錢(qián) 輝,連麗珍,宋志華,高幫國(guó)
(武漢鋼鐵股份有限公司,湖北 武漢 430083)
武漢鋼鐵股份有限公司某廠二號(hào)鋼包爐原底吹系統(tǒng)采用BronkHorst公司的一體式流量檢測(cè)控制設(shè)備完成底吹流量調(diào)節(jié)。該設(shè)備調(diào)節(jié)功能集成在設(shè)備中,采用總線方式接入Profibus網(wǎng)絡(luò),將信號(hào)送入PLC。
由于鋼包爐采用電弧加熱,加熱裝置大電流動(dòng)力電纜及電弧均產(chǎn)生強(qiáng)磁場(chǎng),對(duì)總線設(shè)備有強(qiáng)電磁干擾,經(jīng)常引起設(shè)備掉網(wǎng)。調(diào)節(jié)設(shè)備掉網(wǎng)后,閥門(mén)全關(guān),底吹中斷,引起鋼包爐透氣磚阻塞,減短鋼包使用壽命,并且造成鋼水質(zhì)量降低改判等,經(jīng)濟(jì)損失巨大。另外,調(diào)節(jié)系統(tǒng)對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)工況適應(yīng)性差,受供氣壓力流量和雙工位同時(shí)使用等因素影響,經(jīng)常出現(xiàn)頻繁上下波動(dòng),波幅較大,給生產(chǎn)和精煉鋼水質(zhì)量造成很大的影響。由于裝置不能滿(mǎn)足多工況需要,且無(wú)法進(jìn)行修改,故自主開(kāi)發(fā)了鋼包爐底吹調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)。
在鋼包底吹攪拌過(guò)程中,如果鋼水吹氬流量過(guò)大會(huì)吹穿液面而發(fā)生噴濺,致使鋼水裸露氧化,夾雜物增加。流量過(guò)小,不能快速地?cái)嚢?無(wú)法達(dá)到去除有害氣體和充分?jǐn)嚢桎撍哪康摹R虼?,?duì)氬氣流量控制的精度將直接影響鋼水的純凈度和質(zhì)量。
在正常攪拌過(guò)程中,操作人員將根據(jù)鋼水在不同階段的攪拌要求,對(duì)攪拌氣體流量隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整,達(dá)到最佳的底吹效果。氣體流量可以在人機(jī)界面進(jìn)行設(shè)定,PLC程序?qū)?shí)時(shí)處理從現(xiàn)場(chǎng)流量檢測(cè)設(shè)備采集回來(lái)的數(shù)據(jù),將實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)與溫度、壓力等環(huán)境參量通過(guò)數(shù)學(xué)模型聯(lián)合運(yùn)算后得出準(zhǔn)確的實(shí)際氣體流量。依靠PID控制程序?qū)⒃O(shè)定值和實(shí)際值的差值轉(zhuǎn)換為流量控制閥門(mén)的動(dòng)作模擬量,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)流量的精確控制。最終流量偏差可有效控制在±5%以?xún)?nèi),滿(mǎn)足多工況應(yīng)用并確保品種鋼的生產(chǎn)質(zhì)量。滿(mǎn)足鋼包底吹率由80%提高到100%。由于底吹流量不穩(wěn)造成透氣磚的堵塞罐次量基本消除,從而減少透氣磚堵塞造成的經(jīng)濟(jì)損失。
考慮到備件和設(shè)備運(yùn)行等問(wèn)題,選用國(guó)產(chǎn)調(diào)節(jié)控制設(shè)備做替代,接入原管道,由于其特殊工況環(huán)境,選用安全防爆型設(shè)備,按照電磁防護(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)敷設(shè)電纜。利用原有控制PLC機(jī)架,增加I/O控制模板接入系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)控制功能。
1.外部設(shè)備
鋼包底吹控制系統(tǒng)的管路由兩條正常支路和事故支路共三條支路組成。當(dāng)?shù)状迪到y(tǒng)正常工作時(shí),氬氣由正常支路經(jīng)過(guò)流量調(diào)節(jié)后吹入鋼包內(nèi),實(shí)現(xiàn)底吹功能;當(dāng)透氣磚發(fā)生堵塞時(shí),系統(tǒng)切換到事故支路,加大氬氣壓力,強(qiáng)行吹開(kāi)堵塞的透氣孔,保證底吹能夠正常進(jìn)行。
底吹系統(tǒng)為了能夠達(dá)到流量的精確控制和最大程度地保障生產(chǎn)正常進(jìn)行,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)流量支路進(jìn)行了冗余設(shè)計(jì),使用了雙流量控制回路。兩條流量控制支路在生產(chǎn)中同時(shí)使用,在其中一條支路發(fā)生故障時(shí),可以立即調(diào)整另外一條支路的流量設(shè)定值,滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝需要的總氬氣流量。
系統(tǒng)中正常流量控制支路由過(guò)濾器、流量調(diào)節(jié)部分、壓力檢測(cè)部分、輸送管道和放散管道等組成。另外,底吹系統(tǒng)在逆止閥和快速接頭之間安裝了放散切斷閥門(mén)。在每次系統(tǒng)底吹結(jié)束后,放散閥門(mén)自動(dòng)開(kāi)啟,將殘留氣體放空,防止在操作人員拆卸鋼包快速接頭時(shí)管道內(nèi)殘留的高壓氣體沖出,能有效地保障人身安全(見(jiàn)圖1)。
2.控制系統(tǒng)設(shè)備
本系統(tǒng)采用S7 400主站掛IM153擴(kuò)展機(jī)架的方式進(jìn)行硬件配置,利用300型模板進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,具有優(yōu)異運(yùn)算性能的CPU419進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和邏輯運(yùn)算,使用CP443實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通信進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。這些數(shù)據(jù)包括與其他系統(tǒng)PLC間的過(guò)程數(shù)據(jù)以及控制數(shù)據(jù)。PLC與二級(jí)機(jī)間的數(shù)據(jù)交換,也由CP443通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)完成。底吹系統(tǒng)檢測(cè)設(shè)備通過(guò)硬線接入I/O遠(yuǎn)程模板采集信號(hào),擴(kuò)展機(jī)架均通過(guò)DP電纜通過(guò)PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)接入系統(tǒng),節(jié)省了布線所需大量電纜。避免線路過(guò)長(zhǎng)產(chǎn)生干擾。
3.軟件介紹
本系統(tǒng)采用Siemens公司Step7軟件作為下位機(jī)組態(tài)工具軟件。上位機(jī)采用Siemens公司的WinCC軟件進(jìn)行開(kāi)發(fā)。
1.系統(tǒng)硬件配置
控制系統(tǒng)的主機(jī)站使用的是Siemens公司S7 400系列,為了節(jié)約成本和減少施工量,設(shè)計(jì)采用了在就地S7 300系列的擴(kuò)展機(jī)站上增加I/O通道的方案,通過(guò)Profibus總線將數(shù)據(jù)傳輸?shù)街鳈C(jī)站。
2.系統(tǒng)組態(tài)
S7系列PLC的系統(tǒng)組態(tài)分為硬件和軟件組態(tài)兩部分。在硬件安裝完成后,必須在下位機(jī)軟件中對(duì)硬件進(jìn)行組態(tài)才能正常運(yùn)行。在圖形化的硬件組態(tài)窗口下,按照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際硬件配置,從設(shè)備列表中選取相應(yīng)型號(hào)的機(jī)架、模板和可分布式I/O等搭建硬件平臺(tái)。在組態(tài)窗口下,對(duì)硬件平臺(tái)內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,建立可分配參數(shù)模板的特性,如啟動(dòng)特性、保持區(qū)等。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)控制設(shè)備的性能要求,對(duì)每個(gè)I/O通道的組態(tài)參數(shù)進(jìn)行單獨(dú)的設(shè)置,其中包括定義通道的地址、定義通道的信號(hào)類(lèi)型及定義信號(hào)的量程范圍。
軟件組態(tài)就是將控制邏輯思想轉(zhuǎn)換成S7系統(tǒng)能夠執(zhí)行的程序代碼。在軟件組態(tài)窗口中,可以根據(jù)控制邏輯在組織塊(OB)、程序塊(PB) 和功能塊(FC)中編寫(xiě)程序代碼,完成各種控制過(guò)程。系統(tǒng)運(yùn)算處理完成的各項(xiàng)數(shù)據(jù)都可以保存在數(shù)據(jù)塊(DB)中,并通過(guò)通信功能發(fā)送到網(wǎng)絡(luò)上。
3.邏輯功能
底吹系統(tǒng)的各種工作狀態(tài)均為自動(dòng)操作,同時(shí)操作員可根據(jù)攪拌情況在HMI操作站上進(jìn)行人工干預(yù)。
底吹系統(tǒng)的自動(dòng)控制邏輯主要分為系統(tǒng)啟動(dòng)、流量調(diào)節(jié)、停止和事故狀態(tài)控制四個(gè)部分。啟動(dòng)部分接收啟動(dòng)命令,判斷系統(tǒng)是否具備啟動(dòng)條件;流量調(diào)節(jié)部分根據(jù)工藝流量設(shè)定值,自動(dòng)調(diào)節(jié)攪拌氣體流量;停止部分接受停止指令,控制系統(tǒng)自動(dòng)停止底吹過(guò)程;事故狀態(tài)控制部分是在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),進(jìn)入緊急控制的過(guò)程。下面將詳細(xì)介紹每個(gè)部分的具體控制邏輯流程。
(1) 系統(tǒng)啟動(dòng)
圖2為系統(tǒng)啟動(dòng)過(guò)程的邏輯圖。系統(tǒng)在接收到啟動(dòng)命令后,會(huì)對(duì)以下4個(gè)邏輯條件進(jìn)行依次判斷。
①事故切斷閥門(mén)是否在關(guān)狀態(tài),否則將自動(dòng)發(fā)出關(guān)事故切斷閥門(mén)指令;
②放散切斷閥門(mén)是否在關(guān)狀態(tài),否則發(fā)出自動(dòng)關(guān)指令;
③當(dāng)攪拌氣體總管的壓力低于0.8MPa時(shí),系統(tǒng)禁止自動(dòng)啟動(dòng);
④系統(tǒng)中的任一設(shè)備處于故障狀態(tài),系統(tǒng)禁止自動(dòng)啟動(dòng);
當(dāng)以上4個(gè)邏輯條件全部滿(mǎn)足時(shí),系統(tǒng)發(fā)出啟動(dòng)允許指令,控制邏輯繼續(xù)進(jìn)行下一階段的自動(dòng)控制,否則自動(dòng)控制過(guò)程中斷。
(2) 流量調(diào)節(jié)
當(dāng)系統(tǒng)發(fā)出啟動(dòng)允許后,控制程序會(huì)檢查停止命令是否存在。如果存在,系統(tǒng)不會(huì)執(zhí)行流量控制程序;否則,控制系統(tǒng)開(kāi)始調(diào)節(jié)氣體流量,鋼包底吹功能正式開(kāi)始運(yùn)行。
流量控制程序應(yīng)用了PID控制原理,根據(jù)系統(tǒng)的偏差,利用比列、積分、微分計(jì)算出控制量對(duì)被調(diào)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。圖3是PID控制的邏輯功能圖,將被調(diào)量CTR_VAR和設(shè)定值SETPT進(jìn)行比較得出差值,經(jīng)過(guò)比例、積分、微分作用后的輸出量控制現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)設(shè)備,達(dá)到被調(diào)量滿(mǎn)足設(shè)定值要求的目的。
(3) 系統(tǒng)停止
圖4為系統(tǒng)停止過(guò)程的邏輯圖。系統(tǒng)在接收到停止命令后,會(huì)依次執(zhí)行以下兩個(gè)動(dòng)作:
①發(fā)出關(guān)總切斷閥命令,切斷底吹系統(tǒng)的工作氣體;
②在確認(rèn)總切斷閥為關(guān)狀態(tài)后,發(fā)出開(kāi)放散閥命令,排放系統(tǒng)管道中殘留的高壓工作氣體。
以上過(guò)程中,設(shè)備不能按照系統(tǒng)的指令動(dòng)作,系統(tǒng)將發(fā)出設(shè)備故障信號(hào),程序跳轉(zhuǎn)到停止邏輯的起始端重新執(zhí)行以上動(dòng)作。如果設(shè)備能夠正常動(dòng)作,在放散閥門(mén)開(kāi)啟10s后,系統(tǒng)將進(jìn)入停止?fàn)顟B(tài)。
(4) 事故狀態(tài)
底吹系統(tǒng)在工作時(shí),如果調(diào)節(jié)閥后管道壓力超過(guò)正常值達(dá)到1.0MPa以上,系統(tǒng)將認(rèn)為是管道或透氣磚有堵塞現(xiàn)象,自動(dòng)轉(zhuǎn)入事故狀態(tài)(見(jiàn)圖5)。事故切斷閥將自動(dòng)開(kāi)啟,同時(shí)總切斷閥自動(dòng)關(guān)閉,保證事故支路的用氣壓力。此時(shí)底吹系統(tǒng)用總管道上1.2MPa的Ar氣對(duì)管道和透氣磚進(jìn)行吹掃,強(qiáng)行沖開(kāi)堵塞的氣路。
在事故狀態(tài)控制執(zhí)行過(guò)程中,閥門(mén)不能按照要求動(dòng)作,系統(tǒng)將發(fā)出設(shè)備故障信息。如果設(shè)備全部按程序動(dòng)作,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入事故狀態(tài)(見(jiàn)圖5)。當(dāng)管道內(nèi)的壓力恢復(fù)到低于1.0MPa時(shí),事故狀態(tài)將自動(dòng)解除。
1.HMI與PLC數(shù)據(jù)交換實(shí)現(xiàn)
HMI和PLC使用RJ45網(wǎng)線,通過(guò)交換機(jī)接入工業(yè)以太網(wǎng)。S7 400系列CPU通過(guò)使用CP443實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通信進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。這些數(shù)據(jù)包括與其他系統(tǒng)PLC間的過(guò)程數(shù)據(jù)以及控制數(shù)據(jù)。PLC與二級(jí)機(jī)間的數(shù)據(jù)交換,也由CP443通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)完成。
2.HMI設(shè)備控制組態(tài)
鋼包爐底吹系統(tǒng)HMI通過(guò)屏幕下部?jī)蓚€(gè)按鈕工作條進(jìn)行畫(huà)面切換,最底部按鈕條為系統(tǒng)功能分類(lèi),底吹系統(tǒng)過(guò)程控制在F2類(lèi)中,點(diǎn)擊進(jìn)入后,選擇Ladle B stirring進(jìn)入底吹控制畫(huà)面。
該HMI畫(huà)面是對(duì)PI圖1的描述,操作人員和維護(hù)人員可直接在畫(huà)面中了解工藝流程控制、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備狀態(tài),操作人員可以通過(guò)HMI上檢測(cè)點(diǎn)數(shù)值和設(shè)備工作狀態(tài)對(duì)生產(chǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、判斷,也可以通過(guò)HMI上面控制畫(huà)面對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行操作控制,改變工藝設(shè)定值,從而滿(mǎn)足不同工藝要求,達(dá)到鋼水精煉效果。另外,對(duì)于控制量,如流量、壓力、溫度以及相應(yīng)控制閥門(mén),其相應(yīng)過(guò)程量和控制量趨勢(shì)曲線均歸檔在Wincc中,可以隨時(shí)調(diào)出以供查詢(xún)。
3.系統(tǒng)說(shuō)明
(1)HMI上設(shè)備狀態(tài)顯示代表的狀態(tài)
①HMI上系統(tǒng)設(shè)備模式選擇中:A為自動(dòng)模式,M為手動(dòng)模式;
②HMI上的切斷閥閥帽顯示為棕色時(shí)設(shè)備處于自動(dòng)模式,顯示為灰色時(shí)設(shè)備處于手動(dòng)模式;
③主管路的壓力大于600kPa時(shí)為正常,HMI上顯示為綠色;壓力低于600kPa時(shí)為非正常狀態(tài),HMI上顯示紅色報(bào)警;
(2) 系統(tǒng)功能
①系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)鋼包底吹氬和破渣功能,在生產(chǎn)中可以隨時(shí)切換兩種功能;
②可以同時(shí)對(duì)系統(tǒng)中的1#線和2#線進(jìn)行流量控制調(diào)節(jié),流量調(diào)節(jié)范圍為0~1 250L/min;
③系統(tǒng)停止鋼包底吹功能時(shí),管路放散閥自動(dòng)開(kāi)啟,保持10s鐘后自動(dòng)關(guān)閉。
LF爐底吹系統(tǒng)是爐外精煉系統(tǒng)重要組成部分,其底吹效果好壞直接影響鋼水品質(zhì)。本系統(tǒng)解決了原有底吹系統(tǒng)設(shè)備掉網(wǎng)問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備嚴(yán)格選型保證其設(shè)備特性滿(mǎn)足工藝及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境要求。利用原PLC機(jī)架,增加少量I/O模板將設(shè)備接入系統(tǒng)。采用面向?qū)ο蠓绞介_(kāi)發(fā)設(shè)備控制程序和工藝控制程序。圖形化操作界面及記錄功能為操作人員提供詳實(shí)的數(shù)據(jù)支持。LF爐底吹系統(tǒng)投產(chǎn)以來(lái),運(yùn)行穩(wěn)定,雙流量控制回路的設(shè)計(jì)確保了系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定性,可實(shí)現(xiàn)在不同工況下對(duì)氣體流量的控制,保證了精煉品種鋼的穩(wěn)定性。其旁路控制可對(duì)鋼包進(jìn)行高壓吹堵操作,極大程度地延長(zhǎng)鋼包的使用周期。對(duì)降低生產(chǎn)成本,提高鋼水質(zhì)量有顯著效果,在降本增效中取得了可觀的效益。