徐保中,雷祥芹,強(qiáng)銀花,宋慶杰
1.中原油田采油一廠,河南濮陽(yáng) 457171
2.中原油田建設(shè)集團(tuán)公司,河南濮陽(yáng) 457001
能源資源是能源發(fā)展的基礎(chǔ)。新中國(guó)成立以來(lái),不斷加大能源資源勘查力度,組織開(kāi)展了多次資源評(píng)價(jià)。
中國(guó)擁有較為豐富的化石能源資源,但是,石油、天然氣資源儲(chǔ)量相對(duì)不足,另外,中國(guó)人口眾多,人均能源資源擁有量在世界上處于較低水平,石油、天然氣人均資源量?jī)H為世界平均水平的1/15左右。
采油一廠文三聯(lián)合站建于1988年,設(shè)計(jì)的原油處理能力為150萬(wàn)噸/年,伴生氣處理量為200萬(wàn)立方米/日?,F(xiàn)文三聯(lián)實(shí)際處理原油30萬(wàn)噸/年。主要承擔(dān)著文東油田四個(gè)采油區(qū)每天550t原油,130萬(wàn)方伴生氣,8 000方污水的處理與外輸任務(wù)。如今產(chǎn)量只占設(shè)計(jì)處理能力的20%,原油產(chǎn)量不斷遞減,含水量大幅度上升,已全面進(jìn)入高含水開(kāi)發(fā)期,站庫(kù)“大馬拉小車(chē)”現(xiàn)象嚴(yán)重,油氣集輸系統(tǒng)的相當(dāng)一部分管網(wǎng)、設(shè)備存在陳舊老化、能耗高、效率低、腐蝕嚴(yán)重等問(wèn)題,已進(jìn)入更新高峰期,急需對(duì)集輸系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,解決以下問(wèn)題:1)油氣處理設(shè)計(jì)能力與實(shí)際生產(chǎn)嚴(yán)重不匹配,能源浪費(fèi)嚴(yán)重,油氣處理成本高;2)站庫(kù)設(shè)備投產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng),老化嚴(yán)重,能耗高、效率低;3)集輸管網(wǎng)腐蝕穿孔頻繁,油氣損失嚴(yán)重,安全和環(huán)保壓力大。
隨著油田開(kāi)發(fā)逐漸進(jìn)入開(kāi)采后期,由于原油產(chǎn)量遞減,原油處理工藝高耗低效的矛盾日益突出,如何解決好油田集輸處理能耗問(wèn)題,使油田保持較低的能耗和運(yùn)行成本,實(shí)現(xiàn)聯(lián)合站系統(tǒng)的節(jié)能降耗,提高油田的整體經(jīng)濟(jì)效益是各油田當(dāng)務(wù)之急,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化已經(jīng)迫在眉睫了?,F(xiàn)有聯(lián)合站是一個(gè)高耗能系統(tǒng)。一方面是電耗大。整個(gè)聯(lián)合站實(shí)際上就是一個(gè)泵站,站上大功率用電設(shè)備很多都是不間歇的運(yùn)轉(zhuǎn),但是由于供電系統(tǒng)普遍存在設(shè)備陳舊、效率低下的問(wèn)題。這直接導(dǎo)致電耗費(fèi)用占生產(chǎn)成本的比重提高。電耗費(fèi)用的增加直接影響著成本的降低和效益的提高。通過(guò)采用先進(jìn)技術(shù)和高效設(shè)備,可有效提高用電效率,減少電量消耗,取得節(jié)電量效益。另一方面,天然氣消耗量大。集輸系統(tǒng)中天然氣消耗主要是鍋爐和加熱爐。由于產(chǎn)量的自然遞減,流程的重復(fù)是天然氣大量消耗及浪費(fèi)的主要原因。通過(guò)流程的優(yōu)化改造,減少天然氣的消耗及浪費(fèi),能有效提高文三聯(lián)站效。
采油一廠油氣集輸系統(tǒng)優(yōu)化改造工作中針對(duì)文三聯(lián)采用了以下有效做法:
1)實(shí)施油氣處理區(qū)域優(yōu)化、集中處理,縮短處理工藝流程,縮減處理規(guī)模
堅(jiān)持生產(chǎn)能力與設(shè)計(jì)能力相匹配的原則:實(shí)施油氣處理區(qū)域優(yōu)化、集中處理,通過(guò)簡(jiǎn)化優(yōu)化油氣處理工藝,縮短處理工藝流程,縮減油氣處理規(guī)模,將文三聯(lián)改造為中轉(zhuǎn)站,原油集中輸至文一聯(lián)統(tǒng)一處理,停運(yùn)部分大能耗設(shè)備,減少能源消耗。降低油氣處理成本。
2)采用高效節(jié)能設(shè)備,提高設(shè)備設(shè)施運(yùn)行效率
采用新工藝新技術(shù)更新改造陳舊老化、能耗高、效率低的油氣處理設(shè)備設(shè)施。重點(diǎn)更新改造鍋爐、外輸泵等主要能耗設(shè)備,并對(duì)運(yùn)行參數(shù)波動(dòng)的運(yùn)行設(shè)備采用變頻調(diào)節(jié)技術(shù),節(jié)能降耗,提高設(shè)備設(shè)施運(yùn)行效率。
井排來(lái)液每日約8 000方,含水95%,進(jìn)站溫度38℃~45℃,進(jìn)三相分離器進(jìn)行油氣水分離;分離后,油中含水一般為1%~5%,三相分離器來(lái)油進(jìn)加熱爐,加熱到85℃~95℃。然后進(jìn)脫水器沉降;沉降后進(jìn)穩(wěn)定塔,提取輕烴,再外輸,處理后外輸原油密度0.828,保證原油外輸含水不超過(guò)0.3%。
1)三相分離器8臺(tái)(φ3 000×9 610×16);
2)加熱爐2臺(tái)(1 500kW);
3)脫水器3臺(tái)(φ3 000×17 600×16);
4)穩(wěn)定塔一座(φ3 000×22 600);
5)原油儲(chǔ)罐5 000m32座;
6)負(fù)壓機(jī)2臺(tái)(LYZ30/-0.03-0.4一臺(tái)、LG30/-0.05-0.4一臺(tái));
7)原油外輸泵2臺(tái)(DYK100-20*5);
8)污水罐2座(1 000m3);
9)污水外輸泵4臺(tái)(8SH-6);
10)立式分離器4臺(tái)(φ2 200×12 460×14)。
井排來(lái)液每日約8 000方,含水95%,進(jìn)站溫度38℃~45℃,進(jìn)三相分離器進(jìn)行油氣水分離;分離后,油中含水一般為1%~5%,三相分離器來(lái)油經(jīng)緩沖塔后由外輸泵打進(jìn)加熱爐,加熱到50℃ ~60℃外輸。
1)三相分離器8臺(tái)(φ3 000×9 610×16);
2)加熱爐2臺(tái)(1 500kW);
3)原油儲(chǔ)罐5 000m32座;
4)原油外輸泵2臺(tái)(DYK100-20*5);
5)污水罐2座(1 000m3);
6)污水外輸泵4臺(tái)(8SH-6);
7)立式分離器4臺(tái)(φ2 200×12 460×14)。
通過(guò)優(yōu)化前后對(duì)比,我們不難發(fā)現(xiàn)整個(gè)優(yōu)化后的節(jié)能收益主要產(chǎn)生在以下幾個(gè)方面:
1)設(shè)備維護(hù)
改造前:壓縮機(jī)每月需加潤(rùn)滑機(jī)油0.34t,年費(fèi)用為6萬(wàn)元。脫水器每年的清污和換熱器清洗,加上冷卻泵的零配件費(fèi)和維護(hù)費(fèi)用,一年需4萬(wàn)元左右。
改造后:拆除壓縮機(jī)、脫水器、穩(wěn)定塔、冷卻泵。設(shè)備維護(hù)費(fèi)用年節(jié)約資金50萬(wàn)元。
2)用電分析
改造前:文三聯(lián)在建站時(shí),根據(jù)150萬(wàn)噸的原油年處理量,設(shè)計(jì)建造了兩座主配電室(注水和外輸),各配置兩臺(tái)800kVA變壓器,以適用站內(nèi)負(fù)荷需要。
隨著生產(chǎn)形勢(shì)發(fā)生變化,油氣產(chǎn)量不斷遞減,原設(shè)計(jì)負(fù)荷能力逐漸過(guò)剩,站內(nèi)先后有一批動(dòng)力設(shè)備閑置或停運(yùn)。尤其是外輸配電室,原設(shè)計(jì)負(fù)荷能力800kW,目前實(shí)際負(fù)荷210kW,僅為原來(lái)的1/4。目前全站電力負(fù)荷約1 300kW,運(yùn)行兩臺(tái)800kVA變壓器完全能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)需要,由于變壓器本身?yè)p耗較大,配電室內(nèi)的老配電柜等也達(dá)不到節(jié)能降耗的要求,故變壓器、配電柜的自損及配電柜的維護(hù)也是高消耗點(diǎn)。
改造后:優(yōu)化工程中,拆除外輸變壓器(800kVA)2臺(tái)、墻壁開(kāi)關(guān)(DW15-1500)2臺(tái);拆除外輸配電室電容儀表柜等14臺(tái)開(kāi)關(guān)柜;安裝5面新配電屏。除完全消除了兩臺(tái)變壓器的自損耗電量(兩臺(tái)變壓器每天自損耗電量約500度),還節(jié)約了兩臺(tái)變壓器的機(jī)油、配料等材料及維護(hù)費(fèi)用、室內(nèi)配電柜及其附件的維護(hù)費(fèi)用。僅電量每年可節(jié)約18.2萬(wàn)度,價(jià)值約11萬(wàn)元。加上材料及維護(hù)費(fèi)用,預(yù)計(jì)年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益約30萬(wàn)元。
由于停用壓縮機(jī)、冷卻泵等用電設(shè)備,拆除外輸兩臺(tái)負(fù)荷均為800kW的變壓器,日用電量平均為3 372kW·h,日節(jié)約電量2 844kW·h,年節(jié)約電量103.8060 萬(wàn)kW·h,年節(jié)資金為70.58萬(wàn)元。
3)用氣分析
改造前:為保障提取輕烴,三相分離器來(lái)油進(jìn)加熱爐,加熱出口溫度控制在85℃~95℃,加熱爐日平均用氣量為1 048m3。工藝優(yōu)化后,緩沖塔每日1 300方左右尾氣進(jìn)入自用氣系統(tǒng),大大節(jié)約能源。
改造后:大大降低外輸油溫,保證外輸油能順利輸送至文一聯(lián)即可,加熱爐出口溫度控制在50℃~60℃,現(xiàn)加熱爐日平均用氣量為216m3。日節(jié)約天然氣832m3,年節(jié)約天然氣約為29 9520m3,年節(jié)資金為30萬(wàn)元。
總體來(lái)看,優(yōu)化工程實(shí)施后,從設(shè)備維護(hù)費(fèi)用、節(jié)電和節(jié)氣方面來(lái)說(shuō)取得了較大的經(jīng)濟(jì)效益,年節(jié)約資金共150萬(wàn)元。
系統(tǒng)運(yùn)行實(shí)踐證明:通過(guò)把文三聯(lián)進(jìn)行優(yōu)化流程簡(jiǎn)化成中轉(zhuǎn)站后,減少站內(nèi)運(yùn)行設(shè)備設(shè)施,縮減規(guī)模,有效提高了采油一廠油氣集輸系統(tǒng)技術(shù)水平,生產(chǎn)成本大幅降低。采油一廠的原油集中在文一聯(lián)進(jìn)行電脫水、穩(wěn)定處理,充分利用了站內(nèi)原有的設(shè)備,使設(shè)備負(fù)荷率上升,設(shè)備效率提高。
油田開(kāi)發(fā)已經(jīng)進(jìn)入后期,開(kāi)發(fā)難度逐漸加大,產(chǎn)量也逐漸減少,原設(shè)計(jì)能力過(guò)剩,集輸優(yōu)化從以下幾方面加大了節(jié)能的力度:1)應(yīng)用節(jié)能控制技術(shù),提高泵類(lèi)設(shè)備的效率;2)優(yōu)化工藝流程,提高系統(tǒng)整體效率;3)改造老工藝,將能利用的能源回收再利用;4)推廣新工藝、新設(shè)備,降低設(shè)備單機(jī)能耗;5)對(duì)非連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)用電設(shè)備采用“避峰就谷”方式運(yùn)行。為油田開(kāi)發(fā)的可持續(xù)發(fā)展提供了保障。
[1]徐輝利,孫杰,王莉.淺談國(guó)內(nèi)油氣儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)中存在問(wèn)題及對(duì)策[J].煉油與化工,2006(1).
[2]宋承毅.油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)面臨的挑戰(zhàn)與發(fā)展方向[J].石油規(guī)劃設(shè)計(jì),2010(3).