薛海平
(陜西省石頭河水電站 陜西 寶雞 722311)
電力系統(tǒng)中大部分負載屬感性負載,如異步電動機、變壓器等。這些負載在消耗有功電力(做功功率)的同時,還需感性無功電力(建立磁場功率)。這就要求發(fā)電機在向電網(wǎng)供給有功電力的同時,也要供給一定的無功電力,才能滿足電網(wǎng)需求。
發(fā)電機在額定工況下,向電網(wǎng)供給有功電力和無功電力的比例是根據(jù)電力系統(tǒng)的需要而設(shè)計的,即確定設(shè)計額定工況下力率(功率因數(shù))。
式中,Cosφ——功率因數(shù);
P——有功功率(kW);
Q——無功功率(kVar);
S——視在功率(kVA)。
功率因數(shù)高,表示發(fā)電有功分量大,無功分量小;發(fā)電機容量能充分利用。反之,有功分量小,無功分量大,發(fā)電機容量不能充分利用。國內(nèi)過去制造的小型發(fā)電機功率因數(shù)為0.8,大型發(fā)電機為0.9。
小型水電站現(xiàn)在一般均并大電網(wǎng)運行,且距并網(wǎng)點較遠,所發(fā)電力需經(jīng)升壓變壓器和一定距離線路才能送至并網(wǎng)點。大網(wǎng)對小水電確定的力率考核標準為0.8(不得高于0.8)。由于升壓變壓器及并網(wǎng)線路無功損耗較大,電力送至并網(wǎng)點時力率將大幅升高,即發(fā)電機出口在額定工況下力率為0.8時,并網(wǎng)點力率將升至0.8以上,甚至更高。可見,小水電并網(wǎng)點力率按0.8考核不定合理。
以石頭河水庫壩后水電站為例,就其額定出力時的功率損失、上網(wǎng)點力率進行計算分析。
2.1.1 概況
石頭河水庫壩后水電站(以下稱電站)位于陜西省眉縣斜峪關(guān)石頭河水庫大壩右側(cè) ,電 站 裝 機 4臺 ,1×6500kW+2×5000kW+1×2000kW。電站所發(fā)電力經(jīng)一臺16000kVA主變壓器升壓后,用一回35kV、長10km的線路送至并網(wǎng)點(大電網(wǎng)變電站)。電站6500kW機組和2000kW機組屬低水頭機組;兩臺5000kW機組屬高水頭機組。在豐水期水庫高水位運行時,電站兩臺高水頭機組運行(兩臺低水頭機組因水頭限制而停運),出力為設(shè)計額定出力有功10000kW,無功7500 kVar,此時功率因數(shù)為Cosφ=0.8。因電力輸送過程中必然存在損耗,致使至并網(wǎng)點時有功減為9677kW,無功減為6145kVar,而力率升至0.85,即力率超標。力率高于0.8,按規(guī)定就被認為無功不夠,電費結(jié)算時有功電量要按無功電量的1.33倍進行反算。照此法結(jié)算,電站在豐水期水庫高水位時就因上網(wǎng)力率不達標,造成每月近100萬kW·h的巨大損失。為了減小損失,電站平時一直在有意降低有功出力運行,但這樣又往往造成大量棄水,不能從根本上解決問題。
2.1.2 電站主結(jié)線簡圖
表1 設(shè)備參數(shù)
表2 計算列表
2.1.3 設(shè)備參數(shù)
兩臺高水頭機組在滿載時的上網(wǎng)功率應(yīng)為發(fā)電機總出力減去其在輸送過程中總的損失,總損失包括升壓變損失和輸電線路損失。
從以上數(shù)據(jù)看,電站發(fā)電機在額定工況下運行時,出口力率是0.8,即發(fā)電出力有功功率是10000kW時,配套無功出力是7500kW,有功功率與無功功率之比為1.33。發(fā)電機所發(fā)電力經(jīng)升壓變壓器后,損失了83.7kW有功功率、947.5kVar無功功率,損失不是按力率0.8配套的,而是有功損失小,無功損失大,二者損失之比為0.9。電站送出無功功率減少了很多,以致力率升至0.84。送出的電力經(jīng)并網(wǎng)線路送至并網(wǎng)點時,又損失了238.9kW有功功率,407kVar無功功率,損失也不是按力率0.8配套,仍是有功損失小,無功損失大,二者之比為0.59,進一步使上網(wǎng)電力力率升高。電力經(jīng)過變壓器升壓和并網(wǎng)線路輸送后,損失了少量的有功功率,大量的無功功率,這就是發(fā)電在出口力率為0.8,而送至上網(wǎng)點后力率升至0.85的根本原因。
上網(wǎng)點力率達不到0.8時,電量結(jié)算就不按實際上網(wǎng)有功電量696.77萬kW·h結(jié)算,而是按上網(wǎng)無功電量的1.33倍(力率為0.8時有功與無功之比)反算應(yīng)結(jié)算有功電量為588.5萬kW·h。這樣,就使電站在豐水期滿負荷時,每月少結(jié)算近100萬kW·h電量,造成很大損失。
要使并網(wǎng)點力率達到0.8,就必須使發(fā)電出口力率大幅降低才行,即減少有功出力,相對加大無功出力。但這樣就會造成:①發(fā)電機容量不能充分利用;②豐水期大量棄水,白白浪費水能資源。
電力在輸送過程中存在有功和無功損耗,且無功功率損耗比有功功率損耗大得多。這樣一來,必然造成電力輸送至并網(wǎng)點時無功功率減少很多,以致力率升高。發(fā)電設(shè)備制造時,出口力率是按0.8設(shè)計的,發(fā)出的電力經(jīng)過輸送,又必然使力率升高,這是客觀事實。而大電網(wǎng)要求小水電無論在豐水期,還是在枯水期,所發(fā)電力送至并網(wǎng)點時力率均要達到0.8。這在其他時期還可,而在豐水期就很難做到。即發(fā)電機在額定工況下運行時,發(fā)出的無功電力不可能無損耗的送至并網(wǎng)點。
可見,小水電上網(wǎng)點力率按0.8考核,本身就不太合理。電站運行及電網(wǎng)調(diào)度,依據(jù)的是實時狀況,而電費結(jié)算依據(jù)的是制度規(guī)定。在這里,過時的上網(wǎng)結(jié)算規(guī)定與電網(wǎng)運行現(xiàn)狀要求,顯得很是矛盾。
小水電站并網(wǎng)點力率按0.8考核,是27年前所確定的,本身就不太合理。而現(xiàn)在,經(jīng)過近30年的發(fā)展,大網(wǎng)電源點布局更趨合理,供電半徑已大幅度減小,用戶端無功補償設(shè)備大量增加,無功功率大部分已就地平衡,電網(wǎng)不再大量輸送無功電力。且在大電網(wǎng)不需要無功電力時,再大量供給無功電力,不但會造成損耗增加,而且會造成并網(wǎng)變電站母線電壓超標,供電質(zhì)量下降。
因此,筆者認為,不論是從確保供電質(zhì)量看,還是從節(jié)約資源看,現(xiàn)在修改小水電站上網(wǎng)力率考核標準很必要,也可行。建議小水電站上網(wǎng)力率考核標準按豐水期和非豐水期兩個時期的電網(wǎng)具體要求修訂為:①豐水期小水電站上網(wǎng)力率免予考核;②非豐水期小水電站上網(wǎng)力率考核標準定為0.9。
本文分析了小水電從發(fā)電、升壓、輸送各環(huán)節(jié)的電力損耗對力率的影響,提出了電網(wǎng)運行現(xiàn)狀對小水電力率的要求和結(jié)算制度對小水電力率要求的不同。這一矛盾,表面上看,對小水電造成了不少經(jīng)濟損失,實質(zhì)上是對資源造成了極大的浪費,更是與當前所倡導(dǎo)的減排增效不合拍。所以重新修訂小水電站上網(wǎng)力率考核標準很必要,也可行。陜西水利