劉淑婕
(安陽九天精細(xì)化工有限公司,河南安陽 455133)
安陽九天公司現(xiàn)有1套KDON 4000/4000型空分設(shè)備,采用分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機(jī)制冷、上塔為規(guī)整填料的外壓縮流程,主要為氣化車間提供氧氣和甲胺車間氮?dú)馓峒兗叭镜牡獨(dú)獗Wo(hù)及密封。于2007年7月投入運(yùn)行?,F(xiàn)將空分設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的問題及解決措施作一簡要介紹。
2012年2月9日,因供電局供電故障,公司停電,造成空分設(shè)備停車。待來電后,準(zhǔn)備開車,打開外來儀表氣閥送儀表氣,發(fā)現(xiàn)外來儀表氣閥開關(guān)太沉,遂對儀表氣閥進(jìn)行了更換,更換DN50的截止閥。為了趕進(jìn)度,沒有對此閥進(jìn)行試漏,更換完畢后,11:00空分設(shè)備正常啟動,3月5日發(fā)現(xiàn)進(jìn)塔空氣量減少,上下塔壓力下降,阻力也下降,主冷液氧液位上漲緩慢,空壓機(jī)出口放空量增大,增壓冷卻后空氣露點(diǎn)由-90℃升至-60℃。原以為是空氣質(zhì)量差、分子篩再生效果不好所致,因此縮短分子篩吸附器的運(yùn)行時間,提高電加熱器出口溫度。調(diào)整后,工況無明顯變化。3月6日,進(jìn)塔氣量由18 000m3/h下降至16 000m3/h,進(jìn)塔阻力為38kPa,主換熱器熱端溫差大,冷損嚴(yán)重。
操作人員立即對所有管道、閥門進(jìn)行檢查。對膨脹機(jī)進(jìn)行了倒換,檢查增壓后冷卻器是否漏,經(jīng)檢查確認(rèn)不漏。對空壓機(jī)進(jìn)口空氣進(jìn)行分析,二氧化碳含量為462×10-6,分子篩后二氧化碳含量為零。經(jīng)多方查找,發(fā)現(xiàn)開車時所用的外來儀表空氣閥內(nèi)漏,壓力為0.6MPa的儀表空氣與凈化后的壓縮空氣匯合在一起,且那段時間由于生產(chǎn)需要經(jīng)常開兩臺儀表壓縮機(jī),儀表壓縮機(jī)配套的干燥器干燥能力為30m3/h,兩臺壓縮機(jī)的氣量為40m3/h,儀表空氣水含量較高,未經(jīng)過吸附的空氣直接進(jìn)入塔內(nèi),空氣中的水和二氧化碳被凍結(jié)在板翅式換熱器里,致使通道變窄,阻力增加。這就是造成系統(tǒng)異常的直接原因。
因生產(chǎn)任務(wù)緊張,空分設(shè)備無法停車加溫,遂關(guān)小液氮回流下塔閥V11,使主冷液氮側(cè)的液位升高一點(diǎn),以減小冷凝器的傳熱面積,從而使下塔壓力略有提高;同時將膨脹機(jī)加滿量生產(chǎn),以保證主冷液氧液位,產(chǎn)品氧、氮產(chǎn)量可達(dá)到要求,能夠維持正常生產(chǎn)。待后續(xù)系統(tǒng)停車檢修時,空分設(shè)備有機(jī)會停車進(jìn)行全面加溫。
2010年3月16日,活塞式冷水機(jī)組由于天氣漸暖,啟動2#和3#兩臺壓縮機(jī),造成吸氣低壓降至0.15MPa而跳車,啟動3#壓縮機(jī)時,吸氣低壓為0.2MPa。和電氣聯(lián)系,電氣人員采用吸氣低壓快速恢復(fù)法,將吸氣低壓調(diào)至0.7MPa,只讓冷水機(jī)組啟動2#壓縮機(jī)。2#壓縮機(jī)啟動時,吸氣低壓迅速下降至0.12MPa而跳車,無法恢復(fù),冷水機(jī)組無法啟動。15:30,出空冷塔溫度為16.2℃,進(jìn)分餾塔溫度為23℃,出分子篩溫度為22℃;16:50,分子篩切換,出空冷塔溫度為16.1℃,出分子篩溫度為33.6℃,進(jìn)分餾塔溫度為35℃。溫度升高,含濕量大,直接影響分子篩的吸附能力,易造成板翅式換熱器冰堵。
(1)2010年3月18日,和冷水機(jī)組廠家維修站聯(lián)系。13:30廠家來人,將冷水機(jī)組增加氟利昂5kg,啟動冷水機(jī)組,吸氣低壓沒有改變,還是0.24MPa,蒸發(fā)器換熱不好,水不能將氟利昂的冷量帶走。將冷凍水量加大,吸氣低壓沒有變化。廠家維修人員又將冷凍水量恢復(fù)為原來的水量。氟利昂少吸氣低壓低,冷凍水流量少。加大后,降溫也不明顯。氟利昂增加后吸氣低壓還是低,沒有明顯增加的現(xiàn)象。冷卻水溫度應(yīng)高于17℃,現(xiàn)在冷卻水溫為13℃。水溫低,冷水機(jī)組高壓低,吸氣低壓低,高壓和低壓都是和冷卻水溫度有關(guān)。進(jìn)冷水機(jī)組溫度11℃,出冷水機(jī)組溫度9℃,經(jīng)冷水機(jī)組后溫差應(yīng)為5℃,但實(shí)際溫差才2℃。廠家維修人員根據(jù)以上情況,懷疑冷水機(jī)組蒸發(fā)器結(jié)垢,白色晶體顆粒Ca2+、Mg2+粒子附著在蒸發(fā)器銅管的外表面上,使氟利昂和水換熱不完全,冷量帶不走,致使冷水機(jī)組機(jī)頭和膨脹閥結(jié)霜。廠家維修人員做的以上處理,只能使冷水機(jī)組短時間內(nèi)維持運(yùn)行,吸氣低壓的情況并沒有處理。廠家維修人員建議酸洗,將白色晶體清洗掉。在不停車的情況下,對冷凍水管副線改造,同時進(jìn)行酸洗。
(2)如果將冷水機(jī)組停掉不用,勢必造成空氣進(jìn)塔溫度的升高,為了不影響生產(chǎn),2010年3月20日,對冷水機(jī)組停運(yùn)測試。在白天溫度較高時,經(jīng)過40min的測試,數(shù)據(jù)如下:空冷塔出塔溫度為15℃,進(jìn)2#分子篩溫度為16.5℃,出分子篩溫度為16.4℃,增壓冷卻后溫度為38℃,進(jìn)分餾塔溫度為20℃。分子篩如果不切換的情況下,各點(diǎn)溫度不會有明顯的升高。經(jīng)過測試,所有各點(diǎn)的溫度基本能保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行,這就是說不停車、停冷水機(jī)組清洗,同時進(jìn)行冷凍水副線改造,可以使系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。當(dāng)然必須趕進(jìn)度,爭分奪秒。
(3)冷凍水停,增壓后冷卻器接臨時水源降溫
增壓后冷卻器用的是冷凍水,如果停冷水機(jī)組,增壓后冷卻器的水源將切斷。經(jīng)車間研究決定,在循環(huán)水總進(jìn)水管導(dǎo)淋接一臨時橡膠管至增壓后冷卻器的排污管上,增壓冷卻器進(jìn)水口關(guān)閉,回水全開,來降低增壓后的空氣溫度。冷凍水副線改造及冷卻器臨時接管見圖1、2。
圖1 冷凍水副線改造圖注:圖中閥門為新加閥門。
圖2 臨時接管示意
(4)改造后效果
冷凍水增加副線后運(yùn)行良好,由于循環(huán)水pH值偏高,致使蒸發(fā)器及管道結(jié)垢嚴(yán)重,在改造后的六月份,冷凍機(jī)組在不停車的情況下,將冷凍水走副線,對冷凍機(jī)組蒸發(fā)器及冷凝器進(jìn)行了酸洗,既安全,又保證了系統(tǒng)的長周期運(yùn)行。
2012年4月12日9:15,準(zhǔn)備為2#分子篩充壓時,分子篩的充壓閥V1209打不開,操作工及時將分子篩程序打手動操作,將2#分子篩的手動充壓閥打開充壓。聯(lián)系儀表維修工現(xiàn)場維修V1209閥。在維修過程中,儀表維修工將1#分子篩加溫進(jìn)口閥V1205的電源信號線不小心拽掉,此時1#分子篩正在加溫,致使1#分子篩加溫進(jìn)口閥V1205關(guān)閉,上塔壓力升至63.48kPa,分子篩的加溫氣量減少,電爐爐溫超高停止加溫。
分子篩的程控閥長期暴露在室外,在風(fēng)吹日曬的情況下,易造成電源線接觸不良及老化現(xiàn)象,儀表工在控制柜對信號線檢查時,由于1#分子篩的加溫進(jìn)口閥電源信號線接觸松動,將1#分子篩的加溫進(jìn)口閥V1205閥的電源信號線拽掉,致使V1205閥關(guān)閉,加溫氣中斷,造成上塔壓力超高,盡管操作工將上塔氮?dú)夥趴臻y打開泄壓,上塔壓力還是升至63.48kPa,造成主換熱器偏流,主冷液面大幅度下降,導(dǎo)致整個系統(tǒng)減量生產(chǎn),氧氮?dú)饧兌炔缓细瘛?/p>
儀表維修工將1#分子篩加溫進(jìn)口閥V1205的電源信號線接好,操作工對分子篩的程控閥進(jìn)行手動操作,恢復(fù)加溫氣量,將電爐投入運(yùn)行,緩慢將氮?dú)夥趴臻y關(guān)閉,控制上塔壓力,分析氧、氮?dú)饧兌?,將氧氮?dú)饬髁空{(diào)至正常,9:45時工況正常,氧氮?dú)饧兌染细瘛?/p>
由于操作工對突發(fā)事故的處理經(jīng)驗(yàn)不足,造成系統(tǒng)波動。如果出現(xiàn)以上現(xiàn)象時,將分子篩的降溫放空閥V1214打開,讓污氮?dú)鈴拇碎y排出,不至于出現(xiàn)分餾塔上塔超壓,造成系統(tǒng)減量生產(chǎn)的結(jié)果。
通過這幾起故障的處理,意識到在空分設(shè)備日常運(yùn)行中,任何參數(shù)微小的變化都可能存在大的隱患,絕不能掉以輕心。因筆者學(xué)識有限,不足之處望同行指教。