DMG DMC635V加工中心,數(shù)控系統(tǒng)為西門(mén)子SINUMERIK 840D POWER LINE,在自動(dòng)運(yùn)行過(guò)程中,突然停止運(yùn)行而轉(zhuǎn)到急停狀態(tài),屏幕顯示如下報(bào)警信息:
27001 Axis SP1 error in a monitoring channel,code 3…44,value:NCK-296573690,drive-296 573509;
300911 Axis SP1 drive 6 error in one monitoring channel;
27023 Axis SP1 stop B triggered;
27024 Axis SP1 stop B triggered;
300508 Axis SP1 drive 6 zero mark monitoring of motor measuring system;
21612 Channel 1 axis S1/SP1 VDI signal“server enable”reset during motion;
25201 Axis SP1 drive fault。
其中25201報(bào)警是由于其他故障信號(hào)觸發(fā)而產(chǎn)生的,可以暫時(shí)不處理。
21612通道一軸SP1正在運(yùn)動(dòng)時(shí),VDI信號(hào)“伺服使能”被復(fù)位,主軸如果正在高速旋轉(zhuǎn),一般突然停機(jī)都會(huì)導(dǎo)致各模塊掉電的時(shí)間差,CPU(NCK-PLC)單元沒(méi)有停止的情況下,伺服驅(qū)動(dòng)模塊連接電機(jī)的功率模塊先失電,而伺服驅(qū)動(dòng)模塊連接CPU的控制模塊仍正常工作,該情況會(huì)導(dǎo)致CPU發(fā)出使能復(fù)位信號(hào)(VDI信號(hào)),而這時(shí)由于慣性主軸仍高速旋轉(zhuǎn),所以往往21612不會(huì)是硬件損壞所致的嚴(yán)重報(bào)警,而是極短暫的電源缺失故障,重啟后一般能消失,因此該報(bào)警號(hào)也可暫不處理。
報(bào)警號(hào)27001顯示驅(qū)動(dòng)軸實(shí)際位置信號(hào)值和通道位置監(jiān)控值之間存在的差異(MD1305~MD1363)超出監(jiān)控公差值的范圍(MD36905~MD36963)。對(duì)于這種報(bào)警,只要設(shè)定的機(jī)床數(shù)據(jù)未改動(dòng),啟動(dòng)復(fù)位仍無(wú)法解決就該考慮是否為硬件損壞。但是,這個(gè)報(bào)警號(hào)涉及的硬件較多,幾乎涵蓋整個(gè)控制回路,因此可以同時(shí)結(jié)合其他的報(bào)警號(hào)來(lái)分析處理。
報(bào)警號(hào)27001出現(xiàn)后重啟系統(tǒng),如果隨即出現(xiàn)27023、27024報(bào)警即可斷定存在硬件故障。伺服系統(tǒng)控制下的電機(jī)處于靜止?fàn)顟B(tài)時(shí),看上去是一動(dòng)不動(dòng)的,然而實(shí)際上是不斷運(yùn)動(dòng)著的。
原理如下:伺服系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)的動(dòng)力電流流過(guò)電動(dòng)機(jī)繞組而形成一個(gè)力矩,這個(gè)力矩使電動(dòng)機(jī)有一個(gè)旋轉(zhuǎn)的趨勢(shì)并產(chǎn)生一個(gè)微小的動(dòng)作,此時(shí)位置反饋系統(tǒng)檢測(cè)到這個(gè)動(dòng)作,經(jīng)過(guò)系統(tǒng)運(yùn)算后發(fā)出一個(gè)反向的動(dòng)作信號(hào)以補(bǔ)償這個(gè)微動(dòng)過(guò)程,這樣就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)與先前相反的運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)。微動(dòng)著的電動(dòng)機(jī)要保持系統(tǒng)要求的靜止?fàn)顟B(tài),系統(tǒng)設(shè)計(jì)師要為這個(gè)微動(dòng)設(shè)定一個(gè)范圍,也就是27023、27024報(bào)警號(hào)得以觸發(fā)的“安全靜止公差”,一旦超差,即觸發(fā)報(bào)警。
報(bào)警號(hào)300508是監(jiān)控軸的零標(biāo)志監(jiān)控信號(hào),一般是反饋信號(hào)弱、反饋回路受到電磁干擾、反饋回路硬件損壞等原因。如重啟后報(bào)警消除,那么多數(shù)是電磁干擾所致,后續(xù)要仔細(xì)檢查周?chē)秒姯h(huán)境,或加裝隔離穩(wěn)壓電源(有源穩(wěn)壓)來(lái)解決。
如重啟后報(bào)警消除不掉,那么多數(shù)是硬件原因,首先檢查編碼器光柵尺連接電纜是否老化或虛接,可以更換正品電纜(較便宜),如果有接近開(kāi)關(guān)、BERO之類(lèi)的檢測(cè)元件,最好先試著調(diào)近檢測(cè)間距,如果這些都已經(jīng)確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題,那么,只剩下兩種可能:(1)611D驅(qū)動(dòng)控制板損壞;(2)編碼器或光柵尺等檢測(cè)器件損壞了。611D驅(qū)動(dòng)控制板可以通過(guò)交換法與其他軸交換,如果報(bào)警號(hào)跟著控制板走,那么購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)型號(hào)控制板換上即可。如果報(bào)警信號(hào)仍然停留在原軸上,那么該換的就是反饋器件(編碼器或光柵尺等)了。
·使用西門(mén)子原裝的編碼器電纜(有更高的屏蔽等級(jí))。
·檢測(cè)編碼器、編碼器電纜和屏蔽連接是否接觸不良或電纜是否斷開(kāi)。
·檢測(cè)控制模塊(屏蔽連接)前板上面的螺釘。
·若使用齒輪編碼器,檢查齒輪和編碼器的間距。
·更換編碼器、編碼器電纜或控制模塊。
·檢查直流母線的金屬涂層。
·在使用BERO時(shí),被監(jiān)控的不是BERO信號(hào)而是零標(biāo)記。
檢查控制模塊(屏蔽連接)前板上面的螺釘,是為了確保屏蔽接觸良好,保證屏蔽效果。檢查直流母線的金屬涂層,是為了保證直流母線接觸良好,使模塊供電穩(wěn)定,不至于產(chǎn)生干擾或工作不穩(wěn)定。
在使用BERO時(shí)被監(jiān)控的不是BERO信號(hào)而是零標(biāo)記。BERO信號(hào)就是零標(biāo)志信號(hào),檢查一下電氣圖紙,驅(qū)動(dòng)模塊的BERO端子是不是連接一個(gè)開(kāi)關(guān),這個(gè)開(kāi)關(guān)應(yīng)該是軸的零位開(kāi)關(guān)。
某臺(tái)磨床有一段時(shí)間經(jīng)常出現(xiàn)21612報(bào)警,磨削中砂輪自動(dòng)停止,消除報(bào)警后再啟動(dòng)又正常。查找21612之前的報(bào)警為700113:砂輪轉(zhuǎn)速報(bào)警。用數(shù)字轉(zhuǎn)速表檢測(cè),發(fā)現(xiàn)報(bào)警前瞬間檢測(cè)出來(lái)的砂輪轉(zhuǎn)速比程序中數(shù)值高出150r/m以上,因此可以判斷NC認(rèn)為砂輪超速而停止砂輪軸。檢查原因?yàn)樯拜啿黄胶饬窟^(guò)大,重新調(diào)整后故障消除。
二軸數(shù)控鉆銑床,Z2軸在加工中頻繁出現(xiàn)25050 Z2軸輪廓監(jiān)控,21612通道2 Z2軸伺服使能運(yùn)動(dòng)過(guò)程中被復(fù)位報(bào)警,機(jī)床停止加工。
分析處理:手動(dòng)狀態(tài)下操作,發(fā)現(xiàn)Z2軸向正方向移動(dòng)一定距離,都會(huì)出現(xiàn)報(bào)警。報(bào)警后查看Z2軸接口信號(hào)伺服使能(DB31-48,DBX21)復(fù)位為0,Z軸伺服驅(qū)動(dòng)模塊X34報(bào)警燈亮。
因?yàn)閆1與Z2軸伺服系統(tǒng)采用相同的電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)模塊,所以對(duì)Z1軸與Z2軸進(jìn)行觀察并比較。發(fā)現(xiàn)Z2軸電機(jī)實(shí)時(shí)電流參數(shù)MD1708在啟動(dòng)后,馬上從百分之十幾變成40%以上,之后機(jī)床出現(xiàn)報(bào)警。而Z1軸則未出現(xiàn)該情況。打開(kāi)Z2軸罩殼,發(fā)現(xiàn)Z2軸塞鐵未固定,造成Z2軸在往正方向移動(dòng)時(shí),塞鐵越卡越緊,以致Z2電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中抗力過(guò)大,電機(jī)電流超過(guò)報(bào)警值,并復(fù)位Z2軸伺服驅(qū)動(dòng)的伺服使能,機(jī)床停機(jī)。拆下?lián)p壞的塞鐵,修復(fù)并重新安裝,報(bào)警消失,故障排除。
二軸數(shù)控鉆銑床,Z2軸在加工中頻繁出現(xiàn)21612通道2 Z2軸伺服使能運(yùn)動(dòng)過(guò)程中被復(fù)位,25050 Z2軸輪廓監(jiān)控報(bào)警,機(jī)床停止加工。復(fù)位后機(jī)床仍能正常加工,但過(guò)一段時(shí)間后同樣報(bào)警再次出現(xiàn)。
分析處理:報(bào)警后查看Z2 軸接口信號(hào)伺服使能(DB31-48,DBX21)復(fù)位為0,Z軸伺服驅(qū)動(dòng)模塊X34報(bào)警燈亮。因?yàn)閆1與Z2軸伺服系統(tǒng)采用相同的電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)模塊,所以在加工過(guò)程中對(duì)Z1軸與Z2軸進(jìn)行觀察并比較。Z2軸與Z1軸相比有異常的聲響從滾珠絲杠兩端安裝軸承處傳出,而且用手觸摸Z2軸電機(jī)溫度也較高,查看Z2軸電機(jī)實(shí)時(shí)電流參數(shù)MD1708,明顯高出Z1軸,故懷疑Z2軸軸承損壞導(dǎo)致Z2電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中抗力過(guò)大,電機(jī)電流超過(guò)報(bào)警值。將電機(jī)與滾珠絲杠脫離,空轉(zhuǎn)一段時(shí)間,電機(jī)電流、溫度正常,排除了伺服驅(qū)動(dòng)和電機(jī)的問(wèn)題。拆開(kāi)Z2軸滾珠絲杠兩端的軸承,發(fā)現(xiàn)軸承已損壞,確定故障原因是軸承損壞造成電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)負(fù)載加大,電流激增,超出數(shù)控系統(tǒng)設(shè)定的電機(jī)極限值。因此數(shù)控系統(tǒng)出現(xiàn)21612、25050報(bào)警并復(fù)位Z2軸伺服驅(qū)動(dòng)的伺服使能,機(jī)床停機(jī)。該機(jī)床使用Z軸安裝的軸承是平面推力球軸承,一端三個(gè),安裝人員在安裝時(shí)未針對(duì)其受力方向確定每個(gè)軸承的安裝方向,致使軸承受力不當(dāng),過(guò)早損壞。更換損壞的軸承后,重新操作機(jī)床,報(bào)警消失,故障排除。
5m立車(chē)的Z2軸在加工中頻繁出現(xiàn)21612 通道2 Z2軸伺服使能位移時(shí)被復(fù)位,300501 Z2驅(qū)動(dòng)超出最大電流監(jiān)控限制報(bào)警,機(jī)床停止加工,最后甚至出現(xiàn)開(kāi)機(jī)即出現(xiàn)25201 Z2的伺服故障,機(jī)床無(wú)法正常工作。
分析處理:報(bào)警后查看Z2 軸接口信號(hào)伺服使能(DB31-48,DBX21)復(fù)位為0,Z軸伺服驅(qū)動(dòng)模塊X34報(bào)警燈亮。因?yàn)閆1與Z2軸伺服系統(tǒng)采用相同的電機(jī)和伺服驅(qū)動(dòng)模塊,一般情況下,排除故障時(shí)遵循從簡(jiǎn)單到復(fù)雜、從機(jī)械到電氣的原則,先更換了Z1和Z2的伺服驅(qū)動(dòng)的控制模塊,但故障依舊??紤]到雖Z軸采用雙驅(qū)動(dòng)模塊,但在模塊內(nèi)部Z1、Z2的功率模塊是各自獨(dú)立的。拆下Z軸伺服驅(qū)動(dòng)模塊,拆開(kāi)外殼,發(fā)現(xiàn)Z2軸的功率模塊驅(qū)動(dòng)板上有燒焦痕跡,而Z1軸則沒(méi)有。由于此Z軸伺服驅(qū)動(dòng)功率模塊已過(guò)質(zhì)保期,整個(gè)更換后,報(bào)警消失,故障排除。
二軸數(shù)控鉆銑床的Z2軸在加工中頻繁出現(xiàn)21612通道2 Z2軸伺服使能位移時(shí)被復(fù)位,300501 Z2驅(qū)動(dòng)超出最大電流監(jiān)控限制報(bào)警,機(jī)床停止加工,最后甚至出現(xiàn)開(kāi)機(jī)即出現(xiàn)25201 Z2的伺服故障,機(jī)床無(wú)法正常工作。
分析處理:報(bào)警后查看Z2 軸接口信號(hào)伺服使能(DB31-48,DBX21)復(fù)位為0,Z軸伺服驅(qū)動(dòng)模塊X34報(bào)警燈亮。該情況與5m立車(chē)的故障情況一樣,排障方法同上,最終也發(fā)現(xiàn)Z2軸的功率模塊損壞??紤]之前拆下的5m立車(chē)上的Z軸伺服驅(qū)動(dòng)的功率模塊與二軸數(shù)控鉆銑床Z軸伺服驅(qū)動(dòng)的功率模塊為同一型號(hào),而且都是雙驅(qū)動(dòng)的一塊功率模塊損壞,其他完好,進(jìn)行拼拆后,組合成一個(gè)完好的伺服雙驅(qū)動(dòng)功率模塊。然后安裝,重新啟動(dòng)機(jī)床,報(bào)警消失,操作機(jī)床,故障不再出現(xiàn)。
840D數(shù)控龍門(mén)銑床的21612軸1/sp移動(dòng)時(shí)伺服使能被復(fù)位報(bào)警。經(jīng)檢查,電機(jī)一切正常,但無(wú)法進(jìn)行主軸定位,懷疑為主軸外置編碼器有問(wèn)題,在PLC狀態(tài)里輸入DB80.DBX4.0由1改為0,不使用第二編碼器,機(jī)床一切正常。因此斷定第二編碼器或連接數(shù)據(jù)線有問(wèn)題,更換新的第二編碼器后,機(jī)床能準(zhǔn)確定位,且沒(méi)有任何報(bào)警,斷定為第二編碼器損壞。
(全文完)