王洪利,陳志剛,朱志峰
(河北滄州大化集團(tuán)有限公司,河北滄州 061000)
河北滄州大化集團(tuán)公司尿素裝置是1973年從荷蘭斯太米卡邦公司引進(jìn)的日產(chǎn)1 620t,年產(chǎn)480kt的大型二氧化碳汽提法尿素生產(chǎn)裝置。原設(shè)計(jì)低壓系統(tǒng)的尾氣直接放空,1988年裝置技術(shù)改造時(shí),在低壓系統(tǒng)之后增加了常壓吸收系統(tǒng),其作用是吸收低壓系統(tǒng)和水解系統(tǒng)的尾氣,設(shè)計(jì)操作壓力為常壓。設(shè)備安裝運(yùn)行后,放空管線帶液嚴(yán)重,洗滌吸收效果不好,加之后來(lái)裝置擴(kuò)能改造,低壓和水解系統(tǒng)負(fù)荷增加,放空量較大,造成消耗較高。
為了改善常壓吸收系統(tǒng)的吸收效果,降低消耗,減少尾氣放空,提高裝置的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益,2011年尿素裝置進(jìn)行了技術(shù)改造,將原來(lái)的常壓吸收系統(tǒng)改造為低壓吸收系統(tǒng),較圓滿地解決了上述問(wèn)題。
公司尿素裝置的常壓吸收系統(tǒng)包括常壓吸收塔(303E)、常壓吸收塔冷卻器(304C)和常壓吸收給料泵(705J)。由氨水槽(701F)來(lái)的稀氨水,經(jīng)705J送至303E頂部,過(guò)填料段,吸收低壓和水解系統(tǒng)來(lái)的氣相;吸收液由303E底部流出,經(jīng)304C冷卻后回氨水槽;尾氣由303E頂部放空管去放空筒放空。其流程如圖1所示。
圖1 常壓吸收系統(tǒng)流程圖
303E設(shè)計(jì)操作壓力為常壓,直徑1 000mm,高5 985mm;內(nèi)裝1.8m高的亂堆鮑爾環(huán)填料;系統(tǒng)設(shè)計(jì)洗滌量為20m3/h。運(yùn)行時(shí)洗滌量加至設(shè)計(jì)值后,放空管帶液嚴(yán)重,實(shí)際運(yùn)行洗滌量只有15m3/h,并且洗滌效果不好。
隨著近幾年裝置的擴(kuò)能改造,尿素生產(chǎn)負(fù)荷較原設(shè)計(jì)有所上升,低壓和水解系統(tǒng)的負(fù)荷也相應(yīng)增加,系統(tǒng)氨耗較高。
改造前常壓吸收系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)如表1。
表1 改造前后吸收系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)(負(fù)荷100%)
由表1可看出,常壓吸收塔進(jìn)出塔液濃度變化不大,NH3的吸收量為0.666t/h,放空筒尾氣中NH3含量較高,NH3損失較大,對(duì)系統(tǒng)氨耗有較大影響。
經(jīng)認(rèn)真分析,以及通過(guò)對(duì)設(shè)備的檢測(cè),確定為常壓吸收塔自身能力不足,無(wú)法充分吸收低壓系統(tǒng)的尾氣,而且也不能加壓吸收。為了解決這些問(wèn)題,設(shè)備應(yīng)予以整體更換。
目前,吸收塔主要有兩種,一種是板式塔;一種是填料塔。板式塔氣體流通量大,阻力小,操作彈性大,但霧沫夾帶嚴(yán)重。填料塔吸收效果優(yōu)于板式塔,但操作彈性較小,阻力大。如果將板式塔和填料塔結(jié)合使用,就能克服各自的缺點(diǎn),發(fā)揮更強(qiáng)的吸收能力。
(1)根據(jù)新的工藝條件設(shè)計(jì)制作新塔,將板式塔和填料塔結(jié)合,提高吸收效果。經(jīng)研究論證,并通過(guò)和河北工業(yè)大學(xué)化學(xué)工程研究所技術(shù)交流和洽談,決定由該所設(shè)計(jì)制作新塔。新塔結(jié)構(gòu),下部為5層塔板、上部為整裝填料,設(shè)計(jì)洗滌量為30m3/h,處理氣量2 000m3/h。
(2)利用裝置框架上原有的開(kāi)孔和基礎(chǔ)安裝設(shè)備,減少施工量。尿素框架上原有一閑置設(shè)備,其樓板開(kāi)孔和安裝基礎(chǔ)都可利用,施工時(shí)設(shè)備吊裝就位即可。
(3)充分利用原有設(shè)備和管道。經(jīng)測(cè)算,原常壓吸收塔冷卻器、常壓吸收給料泵和部分管線都能滿足改造后的要求,可以繼續(xù)使用,只需補(bǔ)配部分管線。
(4)利用原有工藝指標(biāo)控制改造后設(shè)備。由于改造的部分是低壓系統(tǒng)的尾氣吸收,對(duì)前系統(tǒng)的影響越小越好。我們就利用低壓系統(tǒng)的控制指標(biāo)(壓力),來(lái)控制改造后吸收系統(tǒng)的壓力。即保持原低壓系統(tǒng)控制指標(biāo)不變,最大限度地避免改造對(duì)主系統(tǒng)的影響。
(5)吸收后物料的處理。吸收后的物料回氨水槽,經(jīng)水解系統(tǒng)回收、提濃后回主系統(tǒng)。由于水解裝置之前進(jìn)行過(guò)擴(kuò)能改造,本項(xiàng)目實(shí)施后多吸收的物料能夠得到有效處理。
圖2 改造后吸收系統(tǒng)流程圖
項(xiàng)目實(shí)施后,裝置運(yùn)行正常,吸收效果明顯提高,相關(guān)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。吸收液可大幅增加,進(jìn)出塔液濃度變化較大,放空筒尾氣氨含量明顯降低,從根本上解決了原設(shè)計(jì)存在的問(wèn)題。
經(jīng)考核,改造后的吸收系統(tǒng)氨吸收量為0.981t/h(改造前氨吸收量為0.666t/h)??紤]裝置全年連續(xù)運(yùn)行,設(shè)備效率下降,以及低負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)吸收塔進(jìn)氣量減少等多方面因素的影響,確定該項(xiàng)目全年運(yùn)行系數(shù)為0.65,則全年吸收氨(0.981-0.666)t/h×8 000h/a×0.65=1 620t。
以年產(chǎn)540 000t尿素計(jì)算,則噸尿氨耗降低1 620/540 000×1 000=3kg。
液氨以2 035元/t計(jì),預(yù)計(jì)年可節(jié)約費(fèi)用1 620×2 035=329.67萬(wàn)元。
項(xiàng)目總投資為49.65萬(wàn)元,則回收周期為49.65/329.67=0.15(a)。
而且,項(xiàng)目投用后,放空筒每年少放空氨1 620t(即吸收量),環(huán)保效益突出。