馬洪琪
(華能瀾滄江水電有限公司,昆明 650214)
糯扎渡水電站是瀾滄江中下游河段梯級規(guī)劃“二庫八級”電站的第五級,樞紐位于云南省普洱市和瀾滄縣境內(nèi)。工程以發(fā)電為主,兼有防洪和改善下游航運等綜合利用任務。工程樞紐由攔河大壩、左岸開敞式溢洪道、左右岸泄洪洞及左岸地下引水發(fā)電系統(tǒng)等建筑物組成。水庫正常蓄水位812 m,總庫容237.03億 m3,具有多年調(diào)節(jié)特性。電站裝機容量為5 850 MW(9×650 MW)。保證出力2 406 MW,多年平均發(fā)電量239.12億kW·h。
心墻堆石壩壩頂長627.87 m,壩頂寬18 m,最大壩高為261.5 m,在同類壩型中居國內(nèi)之首、世界第三。
高心墻堆石壩對防滲土料的要求除防滲外,還必須有較好的力學性能,與壩殼堆石的變形能較為協(xié)調(diào),減小壩殼對心墻的拱效應,以改善心墻的應力應變,減少心墻裂縫的發(fā)生機率。糯扎渡大壩采用農(nóng)場土料作心墻料,大量地質(zhì)勘探資料及試驗成果表明,天然土料的粗粒含量少,細粒及粘粒含量偏高,對于最大壩高達261.5 m的特高壩來說,其壓縮性偏大,力學指標偏低,為此決定往天然土料中摻加35%(重量比)的人工碎石,以改變土料性質(zhì)。大量試驗研究表明,土料擊實后﹥5 mm的含量超過30%,力學性能得到了明顯改善,室內(nèi)試驗滲透系數(shù)為10-6cm/s量級。壓實試驗成果表明,不同壓實功能對最大干密度、最優(yōu)含水率及細料壓實密度有顯著影響,2 690 kJ/m3擊實功能與1 470 kJ/m3擊實功能成果相比,提高擊實功能對提高摻礫土料的干密度和細料壓實密度效果明顯,壓縮變形明顯減少,滲透參數(shù)減少了一個量級,抗剪強度和應力變形指標有顯著提高,因此對高壩而言,宜采用2 690 kJ/m3擊實功能試驗干密度作為土料的壓實控制標準。
壩殼堆石料的主要料源為工程開挖料,不足部分從料場開采。根據(jù)原巖的物理力學試驗成果,建筑物開挖的弱風化及其以下角礫巖和花崗巖,其干、濕抗壓強度均較高,為優(yōu)質(zhì)堆石料,適用于對石料要求較高的壩頂部位、壩殼外部及下游壩殼底部等壩體抗震和壩坡穩(wěn)定的關(guān)鍵部位,稱之為Ⅰ區(qū)堆石料;而建筑物開挖的強風化花崗巖、微風化T2m砂泥巖,為軟巖、中硬巖及硬巖的混合料,其強度稍低,可利用于壩殼內(nèi)部,稱之為Ⅱ區(qū)堆石料。具體分區(qū)為上游堆石壩殼615.0~656.0 m高程靠心墻側(cè)內(nèi)部區(qū)域設置堆石料Ⅱ區(qū),656.0~750.0 m高程靠心墻內(nèi)側(cè),視料源平衡設置堆石料Ⅱ區(qū)或堆石料Ⅰ區(qū)調(diào)節(jié)區(qū),其外部為堆石料Ⅰ區(qū);下游堆石壩殼631.0~760.0 m高程范圍靠心墻側(cè)內(nèi)部區(qū)域設置堆石料Ⅱ區(qū),其外部為水平寬度22.6 m的堆石料Ⅰ區(qū)。大壩的典型剖面見圖1。
圖1 大壩典型剖面Fig.1 A classical section map of dam
利用理論研究成果和創(chuàng)新,以大量試驗研究和技術(shù)分析為依據(jù),論證了上游壩殼內(nèi)部適當部位采用部分軟巖堆石料是可行的;論證了壩體上游邊坡采用1∶1.9,下游邊坡采用1∶1.8 是合理的。并將可靠度分析理論引入土石壩穩(wěn)定分析中,首次采用確定性方法、可靠度分析方法及基于強度拆減有限元法綜合評價壩坡穩(wěn)定安全性,使評價更為客觀、可靠。在高心墻堆石壩上游區(qū)域選用部分軟巖堆石料,是糯扎渡高心墻堆石壩的創(chuàng)新,大大提高了開挖料的利用率,降低了成本,具有較高的推廣應用價值。
2.3.1 靜力本構(gòu)模型
目前國內(nèi)土石壩應力變形的計算分析中,得到較為廣泛應用的本構(gòu)模型主要有鄧肯-張非線性彈性模型、沈珠江雙屈服面彈塑性模型、清華非線性解耦KG模型。3種模型各具特色,可互為驗證,在對3種計算模型進行總結(jié)、分析、對比的基礎上,首次提出了堆石體修正Rowe剪脹方程,從而改進了沈珠江雙屈服面彈塑性模型體積變形的表示方法,使計算成果更為可靠。試驗結(jié)果見圖2。
圖2 計算結(jié)果與試驗結(jié)果對比Fig.2 A comparison between calculation result&testing result
2.3.2 動力本構(gòu)模型
提出了量化記憶(sm)模型中參數(shù)隨應變和圍壓變化的規(guī)律:
提出了采用非線性最小二乘法擬合動力三軸試驗結(jié)果以確定模型參數(shù)的方法:
將一維量化記憶模型中的“記憶點對”擴展為偏平面上的“記憶面”,從而構(gòu)筑了多維量化記憶模型:
提出了在心墻中可能存在的滲水弱面以及快速蓄水過程中產(chǎn)生的滲透弱面為水力劈力發(fā)生的重要條件的論點,并通過模型試驗加以驗證。將彌散裂縫理論引入水力劈裂問題的研究中,與比奧固結(jié)理論相結(jié)合,推導和建立了用于描述水力劈裂發(fā)生和擴展過程的有限元分析方法(見圖3)。
圖3 水力劈裂發(fā)生形成的張開裂縫Fig.3 Opening cracks caused by hydraulic fracturing
農(nóng)場土料不同部位、不同深度的粗礫含量、粘粒含量差別較大,其壓實性能并不相同。為此規(guī)定土料開采應采用立采法,使混合土料盡可能均勻,隨后運到摻合場與人工碎石摻拌。摻合場共4塊,每塊約6 000 m2,按生產(chǎn)性試驗的摻合比和工藝流程,將混合土料和人工碎石水平互層鋪攤成料堆,土料單層厚1.03 m,礫石單層厚0.5 m,一層鋪混合土料、一層鋪礫石料,堆土機平料,如此相間鋪3層,總高控制在5 m,用4 m3正鏟摻混3次后裝32 t自卸車上壩,后退法卸料,平路機平料鋪土厚度30 cm,采用20 t凸塊振動碾碾壓10遍。
人工碎石摻量為35%(重量比),最大粒徑為120 mm,要求5~100 mm含量占94%,摻礫土的礫石含量和含水量均在摻合場控制。摻礫土料含水率控制在最優(yōu)含水率-1%~+3%。
生產(chǎn)性試驗挖試坑和挖槽檢測表明,上述工藝礫石分布均勻,鋪層之間無顯見接縫,壓實度、滲透系數(shù)和抗剪強度均滿足設計要求。
設計要求心墻防滲土料全料壓實度按普氏595 kJ/m3功能應達到 100%,按修正普氏2 690 kJ/m3功能應達到95% 以上?,F(xiàn)行規(guī)范要求對礫石土采用全料壓實度檢測,但對摻礫土料進行全料擊實時,至少需采用φ300 m擊實儀,試驗工作量大、時間長,難以滿足現(xiàn)場施工進度要求,因此需要研究一種既準確又能快速檢測摻礫土料壓實度的方法。
工程經(jīng)驗表明,如果土料粗粒含量>30%,細料壓實度控制的計算壓實度會偏大,還可能出現(xiàn)細料壓不密實,且全料擊實干容重低于細料擊實換算的全料干容重現(xiàn)象[2],因此應同時采用全料擊實以提高壓實度計算準確度,了解是否存在細料未被壓實現(xiàn)象。
糯扎渡大壩對摻礫土料的全料擊實特性、細料壓實度和質(zhì)量檢測方法進行了系統(tǒng)研究。對混合土料按 0%、20%、30%、40%、50%、60%、80%、100%共8種全料摻礫量,按595 kJ/m3、2 690 kJ/m3兩種擊實功能進行試驗。為此還專門研制了φ600 mm超大型擊實儀進行全料擊實試驗,與φ300 mm大型擊實儀等量替代法全料擊實試驗和φ152 mm擊實儀將小于20 mm細料擊實試驗結(jié)果進行對比分析,重點比較了全料與細料干密度、壓實度的關(guān)系,主要結(jié)論如下[3]:
1)摻礫土在原級配全料超大型與替代法全料大型擊實時,其最大干密度均隨摻礫量增加而呈先增后降的趨勢,峰值出現(xiàn)在摻礫量80%處;相應P20細料的干密度也隨著摻礫量的增加而呈先增后降的趨勢,峰值出現(xiàn)在摻礫量60%處。當摻礫量大于60%時,摻礫碎石骨架效應明顯,土料出現(xiàn)架空現(xiàn)象。
2)小型擊實試驗時,由于摻礫碎石顆粒較小,骨架效應不明顯,摻礫土能夠被充分擊實,因此隨著摻礫量的增加,細料最大干密度呈持續(xù)增加趨勢;其對應的全料干密度也隨摻礫量的增加而增加(見圖4)。
3)在各擊實參數(shù)下,摻礫土最優(yōu)含水率均隨摻礫量的增加而降低。
4)由于摻礫碎石級配及擊實參數(shù)的差異,導致?lián)降[土原級配全料與替代法全料在2 690 kJ/m3功能下的擊實特性有所不同。試驗結(jié)果表明,當摻礫量為0% ~30%時,2 690 kJ/m3功能下超大型擊實全料最大干密度略小于大型擊實全料最大干密度;當摻礫量為40%~50%時,超大型擊實全料最大干密度與大型擊實全料最大干密度差異不大;當摻礫量為60% ~100%時,超大型擊實全料最大干密度則大于大型擊實全料最大干密度(見圖5)。因此,當摻礫量為50%以下時,采用2 690 kJ/m3功能大型擊實成果對摻礫土全料進行質(zhì)量控制是合適的。
圖4 摻礫量與最大干密度關(guān)系Fig.4 Graph of gravel mixture amount vs.maximum dry density
圖5 超大型擊實儀與大型擊實儀最大干密度比較Fig.5 A Comparison of different MDD of super electric compaction device&of large electric compaction device
5)在相同擊實儀下,采用595 kJ/m3功能所得到的最大干密度較2 690 J/m3功能所得到的最大干密度小,且相差較大。
6)當摻礫料≤60%時,2 690 kJ/m3功能下超大型、大型擊實100%壓實度換算的細料干密度均大于595 kJ/m3功能下小型擊實的細料最大干密度,細料壓實度大于100%。在相同摻礫量下,大型擊實換算的細料干密度大于超大型擊實換算的細料干密度。
7)當摻礫量約20% ~50%時,由小型擊實所得細料最大干密度計算出的全料干密度均小于超大型、大型擊實所得的全料最大干密度,即若按595功能小型擊實細料壓實度100%控制時,計算出的超大型、大型擊實全料2 690功能壓實度均大于100%。
8)綜上所述,采用2 690 kJ/m3功能大型擊實成果對摻礫土全料進行質(zhì)量控制是合適的。
糯扎渡心墻摻礫土料壓實標準全料壓實度按修正普氏2 690 kJ/m3功能應達到95%以上,按普氏595 kJ/m3功能應達到100%。用595 kJ/m3擊實功能對小于20 mm細料進行三點法快速擊實試驗,其壓實度應達到98%。質(zhì)量控制時采用壓實度指標,根據(jù)本工程特征,采用雙控法,即以細料擊實控制為主,以全料壓實度控制校核。
3.3.1 全料壓實度預控線法
由于糯扎渡大壩心墻摻礫土料中礫石最大粒徑達120 mm,用φ300 mm大型擊實儀三點擊實法確定全料最大干密度檢測填筑壓實度需用時8 h以上,不能滿足快速施工要求。為此,施工單位提出了摻礫土料全料壓實度預控線法。該方法利用摻礫石土料備料過程,在備料倉中取多組混合土料摻入不同礫石進行φ300 mm擊實儀擊實試驗,確定某一施工時段內(nèi)摻礫土料最大干密度與礫石含量的關(guān)系曲線并取其平均線作為預控線,填筑碾壓后根據(jù)坑測干密度和礫石含量與預控線對照計算全料壓實度。該方法現(xiàn)場檢測時相對簡單,所得到的壓實度代表了土料的整體性能,并在一定程度反映了土料性質(zhì)的變化。該方法的前提是假定在某一較短施工時段內(nèi),混合土料開采自同一區(qū)域,經(jīng)開采、摻拌、鋪料等工序混合多次后,混合土料性質(zhì)已基本均勻,此時影響摻礫土料最大干密度的主要因素是礫石含量,可按不同含礫量相應的最大干密度計算壓實度。全料壓實度預控線法采用填筑碾壓前對土料開展φ300 mm的儀器替代法全料擊實試驗以確定土料的預計最大干密度。當土料較為均一時,其檢測結(jié)果與現(xiàn)場擊實試驗全料壓實度控制法相同,由于現(xiàn)場碾壓只需挖坑檢測碾壓干密度,檢測時間大大縮短,效率較高,優(yōu)勢明顯。但當土料性質(zhì)不均勻時,存在確定預控線所用試驗土料與現(xiàn)場挖坑檢測土料擊實特性的差異,從而影響檢測結(jié)果的準確性。
3.3.2 全料壓實度雙控法
全料壓實度控制是在室內(nèi)進行全料擊實試驗得到全料最大干密度,現(xiàn)場直接用試坑干密度進行全料壓實度計算。根據(jù)中心試驗室和施工單位兩方對糯扎渡大壩不同土料進行的摻礫土料 φ600 mm擊實儀全料和φ300 mm擊實儀等量替代法全料595 kJ/m3、2 690 kJ/m3兩種擊實功能擊實試驗成果對比,595 kJ/m3功能下,不同礫石含量φ600 mm全料擊實與φ300 mm等量替代法全料擊實最大干密度差值在-0.02~0.07 g/cm3之間,最優(yōu)含水量總體上全料擊實低于等量替代法全料擊實,摻礫量小于60%時,替代法全料擊實最大干密度略低于全料擊實最大干密度,其差值小于2.5%,最優(yōu)含水量差值在1個百分點內(nèi);2 690 kJ/m3功能下,其規(guī)律與上述試驗成果基本一致。
從現(xiàn)場檢測的精度要求來看,對摻礫土料全料三點擊實法檢測土料壓實度時,以2 690 kJ/m3功能為控制標準,可采用φ300 mm等量替代法全料擊實試驗確定填土的最大干密度;以595 kJ/m3功能為控制標準時,采用φ300 mm等量替代法全料擊實試驗確定填土的最大干密度時,壓實度標準宜適當提高。
最終確定現(xiàn)場檢測采用試坑內(nèi)小于20 mm的細料用φ152 mm擊實儀進行三點快速擊實,功能為595 kJ/m3,細料壓實度應大于98%,試驗過程只需1 h,可滿足施工進度要求。每周用φ300 mm大型擊實儀等量替代法擊實試驗進行復核,每月用φ600 mm超大型擊實儀進行全料2 690 kJ/m3擊實功能95%壓實度的復核檢測?,F(xiàn)場含水率可按細料檢測,其合適范圍為最優(yōu)含水率的-3% ~+1%。
3.3.3 現(xiàn)場檢測結(jié)果
心墻摻礫土料在2009年4月29日前鋪層厚度為30 cm,以后調(diào)整為27 cm。30 cm厚填筑質(zhì)量檢測共150組,碾后顆分 >20 mm顆粒含量平均27.5%;碾后顆分>5 mm顆粒含量平均36.7%;碾后顆分 <0.074 mm顆粒含量平均36.3%,細料壓實度平均99.2%,顆粒級配總體處于設計控制線。考慮到糯扎渡心墻堆石壩壩高261.5 m,心墻填筑質(zhì)量至關(guān)重要。為了提高一次合格率,決定鋪料厚度調(diào)整為27 cm,對填筑質(zhì)量檢測共計2 000組,碾壓顆分總體上與30 cm鋪層相當,細料壓實度平均達100.17%,含水量控制及壓實質(zhì)量良好。
3.3.4 復合試驗成果
大壩固定斷面每隔10 m層高,對各填筑料進行一次現(xiàn)場室內(nèi)物理力學試驗。心墻料干密度為1.90~2.02 g/cm3,平均含水率為9.1% ~14.3%,大于設計參考干密度1.90 g/cm3。固結(jié)試驗成果,飽和狀態(tài)下各斷面7組固結(jié)試驗平均壓縮模量為35.33~64.00 mPa,最大垂直壓力(5.0 mPa)下的軸向變形為5.9% ~11.8%。滲透試驗的系數(shù)i×10-6~i×10-7cm/s。
糯扎渡大壩填筑總量共3 365.7萬m3,其中心墻防滲料468.42萬m3,壩體斷面有8種壩料,12個分區(qū),按施工規(guī)劃分Ⅸ期填筑,施工程序復雜,質(zhì)量要求高。
為解決常規(guī)質(zhì)量控制手段受人為因素干擾大、管理粗放、難以實現(xiàn)對施工質(zhì)量精準控制的情況,華能瀾滄江水電有限公司會同天津大學、昆明勘測設計研究院,以產(chǎn)學研相結(jié)合的方法,融合水利水電工程科學、先進工程測量科學、電子與通信工程科學、計算機科學等多個交叉學科的先進理論和技術(shù),深入研究高心墻堆石壩施工質(zhì)量實時監(jiān)控關(guān)鍵技術(shù),研究開發(fā)了一種具有實時、在線、自動、高精度等特點的高心墻堆石壩施工質(zhì)量監(jiān)控的新技術(shù),以保證工程優(yōu)質(zhì)并長期安全運行。下面簡要介紹主要技術(shù)創(chuàng)新內(nèi)容。
實時動態(tài)監(jiān)測碾壓機械運行軌跡,自動監(jiān)測記錄碾壓機械的行車速度、碾壓遍數(shù)、激振力、壓實厚度,通過GPS、GPRS和網(wǎng)絡傳輸技術(shù),將施工信息輸入現(xiàn)場分控站和控制中心。自主研發(fā)了碾壓過程信息實時自動采集PDA技術(shù),當填筑過程鋪料厚度超過規(guī)定,或有漏碾、超速、激振力不達標時,PDA即報警提示施工管理人員和質(zhì)量監(jiān)理人員,以便及時糾偏。開發(fā)了碾壓過程實時監(jiān)控的高精度快速圖形算法,實時計算和顯示各項碾壓參數(shù),為及時進行挖坑檢測提供依據(jù),提高了一次檢測合格率。
據(jù)統(tǒng)計分析,2010年數(shù)字大壩系統(tǒng)共監(jiān)控堆石料碾壓8遍的合格率占98.6%,心墻料碾壓10遍的合格率為97.5%。GPS監(jiān)控的心墻壓實度均值為99.89%,三點快速擊實檢測平均壓實度為99.48%,兩者成果非常接近。
糯扎渡大壩壩體斷面有8個壩料分區(qū),分散于5個料場,每個料場與相應的堆石分區(qū)相匹配,為防止卸料錯誤,對上壩運輸車輛安裝車載GPS定位設備,從而可實現(xiàn)上壩運輸車輛從料場到壩面的全程監(jiān)控,依靠PDA信息采集技術(shù),實現(xiàn)了料源與卸料分區(qū)的匹配性,以及上壩強度和道路行車密度的動態(tài)監(jiān)控,為確保上壩料的準確性和現(xiàn)場合理組織施工以及運輸車輛優(yōu)化調(diào)度提供了依據(jù)。
建立了高心墻堆石壩數(shù)字大壩系統(tǒng)集成模型,構(gòu)建了基于施工實時監(jiān)控的數(shù)字大壩技術(shù)體系,提出了網(wǎng)絡環(huán)境下工程綜合信息可視化集成技術(shù),解決了具有數(shù)據(jù)量大、類型多樣、實時性高等特點的工程動態(tài)信息集成的難題,實現(xiàn)了大壩建筑各種工程信息的綜合集成,為大壩施工驗收、安全鑒定及運行管理提供了支撐平臺,該系統(tǒng)共有10大功能模塊,集成質(zhì)量、安全、進度、地質(zhì)、灌漿及滲控工程等動態(tài)綜合信息,為工程決策與管理、大壩安全運行與健康診斷等提供全方位的信息支撐和分析平臺。
糯扎渡高心墻堆石壩首次采用在天然土料中摻加35%的人工碎石,既滿足抗?jié)B要求,又提高了心墻土料的力學性能,并提出了簡單而有效的摻礫土心墻的填筑工藝。系統(tǒng)研究了摻礫土料質(zhì)量檢測方法,創(chuàng)新性地開發(fā)了φ600 mm超大型擊實儀進行全料擊實試驗,并與φ300 mm大型擊實儀等量替代法全料擊實試驗和φ152 mm細料擊實試驗結(jié)果進行對比,提出了施工質(zhì)量檢測以壓實度為控制指標,采用雙控法,即在現(xiàn)場對細料進行三點法快速擊實,在試驗室進行全料壓實度復核,既滿足了快速施工的要求,又提高了壓實度計算的準確度,為高心墻堆石壩質(zhì)量標準和質(zhì)量控制方法提供了依據(jù)。在大壩施工質(zhì)量控制中,首次采用GPS技術(shù),對大壩填筑碾壓的各項參數(shù)進行全面、實時、在線、自動監(jiān)控和信息反饋,使施工質(zhì)量更加真實可靠,減少返工,為高心墻堆石壩施工質(zhì)量檢測提供了一條新途徑,實現(xiàn)了又好又快的建設目標。糯扎渡大壩2009年填筑820萬m3,2010年填筑1 153萬m3,平均月填筑強度82.2萬m3,平均月上升高度7.5 m,預計可提前一年發(fā)電,經(jīng)濟效益顯著。
糯扎渡大壩的創(chuàng)新性成果為我國將要建設的一批300 m級高心墻壩提供了寶貴經(jīng)驗,是我國大型水利水電工程質(zhì)量控制手段的重大創(chuàng)新。
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[4]天津大學,等.高心墻堆石壩施工質(zhì)量實時監(jiān)控關(guān)鍵技術(shù)及工程應用研究報告[R].2010,4.