吳建龍,方杞青,曹永恒,張 維,廖彬生,馬 鵬
(1.中國重型機(jī)械研究院有限公司,陜西 西安 710032;2.新余鋼鐵集團(tuán)有限公司,江西 新余 338000)
新鋼210T VD精煉爐是目前國內(nèi)自主設(shè)計(jì)的最大容量VD設(shè)備,填補(bǔ)了國內(nèi)200 t以上級別VD真空處理裝置的空白,其關(guān)鍵技術(shù)均達(dá)到國際水平。該設(shè)備與210 t LF爐和420 mm特厚板坯連鑄機(jī)配套形成了一條先進(jìn)的板坯工藝生產(chǎn)線。經(jīng)其處理后,能夠降低鋼水中氫、氧、氮含量,提高鋼水潔凈度,減少板坯裂紋、斷面氣泡等缺陷,滿足高檔次板坯、工具鋼、軸承鋼等特種鋼的生產(chǎn)需要。對新鋼推進(jìn)精品戰(zhàn)略、增強(qiáng)市場競爭力有深遠(yuǎn)影響。
但是,210 t超大容量給VD設(shè)備的研制過程帶來了諸如凈空高度小、脫氣效率差、溫降快、生產(chǎn)節(jié)奏慢、能耗指標(biāo)高等問題。中國重型機(jī)械研究院有限公司從設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試和生產(chǎn)各環(huán)節(jié)著手尋求解決方法,取得了很好的效果。
溢濺通常發(fā)生在鋼液中氧含量較高時(shí),鋼中氧碳發(fā)生反應(yīng)形成大量CO氣體,并與鋼中其他氣體瞬時(shí)從鋼中溢出的一種沸騰現(xiàn)象。這種沸騰加上鋼包底吹氬的作用,就有可能造成鋼液(包括爐渣)在極短時(shí)間內(nèi)向上涌起,其高度可達(dá)600~800 mm。因此,在確定鋼水裝入量時(shí)應(yīng)給鋼包留有較大凈空高度(鋼液面到罐口),通常不應(yīng)小于1000~1200 mm[1]。然而,新鋼平均每爐處理鋼水量為210 t(最大230 t),實(shí)際鋼包凈空高度只有約650 mm。如果不在真空吹氬機(jī)制、真空泵抽氣能力、渣系性質(zhì)、精煉工藝等方面解決,將造成嚴(yán)重溢濺,降低精煉效率,導(dǎo)致設(shè)備燒穿、凝結(jié)損害,甚至溢鋼、翻包等事故。
根據(jù)鋼水中氣體的溶解服從平方根定律:
式中,[X]為溶解在鋼水中的氣體,%;PX2為氣體的分壓力,Pa;KX為比例系數(shù)。
從式(1)可以看出,在VD處理過程中抽真空,降低氣體的分壓,有利于溶解在鋼液中的自由氣體原子從鋼液中排除,能有效地降低鋼液中各種氣體含量。而且真空度越小,越有利于鋼中自由氣體原子的排除,也就越有利于降低鋼液中的氣體含量,提高脫氣效率。
圖1 真空度與脫氫率的關(guān)系[2]Fig.1 Vacuum degree versus dehydrogenation rate
以圖1為例,隨著真空度的提高,VD的脫氫率顯著上升。同時(shí),當(dāng)真空度在70 Pa以上時(shí),即使長時(shí)間保真空,VD的脫氫率也不高,尤其是在真空度在100 Pa以上時(shí),脫氫率基本都維持在35%以下。因此,要滿足VD脫氫要求,必須適當(dāng)提高真空度。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和設(shè)備抽真空的設(shè)計(jì)能力,優(yōu)化后的真空度要求為67 Pa以上。實(shí)驗(yàn)證明,當(dāng)真空度在20 Pa附近時(shí),脫氫率與脫氮率分別達(dá)到90%和30%以上。
大量研究表明:溶解在鋼液中的氣體原子向鋼液-氣相界面遷移是VD脫氣速度的限制性環(huán)節(jié),所以在高溫且氬氣強(qiáng)攪拌下才能高效脫出氣體,則
式中,w[X0]、w[Xt]為 VD脫氣前、后鋼液中氣體的質(zhì)量百分?jǐn)?shù),%;Kx為氣體在鋼液中的傳質(zhì)系數(shù),cm/min;F為氣-液反應(yīng)界面面積,cm2;t為 VD脫氫時(shí)間,min;Vm為鋼液體積,cm3。
真空吹氬是VD脫氣的主要有效手段,氬氣泡中的氣體分壓低,鋼液中的氣體向氬氣泡擴(kuò)散,并隨氬氣泡上浮而排出。增大攪拌強(qiáng)度,即增大傳質(zhì)系數(shù)Kx,能有效地增大脫氣率。但是攪拌強(qiáng)度的增加受到以下3方面的限制:(1)鋼水溫度。隨著攪拌強(qiáng)度的增大,鋼水溫度損失增加,這需要提高進(jìn)VD前鋼水溫度,將延長LF爐升溫時(shí)間,增加耐火材料和電極的消耗;(2)鋼包凈空度高度。增大攪拌強(qiáng)度,必然要求有較高的鋼包凈空度,但鋼包凈空度太高,將減少出鋼量,影響整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)的生產(chǎn)節(jié)奏;(3)抽真空的初期鋼渣發(fā)泡。在抽真空初期,由于鋼渣發(fā)泡膨脹,減少了鋼包凈空度,若攪拌強(qiáng)度太大,可能造成頂渣甚至鋼水溢濺,損壞設(shè)備[2]。
根據(jù)冶金動力學(xué)可以分析得,當(dāng)鋼液破殼后,在氣-液界面處氬氣的壓強(qiáng)PAr等于真空室壓強(qiáng)PV、爐渣產(chǎn)生的壓強(qiáng)PS、沸騰鋼液壓強(qiáng)PY三者之和,即
當(dāng)爐渣發(fā)泡結(jié)束后,爐渣產(chǎn)生的壓強(qiáng)PS消失。假定沸騰鋼液高度穩(wěn)定,壓強(qiáng)PY不變,則氣-液界面處氬氣的壓強(qiáng)PAr隨著真空室壓強(qiáng)PV降低而減小。這說明在氬氣流量、壓力和溫度相不變時(shí),提高真空度有利于加快氬氣上浮速率,間接增大氬氣攪拌強(qiáng)度,即增大傳質(zhì)系數(shù)Kx。這樣既保證了較大的脫氣率,又減少了因氬氣流量過大而引起的大量溢濺。
根據(jù)Sundberg吹氬攪拌能公式
式中,ω為攪拌功率,W/t;p2、p1分別為鋼包底部和真空室壓力,Pa;Q為氬氣流量,L/min;tg、t1分別為氬氣和鋼水溫度,℃;M1為鋼水量,t。
從式(4)可看出,真空吹氬攪拌可進(jìn)一步促進(jìn)脫氣過程,此時(shí),隨p1的降低應(yīng)適當(dāng)減少氬氣流量Q,保持恒能攪拌,防止溢濺[3]。
根據(jù)真空度和吹氬量對VD爐脫氣效果和溢渣、溢鋼趨勢影響的分析,并由文獻(xiàn)[4]中的表1、表3和表4可知,從83 t/900 mm凈空減小到100 t/800 mm凈空,采用大抽氣量真空泵系統(tǒng)可以有效避免溢濺,能夠提高出鋼量,且充分保證良好的精煉效果。
1.4.1 系統(tǒng)組成
通過縮短抽氣管道、放大管道口徑、增加快速高壓氮?dú)鈮涸δ?、增大蒸汽噴射泵引射系?shù)并且合理分配壓縮比、提高各級傘塔式冷凝器水冷效果等優(yōu)化設(shè)計(jì),中國重型機(jī)械研究院有限公司為新鋼VD精煉爐配備了一套高效變量真空排氣系統(tǒng)(如圖2)。
圖2 新鋼210 t VD爐真空排氣系統(tǒng)Fig.2 210 t VD vacuum degassing system in Xinyu Iron & Steel Co.,Ltd.
1.4.2 額定抽氣量確定
VD精煉裝置真空泵系統(tǒng)的額定抽氣量應(yīng)考慮各種被抽介質(zhì)處于最大流量條件下的情況。在VD項(xiàng)目中主要考慮抽走如下氣體:鋼包底吹氬氣體量、鋼液放氣量、系統(tǒng)漏氣量、耐火材料的放氣量和其它不確定的因素。
(1)吹氬循環(huán)氣體量折算成20℃空氣,則[5]
式中,QAr為吹氬量,通??刂圃?.5~6 l/min·t,即230 t鋼水需要6.9~82.8 m3/h,取QAr-80 Nm3/h×2(兩流);W1為 氬氣分子量(40);W2為空氣分子量 (29);22.4為標(biāo)準(zhǔn)摩爾體積;0.88為溫度變化系數(shù)(從 300℃→20℃)。
(2)系統(tǒng)總放氣量??偡艢饬砍龖?yīng)考慮鋼液與耐材的放氣量外,還應(yīng)考慮工作過程中汽、水帶入系統(tǒng)的不可凝氣體量以及空氣濕度的因素??偡艢饬颗cVD系統(tǒng)的真空度成正比,這里按由101 kPa抽至67 Pa,按照噸鋼平均放氣率1.8 kg/h·t考慮,此值為已經(jīng)過溫度(從300℃→20℃)、分子量折算后的經(jīng)驗(yàn)值。則230 t鋼水的總放氣量:Q=1.8×230=414 kg/h。
(3)系統(tǒng)的漏氣量。真空泵系統(tǒng)的泄漏量通常要求不超過其抽氣量的5%。本文取真空泵系統(tǒng)的泄漏量≤35 kg/h。裝置剛投產(chǎn)運(yùn)行時(shí)泄漏量偏小,但運(yùn)行一段時(shí)間后,泄漏量會有所增大。另外,真空泵系統(tǒng)以外的其它被抽容積也存在泄漏的因素,如壓渣系統(tǒng)向真空室內(nèi)泄露的氮?dú)?、高溫?cái)z像機(jī)的保護(hù)氣體。所以在設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)留放足夠的余量。系統(tǒng)漏氣量選取為Q=100 kg/h。
總抽氣量Q=276+414+100=790 kg/h。除考慮抽走上述氣體外,還要考慮保證要求的抽氣時(shí)間、長期運(yùn)行的可靠性與維護(hù)管理的不確定性及管道流阻造成的抽氣能力減少等因素。因此,在計(jì)算抽氣量的基礎(chǔ)上增加適量的運(yùn)行安全系數(shù),取真空泵額定抽氣量為900 kg/h(67 Pa)就可滿足了。為了配合以上結(jié)論,根據(jù)圖3分析,建議額定抽氣量選取為1000 kg/h(67 Pa)。
圖3 真空泵性能曲線Fig.3 Performance curves of vacuum p ump
圖3中,實(shí)線:1000 kg/h 67 Pa真空泵性能曲線;雙點(diǎn)劃線:800 kg/h 67 Pa真空泵性能曲線;虛線:防溢渣省去S4B泵的性能曲線;
通常VD作業(yè)周期表中真空度保持時(shí)間是以脫氫時(shí)間為基準(zhǔn)排列的。對于軸承、模具鋼等特殊鋼種,兩流共60~70 m3/h氬氣吹入,極限真空67~15 Pa時(shí),脫氫(由7×10-6脫至1.5×10-6)時(shí)間 t計(jì)算如下[5]:
式中,Q為盛鋼量,210 t;KH為脫氫速度常數(shù),0.28 m/min;A為滯流熔池面積,12.5 m2;H0為起始?xì)浜浚?×10-6;Ht為脫氣后氫含量,1.5×10-6;H∞為平衡氫含量,≤0.23×10-6;ρ為鋼液密度,6.8 t/m3。
由計(jì)算可見:210 t精煉時(shí),氬氣足量吹入下,保極限真空67~15 Pa時(shí)13.1 min可將氫由7×10-6脫至 1.5 ×10-6。真空泵抽氣能力越大(在蒸汽和冷卻水能夠滿足要求的條件下),極限真空壓力越小,底吹氬量適當(dāng)加大(不溢濺前提下),脫氫速度常數(shù)KH越大,脫氫時(shí)間越短。同時(shí),氫含量2.0×10-6以內(nèi)即可滿足特厚板連鑄機(jī)鑄坯斷面質(zhì)量需要,脫氫時(shí)間也會相應(yīng)縮短至10 min左右。縮短真空度保持時(shí)間,可以保證生產(chǎn)節(jié)奏,減少耐火材料消耗,降低生產(chǎn)成本。
鋼液裸露面的散熱出現(xiàn)在鋼包吹氬過程中,當(dāng)吹氬強(qiáng)度過大時(shí),會將鋼液表面的渣層吹開使部分鋼液裸露于大氣中。吹氬強(qiáng)度越大,鋼包上部鋼液裸露的面積越大,鋼水直接向大氣中對流和輻射的熱損增大[6]。通過提高真空度,維持適量底吹氬,增大脫氫速度常數(shù)KH,縮短脫氣時(shí)間,減少溫降。間接降低了LF爐升溫時(shí)間,節(jié)約了大量電能。
3.1.1 調(diào)整真空泵操作機(jī)制
為了避免真空度迅速上升而出現(xiàn)大量溢濺和嚴(yán)重發(fā)泡現(xiàn)象,如圖3所示,實(shí)際操作中省去S4B泵,依靠S4A泵排氣,并將真空度維持在4 kPa附近(同時(shí)關(guān)閉S5B泵),此時(shí)正是鋼液劇烈反映氣體排出且最容易溢濺的過程。這不但保證了各級真空泵能夠平穩(wěn)投入,而且減少了至少15 t/h蒸汽和500 m3/h冷卻水的損耗。
3.1.2 調(diào)整冷卻水供水機(jī)制
為節(jié)約施工成本,本VD爐供水系統(tǒng)與原有RH爐少供水系統(tǒng)共用一路水道。經(jīng)相關(guān)系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試,確定水泵房三臺水泵供水3 600 m3/h,RH爐用水1 850 m3/h,VD爐用水1 750 m3/h。這樣一來,兩個(gè)精煉系統(tǒng)的蒸汽與冷凝水均匹配合理,充分保證了VD爐真空泵系統(tǒng)大抽速高真空的特性。目前,比原設(shè)計(jì)少用一臺315 kW/h供水泵,減低了系統(tǒng)電能的消耗。
3.1.3 優(yōu)化破空系統(tǒng)機(jī)制
在精煉過程中,采用高速氮?dú)鈮涸到y(tǒng)來控制溢濺趨勢。根據(jù)渣系溢起情況,通過按鈕點(diǎn)動方式,人工向系統(tǒng)快速通入足量高壓高純度氮?dú)?約2 MPa、純度99.9%)。原則:吹入氮?dú)饬考按螖?shù)以少溢濺為準(zhǔn),以免過度破壞真空,延長處理時(shí)間,影響工藝效果。當(dāng)真空處理結(jié)束時(shí),主閥前后同時(shí)破空。先由氮?dú)馄瓶罩?0 kPa,再自動轉(zhuǎn)向空氣破空至大氣壓。同時(shí),順序有條件地按照真空度降低情況停泵。這既節(jié)省操作時(shí)間又保證蒸汽系統(tǒng)的穩(wěn)定。
在VD脫氣過程中,有必要優(yōu)化各個(gè)階段的吹氬攪拌強(qiáng)度及其持續(xù)時(shí)間。經(jīng)過調(diào)試,確定在不同階段的攪拌強(qiáng)度及其持續(xù)時(shí)間見表2。
表2 不同階段氬氣流量和持續(xù)時(shí)間Table 2 Argon flow and flowing duration at different stages
LF進(jìn)站加入1 000 kg石灰,150 kg螢石,400 kg復(fù)合精煉劑造渣,要求精煉過程埋弧良好,喂鈣線前加入25 kg螢石,出站前溫度按原鋼種出站溫度加45°控制。在還原性精煉渣的性質(zhì)確定之后,LF終渣渣層厚度為≤5~10 cm。
攜帶210 t鋼水,高極限可達(dá)真空度<15 Pa,底吹氬量僅為70 m3/h,根據(jù)生產(chǎn)情況,可以推測渣系上升高度一般在500~600 mm左右,650 mm的凈空高度已能滿足VD處理需要。保持極限真空度時(shí)間約9 min后,H元素含量小于2×10-6;約13 min后,H元素含量小于1.5×10-6。目前,新鋼VD爐單工位處理抽真空時(shí)間28 min(含保真空時(shí)間),平均溫降約1.6℃/min。整個(gè)45 min處理周期,平均溫降約1.0℃/min??梢?,該精煉爐具有超大高效低能耗的優(yōu)點(diǎn),其性能曲線和工藝參數(shù)詳如圖4、表3所示。
圖4 210 t VD精煉爐性能曲線Fig.4 Performance curves of 210 t VD finery
表3 210 t VD爐工藝參數(shù)表Table 3 Technological parameters of 210 t VD finery
由于凈空高度過低,導(dǎo)致真空泵全部投入減緩。在4級和3級泵工作期間,溢濺趨勢顯著。為了避免溢濺,通入過量高壓氮?dú)鈮涸?,減緩了真空泵抽氣時(shí)間,致使平均用時(shí)15左右。然而,新鋼正在積極控制渣系流動性、黏度及渣厚,優(yōu)化精煉工藝。同時(shí),操作人員也在努力熟練操作工藝,相信最終進(jìn)泵時(shí)間能夠被縮短至10 min以內(nèi)。
(1)提高真空度,減少氬氣流量,保持恒能攪拌,能夠防止溢濺,彌補(bǔ)凈空高度過小的缺陷;
(2)真空泵抽氣能力越大,極限真空度越高,則脫氣速度越大,時(shí)間越短;
(3)維持適量底吹氬,可以有效控制鋼液裸露面積,減低溫降;
(4)新余210 t VD配備了1000 kg/h,極限真空度<15 Pa(攜帶鋼水處理時(shí))的大抽氣量真空泵系統(tǒng),保證了精煉效果;
(5)生產(chǎn)效果證明,該精煉爐具有超大高效低能耗的優(yōu)點(diǎn),能夠在650 mm的小凈空高度下實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工藝指標(biāo),滿足420 mm特厚板坯連鑄機(jī)生產(chǎn)需要。
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