王海江
(山西新臨鋼鋼鐵有限公司,山西臨汾041000)
含鋁鋼Q345C生產(chǎn)工藝研究
王海江
(山西新臨鋼鋼鐵有限公司,山西臨汾041000)
山西新臨鋼煉鋼廠通過采用鋁質(zhì)脫氧劑和精煉喂鋁線的方式增加鋼中鋁含量,喂線控制Ca、Al含量,全程保護(hù)澆注等措施,保證了鋼中鋁含量(w(Al)≥0.020%)和鋼水澆注性,防止了鋁的流失,成功開發(fā)了Q345C含鋁鋼,噸鋼成本降低51.25元/t,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
含鋁鋼Q345C工藝
山西新臨鋼煉鋼廠(以下簡稱臨鋼煉鋼廠)現(xiàn)有3座30 t轉(zhuǎn)爐,3座30 t LF爐,2臺板坯連鑄線。為了減弱或完全消除低碳鋼在較低溫度下發(fā)生的淬火時效和應(yīng)變時效,通常要求鋼中含有一定數(shù)量的鋁(w(Als)≥0.015%)。因此,許多有特殊要求的鋼種對鋁含量都有明確要求;但鋼中鋁含量對鋼水可澆注性有顯著影響,控制不好容易出現(xiàn)澆注性差,甚至造成中間包鋼水結(jié)瘤,嚴(yán)重影響煉鋼廠的生產(chǎn)順行。
臨鋼煉鋼廠曾在2004—2005年期間試用過以鋁質(zhì)脫氧劑鋼芯鋁來增加鋼中鋁含量,在鋼芯鋁加入量達(dá)到0.7~1.0 kg/t(質(zhì)量分?jǐn)?shù),以下均指鋼芯鋁的質(zhì)量分?jǐn)?shù))時,出現(xiàn)鋼水澆注性差、多次發(fā)生中包水口結(jié)瘤事故。隨后將爐前脫氧劑鋼芯鋁用量控制在0.6 kg/t以內(nèi)(此時鋼中的全鋁的質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.007%),鋼水澆注性略有改善,基本可保證生產(chǎn)順行,但鋼中的鋁含量很低,約0.005%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),達(dá)不到消除淬火時效和應(yīng)變時效的目的。2008年,臨鋼公司新產(chǎn)品開發(fā)辦公室擬開發(fā)部分含鋁鋼(w(Alt)≥0.015%),曾采用結(jié)晶器喂鋁線方式生產(chǎn)含鋁鋼,在喂鋁線試驗過程中,由于增鋁量較大(w(ΔAlt)≥0.015%)時,大大惡化了結(jié)晶器保護(hù)渣性能,鑄坯出現(xiàn)批量縱裂,給臨鋼煉鋼廠造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。隨后煉鋼廠不再生產(chǎn)含鋁鋼,改用Nb代替Al。
隨著精煉工藝的逐步完善和操作水平的提高,初步具備了生產(chǎn)含鋁鋼的條件。2010年,臨鋼煉鋼廠成立了含鋁鋼攻關(guān)小組,吸取以往經(jīng)驗教訓(xùn),查閱相關(guān)資料,主要利用鋁質(zhì)脫氧劑和精煉喂鋁線的方式增加鋼中鋁含量,同時采用喂鈣線控制m(Ca)/m(Al),保證鋼水澆注性,連鑄全程保護(hù)澆注,防止鋁流失等措施,大大提高了鋼中鋁含量(w(Al)≥0.020%),成功開發(fā)了Q345C含鋁鋼,噸鋼成本降低51.25元/t,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
鐵水預(yù)處理→300 t混鐵爐→30 t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐→LF精煉爐→連鑄→精整→軋制→檢驗入庫。
采用脫硫鐵水,要求w(S)≤0.030%、w(P)≤0.140%;使用優(yōu)質(zhì)廢鋼(坯頭、坯尾、中板廠邊角料);轉(zhuǎn)爐、LF精煉爐、連鑄機(jī)、鋼包等設(shè)備處于良好狀態(tài),具備電磁攪拌條件。
1.2.1 轉(zhuǎn)爐冶煉工藝
(1)鐵水裝入量為(25.5±0.5)t,廢鋼裝入量為(4.5±0.5)t,總裝入量≤31.0 t,進(jìn)精煉站鋼包自由空間大于300 mm。
(2)要求混鐵爐的鐵水中w(S)不大于0.030%,出鋼時間為2.0~3.5 min。轉(zhuǎn)爐w(終點C)≥0.06%,w(P)≤0.020%。
(3)開新爐前5爐,大補(bǔ)爐后兩爐、補(bǔ)出鋼口第一爐,新包第一爐、結(jié)包底包不得冶煉此類鋼。
(4)冶煉使用鋁鐵脫氧,每爐加入鋁鐵質(zhì)量為100 kg。加入順序:出鋼1/3加鋁鐵→硅錳→錳鐵→硅鈣。使用的合金必須經(jīng)過烘烤爐烘烤。鋼水進(jìn)精煉站時的氧活度在5×10-6~15×10-6,鋼中鋁含量達(dá)到0.020%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))以上。
(5)冶煉取吹氬前樣,用無鋁取樣器取樣。
(6)到LF爐,鋼水的溫度為1 560~1 600℃。
1.2.2 LF精煉工藝
(1)按要求分批加料,化好渣。石灰加入量按250~300 kg/爐控制(根據(jù)渣厚調(diào)整),螢石加入量為50 kg/爐,精煉渣加入量為80 kg/爐,電石加入量為40 kg/爐。
(2)鋼水進(jìn)站喂50 m/爐鋁線(可適當(dāng)調(diào)整),弱吹氬前喂入硅鈣線90 m/爐(要求鋼中w(S)控制在0.010%以下),喂入速度為1.7~2.0 m/s。
(3)精煉過程中控制好精煉爐爐頂氣氛,減少鋼水二次氧化;鋼水溫度按內(nèi)控要求上限控制。
(4)要求試驗爐次離站前進(jìn)行定氧、鋁操作,鋼中w(Al)≥0.030%。
(5)弱吹氬時間要求不小于10 min,弱吹氬過程鋼水液面不裸露。
(6)鋼包必須紅包,在生產(chǎn)Q345C前先在普鋼周轉(zhuǎn)一圈。
(7)第一爐精煉出站溫度控制為(1 620±10)℃;連澆爐精煉出站溫度控制為(1 565±10)℃。
1.2.3 連鑄工藝
(1)在中包開澆第一爐或特殊情況下使用石英質(zhì)浸入式下水口,其余使用鋁碳質(zhì)浸入式下水口。
(2)上水口使用鋯復(fù)合質(zhì)或鋁鋯碳質(zhì)材料。
(3)塞棒、浸入式下水口、上水口使用前必須按規(guī)程要求烘烤。
(4)使用Q345C專用保護(hù)渣,要求先掛套管后開澆,杜絕澆注過程的鋼水裸露,全程保護(hù)澆注。
(5)使用專用中包覆蓋劑。
(6)鑄機(jī)弧度、開口度偏差均小于0.5 mm,二冷噴淋裝置要求噴嘴暢通、對中。
(7)溫度控制見表1。
表1 溫度控制℃
(8)正常拉速穩(wěn)定在0.80~1.0 m/min,二冷比水量為0.70~0.90 L/kg。
(1)2010年6月21日試生產(chǎn)了6爐,其中,有5爐鑄坯中的w(Al)大于0.020%,有1爐(爐號為1007624)由于在出鋼過程中下渣,鑄坯中w(Al)為0.010%。全程鋁的吸收率平均為14.2%(見表2)。
表2 各工序鋁含量(平均值)對比%
從表2可以看出,精煉樣、中包樣、鑄坯樣中w(Alt)和w(Als)含量基本相等,說明夾雜物去除較好。精煉出站到中包澆注過程w(Al)損失42%。
在本次Q345C生產(chǎn)中,煉鋼廠采用鋁代替鈮,起到了細(xì)化晶粒和提高強(qiáng)度的作用。由于鋁成本較低,通過測算噸鋼成本可降低51.25元,大大降低了品種鋼生產(chǎn)成本。
(2)2010年8月12日,生產(chǎn)10爐Q345C含鋁鋼,由于第四爐次精煉過程中鋼包渣線穿鋼,上連鑄后出現(xiàn)流動性不好的現(xiàn)象,打亂了生產(chǎn)節(jié)奏,以至后續(xù)爐次澆注不正常,鋁損失較大,成品成分中w(Al)只有3爐大于0.020%。
(3)2010年8月15日,再次進(jìn)行了試生產(chǎn),并對方案進(jìn)行了完善,爐前鋁鐵用量根據(jù)進(jìn)站(LF爐)Al含量進(jìn)行調(diào)整,加入量為100~110 kg/爐;精煉工序也對喂鋁線量進(jìn)行了調(diào)整,保證出站w(Al)達(dá)到0.040%以上,同時保證精煉軟吹氬時間,降低鋼中鋁在精煉過程中的二次氧化;連鑄工序的重點仍是做好鋼水的防氧化操作,要求先掛套管后開澆,加強(qiáng)大包套管吹氬保護(hù),杜絕澆注過程的鋼水裸露。本次試驗效果較好,平均w(Al)達(dá)到0.058%,有1爐鋁含量偏離正常,判斷為因采用含鋁取樣器,導(dǎo)致鋁含量異常,遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)要求的0.020%,后切角復(fù)驗合格,澆注過程良好。
(4)含Al鋼水由于鋼水中含有較多的Al2O3夾雜,連鑄時就會引起中間包水口堵塞[1]。有關(guān)資料表明[2]:含Al鋼水通過鈣處理,可以較好地防止水口堵塞。水口堵塞主要是由于高熔點的Al2O3黏附在水口壁上造成的。對含Al鋼水進(jìn)行鈣處理,可以使高熔點單體Al2O3(2 000℃熔化)轉(zhuǎn)化為低熔點的C12A7(12CaO·7Al2O3,Tf=1 400℃),且在澆注溫度下保持液態(tài)。但加入鈣要有一個合適的范圍,加入量太少,不足以將Al2O3轉(zhuǎn)化為C12A7;過多又會生成CaS(Tf=2 500℃),CaS如同Al2O3一樣也會使水口堵塞,且鋼水中鈣含量高會發(fā)生水口侵蝕問題。因此,鋼水鈣處理時,有效控制鈣含量可提高鋼水流動性,保障連鑄正常澆注。
本次生產(chǎn)硅鈣線加入量為90~120 m/爐(1.0~1.3 kg/t),喂硅鈣線前鋼中w(Al)控制在0.040%~0.050%。對本次生產(chǎn)鋼中鋁含量和鈣含量進(jìn)行統(tǒng)計分析,含鋁鋼鈣處理后,w(Ca)>0.001 2%時,鋼水流動性較好,連鑄可正常澆注。有關(guān)資料表明,m(Ca)/m(Al)應(yīng)大于0.1,本次試生產(chǎn)平均為0.062(見圖1),還有待提高。
圖1 鋼中鈣鋁含量對比
通過含鋁鋼Q345C的試生產(chǎn),針對試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題對方案進(jìn)行優(yōu)化,解決了含鋁鋼澆注性差和鋁含量易氧化難以控制的問題,成功開發(fā)了含鋁鋼Q345C,形成了一套較完善的含鋁鋼生產(chǎn)工藝,鋼中w(Al)可達(dá)到0.020%以上,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。同時擴(kuò)寬了新產(chǎn)品開發(fā)范圍,為公司提供了新的效益增長點。
試生產(chǎn)以前,Q345C鋼采用Nb代替Al。試生產(chǎn)以后,用鋁代替鈮,噸鋼成本降低51.25元(見表4)。
表4 成本對比
(1)爐前采用鋁鐵脫氧,精煉工序通過喂鋁線/鈣線控制Al、Ca含量,保證精煉軟吹氬(鋼液無裸漏)時間,連鑄工序做好鋼水的保護(hù)澆注工作,小轉(zhuǎn)爐也可生產(chǎn)含鋁鋼。
(2)在低牌號含Nb鋼生產(chǎn)過程中,采用Al代Nb,可明顯降低生產(chǎn)成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
[1]張振申.浸入式水口結(jié)瘤成因分析與預(yù)防措施[J].連鑄,2005(3):19.
[2]王寶明.含鋁鋼中夾雜物產(chǎn)生的原因分析及預(yù)防措施[J].煉鋼,2008(6):41.
(編輯:胡玉香)
Abstract:In the steel-making plant of Shanxi New Lin-gang Company,some measures were taken such as applying the aluminum deoxidizer and fining the aluminum-feeding line to increase the aluminum content of steel,line-feeding control Ca,Al content and line protection casting.This guaranteed the aluminum content(w(Al)≥0.020%)and the molten steel casting,prevented the Al outflow,developedaluminum steel Q345C successfully,reducedcost 51.25 Yuan/tons,and obtained good economic efficiency.
Key words:aluminum steel,Q345C,production
Research on Production of Aluminum Steel Q345C
WANG Haijiang
(Shanxi New Lin-gang Co.,Ltd.,Linfen 041000,China)
TF713
A
2010-12-11
1672-1152(2011)01-0016-03
王海江(1973-),男,于太鋼集團(tuán)山西新臨鋼煉鋼廠從事技術(shù)質(zhì)量工作,工程師。Tel:13935783820,E-mail:whj68681668@yahoo.com.cn