杜會謙,姜東杰,王師昂
(唐山軌道客車有限責任公司 產品研發(fā)中心,河北唐山064000)
我國成功完成了 CRH1、CRH2、CRH3、CRH54種車型高速動車組的國產化批量生產和在多條線路上的廣泛運用。因此采各家技術之長,進行牽引控制系統(tǒng)兼容性研究,并實現(xiàn)不同技術體系牽引控制系統(tǒng)的兼容,將為我國打破國外技術封鎖,塑造自主品牌奠定良好基礎。
以CRH3型車為平臺,進行高速列車牽引系統(tǒng)兼容性研究設計。CRH3型車牽引變流器為兩電平,功率模塊采用兩并聯(lián)的600 A/6.5 k V IGBT,中間直流環(huán)節(jié)電壓高,相比之下日系變流技術具有大電流、低電壓的特性,功率模塊采用三并聯(lián)的900 A/4.5 k V IGBT,根據(jù)該IGBT技術參數(shù)及工程設計經驗,牽引變流器的中間直流環(huán)節(jié)電壓值VD通過式(1)計算得到:
其中ΔV=K·最大斷開電流 (K可通過試驗得知)=K·過電流設定值·公差
根據(jù)IGBT元件的特性,ΔV取為700~800 V,VD=3 200~3 300 V,考慮直流電壓15%~20%的波動,直流環(huán)節(jié)電壓 應該控制在2 600~2 700 V。逆變器最大輸出線電壓VOUT為:
為滿足技術要求,同時結合電機特性,要達到啟動轉矩3 000 NM,電機啟動電流約為320 A,4臺電機并聯(lián)運行,牽引變流器的IGBT模塊是900 A/4.5 k V三并聯(lián),持續(xù)電流可達2 700 A,通過式(3)知,選擇的IGBT模塊滿足設計要求。
在牽引變流器輸入側,四象限變流器4QC的整流會產生大量的二次諧波,對于直流環(huán)節(jié)的支撐電容,吸收高次諧波的特性好,對于二次諧波基本沒有濾波作用,所以傳統(tǒng)的做法是設計一個特定諧波濾波器,也稱串聯(lián)諧振電路,濾除二次諧波。而本次設計沒有采用增加硬件電路來解決這個問題,而是采用軟件算法消除了二次諧波的影響,具體實現(xiàn)方法就是通過直流環(huán)節(jié)的電壓互感器檢測得到二次諧波電壓的幅值與相位,在二次諧波的負半軸,相應的增加脈沖的寬度,在二次諧波的正半軸減小脈沖的寬度,實現(xiàn)電壓×時間為既定值,調整脈沖觸發(fā)時間,達到想要得到的輸出電壓,如圖1所示。這種方法不但減少了硬件電路,而且還有效利用了二次諧波的能量,提高了牽引變流器的效率,減小了電機轉矩脈動,如圖2所示。
圖1 無差拍控制算法
圖2 無差拍控制結果
對于動車組牽引變壓器,日本多采用殼式變壓器,體積較小,但各牽引繞組存在一定耦合,互感一般小于自感的15%。歐洲牽引變壓器多采用芯式、全分裂結構,各牽引繞組之間能夠完全解耦,即互感為零[1],這樣更便于四象限變流器的控制,同時也能減小牽引繞組的電流波動。
在四象限變流器的控制設計中,開關頻率由原來的350 Hz提高到450Hz,這樣不僅降低了變壓器原邊電流畸變率,還可以減小二次諧波電流,而且還可以把牽引變壓器短路阻抗做的更小,有效的降低了變壓器成本[2]。圖3是通過試驗得到的變壓器輸出電流波形,從圖中可以看出四象限變流器輸入電流負荷分配均勻,偏差在5%以內。
圖3 四象限變流器輸入電流
每個牽引變壓器都有4個輸出繞組,為兩個牽引變流器供電,每節(jié)動車上的牽引變流器有兩個四象限變流器和一個逆變器組成,如果動車組共有16個四象限變流器,為了減小電流的諧波分量,整列車的所有四象限整流器按相互位移11.25°進行調制,這樣做的結果,相當于提高了牽引變壓器一次繞組中供電接觸網中的等效開關頻率[3]。在四象限變流器中采用SPWM技術,會產生大量的高頻諧波成分:
式中ωc為載波頻率;ω基波頻率。M 和N 均為整數(shù),M+N為一個奇整數(shù)[4]。通過載波相位差控制可以降低部分諧波,如上所述,根據(jù)整列車四象限整流器的個數(shù),推算出可以消除8ωc倍的高次諧波,圖4為模擬計算結果。,數(shù),進行了等效干擾電流的計算,在牽引正常的情況下,干擾電流值小于1.5 A,符合TB/T 2517標準的規(guī)定。
圖4 電流高頻模擬計算結果
由于逆變器輸出最大電壓由歐系平臺的2 800 V降低到日系平臺的2 100 V,在保證牽引電機輸出功率不變的情況下,必須增加電機電流,電流增加會帶來電機磁飽和、溫升等一系列問題,所以要對原電機進行優(yōu)化設計,以適應日系牽引變流器的低電壓、大電流特性。
CRH3型車的牽引電機是三相4極異步感應電機,在主結構保持不變的情況下,通過減少繞組匝數(shù),增加繞組導體截面積,增加冷卻風量,采用高磁感硅鋼材料等措施對原電機進行改進,同時還對電機的絕緣結構進行了優(yōu)化,來滿足大電流特性的要求。在V/F特性曲線不變的情況下,由于勵磁電流的增加,通過減少繞組匝數(shù),即減少電機的磁化電感Lm,來保持氣隙磁密與原型電機相當,公式(4)、公式(5)說明了以上機理。
牽引電機定子匝數(shù)的減少更有利于電機的散熱,降低軸。緣結構,改善導熱性,增強了散熱效率。繞組導體截面積的增加使得新設計的電機與CRH3型電機定子電流密度保持相當,發(fā)熱因數(shù)稍低于CRH3型電機。
圖5和圖6是對上述設計方案進行的模擬計算結果。從圖5看電機的溫度場分布滿足牽引電機絕緣壽命的要求。圖6是電機在額定負載時的磁場分布圖,電機的磁通密度與CRH3電機相當。
圖5 牽引電機溫升模擬分析結果
圖6 牽引電機電磁場模擬分析結果
在完成了牽引系統(tǒng)的兼容性設計和牽引設備的試制后,進行了牽引系統(tǒng)的地面聯(lián)調試驗。聯(lián)調試驗由25 k V/50 Hz電源、斷路器、牽引變壓器、牽引變流器、牽引電機、飛輪等設備組成,利用飛輪模擬傳動負載,進行了牽引變流器控制參數(shù)匹配、牽引特性、制動特性等試驗,試驗結果如圖7、圖8所示。
其中黑色曲線為試驗結果,灰色曲線為設計值,可以看出試驗值與設計值基本是吻合,在牽引工況下,低速區(qū)電機轉矩稍大于設計值,電機啟動轉矩大,滿足合同要求,只是在高速區(qū)末端,電機電流稍微變大,這是因為當電機超過額定頻率運行時,效率有所下降造成的,。工況,由于減少了齒輪傳動裝置的效率,所以在額定電壓、電流的情況下,使得電機轉矩比設計值稍大,完全滿足列車對電制動功率的要求。
圖7 牽引特性試驗結果
圖8 電制動特性試驗結果
試驗結果驗證了本牽引系統(tǒng)的兼容性設計是成功的,通過對采用歐洲技術的牽引變壓器和牽引電機的兼容性設計,成功的使它們與日系的低電壓、大電流的變流設備相匹配,優(yōu)化了電氣性能,降低了設備成本。同時這種低電壓、大電流的PWM變流器有效的降低了,減小了共模耦合電流,降低了共模干擾,也改善了電機絕緣性能。
[1]李 偉,張 黎.交流傳動電動車組變壓器牽引繞組互感對網測變流器的影響[J].中國鐵道科學,2005,(10):6-7.
[2]鄒 仁.四象限變流器瞬態(tài)電流控制的仿真研究[J].機車電傳動,2003,(6):24-26.
[3]丁榮軍,黃濟榮.現(xiàn)代變流技術與電氣傳動[M].北京:科學出版社,2009.
[4]B K Bose.Power Electronics and AC Drives[M].Prentice Hall,New Jersey,1986.