劉朝榮
(蘭州理工大學(xué) 電氣工程與信息工程學(xué)院,甘肅 蘭州 730050)
金屬礦山開采工藝技術(shù)的發(fā)展具有多樣化,礦石從開采到選礦廠的運(yùn)輸方式也各不一樣,在地形復(fù)雜的礦山多通過平硐電機(jī)車運(yùn)輸?shù)V石,降低礦石運(yùn)輸成本,這種輸送礦石方式在我國很多大型礦山被采用,尤其是開采時(shí)間比較長的礦山。某礦山公司礦井開采的礦石經(jīng)過提升機(jī)系統(tǒng)提升至地面溜井礦倉,溜井下部礦倉采用指形閘門放料至平硐礦車,再由平硐絞車牽引礦車出硐,完成平硐礦車裝車過程,最后再由火車牽引礦車送往選礦廠進(jìn)行下道工序。其中,礦車裝車是礦石輸送的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。原裝車環(huán)節(jié)停留在手動(dòng)、半自動(dòng)裝車的水平,由工人控制礦車牽引與礦倉閘門的手動(dòng)配合操作,完成礦車的裝車工作,裝車方式效率低(約3 min/節(jié)),而且人為因素影響較大,通常因?yàn)槿斯げ僮鞯氖д`造成跑料、堵軌等安全事故,直接影響到礦石的輸送[1]。因此,全自動(dòng)連續(xù)裝車方式的實(shí)現(xiàn)意義重大,本文針對(duì)連續(xù)裝車時(shí)的核心問題——料位控制進(jìn)行了設(shè)計(jì)研究。
連續(xù)裝車方式是礦車以合適的速度不間斷運(yùn)行的同時(shí),控制礦倉閘門協(xié)調(diào)動(dòng)作進(jìn)行礦石裝車,這種方式既提高裝車效率又保證裝車質(zhì)量。圖1是礦石礦車裝車系統(tǒng)的料位控制系統(tǒng)圖。其中,礦車礦石料位的檢測采用超聲波料位計(jì)進(jìn)行測量。
圖1 礦石裝車控制系統(tǒng)示意圖
礦車自動(dòng)連續(xù)裝礦最主要的問題是對(duì)于料位的控制,而礦車料位控制的主要問題是:料位值是隨被控對(duì)象放礦閘門的開度變化而變化,閘門控制具有大慣性、時(shí)變性的特點(diǎn),很難用數(shù)學(xué)方法建立精確的模型和確定參數(shù)。另外,礦車采用連續(xù)方式放礦時(shí),由于閘門控制受到車速、料位、流量、礦石塊度等非線性因素影響,也導(dǎo)致難以建立系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型。采用常規(guī)PID控制方式,參數(shù)的整定困難,控制效果不佳,容易引起系統(tǒng)不穩(wěn)定,選擇適合這種特定環(huán)境下的控制方法則是自動(dòng)放礦系統(tǒng)首要解決的問題。
通過對(duì)裝車過程的仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn),料位的變化經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)較大的波動(dòng),尤其是出現(xiàn)大塊礦石堵塞閘門時(shí),料位變化緩慢,但如果調(diào)節(jié)礦倉閘門開度增大,礦石急劇傾瀉料位瞬間增大,閘門開度又需調(diào)節(jié)減少,如此反復(fù)動(dòng)作導(dǎo)致料位控制效果差。采用常規(guī)PID控制料位,kp、ki、kd參數(shù)通過經(jīng)驗(yàn)試湊法獲得,對(duì)于正常的料位變化控制效果較好,但對(duì)于料位工況的變化,固定的參數(shù)難以解決這種動(dòng)態(tài)的工況變化;模糊控制器對(duì)復(fù)雜以及不確定數(shù)學(xué)模型的系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用控制效果較好,而且適應(yīng)過程中參數(shù)變化的能力較強(qiáng)[2]。因此,采用模糊控制方法在線自整定PID參數(shù),構(gòu)成模糊自整定參數(shù)PID控制器,完成對(duì)裝車過程中的料位變化的控制。
PID參數(shù)模糊自整定是根據(jù)跟蹤誤差信號(hào)自整定PID 3個(gè)參數(shù),對(duì)kp,ki,kd 3個(gè)參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)修改,以達(dá)到改善控制效果。模糊PID控制器由常規(guī)PID控制器和模糊控制器兩部分組成。模糊控制器輸入是料位設(shè)定值與實(shí)際測量值的偏差e和偏差變化率 ec,輸出 Δkp、Δki、Δkd 作為 PID 控制器的輸入?yún)?shù)[3]。料位控制系統(tǒng)框圖如圖2所示。
圖2 料位控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
模糊自整定PID控制器的表達(dá)式:
式中:kp(0)、ki(0)、kd(0)為參數(shù) kp、ki、kd 的給定初值,通過實(shí)驗(yàn)試湊法得到。Δkp、Δki、Δkd為模糊控制器的輸出,作為PID控制的調(diào)整參數(shù)。
PID控制算法分為增量式PID控制算法和位置式PID控制算法。增量式只計(jì)算當(dāng)前增量,當(dāng)存在計(jì)算誤差時(shí),對(duì)控制量的影響較小[4]。根據(jù)料位的控制特性,選擇增量式PID控制算法。
式中:kp為放大系數(shù),
將式(3)代入式(2)可得:
式中:Ts、Ti、Td分別為采樣周期、積分常數(shù)和微分常數(shù)。
輸入輸出變量均采用三角形隸屬度函數(shù)曲線,模糊論域?yàn)椋郏?,6],模糊子集為{負(fù)大,負(fù)中,負(fù)小,零,正小,正中,正大},對(duì)應(yīng)表示為{NB,NM,NS,O,PS,PM,PB}。料位偏差e的基本論域?yàn)椋郏?,1],對(duì)應(yīng)的量化因子ke=0.6;料位偏差變化ec的基本論域?yàn)椋郏?.1,0.1],對(duì)應(yīng)量化因子 kc=1.2;輸出變量 Δkp、Δki、Δkd 的基本論域?yàn)椋郏?.5,0.5],對(duì)應(yīng)的比例因子 k=0.0833。
根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況及操作經(jīng)驗(yàn),參數(shù)Δkp、Δki、Δkd的整定原則考慮如下因素[5,6]:
(1)當(dāng)設(shè)定與實(shí)際值的偏差e較大時(shí),PID控制參數(shù)中ΔKp取值大、ΔKd取值小,可以更好的跟蹤設(shè)定;同時(shí)為了減少系統(tǒng)的超調(diào),通常取ΔKi=0。
(2)當(dāng)偏差e和偏差變化ec處于中等大小時(shí),ΔKp取值小,ΔKi取值適當(dāng),系統(tǒng)輸出超調(diào)減少,ΔKd取值適中,以提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度。
(3)當(dāng)偏差e較小時(shí),ΔKp和ΔKi取值大,系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)性能良好,還避免系統(tǒng)在設(shè)定值附近上下振蕩。另外,偏差變化ec較小時(shí),ΔKd取值大;當(dāng)ec較大時(shí),ΔKd取值小。
模糊規(guī)則如表1(僅列出Δkp)所示。
表1 模糊控制規(guī)則表
對(duì)于表中的49條控制規(guī)則,分別求出49個(gè)Fuzzy控制量,采用加權(quán)平均法進(jìn)行解模糊運(yùn)算。
為了驗(yàn)證所建立的Fuzzy-PID控制器是否跟隨料位設(shè)定值、實(shí)時(shí)響應(yīng)調(diào)節(jié)的性能,通過MATLAB進(jìn)行仿真,仿真設(shè)定值為1.0,仿真結(jié)果如圖3所示??煽闯?與常規(guī)PID控制相比,自適應(yīng)模糊PID控制器能更有效的跟蹤料位設(shè)定值,系統(tǒng)的超調(diào)及輸出振蕩小,過渡時(shí)間快,系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能較好。
將上述算法應(yīng)用于礦山裝礦系統(tǒng),經(jīng)過運(yùn)行檢驗(yàn),每節(jié)礦車的裝礦時(shí)間縮短為1 min/節(jié),裝車效率大大提高,裝車效果如圖4所示。
本文針對(duì)礦車裝車過程時(shí)變、非線性、精確模型難建立等特點(diǎn),采用自適應(yīng)Fuzzy-PID控制方法組成料位控制系統(tǒng),通過MATLAB仿真及現(xiàn)場實(shí)際應(yīng)用運(yùn)行,取得了明顯優(yōu)于傳統(tǒng)PID控制的控制效果,達(dá)到了連續(xù)自動(dòng)裝車的目的,提高了裝車效率,實(shí)踐證明了該控制方法的正確性。
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