隋成國
(新疆廣匯新能源有限公司,新疆伊吾 839300)
新疆廣匯新能源有限公司年產(chǎn)1200kt甲醇/800kt二甲醚項(xiàng)目中的二甲醚采用丹麥托普索公司的工藝技術(shù),設(shè)備安裝過程中二甲醚精餾塔部分塔板受液盤及降液位置出現(xiàn)錯(cuò)誤,施工圖紙也存在一些問題,下面就解決這些問題介紹我們的改造措施。
二甲醚合成工藝主要由二甲醚合成、二甲醚精餾及甲醇水分離三部分組成。來自罐區(qū)2.2MPa、20℃的精甲醇經(jīng)過換熱后進(jìn)入二甲醚合成塔反應(yīng),生成含有甲醇、水和二甲醚的氣體混合物,進(jìn)入二甲醚精餾塔,將其中的二甲醚分離出來,得到產(chǎn)品,余下的甲醇水進(jìn)入廢水塔繼續(xù)精餾,使甲醇和水進(jìn)行分離。其中,二甲醚精餾塔的作用就是通過精餾分離得到二甲醚產(chǎn)品。
二甲醚精餾塔由46層塔盤組成,溢流形式為單溢流。為了減少輕組分對二甲醚產(chǎn)品的影響,在40和41層塔盤之間設(shè)置了產(chǎn)品液相采出口B3,二甲醚精餾塔筒體自下而上分別為Q345R、16MnR+0Cr18Ni9、Q345R三種材質(zhì),塔盤材質(zhì)均為06Cr19Ni10,見圖1。
圖1 精餾塔結(jié)構(gòu)及材質(zhì)示意
由管口方位圖(圖2)可以看出,奇數(shù)層塔盤降液位置在90°,偶數(shù)層塔盤降液位置在270°。但是在安裝過程中,由于安裝單位的失誤,導(dǎo)致1~24層塔盤降液位置發(fā)生了顛倒,致使奇數(shù)層降液位置在270°,偶數(shù)層降液位置在90°,而25~46層塔盤降液位置與施工圖紙一致,這樣,24與25層塔盤降液位置相同,使25層液體直接落至23層塔盤,從而使24層塔盤無法進(jìn)行氣液接觸傳質(zhì),直接影響塔的傳質(zhì)和操作彈性(圖3)。
圖2 精餾塔管口方位示意
由塔內(nèi)件施工零件圖可以看出,第40和41層塔盤之間的二甲醚產(chǎn)品集液收集裝置位于270°,而產(chǎn)品液相采出口B3在管口方位圖上顯示在60°位置,位于41層塔盤降液區(qū)域,這就導(dǎo)致在工藝操作中,二甲醚產(chǎn)品集液收集裝置內(nèi)的產(chǎn)品根本無法通過B3管口采出,使工藝設(shè)計(jì)中為了減少輕組分對二甲醚產(chǎn)品的影響而設(shè)置的采出口B3(圖3上部云線標(biāo)注)徹底失去作用。
方案一 改變管口B3位置,取消第24層塔盤
圖3 精餾塔塔板示意圖
當(dāng)時(shí)該塔已經(jīng)吊裝完畢,整個(gè)塔盤安裝都是在空中進(jìn)行的。本著改動最小的原則,我們技術(shù)人員考慮將B3采出口移至二甲醚產(chǎn)品集液收集裝置所在區(qū)域,即180~360°范圍內(nèi),同時(shí)將24層塔盤拆除,保證25層塔盤降液到23層,從而避免1~24層塔盤重新調(diào)整降液位置。
方案二 改變B3位置,1~24層塔盤調(diào)整到施工圖紙要求位置
該方案B3采出口位置調(diào)整與方案一一致。為了保證每層塔盤的氣液傳質(zhì)作用和不降低塔的操作彈性,將1~24層塔盤恢復(fù)到施工圖紙要求的位置。
我們當(dāng)時(shí)對2種方案從設(shè)備安全,施工難易和工藝角度三方面進(jìn)行了認(rèn)真分析,發(fā)現(xiàn)均存在不理想的地方,下面逐一解析。
(1)方案一分析
該方案雖然改動最小,但是從設(shè)備安全考慮,將B3接口移至另一區(qū)域,要在設(shè)備上重新開DN300的口,該塔設(shè)計(jì)壓力為1.5MPa,直徑為φ2 300mm,這樣會降低設(shè)備強(qiáng)度。另外,重新開口后,B3接管材質(zhì)為Q345,還需進(jìn)行熱處理,這些操作均需在空中作業(yè),施工難度比較大。從工藝角度考慮,取消24層塔盤,會使塔的操作彈性受到影響,也不利于產(chǎn)品質(zhì)量的保證,故不可取。
(2)方案二分析
該方案將1~24層塔盤降液位置恢復(fù)到施工圖紙要求位置,保證每層塔盤的氣液傳質(zhì)作用和效率,使塔的整體操作彈性不受影響,但是從設(shè)備安全和施工難度方面考慮,對于B3管口位置移動的可行性均與方案一分析相同,故也不可取。
由前面兩種改造方案綜合分析,可以看出在設(shè)備上重新開口移動B3接管位置是不可行的,取消第24層塔盤影響塔操作彈性也是不允許和不科學(xué)的,基于這兩方面的考慮,我們技術(shù)人員經(jīng)過研究分析,采取了如下改造措施。
(1)將40和41層塔盤之間的二甲醚產(chǎn)品集液收集裝置改到B3側(cè),那么,41層塔盤降液位置也就相應(yīng)調(diào)整到原二甲醚產(chǎn)品集液收集裝置位置,即二甲醚產(chǎn)品集液收集裝置調(diào)整到90°位置,41層塔盤降液調(diào)整到270°位置。
(2)由于兩者位置調(diào)整導(dǎo)致25~46層塔板的降液溢流操作無法正常進(jìn)行,故保留安裝失誤造成的1~24層塔盤位置不動,相應(yīng)調(diào)整25~46層塔板降液位置,使奇數(shù)層位于270°,偶數(shù)層位于90°,從而保證整個(gè)塔的降液溢流和操作彈性。
(3)由于整個(gè)塔的塔板降液位置都發(fā)生了改變,塔頂回流液的落點(diǎn)也要改變,我們將A4在塔內(nèi)壁處焊接管線引至變更后的46層塔盤受液盤區(qū)域。
經(jīng)過前面所做的三項(xiàng)改造,塔的結(jié)構(gòu)示意見圖3,我們從是否影響塔體強(qiáng)度與能否達(dá)到原塔的工藝性能要求等方面進(jìn)行了分析,如下。
(1)塔體未重新開孔,保證了塔體強(qiáng)度。
(2)塔盤的溢流方向由原來的從塔頂46層塔盤自左向右開始折流變?yōu)楝F(xiàn)在的自右向左開始折流,不影響每層塔板的氣液接觸傳質(zhì)效果,使所有46層塔盤均能正常發(fā)揮傳質(zhì)作用,完全保證了塔板效率和整塔操作彈性。