楊宇堯 中國石油新疆油田分公司風城油田作業(yè)區(qū)
夏子街油田前期鉆井設(shè)計為采油井,現(xiàn)已轉(zhuǎn)化為采氣井,由于不同性質(zhì)的2種采出物對井口結(jié)構(gòu)、井身結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)管柱結(jié)構(gòu)及地面流程要求不同,導致部分油轉(zhuǎn)氣井已不能滿足生產(chǎn)及安全需求。主要有6個方面的問題:①現(xiàn)有采油樹不能滿足采氣井生產(chǎn)要求;②沒有使用標準的套管頭,采取環(huán)形鋼板焊接方式加套管升高短節(jié)連接底法蘭的方式,無法監(jiān)測套間壓力,所有油轉(zhuǎn)氣井未做氣密封實驗,存在安全隱患;③水泥返高未按氣井要求設(shè)計,22口井固井質(zhì)量不合格,存在竄氣風險;④直接進低壓集油系統(tǒng),地面工藝流程及井口工藝不完善,一旦井下氣嘴失效,井口壓力上升沖擊低壓集油系統(tǒng),有可能造成集油系統(tǒng)低壓部分(分離器等)設(shè)備設(shè)施超壓,發(fā)生事故;⑤11口井生產(chǎn)管柱中設(shè)計有節(jié)流氣嘴,井下管鞋是喇叭口+防掉器,當氣嘴失封后打撈不成功,將形成小直徑通道,管壁上的砂、蠟等雜物掉在氣嘴上也會堵塞通道;⑥產(chǎn)層壓力系數(shù)低,必須進行多途徑產(chǎn)層保護。
油轉(zhuǎn)氣井存在的問題不是單一獨立的,而是相互關(guān)聯(lián)影響的,必須綜合考慮進行處理。關(guān)鍵的問題是將環(huán)鋼焊接的套管升高短節(jié)連接采油樹方式更換為正規(guī)采氣套管頭,安裝采氣樹,保證本質(zhì)安全,消除安全隱患。
(1)表套與油套之間的有效固井。在二次固井前必須充分了解原井固井水泥的膠結(jié)情況。鑒于聲幅測井影響因素較多,且只能反映第一界面的固井質(zhì)量情況,使用變密度測試更有助于對二次固井工作的指導。依據(jù)固井質(zhì)量不同,有針對性地進行二次固井層段選擇,主要有以下幾種情況:①全井固井水泥膠結(jié)差時,視情況在油層頂界以上20m下可取式橋塞封閉油層,采取上、下井段各射孔1m(8孔/m)作為固井段;②部分膠結(jié)差,上下均有水泥環(huán)井段,避開連續(xù)水泥環(huán),選取連續(xù)100m或以上無膠結(jié)井段上、下射孔作為固井段;③下部固井質(zhì)量好、上部差時,避開下部井段,選上部無膠結(jié)井段上、下射孔作為固井段;④靠近油層段固井差,上部好時,在油層段避開水泥環(huán)選點射孔,下封隔器正反循環(huán)試擠,觀察射孔位置與油層的連通情況,如無連通,下插管橋塞擠封,如連通,考慮油層段墊合適密度壓井液,在油層段上部再選點射孔,形成兩孔連通,循環(huán)擠水泥固井。
(2)固井防止套管下沉。二次固井主要目的是防止油氣竄通,同時也為了避免換套管頭時管柱下沉。經(jīng)研究表明,水泥石強度為56kPa時,10m長的水泥環(huán)能支承94m長的177.8mm套管。按N80鋼級、壁厚9.17mm,查線重為38.68kg/m,則每米水泥環(huán)支撐重量為0.365t(夏子街油井水泥返高在196~1312m),按此計算,要求固井水泥膠結(jié)長度達到13.3~93m之間,考慮井內(nèi)液體浮力的影響,該長度會更短。室內(nèi)試驗表明,G級油井水泥以水灰比為0.5及0.55配漿,48h內(nèi)在不同加砂量下抗壓強度發(fā)生變化,在溫度100℃(夏子街油井溫度低于100℃)時,原漿強度接近30MPa(遠大于56kPa),更進一步說明膠結(jié)長度更短。
(3)表套與油套之間的安全泄壓。二次固井后變密度測井顯示固井質(zhì)量合格,保證了切割表層套管時油層套管不下沉,必須釋放掉套間氣后才能切割換井口。釋放套間氣需要帶壓開孔,如果能夠準確預測套間氣體壓力不超過6MPa,則可以運用帶壓開孔作業(yè)工具進行施工,如無法預測壓力,則采取鋼鋸條濕式作業(yè)法人工在套管接箍下方與套管本體之間鋸出一條縫的方法較安全。按所更換的套管頭安裝要求切割表層套管,裝入標準套管頭后可實現(xiàn)表層套管與油層套管環(huán)空壓力監(jiān)測及壓力釋放,解決了套間氣聚集蹩壓帶來的安全隱患。按采氣井井口標準化管理規(guī)定安裝符合要求的采氣樹,使之具備采氣及應(yīng)急處理要求。
(4)改變井下管柱結(jié)構(gòu)。采用篩管尾帶絲堵結(jié)構(gòu),其中篩管位于油層段,絲堵位于油層底部,篩管的分布可根據(jù)需求調(diào)整。這種結(jié)構(gòu)有以下優(yōu)點:①當油嘴失封后,可以掉入管柱底部,不影響油氣通道,可以重新再下氣嘴,不用再進行打撈、修井作業(yè);②氣嘴堵塞后,可以正打壓將其推入管柱底部,露出壓井、生產(chǎn)通道;③需要測試時,可將氣嘴提出,不影響在油層中部測壓;④防止了井下落物。
(5)完善氣井控制流程。低壓輸油系統(tǒng)的流程改造進高壓輸氣系統(tǒng)流程,增加單井氣表,如沒有緊急切斷閥,則增加緊急切斷閥、管道安全閥及放空點火池。
(6)低壓氣井恢復技術(shù)。夏子街油區(qū)油轉(zhuǎn)氣井地層壓力系數(shù)在0.25~0.9之間,壓力系數(shù)低,在治理過程中要實現(xiàn)不噴不漏,滿足井控要求,同時要保護產(chǎn)層。為實現(xiàn)這兩個目的,選擇使用低密度無固相修井液、低密度束縛水、暫堵劑及泡沫修井液。壓力系數(shù)低于0.7時,采用泡沫修井液;壓力系數(shù)高于0.7時,采用暫堵劑與無固相修井液、低密度束縛水結(jié)合,同時避開在產(chǎn)層附近進行二次固井,以及井筒內(nèi)套磨銑作業(yè)。復產(chǎn)過程中具備自噴能力的井采取油嘴控制間歇自噴排液,不能自噴的井,采取氮氣氣舉助排,防止井筒積液。依靠井下管柱氣舉,由于環(huán)空面積大,帶液速度慢,或產(chǎn)層有漏失的井采用連續(xù)油管下至油層下部,利用連續(xù)油管與生產(chǎn)油管之間形成的環(huán)空舉液,提高排液效率。對于關(guān)井壓力在5MPa以下的,多次氣舉不能恢復的井采取泡排的方式復產(chǎn),在安全前提下保持合理液面,形成一定的負壓。對于采取氣舉、泡排具有一定效果,但長期帶液、氣油比低,不能自噴生產(chǎn)的井進行機抽排液。
夏子街油田油轉(zhuǎn)氣井綜合治理23口井,綜合治理后井口、套管頭、井下結(jié)構(gòu)及固井質(zhì)量均達到氣井標準,消除了安全隱患,減少了各種作業(yè)風險,增強了應(yīng)急處置能力,日產(chǎn)氣量9.2×104m3,恢復率達到52.7%。