李復(fù)明,陳啟構(gòu),胡達(dá)清
(1.蕭山發(fā)電廠(chǎng),杭州 311251;2.天地環(huán)保工程有限公司,杭州 310007)
浙江能源集團(tuán)有限公司蕭山發(fā)電廠(chǎng)一期工程共安裝2臺(tái)SG-420/13.7-M417A型鍋爐,鍋爐煙氣的除塵干灰外銷(xiāo)綜合利用。爐底落渣采用水力出渣。2臺(tái)爐共用1套閉式循環(huán)渣水分離系統(tǒng),脫水渣運(yùn)至廠(chǎng)外渣水場(chǎng)堆放,澄清水回送鍋爐重復(fù)使用。該系統(tǒng)配備3臺(tái)脫水倉(cāng)、1個(gè)澄清池、1個(gè)緩沖回水池及沖渣水泵等設(shè)備。2005年實(shí)施了石灰石—石膏法煙氣脫硫(FGD)改造工程,產(chǎn)生的廢水采用渣水混合處理方式。
吸收塔外排(間隙運(yùn)行)石膏漿液由輸送泵送到石膏旋流站進(jìn)行一級(jí)脫水。石膏旋流站上部含固率約3%的稀漿液大部分返回到吸收塔,其余部分下排至廢水箱,通過(guò)廢水泵進(jìn)入各脫水倉(cāng),直接與渣水混合、吸附、中和處理。廢水設(shè)計(jì)排放總量91 m3/d,統(tǒng)計(jì)平均日排放量約80 m3,石膏旋流站進(jìn)入廢水箱的廢水排放量6~7 m3/h。
含固率約3%的脫硫廢水進(jìn)入脫水倉(cāng)后,水中微細(xì)顆粒物容易堵塞灰渣析水通道,使脫水倉(cāng)脫水時(shí)間大大延長(zhǎng),出渣含水率上升。脫硫廢水含固率越高,排放量越大,出渣含水率也越高,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致脫水倉(cāng)頻繁失效。因此,脫硫廢水進(jìn)入渣水系統(tǒng)混合處理的前提是降低脫硫廢水的含固率。
通常液態(tài)非均相物系分離處理的方法有重力濃縮、離心濃縮、氣浮濃縮,當(dāng)液態(tài)中懸浮固體密度大于污水密度時(shí),宜選用前兩種方法。
火力發(fā)電廠(chǎng)脫硫廢水含有較多不可溶的固態(tài)物,目前普遍采用水力旋流器離心濃縮處理。水力旋流器具有體積小、安裝方便的特點(diǎn),但也存在運(yùn)行壓力高、輸送泵能耗大、旋流子易磨損、固液分離度不高等缺點(diǎn)。沉淀池重力濃縮法雖然設(shè)備體積大,但操作簡(jiǎn)單、運(yùn)行費(fèi)用低、分離效果好,基本不需要維護(hù)。重力濃縮沉淀池的設(shè)計(jì)依據(jù)是污水中的固體顆粒沉降特性、處理后達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備運(yùn)行的可靠性。
通常,在無(wú)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的情況下,平流(輻流)式沉淀池的經(jīng)驗(yàn)表面負(fù)荷 q 可在 2~4 m3/(m2·h)內(nèi)選取。豎流式沉淀池中污水上升速度v則取0.000 5~0.001 m/s。由于采用沉淀池直接濃縮處理脫硫廢水沒(méi)有可借鑒的經(jīng)驗(yàn),因此要通過(guò)脫硫廢水靜置沉降、動(dòng)態(tài)模擬沉降試驗(yàn)來(lái)了解其沉降性能,以便為選型、設(shè)計(jì)提供必要的數(shù)據(jù)。
參照靜置沉降試驗(yàn)的有關(guān)要求,在脫硫廢水泵出口取樣做靜置觀測(cè)試驗(yàn)。樣水瓶高200 mm,樣水高度195 mm,樣水中懸浮固體物自由、絮凝、成層、壓縮的沉降過(guò)程見(jiàn)圖1。
圖1 脫硫廢水靜置沉降特性
觀察發(fā)現(xiàn),在45 min內(nèi),樣水懸浮物沉降速度相對(duì)較快,底部濃縮液體的流動(dòng)性較好。45 min后進(jìn)入壓縮沉降,速度明顯減緩,濃縮液的流動(dòng)性變差。濃縮池應(yīng)同時(shí)滿(mǎn)足溢流液澄清度及底排液的流動(dòng)性,故沉降時(shí)間t0取40 min(0.66 h),去除率約90%,計(jì)算脫硫廢水中懸浮固體沉降速度u0=1.39 m/h,靜置試驗(yàn)表面負(fù)荷的數(shù)據(jù)僅為經(jīng)驗(yàn)值的77%,動(dòng)態(tài)時(shí)則可能更低。
濃縮池中脫硫廢水的實(shí)際沉降過(guò)程較靜置沉降復(fù)雜,影響因素也較多。為了解其動(dòng)態(tài)沉降情況,尤其是表面液的含固率,選擇與濃縮池相近的脫硫廢水箱進(jìn)行模擬試驗(yàn)。試驗(yàn)過(guò)程為:旋流站正常運(yùn)行,停止廢水箱攪拌器,廢水進(jìn)入脫硫廢水箱(直徑2.8 m,高2.5 m,容積 15.4 m3),進(jìn)入流量約7 m3/h。在旋流站下排口與脫硫廢水箱有數(shù)米落差、廢水箱入口管無(wú)導(dǎo)流消能裝置、進(jìn)水直接沖擊液面的情況下,動(dòng)態(tài)試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1,表面液的含固率為0.81%,優(yōu)于廢水旋流站的濃縮效果。
表1 脫硫廢水動(dòng)態(tài)試驗(yàn)
根據(jù)結(jié)構(gòu)及運(yùn)行方式的不同,沉淀池有多種類(lèi)型,主要有矩形平流式和圓形輻流(豎流)式。矩形池占地面積大,排泥機(jī)運(yùn)行維修復(fù)雜。圓形池結(jié)構(gòu)緊湊,刮泥機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修量小。因此改進(jìn)方案宜選擇圓形輻流或豎流式沉淀池。
因沉淀池的底排液仍在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),沉淀池設(shè)計(jì)處理流量應(yīng)為凈排出量及底排量之和。原設(shè)計(jì)排量約為6 m3/h,考慮一定的富余量,則沉淀池的進(jìn)水量Q為8 m3/h。
沉淀池設(shè)計(jì)采用靜置沉降速率時(shí),表面負(fù)荷q 應(yīng)按經(jīng)驗(yàn)公式 u0/(1.25~1.75)確定, 常數(shù)取 1.25,計(jì)算得到 q 為 1.1 m3/(m2·h); 沉淀時(shí)間應(yīng)按 t=(1.5~2)t0確定, 常數(shù)取 2,計(jì)算得 t為 1.32 h,二次沉降t為2 h。
有效沉降面積A1=Q/q=7.27 m2,導(dǎo)流筒面積A2已知為0.5 m2,則沉淀池總面積A=A1+A2=7.77 m2。
沉淀池直徑D與有效水深H之比的要求為D/H=(6~12), 而本工程 D/H=3.15/2.08=1.51<6,因而不符合輻流式沉淀池設(shè)計(jì)要求[1]。
豎流式沉淀池設(shè)計(jì)流量與輻流沉淀池相同,沉淀池總面積A、沉淀池直徑D亦同輻流式沉淀池。計(jì)算得沉淀池有效水深H為2.2 m,沉淀池直徑與有效水深之比要求為D/H<3,而本工程D/H=3.16/2.2=1.44<3,因此符合豎流式沉淀池設(shè)計(jì)要求[1]。
輻流式沉淀池通常被用來(lái)處理大流量、絮凝性低、顆粒自沉性好的污水。而豎流式沉淀池更適用于小流量、濃縮或分離顆粒物含量高、絮凝性強(qiáng)的泥狀水。
根據(jù)旋流站系統(tǒng)的運(yùn)行情況及場(chǎng)地空間布置等因素,最終確定濃縮池直徑選取3.5 m,有效水深取2.6 m,則有效面積9.1 m2,有效容積23.66 m3。為了解濃縮池運(yùn)行技術(shù)參數(shù)、控制運(yùn)行狀態(tài),根據(jù)選定設(shè)備的結(jié)構(gòu)參數(shù),對(duì)最大處理流量及該流量下的沉淀時(shí)間進(jìn)行校核計(jì)算,計(jì)算結(jié)果為最大允許流量Qmax為10.01 m3/h;最大流量時(shí)的沉淀時(shí)間tmax為2.34 h。
由上可知,計(jì)算最大處理流量時(shí)的沉淀時(shí)間大于2 h,亦滿(mǎn)足要求。
2009年11 月,改造項(xiàng)目開(kāi)工。脫硫廢水濃縮器采用豎流式濃縮池和刮泥機(jī)組合,濃縮器過(guò)流部件采用襯膠防腐,刮泥機(jī)連續(xù)運(yùn)行,進(jìn)水、濃縮液排放采用程序控制。濃縮器布置在脫硫工藝樓10 m層平臺(tái)上的脫硫廢水箱旁,濃縮器溢流口高于廢水箱進(jìn)水口。15 m層的石膏旋流站部分溢水自流入濃縮器,濃縮器溢流液自流入廢水箱,由廢水泵排入回水池與渣水混合反應(yīng)處理并作為沖渣系統(tǒng)補(bǔ)水。濃縮器底排濃縮液進(jìn)入工藝樓底層的石膏漿液箱與石膏漿液混合后去真空皮帶機(jī)脫水。底排管安裝有電動(dòng)閥,閥門(mén)根據(jù)靜置沉降曲線(xiàn)及運(yùn)行試驗(yàn)數(shù)據(jù)確定開(kāi)啟、關(guān)閉的時(shí)間。濃縮器參數(shù)見(jiàn)表2。
2010年1 月項(xiàng)目改造完成并投入運(yùn)行。試驗(yàn)情況顯示,當(dāng)濃縮器進(jìn)口流量約為9.5 m3/h,濃縮器溢流水含固率降至約0.01%,濃縮器底排濃縮液流量約1.5 m3/h,含固率19%~30%。
表2 濃縮器參數(shù)
火力發(fā)電廠(chǎng)濕法煙氣脫硫廢水濃縮設(shè)備多采用水力旋流器,雖然體積小、效率高,但易磨損、能耗大,固液分離度有限。特別是當(dāng)脫硫廢水選擇直接排入渣水系統(tǒng)的處理方式時(shí),其含固率會(huì)引起諸多問(wèn)題。為解決脫硫廢水含固率的問(wèn)題,對(duì)蕭山發(fā)電廠(chǎng)脫硫廢水進(jìn)行靜置沉降、動(dòng)態(tài)試驗(yàn)分析,取得了沉降性能數(shù)據(jù),運(yùn)用于沉淀池設(shè)計(jì)與設(shè)備選型,最終采用豎流式濃縮器完成了降低脫硫廢水含固率的改造項(xiàng)目。運(yùn)行情況表明,項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。本改造方案的成功應(yīng)用為脫硫廢水處理提供了一條新的途徑,也為同類(lèi)電廠(chǎng)提供了有益的借鑒。
[1]陳家慶.環(huán)保設(shè)備原理與設(shè)計(jì)[M].北京:中國(guó)石化出版社,2005.
[2]唐受印,戴友芝,汪大翠.廢水處理工程[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.
[3]孫克勤,鐘秦.火電廠(chǎng)煙氣脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建造及運(yùn)行[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.