秦忠虎,曹善川,趙興東
(東北大學, 遼寧沈陽 110819)
胡八莊金礦上盤不穩(wěn)固礦體開采技術(shù)研究
秦忠虎,曹善川,趙興東
(東北大學, 遼寧沈陽 110819)
胡八莊金礦的礦體為上盤不穩(wěn)固礦體,在采用無底柱淺孔留礦法時,頂板破碎易掉,片幫、冒頂時常發(fā)生,出礦損失率、二次貧化率也隨之增大,給生產(chǎn)、安全造成很多隱患和困難。針對此種情況,提出采用上向水平分層干式充填采礦法,該工藝大大地提高了礦石回采率、回采進度及工人工作的安全性,可在相似地質(zhì)條件的礦山推廣應用。
不穩(wěn)固薄礦體;上向水平分層干式充填;損失率;貧化率
胡八莊礦區(qū)隸屬于山東金洲集團富嶺礦業(yè)有限公司。區(qū)內(nèi)礦體主要為含金石英脈,局部為蝕變巖,主要有3條含金礦體,編號Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ號。
+5 m中段VI-2礦體,現(xiàn)已控制礦體長度50 m,69線向北40 m處尖滅,向南10 m處尖滅,礦體走向5°,傾角60°,礦體下盤為蝕變花崗巖,較穩(wěn)固;上盤為煌斑巖,厚度1~4 m,極不穩(wěn)固。
目前,礦區(qū)井下最大開采深度已至-140 m標高,共計3個井作業(yè),分別為69線井、82線井、79線井,主要開采的礦體為V脈和VI脈?,F(xiàn)井下保有地質(zhì)儲量12萬t,其中Ⅴ號脈7萬t,Ⅵ號脈5萬t。
在-140 m中段81線現(xiàn)有坑道已控制礦體長度40 m,厚度2 ~2.5 m。礦體連續(xù),傾角 60°,走向20°。礦體上盤存在2~2.5 m的煌斑巖破碎帶,非常不穩(wěn)固,為下一步開采帶來非常大的困難。
胡八莊礦區(qū)井下采礦一直沿用無底柱淺孔留礦法,礦塊生產(chǎn)能力35 t/d。前期,在69線井 +35,+70 m中段VI-2號礦體已有礦房回采過程中采場頂板和上盤圍巖因脈巖穿插、節(jié)理發(fā)育、破碎,礦體傾角緩傾近60°等諸多原因造成冒頂、沉(片)幫現(xiàn)象發(fā)生頻率增加,礦房上盤圍巖沉(片)幫厚度有時高達2~3.5 m,沉(片)幫長度幾近礦房總長,隨礦房回采高度上升沉(片)幫現(xiàn)象逐漸嚴重,因而造成回采過程中礦石貧化率大幅增加(最高可達50%),出礦損失率、二次貧化率隨之增大,給生產(chǎn)、安全造成很多隱患和困難。前階段為解決以上問題也多方考證、多次試驗,但效果均不理想,始終無法解決圍巖沉片幫的問題。
淺孔留礦法礦房從下而上逐層回采,每次崩下的礦石利用自重暫時只放出1/3左右,而其余的礦石存留于采空場中,用以支護兩盤巖石和便于工人站在其上繼續(xù)進行下一循環(huán)作業(yè)。留礦采礦法采場內(nèi)暫留的礦石在回采礦房過程中是經(jīng)常移動的,因而不能作為地壓管理的主要手段。
礦山多年生產(chǎn)實踐表明,原用的無底柱淺孔留礦法主要存在以下問題:
(1)應用淺孔留礦法進行回采上盤不穩(wěn)固礦體時,造成上盤經(jīng)常冒落,礦石損失率和二次貧化率較大,給生產(chǎn)、安全造成很多隱患和困難;
(2)在大量放礦時,礦體不能被完全放出,導致了大量的資源浪費;
EM斷路器產(chǎn)生的熱量主要源于其內(nèi)部脫扣器和觸頭等導體的通電熱效應,并通過熱的3種傳遞方式由自身傳導到周圍空氣中。其傳熱過程如圖2所示。當EM斷路器有負荷電流流過時,由焦耳定律可知,EM斷路器的火線(L)和零線(N)回路的電能功耗轉(zhuǎn)化為熱能。熱能經(jīng)導體、內(nèi)部氣隙與外殼間的熱對流以及導體與外殼間的熱輻射,被傳到外殼金屬部分的內(nèi)壁上。外殼內(nèi)壁的累積熱量通過熱傳導傳遞至外殼表面,最后經(jīng)由外殼與周圍空氣間的熱輻射和熱對流,把熱量傳到周圍的空氣中。當負載電流、空氣溫度等條件不發(fā)生變化,熱量的產(chǎn)生和耗散相等時,溫度場達到平衡。
(3)淺孔留礦法的作業(yè)機械化程度不高,人工平場工作量大;
(4)冒落和片幫的大塊圍巖會堵塞溜井,給大量放礦造成了很大的困難。
在胡八莊礦區(qū)通過現(xiàn)場實地調(diào)查,收集礦巖試樣及其相關(guān)地質(zhì)資料,在實驗室對試樣的物理力學性質(zhì)進行了詳細的分析,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,對礦巖穩(wěn)定性進行定性分級,并結(jié)合礦體賦存條件,選擇了干式充填采礦法(如圖1所示)。
3.1 采場布置及結(jié)構(gòu)參數(shù)
2個礦房同時回采,充填1#礦房時回采2#礦房,礦房沿走向布置,礦房長分別為37 m和39 m,寬度為礦體的厚度,礦體傾角51°,階段高度為30 m,礦房斜長約40 m。聯(lián)絡道間距均為5 m,不留頂柱,留5 m厚的底柱,間柱寬度為6 m。每分層回采2 m,然后進行充填。
3.2 采準切割工程布置
圖1 胡八莊金礦上盤不穩(wěn)固礦體干式充填采礦法
(1)底部結(jié)構(gòu)。在5 m厚的底柱內(nèi),2個礦房中分別鑿直徑為1.3 m的放礦溜井,并架設放礦漏斗。
(2)切割拉底方案。連通第一層聯(lián)絡道,形成拉底空間。
(3)掘進充填井。由于礦體比較薄,并且礦房也不是很長,所以每個礦房內(nèi)布置1條充填井,充填井沿礦體上掘至-110 m中段,斷面1.6 m×1.8 m。
(5)聯(lián)絡道布置。沿天井向上每5 m向采場掘進一穿脈聯(lián)絡道。為保證回采貫通,聯(lián)絡道穿過礦體,一是起探礦作用,二是用作行人聯(lián)絡道和采場通風道,聯(lián)絡道斷面1.6 m×1.8 m,此外,電耙絞車設置在聯(lián)絡道內(nèi)。
3.3 回采充填工作
1#礦房和2#礦房同時回采,每個礦房各設1條充填井和1條礦石溜井?;夭勺韵露线M行,每次爆破后,從溜井放出所有礦石,搭建直徑為1.3 m的鋼溜井,然后通過充填井向礦房中放入廢石,并用電耙整平,最后在充填的廢石料表面鋪設0.2 m厚、強度5~8 MPa的混凝土。從右向左依次回采,當采完1#礦房時,對1#礦房進行充填,然后回采2#礦房,采完2#礦房,對其進行充填,同時回采1#礦房。依次交替采充,互不干擾,節(jié)省了充填體凝固的等待時間,提高了工作效率。
依次自下而上沿著斜向向上推進至礦塊的頂部。隨著回采的進行,將電耙絞車向上一層聯(lián)絡道轉(zhuǎn)移。充填料主要來自-110 m中段掘進所產(chǎn)出的廢石。
3.4 落礦與出礦
采用7655型鑿巖機,站在爆堆上打上向傾斜炮孔,孔徑42 mm,孔深2 m,排距0.5 m。使用銨油炸藥或乳化炸藥卷進行爆破,采用微差導爆管雷管起爆。
該方案直接采用下盤溜井出礦,礦石溜至出礦巷道,通過放礦漏斗裝車。
3.5 通風與排水
新鮮風流由下盤階段運輸平巷進入通風行人天井,通過聯(lián)絡道進入采場,污風通過充填回風天井進入上中段的回風巷道。
中段排水由馬頭門、車場和石門巷水溝流入中段天井,再由天井倒段至-350 m中段水倉,經(jīng)水倉一次排水至地表。
(1)采用干式充填,減少了無底柱留礦法的層間頂柱損失,提高了礦石回采率。
(2)從采場底部掘進切割巷道,然后上向分層回采,減少了掘進工程量,且采場暴露面積小,出礦比較安全。
(3)2個礦房同步回采,回采和充填互不干擾,大大提高了生產(chǎn)進度,提高了采場生產(chǎn)能力,并及時維護了采場上下盤圍巖,每次回采采用淺孔爆破,便于控制采場上下盤,降低了采礦貧化率。
(4)回采過程中將礦石中的廢石及時手選用于采場充填,減少了礦石貧化和充填量,有利于降低成本。
(5)2個礦房同步回采,不留間柱,以水泥隔墻替換間柱,大大提高了礦石的回收率,減少資源損失,增加了效益。
(6)在采場內(nèi)部使用小型電耙子出礦及充填,提高了勞動效率。
生產(chǎn)實踐表明,上向水平分層干式充填法具有貧化、損失率低、作業(yè)安全、適應性強和能控制地壓活動等優(yōu)點,對于低品位、圍巖穩(wěn)固性差、礦體傾角緩的薄礦脈是一種較適宜的采礦法。在開采礦巖中等或中等以上穩(wěn)固的勘探級別較高、產(chǎn)狀復雜的礦體方面,具有廣闊的應用前景。
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2010-11-10)
秦忠虎(1985-),男,山西洪洞人,碩士研究生。研究方向:采礦方法、巖石失穩(wěn)及其控制。