楊新華 吳利國
(1.蘭州理工大學(xué) 電氣工程與信息工程學(xué)院,甘肅 蘭州 730050;2.甘肅省工業(yè)過程先進(jìn)控制重點實驗室,甘肅 蘭州 730050)
隨著工業(yè)化進(jìn)程加劇,我國SO2排放及酸雨危害日益嚴(yán)重;同時我國又是硫資源貧乏的國家,SO2的大量排放既嚴(yán)重污染環(huán)境又造成硫資源的巨大浪費。鋼鐵行業(yè)是SO2排放的主要行業(yè)之一,特別是燒結(jié)生產(chǎn)工序的SO2排放總量占據(jù)鋼鐵行業(yè)SO2總排放量的一半。因此,燒結(jié)煙氣脫硫問題日益受到普遍重視。
煙氣脫硫技術(shù)主要包括氨法、石灰石膏法、活性炭吸收法等,本系統(tǒng)采用的是濕式石灰石膏法。該法用石灰乳液吸收煙氣中的SO2,生成半水硫酸鈣或是石膏,脫硫效率高。雖然石灰石膏法技術(shù)純熟,但是由于煙氣中所含氣體復(fù)雜,煙氣中SO2濃度具有時變性,因此所需脫硫劑的濃度應(yīng)具有實時調(diào)節(jié)性。傳統(tǒng)的控制方法不能獲得較好的控制效果,本系統(tǒng)采用預(yù)測串級控制方法[1],可以對脫硫劑濃度進(jìn)行精確控制,達(dá)到滿意的控制效果。
石灰石-石膏法燒結(jié)煙氣脫硫系統(tǒng)主要分為三部分。第一,石灰原料由密封罐車運輸,提升裝置送至石灰儲倉,卸料閥打開,經(jīng)振動機除砂后,卸料閥和振動機由石灰儲倉中石灰的物位控制開停。石灰送至底部漿液池后在泥漿池中攪拌機,同時對石灰泥漿進(jìn)行攪拌。第二,攪拌后的石灰泥漿被送入循環(huán)水池,后經(jīng)脫硫水泵送至吸收塔中部,四臺脫硫水泵根據(jù)循環(huán)水池液位不同順次啟動,其中第2臺水泵進(jìn)行模糊控制[2],同時煙氣經(jīng)過增壓風(fēng)機增壓后也送入吸收塔底部,在高速的旋沖下與脫硫劑充分反應(yīng)進(jìn)行煙氣脫硫,脫硫后達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的煙氣經(jīng)吸收塔頂部管道排出。第三,脫硫后吸收塔內(nèi)反應(yīng)后的石灰漿液重新送至循環(huán)水池,再由泥漿泵將其送至壓濾機房進(jìn)行脫水,結(jié)晶后制成石膏,資源再利用。脫硫系統(tǒng)的控制流程圖如圖1所示。
圖1 脫硫系統(tǒng)流程圖
根據(jù)燒結(jié)煙氣脫硫系統(tǒng)的工藝要求,為了達(dá)到控制的準(zhǔn)確性和實時性,脫硫控制系統(tǒng)控制及監(jiān)控過程如下所述[3]??刂七^程:控制系統(tǒng)具有手動/自動控制功能;吸收塔監(jiān)控站對出煙口SO2濃度進(jìn)行控制,當(dāng)濃度大于排放標(biāo)準(zhǔn)時煙氣通過循環(huán)管道重新進(jìn)入煙囪底部再次循環(huán)脫硫,當(dāng)濃度符合標(biāo)準(zhǔn)則通過吸收塔直接排入大氣;循環(huán)水池監(jiān)控站對循環(huán)水池液位、漿液濃度、PH值進(jìn)行測控。其中根據(jù)循環(huán)水池液位的不同,設(shè)定相應(yīng)的限值規(guī)定范圍(0-2m,2m-4m,4m-7m,7m-8m,8m-10m),通過液位的高低及不同的范圍控制5臺循環(huán)水泵順序啟停,其中第2臺循環(huán)水泵在(4m-7m)區(qū)間內(nèi)進(jìn)行模糊預(yù)測控制;石灰泥漿監(jiān)控站裝有物位計,通過石灰儲倉中石灰的容量控制卸料閥的開度及振動機的啟停。監(jiān)控過程:在操作員站及調(diào)度中心采用組態(tài)王軟件實現(xiàn)對所有控制和檢測的模擬量的歷史數(shù)據(jù)存儲、實時數(shù)據(jù)動態(tài)顯示、打印和報警功能,并對所有的控制通過上位機實現(xiàn)參數(shù)設(shè)定和遠(yuǎn)程控制,工藝流程在計算機屏幕上實現(xiàn)動態(tài)顯示。脫硫系統(tǒng)采用PLC作為下位機直接處理模擬量和開關(guān)量信號,選用PC機作為上位機,利用組態(tài)王軟件建立友好的實時操作界面與下位機進(jìn)行通信??刂葡到y(tǒng)的主要結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
本脫硫系統(tǒng)中,石灰漿液濃度關(guān)系著整個脫硫系統(tǒng)的脫硫效果,脫硫劑濃度要求控制在30mg/m3左右,溫度控制在40℃以下。進(jìn)入吸收塔的脫硫劑濃度過高會造成管道堵塞,脫硫劑濃度過低又會影響系統(tǒng)的脫硫效果。本系統(tǒng)利用調(diào)節(jié)星型卸料閥的開度來調(diào)節(jié)石灰的卸料,進(jìn)而實現(xiàn)脫硫劑濃度的調(diào)節(jié)。當(dāng)脫硫劑濃度大于30 mg/m3時立即將電動蝶閥全部打開,若脫硫劑濃度過高且有上升趨勢則閥門開大,若濃度偏低且有下降趨勢則適當(dāng)關(guān)小閥門[4]。
本系統(tǒng)根據(jù)脫硫劑濃度變化的特點,采用模糊預(yù)測控制技術(shù)來控制星型卸料閥的開度。在原有的簡單模糊控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,利用動態(tài)矩陣預(yù)測控制算法改變被控過程的設(shè)定值,構(gòu)成一個串級控制系統(tǒng),結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 預(yù)測控制結(jié)構(gòu)圖
模糊預(yù)測控制具有三個特點,模型預(yù)測、滾動優(yōu)化和反饋校正。根據(jù)不同的特點,模糊預(yù)測又分為模型算法控制MAC、動態(tài)矩陣控制DMC和廣義預(yù)測控制GPC。本系統(tǒng)采用動態(tài)矩陣DMC算法,它具有以下優(yōu)點:
(1)直接在控制算法中考慮預(yù)測變量和控制變量的約束條件,用滿足約束條件的范圍來求出最優(yōu)預(yù)測值。
(2)把控制變量與預(yù)測變量的權(quán)系數(shù)矩陣作為設(shè)計參數(shù),在設(shè)計過程中通過仿真來調(diào)節(jié)魯棒性好的參數(shù)值。
(3)預(yù)測變量和控制變量較多的場合,或者控制變量的設(shè)定在給出的目標(biāo)值范圍內(nèi),這時具有自由度,預(yù)測變量的定常狀態(tài)值被認(rèn)為是有無數(shù)組組合的。
(4)從受控對象動特性設(shè)定到最后作仿真來確定控制性能為止,這一系列設(shè)計規(guī)范已相當(dāng)成熟。DMC算法以脫硫劑濃度作為控制量,在控制中包含了數(shù)字積分環(huán)節(jié),因此,即使在失配的情況下,也能得到無靜差控制。
它采用了多步預(yù)測的方式,擴大了反映過程未來變化趨勢的信息量,因而能克服各種不確定性和復(fù)雜變化的影響,使動態(tài)矩陣控制能在各種復(fù)雜生產(chǎn)過程控制中獲得很好的應(yīng)用效果,并具有較高的魯棒性。
2.2.1模型預(yù)測
首先需要測定脫硫劑濃度的單位階躍響應(yīng)采樣值,確定模型向量及模型時域。針對脫硫劑濃度的非線性特點,可在工作點處線性化,然后輸出預(yù)測可以通過單變量預(yù)測后疊加得到。若uj只有即時變化Δuj(k),則模型為
式中,A為模型向量,ΔU(K)為k時刻增量。
2.2.2滾動優(yōu)化
在多變量DMC的滾動優(yōu)化中,要求每個輸出yi在未來P個時刻緊密跟蹤相應(yīng)的期望值,并對M個控制增量的大小均加以軟約束,寫出性能指標(biāo)minJ(k)的表達(dá)式。
式中
根據(jù)預(yù)測模型式求出使性能指標(biāo)minJ(k)最優(yōu)的全部控制增量ΔUM(k)。Q、R分別為誤差權(quán)矩陣和控制權(quán)矩陣。
2.2.3反饋校正
在k時刻實施控制后,可以根據(jù)預(yù)測模型算出對象在未來時刻的各輸出值,其中也包括了各輸出量在k+1時刻的預(yù)測值,到(k+1)時刻測得各實際輸出yi(k+1)后,即可與相應(yīng)的預(yù)測值比較并構(gòu)成誤差向量e(k+1),利用這一誤差信息用加權(quán)方法預(yù)測未來的誤差,并以此補償基于模型的預(yù)測,可得到校正的預(yù)測向量[4]。
由于時間基點已從k時刻移到k+1時刻,因此這一校正后的預(yù)測向量可通過移動構(gòu)成k+1時刻的初始預(yù)測值。
對于脫硫劑濃度的控制系統(tǒng),設(shè)計中真正要確定的原始參數(shù)包括以下幾個方面:(1)采樣周期T;(2)優(yōu)化時域P、控制時域M、誤差權(quán)矩陣Q及控制權(quán)矩陣R;(3)矯正參數(shù)hi。
因為我們用到的是輸入的階躍響應(yīng),所以在模型預(yù)測之前需對辨識得到的參數(shù)進(jìn)行階躍響應(yīng),以此來建立預(yù)測模型和算法,此時的模型是為下一步的實際控制做準(zhǔn)備的。建立模型后,我們就要對由截面給定的實際輸入進(jìn)行控制,得到各種控制結(jié)果,輸出返回給截面。在系統(tǒng)的輸入端加上一個控制增量,各個采樣時間分別可在系統(tǒng)的輸出端測得一序列采樣值,用動態(tài)系數(shù)來表示。經(jīng)過階躍響應(yīng)下得到實際的輸出值,再將期望值與實際測量值進(jìn)行比較,得到誤差。一般我們要求系統(tǒng)有強魯棒性和穩(wěn)定性,根據(jù)前面得到的誤差進(jìn)行校正,再實行下一時刻的計算,然后重復(fù)上述過程。
本系統(tǒng)S7-200實現(xiàn)該系統(tǒng)的動態(tài)矩陣控制算法,先在數(shù)據(jù)塊OB1中分別定義實型組放置控制系數(shù)、模型系數(shù)及校正系數(shù),將整定得到的系數(shù)值分別存入,進(jìn)行離線計算,再對各個模塊進(jìn)行在線計算。經(jīng)驗證,模糊預(yù)測控制在脫硫系統(tǒng)中應(yīng)用可靠。
脫硫系統(tǒng)在整個生產(chǎn)周期內(nèi)必須保持高效的持續(xù)運轉(zhuǎn),盡可能將停機時間降為最低,而停機時間直接取決于自動化控制系統(tǒng)[5]。S7-200PLC采用分時多任務(wù)操作系統(tǒng),可將控制要求分成多個任務(wù)并且在一個掃描周期內(nèi)同時執(zhí)行。系統(tǒng)軟件采用梯形圖作為開發(fā)語言,同時編程環(huán)境中包含豐富的函數(shù)庫及功能塊,大大減輕了開發(fā)人員的工作量。本系統(tǒng)對所有自動化系統(tǒng)完成集成和配置任務(wù)并且能準(zhǔn)確地識別硬件組件,提供直觀精確的診斷功能、遠(yuǎn)程診斷功能、開放式接口。脫硫系統(tǒng)中的程序控制主要包括吸收塔控制、循環(huán)水池控制及漿液控制。
上位機選用研華的工控機,型號為 IPC-610/P4 3.0G/512M/80G,組態(tài)軟件采用的kingview 6.52版本。在組態(tài)時充分利用其強大的上下位全集成功能,大大節(jié)約了開發(fā)時間并增強了系統(tǒng)的透明訪問度。本系統(tǒng)采用PPI協(xié)議實現(xiàn)組態(tài)王與PLC的通訊,該方法具有連接簡單、硬件投資少,并且可以讀寫S7-200系列PLC中所有存儲區(qū)域[6]。在組態(tài)王監(jiān)控畫面中,可以實現(xiàn)自動控制調(diào)節(jié)中的手動/自動切換、給定值輸入、參數(shù)輸入等功能,使操作人員操作管理很方便。利用組態(tài)王軟件可以完成監(jiān)視器顯示所需的現(xiàn)場設(shè)備監(jiān)控畫面,并提供豐富的報表函數(shù),報表能夠進(jìn)行組態(tài),例如有日報表、月報表、年報表、實時報表的組態(tài),操作簡單,功能齊全。為保證用戶對硬件的方便使用,在完成設(shè)備配置與連接后,組態(tài)王6.52在開發(fā)環(huán)境中可以對硬件設(shè)備進(jìn)行測試,即在不啟動運行系統(tǒng)的情況下,完成對硬件設(shè)備的讀寫操作。
該監(jiān)控系統(tǒng)于2010年8月在唐山某縣投入運行,運行結(jié)果表明,該燒結(jié)煙氣脫硫控制系統(tǒng)具有投資省、占地面積小、運行穩(wěn)定、脫硫效率高、脫硫成本較低等優(yōu)點,能夠可靠地實現(xiàn)自動化脫硫過程。煙氣脫硫后不僅有利于環(huán)境優(yōu)化、節(jié)能減排而且生成的石膏等副產(chǎn)品還能進(jìn)行資源再利用。經(jīng)實踐,該系統(tǒng)運行可靠,具有很好的推廣應(yīng)用價值。
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