張 建
(中航工業(yè)陜西飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限公司動(dòng)力公司,陜西漢中723215)
普通車床在使用過程中常常會(huì)出現(xiàn)一些故障和問題,如不及時(shí)排除,不但會(huì)影響工件加工精度,而且會(huì)使車床的精度迅速下降,直接影響車床的使用壽命。本文分析了普通車床4種常見故障的原因,并詳細(xì)介紹了結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案。
C6150、CW6140A與C620-1B型普通車床的I軸原設(shè)計(jì)為用花鍵與三角皮帶輪聯(lián)接,由于花鍵本身存在間隙,因此在機(jī)床起動(dòng)與停車時(shí)花鍵間產(chǎn)生沖擊。
另外,在Ⅰ軸工作時(shí),Ⅰ軸與三角皮帶輪的花鍵聯(lián)接部分的工作面受壓而使花鍵工作表面壓潰,造成花鍵側(cè)隙增大。由于花鍵側(cè)隙增大,加之機(jī)床啟動(dòng)頻繁,在機(jī)床啟動(dòng)與停車時(shí)產(chǎn)生的沖擊也增大,這種沖擊嚴(yán)重時(shí)還會(huì)導(dǎo)致軸上其他零件隨之損壞。在修復(fù)時(shí),如果Ⅰ軸端的花鍵部分磨損不大,還能使用,這時(shí)只需要更換一個(gè)花鍵法蘭套與之配合就行了。假如Ⅰ軸端的花鍵損壞嚴(yán)重(當(dāng)側(cè)隙大于0.1 mm時(shí))就需更換Ⅰ軸。換Ⅰ軸,修復(fù)皮帶輪內(nèi)輪,配花鍵套,這樣成本高,修理周期也因更換Ⅰ軸相應(yīng)加長,成了機(jī)床維修保養(yǎng)工作的一個(gè)難題。
為了維修方便,避免Ⅰ軸上零件受沖擊,提高Ⅰ軸使用壽命,可將以上3種車床Ⅰ軸進(jìn)行改裝。即將花鍵部分改為1∶10的錐度單鍵聯(lián)接(見圖1)。這樣改裝以后有以下幾種優(yōu)點(diǎn):
(1)能承受沖擊載荷;
(2)在螺母作用下能消除間隙,而使錐體本身能承受一定的扭矩;
(3)錐體能自動(dòng)定心,定心精度較高;
(4)與花鍵制造相比錐形加工簡(jiǎn)便,成本低。
實(shí)際使用證明,用改進(jìn)過的Ⅰ軸,提高了使用壽命,延長了修理周期,從而解決了Ⅰ軸維護(hù)保養(yǎng)這一工作難題。
在車床以往的修理中,車床尾頂尖往往由于中心高度低于主軸軸心高度而更換頂尖套或頂尖座墊鐵。由于中心高不等,對(duì)需使用尾座加工有精度要求的工件,在質(zhì)量上就很難達(dá)到要求。自從應(yīng)用有機(jī)粘接技術(shù)以后,可以進(jìn)行粘補(bǔ),而不必更換。除以上方法外,還可采取如下措施:即在尾座底板下和床身導(dǎo)軌相接觸的V、平兩滑動(dòng)面上,沿床身導(dǎo)軌方向加工成1∶20斜度的長槽,經(jīng)過這樣改裝的底板再和V型、平型兩個(gè)斜鐵組成一個(gè)整體,只要調(diào)整V、平斜鐵兩端的調(diào)整螺釘來實(shí)現(xiàn)斜鐵的進(jìn)退,便可使整個(gè)尾座得到提高或降低。這樣車床尾座因加工需要,而經(jīng)常來回在床身導(dǎo)軌滑動(dòng)面上移動(dòng)所造成的尾座底板磨損量,便能得到所需的補(bǔ)償。
改裝前,首先用檢驗(yàn)棒和百分表,查出尾座錐孔中心線比主軸錐孔中心線低的數(shù)值,再進(jìn)行拆卸,并將拆卸的底板,放在預(yù)先加工有1∶20斜度的夾具上,按V、平兩滑動(dòng)面打表,找正與裝夾。采用這種方法加工,以保證斜度的一致性。組裝后的底板斜鐵,還需與床身導(dǎo)軌配刮,鏟刮到符合精度要求。最后擰緊緊固螺釘,使之成為一體,這種改裝后的尾座,使用效果好,輕快省力,調(diào)整方便。
在使用尾座加工工件時(shí),由于機(jī)床的高速旋轉(zhuǎn)和切削力,裝在尾座套筒內(nèi)錐孔中的鉆頭的錐柄在套筒內(nèi)錐孔中產(chǎn)生了轉(zhuǎn)動(dòng)使套筒內(nèi)錐孔研傷,造成尾座套筒內(nèi)錐孔精度嚴(yán)重下降。研傷的原因除套筒的材料和熱處理等不過關(guān)外,主要還因鉆頭錐柄在套筒內(nèi)錐孔中產(chǎn)生了轉(zhuǎn)動(dòng)。出現(xiàn)這種情況后,可以采取修復(fù)套筒內(nèi)錐孔精度。但僅此不能保證在以后的使用中不再研傷,所以我們?cè)谛迯?fù)后的套筒上橫鉆1個(gè)φ12 mm的偏心孔,穿上1個(gè)φ12 mm圓柱銷,采用帶扁舌的尾錐柄刀具與頂尖。這樣控制了刀具與頂尖在套筒內(nèi)錐孔中的轉(zhuǎn)動(dòng),防止了套筒內(nèi)錐孔被研,保證了工件加工質(zhì)量,提高了設(shè)備完好率,而且該方法效果良好,改進(jìn)方法簡(jiǎn)單易行。
CW6140A普通車床溜板箱普遍漏油嚴(yán)重,每周加油二到三次,溜板箱仍經(jīng)常缺油,其主要原因是此種機(jī)床結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量較差(見圖2)。一方面,隔油套與齒輪的聯(lián)接中,僅靠15 mm長的一段過渡配合連接,由于套沒有軸向定位,雖然是H7/n6配合比較緊,但在光杠長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)下隔油套極易沿光杠軸被甩向一邊,失去了套的隔油作用。這樣溜板箱內(nèi)的潤滑油大量飛濺到傳動(dòng)光杠上,造成溜板箱失油。據(jù)對(duì)此型號(hào)機(jī)床的調(diào)查,隔油套真正起到隔油作用的廖廖無幾。另一方面由于A面的加工尺寸差別大,高低不一。高時(shí),在嚙合齒輪中心距的限定下,有的小到與φ38H7圓相割,這樣在裝配時(shí)裝在蓋里的隔油套的外圓與A面相切,使得 A面貼合不好而漏油。為此可對(duì)CW6140A普通車床溜板箱作改進(jìn):
(1)改變隔油套的聯(lián)接固定方式,增設(shè)軸向定位零件,使套不被甩出而發(fā)揮隔油作用;
(2)保證蓋的尺寸精度,修刮箱體貼合面A,并加裝橡膠密封墊。
此兩項(xiàng)措施可以有效地治理溜板箱光杠傳動(dòng)處漏油問題(見圖3)。
[1]聞邦椿.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2009.
[2]殷洪映,張亮寅.機(jī)械設(shè)備修理規(guī)程[M].西安:西北工業(yè)大學(xué)出版社,2007.