反復(fù)壓縮造成排氣溫度升高,因此可以判斷除油器濾芯堵塞是造成二級排氣溫度高的主要原因。
經(jīng)過對除油器的多次檢修,發(fā)現(xiàn)造成頻繁堵塞的原因有:①二級出氣冷卻器、除油器的排污排水不及時,造成水、油和灰塵在除油器中混合后吸附在濾芯上;②除油器下部過濾層為玻璃絲棉氈,極易被油、灰塵污染堵塞;③除油器濾芯主材質(zhì)為燒結(jié)聚四氟乙烯,透氣性差;④除油器下部封頭材質(zhì)為20#鋼,腐蝕脫落的大量銹蝕物堵塞下部封頭濾網(wǎng)、濾芯。
導(dǎo)致氣閥失效的主要原因有彈簧、閥片的損壞,進(jìn)入異物等。彈簧失效的原因是彈簧鋼絲直徑小,對磨損、受傷部位過于敏感,導(dǎo)致容易折斷和彈力下降。閥片和閥座密封面的失效主要是由于進(jìn)入鐵銹等異物導(dǎo)致密封面損傷。經(jīng)過對二級進(jìn)氣冷卻器的多次拆檢發(fā)現(xiàn),冷卻器殼體底部常集有大量鐵銹、水分。
油泵軸頭密封為10 mm×12 mm×10 mm骨架油封,更換多次運行1個月左右,就開始滴油。分析原因為設(shè)計缺陷,油封前無設(shè)計回油孔。
①二級進(jìn)氣冷卻器滲漏問題:冷卻器封頭螺栓,由設(shè)計使用的25#鋼改為耐高溫的材質(zhì)35CrMn。②二級進(jìn)氣、出氣冷卻器殼體內(nèi)有大量鐵銹問題:將冷卻器殼體材質(zhì)由20#鋼改為1Cr18Ni9Ti不銹鋼。③氣閥易損壞失效問題:采取彈性、韌性較好的鋼絲,與廠家溝通后適當(dāng)增粗了鋼絲直徑及彈性。④活塞環(huán)易卡死及張力不足問題:與廠家溝通后改進(jìn)活塞環(huán)結(jié)構(gòu),在活塞環(huán)內(nèi)加張力環(huán)。⑤除油器濾芯堵塞問題:除油器封頭殼體材質(zhì)由20#鋼改為1Cr18Ni9Ti不銹鋼。除油器下部的玻璃絲棉氈改為不銹鋼絲網(wǎng)濾層;濾芯材質(zhì)由燒結(jié)聚四氟乙烯改為新型高效精密折疊式過濾器,數(shù)量由25根改為7根。⑥油泵軸頭密封漏油漏油問題:在軸封壓蓋四周加工4個M6螺紋孔并制作1個油堵帽,加裝墊片后用油堵帽封堵,即可完全密封不漏。⑦二級排氣溫度高、除油器堵塞、氣閥失效、活塞環(huán)卡死、磨損、斷裂、二級汽缸磨損等缺陷都與鐵銹有關(guān),為了減少鐵銹,在壓縮機(jī)的入口至除油器出口加裝氮氣管線,備機(jī)時充氮氣進(jìn)行保護(hù)。
經(jīng)過設(shè)備改造以及操作工藝優(yōu)化(冷卻器及除油器內(nèi)的污水及時排放、備用的空壓機(jī)冷卻水閥及時關(guān)閉,空壓機(jī)、冷卻器、除油器、管道進(jìn)行沖氮氣保護(hù)等措施),二級排氣溫度明顯下降,除油器堵塞頻率降低,氣閥壽命延長,油泵軸頭密封漏油消除。
表1 改造前后二級排氣溫度運行參數(shù)比較
表2 改造前后檢修頻率比較
本文針對生產(chǎn)中遇到的實際問題,創(chuàng)造性地提出了相應(yīng)的改造方法,經(jīng)過生產(chǎn)實踐證明,改造是成功的,解決了生產(chǎn)難題。
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