殷曉東
(漯河雙匯彩印包裝有限公司,河南 漯河 462000)
漯河雙匯彩印公司在塑料薄膜在生產(chǎn)、印刷、復合和分切過程中,每個工序都需要膜卷的架置和再領取。原膜卷架置和領取方式為固定式雙層模架式(見圖1),即利用人力車把膜卷放置到模架上,由人員用力推動原膜卷前移一個位置后,再放置第二卷。但要領取膜卷時,需要遵守先進先出原則,因此需人力把膜卷從模架一端推到另一端。操作勞動量大、效率低,還存在膜卷在推動中掉落的安全隱患。
因此公司在原固定雙層模架基礎上,利用PLC和光電技術,成功地實施了雙層膜卷架的自動化控制改造。
1.充分利用現(xiàn)有資源(固定膜卷架),運用先進技術進行改造。
2.充分考慮塑料膜卷和儲用特點,提高存儲利用率。
3.造價低、工期短、使用方便、效率高、易維修,實行機械化、自動化。
依據(jù)現(xiàn)場條件和PLC系統(tǒng)的強大功能,本著安全可靠、經(jīng)濟合理的原則,設計為三套雙層模架共用一套控制系統(tǒng)。
1.機械裝置設計。保留原固定膜卷架,通過加固加強鋼板和導軌裝置、安裝鏈條傳動裝置、采用軸承支承、采用1.5kW帶制動的減速電機和鏈條傳動,帶動膜卷橫向滑動,實現(xiàn)膜卷的自動輸送。改造后的機械結構見圖2所示,改造所需機加工材料見表1。
2.電器件選擇。PLC選擇歐姆龍(omron)C200HWC200HE CPU42 型,反射性光電開關選擇歐姆龍E3JM-R4M4,接近開關選擇歐姆龍全不銹鋼機架的接近傳感器E2FM-X5D1-M1GJ,斷路器、繼電器、按鈕和指示燈等電器元件選擇施耐德或歐姆龍等進口品牌,控制盒采用不銹鋼材質。
圖2 改進后的雙層模卷架
表1 改造所需材料及設備
3.電器件安裝。
(1)下層模架從放膜端的第一個貨位,到取膜端,安裝電氣件如下:①回歸反射型光電開關,輸入點I0.00;②接近開關,輸入點I0.02;③接近開關,輸入點I0.03;④接近開關,輸入點I0.04;⑤接近開關,輸入點I0.05;⑥接近開關,輸入點I0.06;⑦接近開關,輸入點I0.07;⑧回歸反射型光電開關,輸入點I0.01。
(2)上層模架從放膜端的第一個貨位,到取膜端,安裝電器件如下:①回歸反射型光電開關,輸入點I1.00;②接近開關,輸入點I1.02;③接近開關,輸入點I1.03;④接近開關,輸入點I1.04;⑤接近開關,輸入點I1.05;⑥接近開關,輸入點I1.06;⑦接近開關,輸入點I1.07;⑧回歸反射型光電開關,輸入點I1.01。
(3)雙層模架放膜端控制箱安裝在模架放膜操作側,是操作者存儲膜卷到模架上時的現(xiàn)場操作盤。具有四個輸入點,一個輸出點,分別為:①放膜I0.08;②后退I0.09;③上選擇I0.12;④下選擇I0.13;⑤雙音頻報警信號Q6.06。
(4)雙層模架取膜端控制箱安裝在模架取膜操作側,是操作者取用存儲在模架上的膜卷時,現(xiàn)場的操作盤。具有四個輸入點,一個輸出點,分別為:①取膜I0.10;②后退I0.11;③上選擇I0.14;④下選擇I0.15;⑤雙音頻報警信號Q6.06。
(5)三套模架根據(jù)電器件安裝組合方式,分別選擇輸入、輸出點后,進行安裝和布線。
公司基于PLC和光電技術,成功對固定膜卷架進行自動化改造運行后,膜卷架存儲利用率提高,使用方便、高效,運行安全、可靠,實現(xiàn)了設計初衷,推進了企業(yè)安全、高效發(fā)展。