肖廣全,陳 曦,崔新明
(黑河辰能西溝水電有限責(zé)任公司,黑龍江黑河164300)
寶山電站位于黑龍江省黑河市遜克縣寶山鄉(xiāng),是庫爾濱流域梯級開發(fā)的第 5級,總裝機(jī)3X6.5 MW。電站通過110 KV寶湯線經(jīng)湯旺河變電所送至伊春林區(qū)電網(wǎng),在依春電網(wǎng)中擔(dān)任調(diào)峰和事故備用。伊春電網(wǎng)極不穩(wěn)定,寶山電站機(jī)組經(jīng)常調(diào)峰、調(diào)壓甚至調(diào)頻運行,這樣對其機(jī)組的調(diào)速器等配套設(shè)備的自動化程度就有較高的要求。由于歷史原因,寶山電站設(shè)備比較陳舊,多數(shù)設(shè)備還是20世紀(jì)90年代水平,加之設(shè)備健康狀況不好,存在諸多安全隱患。機(jī)組調(diào)速器的改造拉開了寶山電站自動化改造的序幕,為其提高自動化水平奠定了良好基礎(chǔ)。
該廠原有YDT-3000調(diào)速器3臺,是主機(jī)廠家配套的產(chǎn)品,屬于分立元件的模擬電路調(diào)節(jié)器。隨著運行年限的增加,一些缺點和問題逐漸暴露出來,不能滿足安全生產(chǎn)要求。首先該調(diào)速器在運行中存在較大的調(diào)節(jié)誤差、對負(fù)荷變化反應(yīng)遲緩、調(diào)節(jié)不靈敏、存在并網(wǎng)過程時間長等缺陷,在運行中多次出現(xiàn)調(diào)節(jié)失靈及溜負(fù)荷現(xiàn)象,不能保證機(jī)組的安全穩(wěn)定運行;另外調(diào)速器各元件老化,其調(diào)節(jié)控制部分的桿件、活塞、襯套等部件磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致調(diào)節(jié)死區(qū)范圍變寬、出現(xiàn)漏油量增大等現(xiàn)象;目前3臺調(diào)速器均有較嚴(yán)重的跑冒滴漏現(xiàn)象,油泵頻繁啟動,浪費電能,既增加廠用電消耗又易引起油泵電機(jī)過熱,無論調(diào)速器處于停機(jī)備用狀態(tài)還是工作狀態(tài),油泵電機(jī)的大量功率消耗在油液的無效循環(huán)上并產(chǎn)生熱量,促使油溫上升,而溫升又使油液黏度下降,進(jìn)一步加劇泄漏的增加,泄漏的增加又使系統(tǒng)工作效率進(jìn)一步下降,低黏度的油液流過泵、閥等液壓件時,元件特性將發(fā)生變化,而油溫升高使油液氧化加劇,降低油液和元件使用壽命,其生成的沉淀物顆粒易堵塞各控制小口,極易導(dǎo)致調(diào)速器工作不正常,對設(shè)備本體及主設(shè)備存在諸多安全隱患。綜合各方面情況,加上調(diào)速器維修需更換部件太多,而且該調(diào)速器早已被新型設(shè)備取代,備品備件很難購買,從經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、安全等方面考慮,已無維修價值,對該套設(shè)備進(jìn)行改造是極其必要的。
為了解除運行中的后顧之憂,提高設(shè)備運行的穩(wěn)定性、可靠性及性能指標(biāo),提高電站的綜合自動化水平,該廠對調(diào)速器進(jìn)行了更新改造。
2009初年廠領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員醞釀對原有系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,鑒于該廠的油壓裝置的壓油罐、回油箱、油泵等液壓組件工作狀況基本良好,經(jīng)過分析研究,認(rèn)為只需對調(diào)速器電氣及機(jī)械液壓部分進(jìn)行改造,取消電液轉(zhuǎn)換器代之以數(shù)字邏輯開關(guān)閥作為電液轉(zhuǎn)換元件,而油壓裝置部分暫時保持不動。從性價比和技術(shù)可靠性的角度考慮,該廠選用了YWT-3000-2.5型數(shù)字式可編程微機(jī)調(diào)速器。
此調(diào)速器最大優(yōu)點是采用采用數(shù)字控制技術(shù)、運用液壓集成技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)液壓元件設(shè)計,適用于中小型水輪發(fā)電機(jī)組的調(diào)節(jié)與控制,運行可靠、性能良好、操作和調(diào)試簡便。電氣調(diào)節(jié)器核心器件采用高可靠性的可編程控制器、漢化顯示屏以及相關(guān)模塊;電液轉(zhuǎn)換采用標(biāo)準(zhǔn)液壓元件,產(chǎn)品的可靠性高,通用性強(qiáng)。調(diào)速系統(tǒng)采用適應(yīng)式變結(jié)構(gòu)、變參數(shù)并聯(lián)PID調(diào)節(jié)模式和PWM脈寬調(diào)制,并設(shè)有較強(qiáng)的自診斷、防錯、容錯、糾錯及Watchdog防止程序死循環(huán)等保護(hù)功能,整機(jī)因結(jié)構(gòu)簡單,可靠性和調(diào)節(jié)性能都顯著提高。該調(diào)速器能使水輪發(fā)電機(jī)組在各種工況下穩(wěn)定運行,可實現(xiàn)機(jī)組的自動或手動開、停機(jī),并網(wǎng)運行,調(diào)節(jié)機(jī)組負(fù)荷,事故緊急停機(jī)等常規(guī)功能,還可以根據(jù)用戶的特殊要求增設(shè)水位和功率調(diào)節(jié)功能、裝設(shè)通信接口便于實現(xiàn)電廠計算機(jī)監(jiān)控管理等。各項技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到或優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T9652.1-1997《水輪機(jī)調(diào)速器與油壓裝置技術(shù)條件》的要求。
YWT-3000-2.5型調(diào)速器由微機(jī)調(diào)節(jié)器、機(jī)械液壓系統(tǒng)、油壓裝置等3大部分構(gòu)成,采用機(jī)電合柜的結(jié)構(gòu)形式,其電氣部分布置于柜體上半部分,機(jī)械部分布置于柜體下半部分,整個柜體布置于回油箱上,與油壓裝置構(gòu)成一體,形成組合式調(diào)速器。
微機(jī)調(diào)節(jié)器以可編程控制器(PLC)作為調(diào)節(jié)控制核心,外圍配以進(jìn)口元器件,置于電氣柜內(nèi),柜體面板上鑲嵌有顯示屏,柜體正面上還裝有指針表、指示燈按鈕,便于調(diào)速器的操作與指示。具有較高抗干擾能力,所有I/O接口均采用光電隔離及軟件濾波。采用PWM脈寬調(diào)制技術(shù),取消了模擬電路。應(yīng)用自適應(yīng)式開機(jī)規(guī)律,對不同機(jī)組均能迅速安全地將機(jī)組開啟至空載,并自動跟蹤系統(tǒng)頻率和調(diào)整相位,使機(jī)組快速同期并網(wǎng)。具有獨立的電手動、機(jī)手動、自動調(diào)節(jié),切換無擾動。
機(jī)械液壓系統(tǒng)是整個調(diào)速器的執(zhí)行機(jī)構(gòu),它接受微機(jī)調(diào)節(jié)器發(fā)出的控制信號,控制調(diào)速器接力器的開和關(guān),置于機(jī)械柜內(nèi)。采用標(biāo)準(zhǔn)的電磁球閥構(gòu)成了直接數(shù)字控制的電液轉(zhuǎn)換接口,實現(xiàn)了整個系統(tǒng)的數(shù)字化,大大提高了液壓系統(tǒng)的抗油污能力。機(jī)械液壓系統(tǒng)全部采用標(biāo)準(zhǔn)閥件構(gòu)成,具有集成化程度高、油路通經(jīng)大、抗油污能力強(qiáng)、靜態(tài)無油耗等特點,提高了整個系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化程度,調(diào)試、檢修、維護(hù)簡便,實現(xiàn)了機(jī)械系統(tǒng)的免維護(hù)。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上采用集成化設(shè)計,取消了常規(guī)油壓中小型調(diào)速器的輔助接力器、主配壓閥、杠桿等所有中間結(jié)構(gòu),系統(tǒng)無明管、無杠桿,簡化環(huán)節(jié),可靠性高,調(diào)速器的速動性好、控制精度較高。
2009年12月22日,1#機(jī)組調(diào)速器改造設(shè)備安裝調(diào)試完畢后,12月24日進(jìn)行現(xiàn)場交接試驗,其各項試驗及性能指標(biāo)均可滿足DL/T563-2004、GB/T9652.1-1997、GB/T9652.2-1997標(biāo)準(zhǔn)提出的指標(biāo)要求,改造基本上是成功的。
2.1.1 頻率變化及調(diào)節(jié)時間
50~48 Hz時,調(diào)節(jié)時間為38 s;48~50 Hz,調(diào)節(jié)時間為24 s;50~52 Hz,調(diào)節(jié)時間為36 s;52~50 Hz,調(diào)節(jié)時間為21 s;以上擾動試驗超調(diào)量均不超過30%。
2.1.2 甩負(fù)荷數(shù)據(jù)
當(dāng)調(diào)速器參數(shù)設(shè)置為 Bp:6%,Bt:40%,Td:10 s,Tn: 0.2 s時進(jìn)行甩負(fù)荷試驗,所得數(shù)據(jù)如下:
1)甩負(fù)荷50%:頻率上升最高為55.4 Hz,最低下降至50.1 Hz,調(diào)節(jié)時間為41 s。
2)甩負(fù)荷75%:頻率上升最高為59 Hz,最低下降至50.03 Hz,調(diào)節(jié)時間為1 min20 s。
3)甩負(fù)荷100%:頻率上升最高為67 Hz。
主要試驗數(shù)據(jù)見表1。
表1 1#機(jī)調(diào)速器試驗記錄表
寶山電站1#機(jī)調(diào)速器通過近1 a的運行實踐,證明其性能及長期運行的穩(wěn)定性和可靠性已得到根本保證。由于該調(diào)速器密封性能及系統(tǒng)工作效率的改善,使油泵啟動間隔延長,具備顯著的節(jié)能、環(huán)保、增壽的效果。該調(diào)速器整體結(jié)構(gòu)簡單、操作簡便、維護(hù)工作量極小,是已建電站改造或新建電站的理想選擇之一。相信隨著機(jī)組勵磁、保護(hù)和控制等設(shè)備改造的進(jìn)一步實施,寶山電站自動化水平會大幅提高,最終實現(xiàn)無人值班(少人值守)運行,為提高經(jīng)濟(jì)效益和當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
[1] 崔新明.水輪機(jī)調(diào)速器改造分析[J].中國水能及電氣化,2009.