嵇轉(zhuǎn)平
(中國石化建筑設(shè)計技術(shù)中心站,河南 洛陽 471003)
某石化原油罐區(qū)工程由4座10萬m3原油儲罐和兩座5萬m3原油儲罐及附屬配套設(shè)施組成。擬建場址位于丘前坡洪積扇裙谷地,地形地貌變化十分復(fù)雜。原地形北高南低,場地由東向南有一條沖溝,經(jīng)人工回填形成了3個泥塘,場地內(nèi)還發(fā)現(xiàn)地下有防空洞。當整平場地達到設(shè)計標高時,形成半開挖、半回填的不均勻地基。為了提高填方區(qū)地基的強度和抗不均勻變形能力,設(shè)計采用高能級強夯方案對地基進行加固處理。強夯處理后,綜合檢測結(jié)果表明:采用8000 kN·m高能級強夯處理方案是可行的,處理效果顯著,地基承載力標準值fk≥250 kp,變形模量Eo≥20 MPa,而且節(jié)約了大量工程投資,施工竣工經(jīng)檢測合格后順利交付安裝單位施工。原油儲罐建成后經(jīng)充水滿載測試,環(huán)墻基礎(chǔ)沉降低于油罐地基基礎(chǔ)施工及驗收規(guī)范規(guī)定值。
挖方區(qū)開挖土層主要為粉質(zhì)黏土,最大厚度約10 m,其次為碎石土和石英巖,兩者的最大厚度均不超過2.5 m。
填方區(qū)場平標高達到41.0 m后,地基土自上而下依次為:
(1)素填土層:①褐黃色、松散、主要由粉質(zhì)黏土組成,厚度0~10 m。
(2)素填土層:①-1、灰褐色、松散、由石英巖碎石及粉質(zhì)黏土組成,含少量磚塊,為近期回填,主要分布在場地西側(cè)U型溝谷內(nèi),厚度1.0~1.5 m。
(3)含礫粉質(zhì)黏土、褐黃色、稍濕、巖芯呈短柱狀,1~3 cm石英礫石含量 15%~20%,一般呈強風(fēng)化,該層在場地局部分布,多呈夾層出現(xiàn),厚度0.5~1.5 m,fk=240 kPa。
(4)粉質(zhì)黏土:黃褐色、稍濕、可塑~埂塑,巖芯呈短柱狀,可見鐵錳質(zhì)結(jié)核及浸染,大面積分布,層厚1.8~5.0 m,fk=250 kPa。
(5)碎石土:黃褐色、中密,1~5 cm石英碎石含量60%~70%,一般中等風(fēng)化,次棱角狀,其孔隙由粉質(zhì)黏土充填,大面積分布,fk=360 kPa。
(6)砂礫石混土:黃褐色、松散、2~5 cm砂礫含量60%~70%,次棱角狀~次圓狀,分布在西南部沖溝河床邊緣,層厚2.5~5.5 m,fk=360 kPa。
場地原始地貌的西南部沖溝河床邊有緣有地下水出露,其埋深3.5 m。場地地質(zhì)剖面見圖1。
本工程主要是針對素填土層①(褐黃色、松散、主要由粉質(zhì)黏土組成,厚度0~10 m)和素填土層①-1(褐色、松散、由石英巖碎石及粉質(zhì)黏土組成,含少量磚塊,為近期回填,主要分布在場地西側(cè)U型溝谷內(nèi),厚度1.0~1.5 m)進行加固處理。
根據(jù)本工程的具體情況,設(shè)計人員認為復(fù)合地基或樁基方案雖然工程應(yīng)用普遍,技術(shù)成熟可靠,但本場地回填土中混有大塊建筑垃圾和爆破后回填的大塊巖石,且地下巖脈走向難以確定,預(yù)計成樁有一定困難,施工難度大,造價高,施工周期長,不適宜本場地地基處理。目前,高能級強夯方案在一些工程中取得成功效果,本庫區(qū)場地絕大部分區(qū)域填土的厚度和設(shè)計處理深度均在強夯有效處理范圍之內(nèi)。對局部回填土厚度超過10 m的區(qū)域可分兩層進行強夯。本方案施工周期短,工程造價低,適宜本場地地基處理。
圖1 典型地質(zhì)剖面圖
根據(jù)場區(qū)內(nèi)回填土厚度,絕大部分填土區(qū)標高達到41 m時進行強夯,無須分層。場地西南部回填土超過10 m的區(qū)域,除了回填土以外,原狀土地基承載力不能滿足設(shè)計要求,設(shè)計分兩層進行強夯,第一層起夯面標高為33.0 m,第二層起夯面標高與場地其他區(qū)域相同,為41.0 m。
本層采用3500 kN·m能級強夯,共分四遍進行施工,其中三遍為3500 kN·m能級點夯,一遍為1500 kN·m滿夯。點夯以最后兩擊的平均夯沉量小于5 cm作為宏觀控制依據(jù)。最后一遍滿夯2擊。
點夯間距為3.5 m×3.5 m。第一遍點夯的布置形式為7.0 m×7.0 m正方形,第二遍在第一遍相鄰的4個夯點間插點,第三遍在第一遍相鄰的兩個夯點間插點。滿夯的夯印彼此搭結(jié)1/3。
本層大面積采用8000 kN·m能級強夯,共分四遍進行施工,其中第一、第二遍主夯點的能級為8000 kN·m,第三遍輔助夯點的能級3000 kN·m,第四遍滿夯能級為1500 kN·m。第一、二遍夯點以最后兩擊的平均夯沉量小于8 cm作為宏觀控制依據(jù),第三遍輔助夯點以最后兩擊的平均夯沉量小于5 cm作為宏觀控制依據(jù),第四遍滿夯2擊。
點夯間距為4.5 m×4.5 m,第一遍點夯的布置形式為9.0 m×9.0 m正方形,第二遍在第一遍相鄰4個夯點中間插點,第三遍在第一遍相鄰的兩個夯點中間插點。滿夯的夯印彼此搭結(jié)1/3。
對沖溝的處理措施:首先清除沖溝內(nèi)的植被、垃圾及表層耕植土,然后分層回填,并借助土方運輸和推土機等施工機械碾壓,每層厚度不大于0.7 m,回填標高達到大面積填土標高。
對泥塘的處理措施:首先對原始泥塘的范圍進行了勘察,確定泥塘實際邊界,然后進行排水和清淤,進行了排水清淤后,最后分層回填,并借助土方運輸和推土機等施工機械碾壓,每層厚度不大于0.7 m,回填標高達到大面積填土標高。
對防空洞的處理措施:首先用挖掘機探明地下防空洞的走向并開挖,開挖排水通道排除洞內(nèi)積水,然后分層回填,并借助土方運輸和推土機等施工機械碾壓,每層厚度不大于0.7 m,回填標高達到大面積填土標高。
從單點夯試驗施工情況看,場地回填土含水量較高,回填土結(jié)構(gòu)松散,當連續(xù)夯擊到5~6擊時,發(fā)生因夯坑太深而起錘困難的問題,質(zhì)量工期都有可能受到影響,因此大面積施工時需要對原設(shè)計參數(shù)進行適當調(diào)整,即強夯施工遍數(shù)由四遍調(diào)整為六遍,每遍主夯點分兩次完成。夯擊數(shù)控制標準為:第一次強夯夯坑深度控制≥2.5 m且以不吸錘為準。第二次回填碎石土后,最后兩擊的平均沉降量小于8 cm。夯點間距及夯點布置形式不變。
大面積施工以試驗性施工確定的施工工藝為依據(jù),兩遍主夯點第一次施工以夯坑深度作為控制標準,當夯坑深度≥2.5 m時,進行粗骨料回坑,并整平場地,然后進行原夯點再強夯,直至以達設(shè)計控制標準。第二次強夯的夯沉量如果達不到控制標準,向夯坑內(nèi)繼續(xù)填加粗骨料并再次強夯,直至滿足設(shè)計要求。
本場地有一臺10萬m3原油儲罐布置在1/4面積出露基巖、3/4的面積為原狀土的區(qū)域,地基土水平方向和垂直方向差異性均很大,經(jīng)計算,不均勻沉降量超出規(guī)范規(guī)定值,不能滿足使用要求,因此對罐基基巖部分進行了松動爆破,挖除后重新回填并用土進行2000 kN·m能級進行滿夯處理,形成褥墊,以達到控制差異沉降的目的。
有一臺5萬m3原油儲罐布置在一半位于控方區(qū),一半位于填方區(qū)的區(qū)域,填方區(qū)回填土經(jīng)過8000 kN·m強夯處理達到了設(shè)計要求,而挖方區(qū)原狀土因含水量較高,處理后經(jīng)檢測,地基土的物理力學(xué)指標達不到設(shè)計要求,采用兩遍3000 kN·m能級主夯和一遍1500 kN·m能級滿夯重新進行了處理。處理過程中,主夯點同樣采取首先控制夯坑深度,其后回填級配碎石,再進行夯擊,控制最后兩擊沉降量不大于5 cm。
本層的檢測手段為標準貫入試驗和室內(nèi)土工試驗,共布置5個鉆孔,試驗深度5.3 m,在試驗深度范圍內(nèi),標貫擊數(shù)平均值介于10~12擊之間。根據(jù)原位和室內(nèi)土工試驗結(jié)果,本層強夯處理后,地基承載力標準值fk=250 KPa,壓縮模量Es≥15 MPa,滿足設(shè)計要求。
本層強夯區(qū)共布置載荷試驗9臺,布置標準貫入、取土試驗共23個孔,對罐基還增加了淺層物探檢測,完成7875個物理點。
強夯地基綜合檢測結(jié)果,見表1、表2和圖2。
表1 強夯地基載荷試驗結(jié)果匯總表
表2 強夯地基標準貫入試驗結(jié)果統(tǒng)計表
圖2 載荷試驗p-s曲線
根據(jù)檢測結(jié)果,認為強夯處理后地基承載力標準值fk>250 kPa,地基整體均勻,滿足設(shè)計要求。
新增原油罐區(qū)填土地基采用強夯法加固地基,按保守的計算方法統(tǒng)計,比擠密碎石樁復(fù)合地基加固方案節(jié)省投資約 850萬元,并大大縮短施工工期,經(jīng)濟和社會效益十分顯著。
(1)強夯地基綜合檢測表明,加固后的地基承載力標準值fk>250 kPa,滿足設(shè)計要求。
(2)根據(jù)靜載試驗結(jié)果推算,處于挖填方交界處的地基差異沉降最大,其值為2‰,滿足規(guī)范要求。
(3)罐體建成后經(jīng)充水試驗,環(huán)墻基礎(chǔ)沉降小于規(guī)范規(guī)定值,試水成功。
(4)對特殊區(qū)域如沖溝泥塘等應(yīng)進行特殊處理。
(5)對細顆粒土尤其是松散的回填土用強夯法處理時,當含水量較高時,應(yīng)及時調(diào)整施工參數(shù)或添加粗骨料等措施。
綜上所述,該工程地基采用強夯法進行加固處理是成功的,加固效果良好。