麥 潔
(茂名熱電廠工程部,廣東 茂名 525011)
供熱機組調(diào)速系統(tǒng)運行及檢修故障分析處理
麥 潔
(茂名熱電廠工程部,廣東 茂名 525011)
調(diào)速系統(tǒng)在運行或檢修過程中發(fā)生故障將嚴重影響汽輪機組的安全性能,文章對茂名熱電廠兩臺供熱機組近幾年來影響較大的調(diào)速系統(tǒng)故障進行了分析,并通過實踐檢驗了相關(guān)的處理方法是行之有效的。
供熱機組;調(diào)速系統(tǒng);故障檢修
我廠#5機組是哈爾濱汽輪機廠制造的 CC159/N200-12.7/535/535型一次中間再熱三缸二排汽,雙抽、凝汽式汽輪機組,其調(diào)速系統(tǒng)采用上海新華控制技術(shù)公司的數(shù)字式電液調(diào)節(jié)系統(tǒng),其液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)有一套獨立的抗燃油供油裝置,供油壓力為14MPa;機械超速保安系統(tǒng)使用1.96MPa的低壓透平油。機組啟動時通過掛閘電磁閥使危急遮斷器滑閥復位,建立低壓安全油壓,再通過隔膜閥建立高壓安全油壓,為遮斷模塊中的兩個OPC、四個AST電磁閥供油,使機組掛閘。
在一次機組小修后,啟動前做機組打閘過程中,突然發(fā)現(xiàn)遮斷控制模塊ASP油壓高報警,機組無法掛閘。
根據(jù)新華公司遮斷模塊原理圖,ASP油壓高報警首先要排查的原因是AST電磁閥內(nèi)漏,如右圖所示。若AST1或AST3電磁閥發(fā)生內(nèi)漏,則ASP油壓將升高,當內(nèi)漏量增大使ASP油壓升高至ASP壓力開關(guān)動作,則發(fā)出ASP油壓高報警;反之,若AST2或AST4電磁閥發(fā)生內(nèi)漏,則ASP油壓將降低,發(fā)出ASP油壓低報警。因為本次故障發(fā)出的是ASP油壓高報警,可判定電磁閥AST2、AST4工作正常,可能發(fā)生故障的是電磁閥AST1或AST2。在停機狀態(tài)下,先將電磁閥AST1與AST2做好標記,然后互換安裝位置,恢復EH系統(tǒng)壓力,ASP油壓高報警仍未消除,可知電磁閥AST1工作正常,同樣互換電磁閥AST3、AST4,故障現(xiàn)象依舊,說明該報警訊號與電磁閥組無關(guān)。
排除電磁閥故障后,與該報警信號有關(guān)連的只剩下模塊內(nèi)部的節(jié)流孔和ASP壓力開關(guān)。經(jīng)熱控人員檢查,壓力開關(guān)正常;根據(jù)以往同類型機組的經(jīng)驗,一般是節(jié)流孔堵塞而導致ASP油壓低報警,而本機組卻是ASP油壓高報警,由此推斷為模塊內(nèi)的節(jié)流孔1(如圖1)松動泄漏引起。為了核實情況,拆解了遮斷模塊,果然發(fā)現(xiàn)安裝位置上的節(jié)流孔1丟失了,AST母管油壓直通ASP壓力測點,造成油壓高報警。該節(jié)流孔實際上是一顆帶一字槽的沉頭機米螺絲,其中心有一個φ0.6mm的通孔,通過螺紋固定在安裝位置上,由于長期多次的打閘、掛閘試驗,受到系統(tǒng)高壓油的反復沖擊而松動脫落漏入系統(tǒng)中。通過對遮斷模塊內(nèi)部油路、EH系統(tǒng)油路及運行時介質(zhì)的流向、壓力等進行分析,最終在隔膜閥的內(nèi)部凹槽中找到了該節(jié)流孔部件,重新安裝緊固后,機組掛閘恢復正常,ASP油壓高報警消除。
我廠#5機組危急遮斷器滑閥接收機械超速撞擊子的位移信號,滑閥組下移,卸掉隔膜閥上部低壓保安油壓,進而卸掉AST供油母管高壓保安油壓,使主汽閥和調(diào)節(jié)閥迅速關(guān)閉,切斷汽源。另外,遠方操作危急遮斷器電磁閥可使滑閥下部的附加保安油壓泄掉,機組快速遮斷進汽。
圖1
在一次大修調(diào)速系統(tǒng)試驗時,復位電磁閥斷電后,1.96MPa低壓安全油無法維持穩(wěn)定壓力,機組無法掛閘。
首先,檢查啟動油泵及調(diào)速油系統(tǒng)供油壓力正常,排除了泵供油壓力不足及管路泄漏的原因。
其次,通過拆檢危急遮斷器電磁閥,排除了該電磁閥故障開啟或內(nèi)漏引起低壓附加保安油壓泄掉的原因。
第三,檢查測量危急遮斷器杠桿與兩個撞擊子的間隙分別為1.1mm和1.2mm,在合格范圍內(nèi)。
最后,將問題鎖定在危急遮斷器滑閥上,分別測量兩組大滑閥行程(16mm)、小滑閥(8mm)及過封度(0.5mm)均正常,解體檢查大滑閥、小滑閥各密封面均鋒利,無劃痕凹陷,裝配狀態(tài)下各活動部件并無卡澀。在上述手段無法查明具體原因的情況下,通過測量制作特殊墊塊,從滑閥底部將一組閥芯強制頂起,屏蔽其作用,以單獨測試每一組閥芯工作狀態(tài)是否正常;經(jīng)過試驗,發(fā)現(xiàn)其中一組閥芯頂部(上圖部件1)與閥蓋(部件5)之間的密封面有細微漏油而導致該滑閥至隔膜閥的低壓安全油卸掉。因該閥芯頂部與閥蓋為鏡面密封配合,且與套筒(部件 3)垂直裝配,一般大修僅對該處密封面作拆解檢查而不能手工研磨或碰撞損傷,否則,一般機修工序難以修復,故緊急向廠家訂購,備品發(fā)貨前還須通過模擬平臺油壓試驗,才能保證部件符合調(diào)速系統(tǒng)安全要求。此類故障較為罕見,在火電廠機組大修外委的趨勢下,汽機技術(shù)人員應(yīng)當加強對調(diào)速部件檢修的監(jiān)督,以避免類似問題的發(fā)生。
我廠#6機組為東方汽輪機廠生產(chǎn)的N300-16.7/537/537-8型一次中間再熱兩缸兩排汽凝汽式汽輪機,配套有HPU-V100/A型EH油站及西安熱工研究院生產(chǎn)的KZTZ-2型EH油再生脫水裝置。
該機組投運以來,在運行、停機檢修及啟動試驗等過程中出現(xiàn)多次高壓、中壓調(diào)速汽門閥位擺動,中壓主汽門掛閘、試驗異常等現(xiàn)象,且化驗EH油質(zhì)水分、顆粒污染度超標,不到一年時間里更換電磁閥4只/次,電液伺服閥8只/次。
該機組使用普通不銹鋼儲罐作為EH油儲油、補油裝置,其中有鍍鋅水管等部件不符合規(guī)范,且密封效果差,使灰塵、水分滲入,造成系統(tǒng)二次污染,在機組檢修拆卸保溫層及潮濕天氣等狀況下更為嚴重,油質(zhì)污染造成液壓元件故障率高。
對此,本人自主設(shè)計了EH儲油箱(由污油箱及凈油箱組成,此設(shè)計圖紙本文未贅述),委托上海茂晟電站機械有限公司進行制造,新設(shè)計的EH儲油箱與機組原廠配套的油站和濾油裝置實現(xiàn)了可靠聯(lián)接,如上圖所示(同時將原管螺紋接頭改為凹凸面法蘭螺母接頭,避免管螺紋在緊固過程中刮損密封圈而漏油),避免了二次污染,實現(xiàn)EH系統(tǒng)補油、濾油、儲油三種功能的在線無縫切換,無需外接臨時設(shè)施,操作維護簡便,經(jīng)過近三年運行檢驗,有效降低了EH液壓部件的故障率。
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TM62
A
1008-1151(2011)08-0137-02
2011-04-27
麥潔(1982-),男,廣東茂名人,茂名熱電廠工程部汽機專責,從事汽輪機安裝調(diào)試技術(shù)監(jiān)督工作。
圖2
圖3